楊彥科
(華北電力科學研究院(西安)公司,西安 710065)
660MW超臨界機組給水加氧處理試驗
楊彥科
(華北電力科學研究院(西安)公司,西安 710065)
某電廠660MW超臨界機組采用還原性全揮發(fā)處理方式進行給水處理,存在鍋爐受熱面結(jié)垢速率偏高、鍋爐化學清洗周期縮短等問題。為解決上述問題,依該機組進行了給水加氧處理試驗。試驗表明,加氧處理后,水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度明顯降低,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度由8.0~13.5μg/L降低至1.0μg/L以下;給水加氧后氨加入量減少60%以上,精處理混床運行周期延長2~3倍,預計周期制水量將超過20萬t。不但可減少精處理再生酸、堿耗及自用水量,而且可降低再生廢液排放量,有利于環(huán)保。
超臨界機組;還原性全揮發(fā)處理方式;給水加氧處理;精處理混床
某電廠660MW國產(chǎn)超臨界表面式間接空冷燃煤發(fā)電機組,于2011年3月通過168 h試運行后投入商業(yè)運行。該機組目前給水處理方式為還原性全揮發(fā)處理(AVT(R))方式。AVT(R)是通過降低給水的含氧量并加入氨提高水汽系統(tǒng)的pH值,同時加入聯(lián)氨除去給水剩余的氧,使水汽系統(tǒng)處于還原性條件下。給水AVT(R)時,碳鋼表面形成Fe3O4保護膜,該氧化膜在高溫水中有較高的溶解度,使碳鋼制造的高壓加熱器、給水管、省煤器及疏水系統(tǒng)等容易發(fā)生流動加速腐蝕,從而使給水、疏水的含鐵量較高,由此帶來鍋爐受熱面結(jié)垢速率偏高、鍋爐化學清洗周期縮短等問題。提高水汽pH值至9.5左右,能夠在一定程度上降低碳鋼的腐蝕和給水鐵含量。此時,凝結(jié)水中氨的質(zhì)量濃度為800~1 000 μg/L,這會明顯縮短混床運行周期,樹脂再生頻繁,再生劑的消耗量、自用水量及廢水排放量等會大大提高。
鍋爐給水加氧是目前解決超(超)臨界鍋爐受熱面結(jié)垢問題和汽輪機通流部件沉積、腐蝕問題的先進處理工藝,也是大型火力發(fā)電機組實現(xiàn)節(jié)能降耗的有效措施之一。根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)電廠的運行經(jīng)驗,給水加氧處理可以解決直流鍋爐給水和疏水含鐵量較高、水冷壁管結(jié)垢速率偏大以及精處理混床氫型運行周期短等多方面的問題。
鍋爐給水加氧處理技術(shù)的原理:當水的純度達到一定要求后(一般氫電導率小于0.15μS/cm),一定濃度的氧不但不會造成碳鋼的腐蝕,反而能使碳鋼表面形成均勻致密的Fe2O3+Fe3O4雙層結(jié)構(gòu)的保護膜,從而抑制給水、疏水系統(tǒng)碳鋼制設備的流動加速腐蝕。為了保證給水加氧處理的水質(zhì),凝結(jié)水應進行全流量精處理,嚴格控制高速混床出水電導率小于0.10μS/cm。
2.1 水汽品質(zhì)查定
2011年4月25日至28日,給水采用弱氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O)),控制給水pH值為9.2~9.5,在此工況下機組進行水汽品質(zhì)全面查定試驗,結(jié)果見表1。檢測結(jié)果顯示,AVT(O)工況下,給水、過熱蒸汽氫電導率均小于0.10μS/cm,主要雜質(zhì)為Cl-及F-,但含量很低;Cl-來源于精處理混床氨型運行時的排代泄漏,F(xiàn)-主要來源于熱力系統(tǒng)焊接點含氟焊料的溶出物。再熱蒸汽氫電導率較高,在0.2μS/cm左右,主要由含量較高的磷酸根離子引起,磷酸根可能來源于取樣管基建期磷系防銹劑的殘留物,由于再熱蒸汽取樣流量較小,因此需要較長時間才能沖洗干凈,通過連續(xù)幾天加強排污,再熱蒸汽氫電導率已逐漸下降到0.10μS/cm左右。
以上查定結(jié)果表明,機組水汽品質(zhì)完全能夠滿足GB/T 12145—2008《火力發(fā)電機組蒸汽動力設備水汽質(zhì)量》和DL/T 912—2005《超臨界火力發(fā)電機組水汽質(zhì)量標準》的要求,也能達到給水加氧處理對水汽品質(zhì)的要求。
AVT(O)工況下,水汽系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物中鐵的質(zhì)量濃度檢測結(jié)果見表2。結(jié)果表明,水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度偏高,除氧器出口、給水、高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度均在10μg/L左右,表明AVT(O)工況下水汽系統(tǒng)存在一定程度的流動加速腐蝕現(xiàn)象。
表1 AVT(O)工況下水汽系統(tǒng)氫電導率和陰離子查定結(jié)果(2011年)
表2 AVT(O)工況下水汽系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物中鐵的質(zhì)量濃度測試結(jié)果(2011年) μg/L
2.2 給水加氧轉(zhuǎn)換調(diào)試結(jié)果
2011年4月28日,16:12開始向除氧器出口下水管加氧,維持初始加氧量100~150μg/L;16:16開始向精處理設備出口加氧,維持初始加氧量30~150 μg/L。在精處理設備出口加氧約0.5h后,除氧器入口氧含量開始明顯升高,表明低壓給水系統(tǒng)很快被鈍化;04-29 T 19:00,通知主控關(guān)閉高加疏水連續(xù)排氣門和除氧器排氣門。05-12 T 16:30,省煤器入口給水取樣點監(jiān)測到氧含量升高,表明給水系統(tǒng)實現(xiàn)加氧工況的轉(zhuǎn)換,隨后繼續(xù)進行氧量的平衡過程。由于取樣管本身氧化膜轉(zhuǎn)換也要消耗氧,而取樣流量一般很低,攜帶溶解氧量很少,因此取樣管氧化膜的轉(zhuǎn)換需要較長時間,即實際熱力系統(tǒng)氧化膜轉(zhuǎn)換時間應比檢測到有氧時間短得多。此外,省煤器入口給水取樣管在17m平臺以上為?32mm的碳鋼,管徑較粗且管線較長(估計超過100m),取樣管氧化膜轉(zhuǎn)換需要消耗較多的氧,因此省煤器入口給水監(jiān)測到有氧的時間延長,存在明顯滯后現(xiàn)象。
2.3 pH值調(diào)整過程及結(jié)果
加氧調(diào)試初期階段,機組加氨方式為凝結(jié)水和給水兩點加氨,即精處理設備出口母管和除氧器出口各一點。在此加氨方式下,低壓給水系統(tǒng)pH值控制較低,可通過除氧器出口加氨提高給水pH值,這種加氨方式主要用于低壓加熱器為銅材質(zhì)的系統(tǒng)。由于低壓給水加熱器為不銹鋼,因此可將加氨方式改為精處理設備出口一點加氨,以保證除氧器入口較高的pH值,從而有利于低壓給水管路、除氧器等設備的防腐,并節(jié)約給水加氨泵的運行和維護費用。05-01 T 20:14停止給水加氨,改為精處理設備出口一點加氨。
5月15日至17日,調(diào)整凝結(jié)水加氨泵,控制除氧器入口給水電導率在3.5~4.5μS/cm,以維持給水pH值為9.1~9.2。從5月17日開始,進一步降低凝結(jié)水加氨量,控制除氧器入口給水的電導率為2.5~3.5μS/cm,給水pH值降至9.0~9.1。
2.4 加氧調(diào)試過程水汽系統(tǒng)鐵含量的變化
爐前給水系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物鐵的生成、遷移量明顯降低,是加氧處理工藝優(yōu)越性的特征之一,也是給水加氧處理效果的最直接體現(xiàn)。機組加氧轉(zhuǎn)換過程中,水汽系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物鐵含量的變化情況見表3。
由表3可知,完成加氧處理(OT)后,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度由AVT(O)工況下的9.3μg/L下降到0.4μg/L,而除氧器入口、出口鐵的質(zhì)量濃度也降至0.5μg/L以下。降低水汽pH值后鐵的質(zhì)量濃度仍維持在很低的水平,表明爐前給水系統(tǒng)金屬表面形成良好的保護性氧化膜。給水鐵的質(zhì)量濃度明顯降低,利于降低鍋爐的結(jié)垢速率,提高機組運行的經(jīng)濟性和可靠性。降低水汽pH值后,高壓加熱器疏水取樣點檢測到鐵的質(zhì)量濃度有所升高,由AVT(O)工況下的11.7μg/L升高至20.9μg/L,隨后緩慢下降。考慮到高壓加熱器疏水會回收至除氧器,其流量一般占給水總流量的15%以上,當高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度為11.7μg/L時,除氧器出口鐵的質(zhì)量濃度至少增加1.6μg/L。但檢測結(jié)果顯示,降低pH值后除氧器出口鐵的質(zhì)量濃度一直穩(wěn)定在1.0μg/L以下,因此認為高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度增加可能是由降低pH值后取樣管內(nèi)原沉積的氧化鐵溶出造成的,并不具有代表性。目前,高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度呈緩慢下降趨勢。根據(jù)其他加氧機組的實際運行經(jīng)驗,隨著時間延長,高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度會下降至較低水平。
此外,給水加氧處理前后,凝結(jié)水鐵的質(zhì)量濃度變化不太明顯,維持在1.0~3.0μg/L。一方面,凝結(jié)水氧含量基本不受給水加氧量影響,而主要取決于凝汽器真空度;另一方面,即使凝結(jié)水系統(tǒng)由于空氣的漏入而處于有氧狀態(tài),但由于凝結(jié)水溫度較低及CO2的影響,金屬表面難以形成良好的氧化膜,因此加氧前、后凝結(jié)水鐵含量變化不大。由于凝結(jié)水全部經(jīng)過精處理系統(tǒng),因此,這部分鐵不會進入鍋爐受熱面而產(chǎn)生沉積。
2.5 氫電導率變化原因分析
加氧轉(zhuǎn)換過程中,熱力系統(tǒng)氧化膜一般會釋放出少量雜質(zhì),從而引起水汽氫電導率的升高。5月14日進行加氧轉(zhuǎn)換的高含氧量試驗時,水汽系統(tǒng)的氫電導率明顯升高,省煤器入口給水氫電導率最高升至0.274μS/cm,主蒸汽的氫電導率最高上升至0.288μS/cm。隨著加氧轉(zhuǎn)換完成,熱力系統(tǒng)水汽氫電導率均恢復至正常水平,小于0.10μS/cm。在加氧轉(zhuǎn)化初期階段,引起水汽氫電導率升高的主要是少量的氟離子、氯離子、硫酸根、磷酸根和二氧化碳等雜質(zhì)。當給水加氧使金屬氧化膜狀態(tài)發(fā)生變化時,原先氧化膜中的含碳化合物會被氧化形成有機酸和二氧化碳;而氧化膜物相變化時微孔中其他陰離子如Cl-,SO42-等也會被擠出,這些陰離子雜質(zhì)的溶出主要與熱力系統(tǒng)及取樣管氧化膜的轉(zhuǎn)變有關(guān)。此外,水汽系統(tǒng)F-主要來源于熱力系統(tǒng)焊接點含氟焊料的溶出物,磷酸根可能源于取樣管基建期間磷系防銹劑的殘留物,隨著機組運行時間的延長,會逐漸減小直至消失。
2.6 凝結(jié)水精處理混床出水水質(zhì)和運行周期
給水AVT(R)處理時,給水和疏水系統(tǒng)的保護膜為F3O4,其在純水中有較高的溶解度,為了降低水汽系統(tǒng)的鐵含量,通過向精處理設備出口凝結(jié)水加氨來調(diào)節(jié)水汽系統(tǒng)的pH值處于較高的范圍,標準規(guī)定給水的pH值為9.2~9.6,#1機組給水pH值實際控制范圍為9.2~9.6,除氧器入口電導率為4.5~7.5μS/cm,相應氨的加入量為800~1 000 μg/L。
加氧轉(zhuǎn)化結(jié)束后,由于給水和疏水系統(tǒng)的保護膜為F2O3+F3O4,并且氧化膜靠水中的溶解氧維護,所以可適當降低水汽系統(tǒng)的pH值,DL/T 912—2005《超臨界火力發(fā)電機組水汽質(zhì)量標準》規(guī)定給水的pH值范圍為8.0~9.0,#1機組給水pH值實際控制范圍為8.8~9.1,除氧器入口電導率設定值為3.0μS/cm,相應氨的加入量約為300μg/L。
表3 不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度 μg/L
與AVT(R)工況相比,加氧工況下凝結(jié)水中氨的質(zhì)量濃度從800~1000μg/L降低到約300μg/L,氨的質(zhì)量濃度減少超過60%,由此推算精處理混床氫型方式運行周期將延長2~3倍,預計氫型運行周期制水量可達到20萬t以上(AVT(R)工況下周期制水量僅為6萬~8萬t)。由于混床再生次數(shù)大幅度減少,其自用水量、再生用酸堿使用量以及再生廢水排放量也隨之大幅度減少。
精處理混床運行出水水質(zhì)情況見表4。由表4可知,當混床以氫型方式運行時,出水的雜質(zhì)泄漏量均很低,Na+和Cl-的質(zhì)量濃度能滿足DL/T 912— 2005《超臨界火力發(fā)電機組水汽質(zhì)量標準》期望值小于1.0μg/L的要求。實際上,給水加氧處理后混床氫型運行周期大大延長,精處理混床出水水質(zhì)得到進一步的改善,這對提高機組水汽品質(zhì),確保水汽質(zhì)量滿足超臨界機組的要求起到至關(guān)重要的作用。
對于精處理混床的運行終點,通常以氫電導率大于0.1μS/cm作為主要控制指標之一。但當混床開始漏氨時或進入氨型運行階段后,即使氫電導率小于0.1μS/cm,出水鈉離子和氯離子的質(zhì)量濃度也往往會超過1.0μg/L。而對于超臨界機組來說,Na+和Cl-是引起汽輪機腐蝕與積鹽的主要因素,應盡可能使水汽中Na+和Cl-的質(zhì)量濃度在期望值之內(nèi)(小于1.0μg/L),因此對于給水加氧機組來說,精處理混床應以氫型方式運行。
表4 精處理混床運行出水水質(zhì)情況(離子色譜法檢測)
(1)給水加氧處理后,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度由9.3μg/L降低至1.0μg/L以下。在較低pH值(9.0~9.1)條件下,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度仍保持在低水平,小于1.0μg/L,表明給水系統(tǒng)已形成良好的保護膜。給水鐵的質(zhì)量濃度降低將有效減緩鍋爐受熱面的結(jié)垢速度,延長鍋爐的化學清洗周期。
(2)OT工況下,給水pH值控制范圍為9.0~9.1,相應氨的加入量約300μg/L,與AVT(R)工況相比,凝結(jié)水中氨含量減少60%以上。
(3)凝結(jié)水氨含量的降低使得精處理氫型運行周期明顯延長,氫型運行周期制水量超過20萬t,可以降低樹脂再生酸堿耗、自用水量及酸堿廢液排放等。(4)精處理氫型運行周期延長及給水pH值的進一步降低,可提高機組的水汽品質(zhì),對防止汽輪機通流部件的積鹽與腐蝕有利。
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[2]何輝純.重視水流加速腐蝕(FAC)的危害[C]//中國電機工程學會電廠化學專委會第六屆學術(shù)研討會論文集.蘇州:中國電機工程學會,2000.
[3]DL/T 805.4—2004火電廠汽水化學導則第4部分:鍋爐給水處理[S].
(本文責編:白銀雷)
TK 223.5
:B
:1674-1951(2015)01-0005-04
楊彥科(1975—),男,寧夏中寧人,高級工程師,從事電廠化學研究及基建調(diào)試方面的工作(E-mail:yyk1210@qq.com)。
2014-06-26;
2014-09-27