□ 周 晶 □ 江 新 □ 徐東建
1.東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電工程系 廣東東莞 523808
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超聲波焊接是太陽(yáng)能電池板加工過(guò)程中的一道必要工序,采用全自動(dòng)控制的新型焊接機(jī),作業(yè)精度高,穩(wěn)定性好,作業(yè)效率提升4倍[1]。其控制系統(tǒng)使用西門子S7300系列的PLC[2],將機(jī)械設(shè)備由半自動(dòng)操作改為全自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定、可靠、高效、高精度的焊接。通過(guò)定位準(zhǔn)確的步進(jìn)電機(jī)控制焊接機(jī)的運(yùn)動(dòng),既降低了系統(tǒng)成本,又保證了系統(tǒng)精度。同時(shí),該系統(tǒng)采用開放式設(shè)計(jì),為系統(tǒng)升級(jí)預(yù)留了空間,能夠滿足多種用戶的需求。
太陽(yáng)能電池板用超聲波焊接機(jī)能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)貼膠、自動(dòng)貼鋁帶、自動(dòng)焊接鋁帶3個(gè)功能。
為了實(shí)現(xiàn)這些功能,焊接機(jī)主要由5個(gè)部分組成,如圖1所示。其中鋁帶焊接裝置是工藝流程中最重要的環(huán)節(jié),位于貼鋁帶裝置后續(xù)操作區(qū)域,由兩個(gè)相同的焊接機(jī)組成,分別位于后段太陽(yáng)能電池板傳送系統(tǒng)的兩側(cè)。在電池板的短邊需要焊接鋁帶的位置都必須先貼上雙面膠,再貼鋁帶,最后焊接。各工藝間采用傳送裝置輸送電池板,機(jī)架是整臺(tái)設(shè)備的基礎(chǔ),支撐焊接機(jī)的全部零部件。
▲圖1 太陽(yáng)能電池焊接機(jī)組成圖
焊接機(jī)控制系統(tǒng)是一個(gè)半閉環(huán)系統(tǒng),由PLC完成現(xiàn)場(chǎng)控制信號(hào)的采集與執(zhí)行元件的驅(qū)動(dòng),自動(dòng)控制系統(tǒng)的流程如圖2所示。
▲圖2 控制系統(tǒng)流程圖
控制系統(tǒng)選用德國(guó)西門子公司生產(chǎn)的S7-300系列的CPU-315。以貼膠模塊為例,為了提高工作效率,在電池板的兩個(gè)短邊配備兩個(gè)貼膠機(jī),設(shè)備工作時(shí),兩邊能同時(shí)開始貼膠,因此需要在2個(gè)貼膠機(jī)上升位和下降位、前進(jìn)位和后退位配置檢測(cè)開關(guān),精確定位貼膠機(jī)的位置。同時(shí),電池板的長(zhǎng)邊配置4個(gè)檢測(cè)開關(guān),確定電池板的傳送位置。按照控制系統(tǒng)的要求,PLC的I/O分配見表1。
表1 貼膠模塊I/O接口圖
輸入設(shè)備用以產(chǎn)生輸入控制信號(hào),主要控制貼膠機(jī)構(gòu)、割刀移動(dòng)、超聲波焊接機(jī)、電池板傳送定位開關(guān)等。
輸出設(shè)備是由PLC輸出信號(hào)驅(qū)動(dòng)的執(zhí)行元件,包括伺服電機(jī)、工作狀態(tài)指示燈。
系統(tǒng)要求提供多種工作模式,因此,程序設(shè)計(jì)的重點(diǎn)在于采用合適的方法解決多選擇的控制[3]。
①設(shè)置模塊。將各種操作方式轉(zhuǎn)化為基本工作模塊,組合各種工作模塊的基本動(dòng)作,并設(shè)置好相關(guān)參數(shù)。采用模塊化的方式有利于焊接機(jī)其它功能的擴(kuò)展。
②基本動(dòng)作根據(jù)設(shè)置好的參數(shù),結(jié)合傳感器的信號(hào),完成焊接動(dòng)作。
設(shè)備的控制程序分為主程序、子程序和中斷程序,出于可靠性考慮,對(duì)于有安全要求的地方使用外接繼電器和開關(guān),其余用PLC內(nèi)部繼電器。部分?jǐn)?shù)字量的輸入和程序監(jiān)控采用觸摸屏,從而實(shí)現(xiàn)人機(jī)的交互。采用STEP 7編程軟件進(jìn)行程序梯形圖的編制。
①貼膠部分。割膠的位置控制、切刀的起點(diǎn)和落點(diǎn)會(huì)影響之后貼鋁帶的位置,現(xiàn)采用伺服電機(jī),通過(guò)電機(jī)編碼器確定位置變化,給出反饋信號(hào),組成一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng),再進(jìn)行調(diào)整。另外,若采用普通切刀,會(huì)出現(xiàn)拉膠現(xiàn)象,影響鋁帶的黏貼;改用鋸齒切刀后,可以一次性快速切斷膠帶。
②焊接部分。鋁帶焊接時(shí),壓頭壓在預(yù)焊的鋁帶和鋁膜上滾動(dòng)前移,同時(shí)產(chǎn)生切向振動(dòng)將表面氧化物去掉,增大接觸面積,達(dá)到一定時(shí)間后使壓合在一起的鋁帶和鋁膜焊接。焊接時(shí)間很短,約1 s左右,時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或振動(dòng)過(guò)大都會(huì)使焊接強(qiáng)度下降[4]。
超聲焊接所需能量為:
式中:v為焊頭振速;t為焊接時(shí)間;A為焊頭的振幅,要根據(jù)焊件物性和尺寸選?。籪為超聲振動(dòng)頻率;μ為摩擦因數(shù),取決于焊頭和焊件間表面狀態(tài)、焊件夾持的方法等;P為焊頭上所加的垂直壓力,取決于被焊材料的可流動(dòng)性極限,還與焊件材料的硬度、厚度及焊頭振幅大小有關(guān)。
另外,電池板長(zhǎng)邊和短邊的鋁帶匯流點(diǎn)易發(fā)生移位,改為多次點(diǎn)焊后,焊接性能大大改善,導(dǎo)電性增強(qiáng)。
在該系統(tǒng)中,使用西門子人機(jī)界面編輯軟件WinCCFlexible來(lái)設(shè)計(jì)觸摸屏。WinCCFlexible用于組態(tài)用戶界面以操作和監(jiān)視機(jī)器與設(shè)備,提供了對(duì)面向解決方案概念的組態(tài)任務(wù)的支持,組態(tài)方式靈活多樣,使用方法簡(jiǎn)捷。
主要根據(jù)設(shè)定的工藝參數(shù)實(shí)現(xiàn)焊接功能自動(dòng)運(yùn)行,并實(shí)時(shí)顯示工作狀態(tài),以方便監(jiān)控。如圖3所示。如果需要調(diào)試運(yùn)行,可以把“半自動(dòng)運(yùn)行”按鈕按下變?yōu)榫G色,再按下所想要操作部位的按鈕,就進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)。當(dāng)進(jìn)行步進(jìn)與復(fù)位操作時(shí),“半自動(dòng)運(yùn)行”按鈕是不需要按下的。
▲圖3 自動(dòng)模式界面
“手動(dòng)模式”畫面中包括了 “登錄畫面”、“初始畫面”、“手動(dòng)模式”、“自動(dòng)模式”等按鈕,按下可轉(zhuǎn)到相應(yīng)的操作畫面。以“貼膠手動(dòng)”為例,按下相應(yīng)的按鈕可對(duì)貼膠部位進(jìn)行手動(dòng)操作。
設(shè)置了用戶管理界面(只能管理員進(jìn)入,能修改除管理員外的其它用戶名、口令、組和注銷時(shí)間)、伺服狀態(tài)界面(可顯示電機(jī)狀態(tài))、報(bào)警信息界面、I/O狀態(tài)界面、參數(shù)調(diào)整界面(貼膠、貼鋁帶、傳送帶、1#和2#焊接機(jī)的參數(shù)根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置不同的值)。
實(shí)踐證明,該系統(tǒng)可以用于1 400 mm×1 100 mm規(guī)格的薄膜太陽(yáng)能電池板的鋁帶自動(dòng)焊接,玻璃厚度為3~6 mm,焊接速度小于2 min/塊。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,焊接的鋁帶導(dǎo)電性能好,符合廠家提出的要求,據(jù)廠家認(rèn)定,其性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品的技術(shù)水平。焊接機(jī)系統(tǒng)的投入使用,有效提高了公司薄膜太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)部門的生產(chǎn)效率,據(jù)廠家提供的數(shù)據(jù),每年節(jié)約成本約100萬(wàn)元。
[1] 周晶,江新,徐東建,等.新型太陽(yáng)能電池板超聲波焊接機(jī)設(shè)計(jì)[J].機(jī)械制造,2014(4):65-66.
[2] SIEMENS Ltd..SIMATIC S7-200 System Manual[Z].2003.
[3] 陳立定.電氣控制與可編程序控制器的原理及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.
[4] 王賀石.超聲波在鋁箔焊接中的應(yīng)用[J].制造業(yè)自動(dòng)化,1996(3).
[5] 陳思忠,鄭偉成,都文華,等.鋁塑復(fù)合管的超聲金屬焊接[J].應(yīng)用聲學(xué),2000(4).