虞堂文
摘 要:近年來,南京地鐵1號線發(fā)生了多起因走行部軸承問題而造成的正線故障,該故障造成的后果比較嚴重。因此,與北京唐智科技發(fā)展有限公司的技術人員計劃在南京地鐵1號線公里數在1.0×106 km以上的車輛上進行走行部車載動態(tài)監(jiān)測試驗,采集軸箱位置的振動沖擊數據,從而進行相關數據分析,得出具體的診斷分析報告。
關鍵詞:地鐵;走行部;軸承;振動沖擊
中圖分類號:U279 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.09.002
現有的南京地鐵一號線電客車運營公里數已普遍超過1.0×106 km,走行部軸承問題逐漸暴露,包括軸箱軸承故障導致的異響和軸箱燒結等重大故障。為了能及時發(fā)現并排除隱患,現使用唐智科技的JK10450系統(tǒng)檢測3334車的所有軸箱,并根據試驗結果判斷被測軸承是否存在缺陷。
1 試驗方案
JK10450系統(tǒng)配置如圖1所示。
該系統(tǒng)將列車分為兩動一拖的2個單元,每個單元采用“一主三分”的控制形式,每單元輪循進行測試,即采用1臺列車主機、3臺車輛分機、1只轉速傳感器、6個前置處理器和48只復合傳感器(48支復合傳感器一次全部安裝完成)。
2 試驗步驟
2.1 測點位置的打磨和軸箱軸承測點
在軸箱外壁上軸承承載區(qū)打磨1個30 mm×30 mm的平面,露出金屬本色。
2.2 傳感器的安裝
在傳感器端部涂抹金屬修補劑(TS112)后,依靠磁性將探頭黏附在測點打磨處;將AB膠混合后涂抹在傳感器探頭和箱體測點周圍進行加固;靜置4 h待金屬修補劑完全固化后,即可開始測試。傳感器的安裝位置分布如圖2所示。
2.3 獲取轉速信號
取33C3軸電機速度傳感器的速度信號供測試系統(tǒng)使用。
2.4 固定線纜
振動傳感器和速度傳感器線纜從測試點一直連接到車廂內的設備上,所有電纜避開車上的強電設備。綁線時,傳感器電
纜在留了足夠的運動余量后,再綁扎在車體管路上,最后從門區(qū)將電纜引到車上的儀器中。安裝應牢固、可靠,確保試驗運行前、后傳感器和電纜不發(fā)生移動、脫落、被夾傷等,進而影響信號的采集、傳輸。
2.5 檢測設備供電
從每節(jié)車的二位端電器柜內引出DC110 V為設備檢測供電。
2.6 搭建系統(tǒng)平臺
系統(tǒng)平臺搭建主要為列車主機、車輛分機和前置處理器的擺放,以及各設備之間的列車總線、車輛總線、轉速總線與復合傳感器、電源電纜的連接。
2.7 系統(tǒng)調試
檢查傳感器、線纜進而主機等設備安裝和連接狀態(tài)良好。
帶電靜態(tài)調試分為以下4步。
第一步,通過維護器或調試軟件對列車主機、各車輛分機進行配置,包括軟件配置文件和車輛配置文件的更新。
第二步,脈沖轉速信號獲取位置應對應車輪的實際輪徑,獲取準確數值并將其更新至列車主機和車輛分機的車輛配置文件中。
第三步,通過維護器軟件在列車主機端查看全車的配置、通訊和列車工況等信息,具體如圖3所示。
第四步,在各車輛分機端調試,進行傳感器測點敲擊試驗;檢測測點傳感器的狀態(tài)和前置接線關系。
動態(tài)調試主要檢測列車轉軌時系統(tǒng)能否正常工作。
2.8 試車線動態(tài)測試
在試車線上,列車分別以45 km/h、55 km/h的時速勻速往返,在45~55 km/h的時速區(qū)間里變速往返數次,JK10450檢測系統(tǒng)實時采集各傳感器數據。
2.9 設備拆卸
試驗結束后,將車下所有的傳感器和線纜拆除,并對打磨點噴防銹漆;車內所有設備恢復原狀。所有設備移除后,列車喚醒送電,進行靜態(tài)檢車和轉軌動車,確認車輛狀態(tài),確保無任何故障。
3 試驗數據分析
根據試驗結果,測試數據如圖4所示。
4 結束語
本次監(jiān)測試驗中存在故障沖擊信息的測點位置情況如表1所示。
注:①軸端編號按照動車第1根軸距離齒輪箱較近的軸箱體定義為“1”,同側依次定義為“1-3-5-7”;另一側定義為“2-4-6-8”。拖車車輛根據所在編組(比如33A、33B、33C為一組)動車規(guī)則編號。②本次實驗基于單次監(jiān)測數據分析,無法準確判斷故障程度,車載在線連續(xù)監(jiān)測方式可保證故障診斷的準確性。③因磁吸式傳感器不具備測溫功能,因此,在監(jiān)測數據中測點溫度數據顯示為“-127”。④受限于試驗傳感器安裝條件,監(jiān)測數據中包含的沖擊信息可能會在傳遞途徑中存在衰減的情況。
〔編輯:張思楠〕