邢立軍,劉丕源
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東萊州 261400)
1000MW機組主機冷油器泄漏原因分析及處理
邢立軍,劉丕源
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東萊州 261400)
以華電萊州發(fā)電有限公司1000MW機組為例,介紹了汽輪機潤滑油冷油器系統(tǒng)的組成情況,分析了改造前、后冷油器泄漏的原因,并給出了相應(yīng)的處理措施。采取這些措施取得了良好的效果,但無法改變設(shè)計方面的不足,需在運行中總結(jié)經(jīng)驗并改進設(shè)計,以徹底解決泄漏問題。
1000MW機組;冷油器;冷卻水;泄漏分析;處理措施
近幾年來,隨著1000MW超超臨界機組大量投入商業(yè)運行,機組的自動化程度越來越高,電廠集控運行人員除常規(guī)的操作調(diào)整外,對機組正常運行參數(shù)的監(jiān)視和分析顯得尤為重要。及時發(fā)現(xiàn)參數(shù)的細微異常并找出原因及時進行處理,能夠有效遏制事故的發(fā)生,保證機組健康、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。
華電萊州發(fā)電有限公司(以下簡稱萊州發(fā)電公司)投產(chǎn)1年來,2臺機組各發(fā)生1次汽輪機潤滑油冷油器泄漏事件,導致泄漏的直接原因基本一致,但給機組安全運行造成的影響卻不相同,下面進行具體分析。
萊州發(fā)電公司汽輪機潤滑油冷油器為YL-1150型列管式冷油器,內(nèi)部換熱管為鈦管,正常運行時1臺運行1臺備用;冷卻介質(zhì)為開式海水,由開式泵組進行升壓;#1機組設(shè)計A,B 2臺10 kV開式泵,#2機組技術(shù)改造后增加1臺400V管道式開式泵,正常運行時2臺10 kV開式泵備用。由主機冷油器進水調(diào)門來控制冷卻水量,正常運行時冷油器注油門保持常開。
2臺機組投產(chǎn)至主機冷油器發(fā)生泄漏,均由回水氣動調(diào)節(jié)門調(diào)節(jié)冷卻水量來控制主機潤滑油溫度;在機組小修時,改為進水節(jié)流調(diào)節(jié)來控制主機潤滑油溫度,并且在#2機組大修時增加了小流量C開式泵。調(diào)節(jié)方式變化后,對主機潤滑油溫度的控制比較穩(wěn)定,其對主機冷油器和正常運行操作的影響在下面章節(jié)中詳述。
2.1 數(shù)據(jù)隔離分析
2013年4月8日,#1機組主機正常運行中油箱油位上升,A冷油器運行,B冷油器備用,在主油箱底部放油門處有水放出,經(jīng)化驗為海水,判斷為A冷油器泄漏,立即切換冷油器,主機油箱加裝油凈化裝置加強濾油。期間,#1機組汽輪機軸承溫度有上升趨勢,特別是主機推力軸承溫度上升較多,最高升至94℃(107℃解列),在降低機組負荷后各參數(shù)穩(wěn)定。#1機組主機A冷油器隔離后解體發(fā)現(xiàn)3根鈦管泄漏。2013年5月3日,#2機組A主機冷油器在備用狀態(tài)下發(fā)生泄漏,關(guān)閉冷油器注油門后將A冷油器隔離解體后發(fā)現(xiàn)1根鈦管泄漏,沒有造成太大的影響。
2.2 原因分析
這2次冷油器泄漏的主要原因是,冷油器內(nèi)列管中部和下部沒有設(shè)計管板支撐,冷油器內(nèi)列管緊密排列在一起,在冷卻水沖擊和潤滑油壓傳動下,列管最下部產(chǎn)生晃動摩擦,而鈦管管壁較薄,長時間摩擦就可能造成管壁破裂,出現(xiàn)冷油器泄漏。冷卻水壓力大于潤滑油壓力,造成海水經(jīng)過破損點進入潤滑油內(nèi),在冷油器出口的潤滑油首先到達汽輪機各軸承后再回到主油箱,由于汽輪機各軸承溫度較高,帶有海水的潤滑油進入各軸承對軸承的損害較大。
2.3 處理措施
設(shè)備改造方面,在冷油器下部安裝支撐以減少內(nèi)部列管的晃動摩擦只是權(quán)宜之計,因為內(nèi)部列管仍得不到固定,所以把問題反饋給廠家尋求幫助。
運行方面,將冷油器冷卻水進水門節(jié)流5%~20%,以降低冷油器進水壓力,根據(jù)循環(huán)水溫度變化情況進行調(diào)節(jié),運行冷油器出水門全開,冷油器回水調(diào)節(jié)門投自動,自動調(diào)節(jié)油溫。開式水系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程中,壓力不能大于0.3MPa,以保證油壓大于水壓。備用冷油器注油門開啟,油側(cè)充壓運行;備用冷油器冷卻水出水門全開,進水門全關(guān)。運行中加強對主機油箱油位的監(jiān)視,油位波動大于5mm且有增大趨勢時,要找出原因。發(fā)現(xiàn)主機油箱油位下降,檢查系統(tǒng)沒有明顯的泄漏點且沒有影響主機油位的操作后,立即關(guān)閉主機冷油器注油門,觀察主機油位變化,若油位停止下降,說明備用冷油器泄漏,若油位繼續(xù)下降,則說明運行冷油器泄漏。發(fā)現(xiàn)主機運行冷油器泄漏,立即開啟注油門,備用冷油器出油壓力大于運行冷油器后,開啟備用冷油器冷卻水進水門至20%,向備用冷油器側(cè)旋轉(zhuǎn)冷油器切換閥手輪,將冷油器切換為備用冷油器運行。冷油器油側(cè)切換完畢,關(guān)閉停用冷油器冷卻水進水門,開啟進出水管道放水門,關(guān)閉冷油器注油門,此時主機油箱油位應(yīng)停止下降。關(guān)閉停用冷油器冷卻水出水門,開啟冷油器冷卻水室放空氣門,冷油器消壓放水,防止冷卻水壓力大于油壓,冷卻水從冷油器油側(cè)放空氣管道進入主機油箱。監(jiān)視備用冷油器進出油壓力,當需要關(guān)閉注油門時,要先關(guān)閉備用冷油器冷卻水回水門,開啟進出水管道放水門,開啟水室放空氣門,水側(cè)消壓放水后才能關(guān)閉注油門,任何時候都要保證油壓大于水壓。
3.1 改造后泄漏
由于冷卻器為海水冷卻,海水的平均溫度較低,冷卻水用量較少。冷油器采用回水調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)門開度很小,冬季時基本處于全關(guān)狀態(tài),因此,冷油器內(nèi)的冷卻水壓力仍然大于潤滑油壓力,不利于安全運行。利用停機機會將冷油器冷卻水改為進水調(diào)節(jié)冷卻水量,從而保證運行冷油器內(nèi)冷卻水壓力低于潤滑油壓力;#2機組利用機組大修機會安裝與開式泵并列的400 V永磁式可調(diào)開式泵作為正常冷卻水泵;泵出口壓力由0.70MPa降至0.15MPa,既滿足了潤滑油冷卻要求,又實現(xiàn)了節(jié)能降耗,但冷油器內(nèi)的列管晃動摩擦仍沒有得到有效解決。改造后的主機冷油器冷卻水系統(tǒng)如圖1所示。
2014年3月12日,#2機組A冷油器再次發(fā)生泄漏。這次泄漏主油箱油位下降較快,#2機組改為小流量泵C后出口壓力僅為0.15MPa,冷油器冷卻水出口門全開的情況下,由于水側(cè)虹吸的作用冷油器水側(cè)為負壓,因此,冷油器泄漏后加速了潤滑油的泄漏。運行人員發(fā)現(xiàn)主機油箱油位下降后,立即將A冷油器切換為B冷油器運行;在切換過程中冷油器之間的注油門保持開啟狀態(tài),在冷油器切換至一半時冷油器泄漏量突然增加,主油箱油位急劇下降,又立即將冷油器切回至A冷油器運行,同時聯(lián)系汽機檢修人員進行主油箱補油,主油箱油位補至正常油位后,關(guān)閉冷油器注油門后將冷油器切至B冷油器運行。主機油箱油位仍有緩慢降低的現(xiàn)象,說明B冷油器也有泄漏,只是比A冷油器泄漏輕而已;A冷油器隔離后進行緊急查漏處理,然后將冷油器切回A冷油器,隔離B冷油器進行查漏處理。
圖1 改造后的主機冷油器冷卻水系統(tǒng)
3.2 泄漏原因
此次冷油器泄漏仍是冷油器內(nèi)的列管在水流沖擊和油流的作用力下產(chǎn)生晃動摩擦致使管壁破裂而產(chǎn)生的。咨詢生產(chǎn)廠家,沒有給出明確的改進意見,只是交代在冷油器切換時要緩慢進行,避免對冷油器列管產(chǎn)生過大的沖擊。
此次冷油器泄漏造成主機潤滑油大量泄漏,主要原因是在冷油器切換過程中,備用冷油器也有漏油現(xiàn)象,注油門保持開啟狀態(tài),在切換閥切至中間狀態(tài)時A,B冷油器并列運行,并且冷油器內(nèi)冷卻水壓力遠低于主機潤滑油壓力,冷卻水側(cè)由于虹吸處于負壓狀態(tài),加速了潤滑油的泄漏,因此,主機油箱油位下降較快。
3.3 處理措施
此次冷油器泄漏沒有造成主機潤滑油污染,保證了油質(zhì),但卻使得主機潤滑油大量泄漏,主油箱油位下降較快,同樣威脅機組的安全運行。總結(jié)以上事故,在設(shè)備方面給主機冷油器列管加裝環(huán)向及底部支撐,減少冷油器列管的晃動;運行方面除執(zhí)行以前的措施外,在冷油器切換操作時要緩慢進行;加強對主機油箱油位檢查;冷油器切換時首先將備用冷油器注滿油,再關(guān)閉備用冷油器冷卻水出水門,將冷油器水側(cè)注滿,以降低冷油器內(nèi)列管的管壁壓差及切換時造成的列管晃動度,然后切換冷油器;備用冷油器在備用期間注油門保持全開,發(fā)現(xiàn)主機油箱油位下降時首先關(guān)閉冷油器注油門,從而判斷是備用冷油器泄漏還是運行冷油器泄漏,再進行下一步操作。正常運行中,備用冷油器冷卻水側(cè)注滿水后微開回水門保持一定的水流,以平衡備用冷卻器內(nèi)列管管壁的受力壓差,同時可減小冷油器切換時對主機潤滑油溫度的影響。
經(jīng)過采取以上措施,主機冷油器運行至今比較穩(wěn)定,但冷油器內(nèi)的列管晃動摩擦仍沒有從根本上消除,事故隱患依然存在,所采取的措施只是延緩了冷油器泄漏的發(fā)生。在以后的生產(chǎn)工作中,需繼續(xù)探索有效的改良措施,保證冷油器安全運行。
(本文責編:白銀雷)
TK 263.86
B
1674-1951(2015)07-0050-02
邢立軍(1974—),男,山東惠民人,技師,從事火力發(fā)電廠機組集控運行方面的工作(E-mail:gaoxing1@126.com)。
2014-05-26;
2015-06-30
劉丕源(1987—),男,山東定陶人,助理工程師,從事火力發(fā)電廠機組集控運行方面的工作(E-mail:15153577525@139.com)。