邵長暖,孫維菊
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東萊州 261441)
1000MW超超臨界機組空氣預熱器下軸承損壞原因探析
邵長暖,孫維菊
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東萊州 261441)
中國華電集團公司1000MW機組均選用了東方鍋爐(集團)股份有限公司LAP17286/2250型空氣預熱器,近年來先后發(fā)生了3次空氣預熱器下軸承損壞故障,對故障進行分析并提出了加強基建期備品驗收管理、規(guī)范技術(shù)管理等改進建議,以保證機組安全、穩(wěn)定運行。
空氣預熱器;下軸承;損壞;驗收
中國華電集團公司已投產(chǎn)的1 000MW機組均選用東方鍋爐(集團)股份有限公司生產(chǎn)的LAP17286/2250型空氣預熱器(以下簡稱空預器)?;剞D(zhuǎn)式空預器主要由外殼、頂部結(jié)構(gòu)、底部結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)子、換熱原件、中心驅(qū)動裝置、軸承、轉(zhuǎn)子密封系統(tǒng)、過渡段煙風道及端柱等組成??疹A器的軸承由底部推力軸承和頂部導向軸承組成。
底部推力軸承為自調(diào)心球面滾子推力軸承,轉(zhuǎn)子的全部旋轉(zhuǎn)重力均由推力軸承支撐,底部軸承箱固定在支撐凳板上。底部軸承箱定位后,將螺栓和定位墊板一起鎖定,并將墊板焊在支撐凳板上。底部軸承兩側(cè)均設(shè)有防護網(wǎng),以防止空預器正常運行時無關(guān)人員靠近轉(zhuǎn)動部位而發(fā)生意外。底部軸承采用油浴潤滑,軸承箱上裝有注油器和油位計,并開有用于安裝測溫元件的螺紋孔。底部軸承箱下面配有不同厚度的調(diào)整墊片,用于現(xiàn)場調(diào)整轉(zhuǎn)子的上下位置和頂?shù)讖较蛎芊忾g隙的大小。安裝時還應適當增加墊片數(shù)量用以補償?shù)琢撼休d后的彎曲變形。
頂部導向軸承為圓環(huán)滾子軸承,安裝在軸套上,軸套裝在轉(zhuǎn)子驅(qū)動軸上并用鎖緊盤與之固定。導向軸承和軸套的大部分處于頂部軸承箱內(nèi),頂部軸承箱兩側(cè)焊有槽形支臂,通過調(diào)節(jié)固定在頂部的螺栓和支臂的相對位置來改變轉(zhuǎn)子頂部軸承中心的位置,從而達到調(diào)整轉(zhuǎn)子中心位置的目的。頂部軸承支臂與頂部結(jié)構(gòu)用8個鎖緊螺栓和上、下墊板固定,待頂部軸承最終調(diào)整就位后,即可將上述墊板與頂部結(jié)構(gòu)的翼板焊在一起。此外,通過調(diào)整頂部軸承支臂下不同位置的墊片高度,可以調(diào)節(jié)頂部軸承箱的水平度。頂部軸承采用油浴潤滑,潤滑油等級與底部推力軸承相同。頂部軸承箱上有加油孔、注油器、油位計、呼吸器和放油塞,另外還設(shè)有用于安裝測溫元件的螺紋孔。頂部軸承箱還配有水冷卻系統(tǒng),適合于現(xiàn)場連接冷卻水。冷卻水法蘭入口溫度不得高于38℃,冷卻水流量不能低于要求值。
A公司機組于2007年7月投產(chǎn),2013年3月,A空預器電流波動,軸承箱外殼溫度最高達56℃,軸承內(nèi)部有異響,單側(cè)隔離后組織完成軸承更換。解體發(fā)現(xiàn)東南方向下軸承座離開支撐約2.0mm,已不受力,測量軸承座東西方向水平度為2.1mm/m(標準不大于0.5mm/m)。分析原因為東南側(cè)支撐存在虛接觸情況,隨著轉(zhuǎn)子的運轉(zhuǎn),軸承外圈東南側(cè)承受交變應力,長期重載運行后逐漸產(chǎn)生裂紋,最終損壞。經(jīng)檢查,其他3臺空預器下軸承水平度符合標準。
B公司機組2010年12月投產(chǎn)后,空預器下軸承溫度高于正常運行溫度,2011年3月,軸承溫度達到65℃,被迫停運檢查,空預器下軸承損壞情況如圖1所示。廠家承認軸承在運輸過程中損傷,提供軸承進行了更換。
2010年12月,C公司發(fā)現(xiàn)B空預器下軸承出現(xiàn)異音后,立即聯(lián)系東方鍋爐(集團)股份有限公司服務人員到公司協(xié)助判斷軸承異音原因,同時準備B空預器下軸承檢查和更換所需的備品物資、施工隊伍。該公司制訂了空預器監(jiān)測運行措施,每運行1 h現(xiàn)場巡檢1次,重點監(jiān)測油溫。維護人員每4 h巡檢1次,重點對異音情況進行判斷。23:00:04,檢查B空預器異音無擴大跡象,油溫穩(wěn)定,跳閘時溫度為59℃,空預器電流平均值為23A。23:13:12,B空預器電流由23.752A開始急劇上升,至23:14:09電流升至112.500 A,23:14:10主馬達跳閘,23:14:11輔助馬達聯(lián)啟后電流瞬間達到66.500 A,23:14:16輔助馬達過流跳閘。
圖1 B公司空預器下軸承損壞情況
檢查B空預器,下軸承有兩個滾珠損壞,其中一個有明顯的表面剝落現(xiàn)象,另一個呈現(xiàn)硬物擠壓角部破裂狀,為受第1個滾珠碎片擠壓所致(如圖2所示)。檢查軸承安裝情況,其軸承座水平度為0.85mm/m(標準為不大于0.50 mm/m),比標準稍高。
圖2 C公司空預器下軸承損壞情況
B,C兩家公司軸承為同一供應商供應,損壞部位及性質(zhì)相似,根據(jù)廠家提供的相關(guān)供貨證明,最終確認B公司與C公司軸承為同一批次,運輸過程中集裝箱曾發(fā)生墜落,沖擊載荷導致滾珠內(nèi)部出現(xiàn)裂紋,投入使用后,在低速重載運行條件下內(nèi)裂紋逐步擴展,滾珠表面發(fā)生剝落,最終導致軸承失效損壞。
3.1 加強基建期備品驗收管理
備品驗收不夠嚴格、細致,空預器軸承驗收記錄未歸檔保存,對制造廠家配套供應的第三方備品驗收不嚴,制度上存在疏漏。建議完善驗收程序,對于進口的關(guān)鍵部位備品,應要求廠家提供質(zhì)量證明、報關(guān)文件等完整材料,對材料進行核實并存檔備查。
3.2 完善項目設(shè)置,規(guī)范技術(shù)管理
由于對說明書等基本資料在學習、理解上存在偏差,溫度監(jiān)測、檢修檢查、油質(zhì)監(jiān)督未發(fā)揮應有的把關(guān)作用,導致問題發(fā)展擴大。
(1)報警值設(shè)定方面。1000MW機組空預器下軸承取消了加裝稀油站強制潤滑的原設(shè)計,采用油浴潤滑方式,下軸承溫度作為唯一可連續(xù)監(jiān)視的數(shù)據(jù)就顯得更加重要。廠家推薦軸承正常使用溫度約為環(huán)境溫度+10℃,說明書規(guī)定正常運行溫度不應超過55℃。但在實際運行過程中,存在3個方面的問題:未加裝溫度測點,未實現(xiàn)分散控制系統(tǒng)(DCS)的在線監(jiān)測;未設(shè)定報警值;設(shè)定值偏高(70℃)。
(2)檢修項目設(shè)置方面??疹A器說明書規(guī)定:軸承滾子的所有旋轉(zhuǎn)面不得有刮痕、裂紋、碎屑等缺陷。每次常規(guī)檢查時,必須抽出軸承進行檢查。如果潤滑劑和軸承本身未發(fā)現(xiàn)異常,則可以不進行這種抽出檢查。受300,600MW機組傳統(tǒng)檢修經(jīng)驗的影響,一般均未安排解體檢查項目,主觀認為低速軸承(0.96 r/min)不容易出現(xiàn)故障,檢查中發(fā)現(xiàn)劃痕、雜質(zhì)等異常情況亦未引起足夠重視。
(3)油質(zhì)監(jiān)督方面。大小修應嚴格執(zhí)行油質(zhì)化驗程序,發(fā)現(xiàn)存在雜質(zhì)及黏度超標時,應增加破乳化及清潔度檢測等項目,確認雜質(zhì)、黏度超標是否是軸承非正常磨損引起的。
(4)運行管理方面。加強運行巡檢力度,設(shè)備出現(xiàn)異常時應增加巡檢次數(shù),定期進行測溫;同時,盡快安排檢修,防止事故擴大。
3.3 加強信息交流和溝通
3家公司的下軸承損壞分別發(fā)生在不同階段,由于信息溝通不暢,錯失了提前發(fā)現(xiàn)問題并及時進行處理的時機。個別單位存在顧慮,發(fā)生的問題不愿暴露,還利于相互借鑒、取長補短。因此,除加強基層單位的相互交流外,還應針對主要設(shè)備的典型缺陷進行專業(yè)技術(shù)交流,交流結(jié)果可供兄弟單位參考。
[1]范從振.鍋爐原理[M].北京:水利電力出版社,1986.
(本文責編:劉芳)
TK 229.2
B
1674-1951(2015)07-0027-02
邵長暖(1977—),男,山東臨沂人,技師,從事電廠集控運行工作(E-mail:scn000@sina.com)。
2015-01-05;
2015-06-30
孫維菊(1975—),女,山東日照人,助理工程師,從事電廠燃料管理工作。