摘 要:介紹現(xiàn)行BEL型電除塵在運行中,煙塵排放會出現(xiàn)周期性或無規(guī)律性的突升突降情況,此種揚塵現(xiàn)象會有很多原因,本次重點是查找、分析和解決電除塵振打設(shè)置與二次揚塵關(guān)系。
關(guān)鍵詞:二次揚塵;振打周期;電場
1 設(shè)備簡介
某電廠總裝機容量4*600MW,其中#4爐電除塵采用的是龍凈公司兩臺雙室四電場的BEL型高壓靜電電除塵,每臺采用進出口喇叭型水平布置,高壓靜電除塵用整流設(shè)備型號為:第一電場GGAJ02-1.8A/66kV、第二、三電場GGAJ02-2.0A/72kV、第四電場GGAJ02-1.8A/72kV三種型號共8臺高壓柜組成。陰極振打系統(tǒng)采用頂部68套電磁錘振打,最小振打加速度≥80g,陽極板采用8套側(cè)面電機傳動振打錘振打,最小振打加速度≥150g,清灰方式,底部采用16個灰斗和配套氣動卸灰裝置進行輸灰。
2 煙塵二次揚塵原因分析
在干式電除塵器中,二次揚塵產(chǎn)生的主要原因有:粉塵的性質(zhì)、收塵的方式、供電方式、內(nèi)部氣流狀態(tài)和性質(zhì)、振打裝置、輸灰系統(tǒng)及收塵板的空氣動力學屏蔽性能等,最終都是表現(xiàn)在沉積在極板上的粉塵如果粘附力不夠,容易通過電除塵的被氣流帶走,造成二次揚塵。
本次重點分析通過調(diào)整振打來克服二次揚塵問題:
(1)電極振打清灰:振打強度或頻率過高,脫離電極的粉塵不能成為較大的片狀或塊狀,而是成為分散的小的片狀顆粒,很容易被氣流帶出,特別是最后一個電場振打時,直接被帶出電除塵產(chǎn)生排放的二次揚塵,引起突升突降。
(2)對高壓分組電場進行輪流均衡振打。
自2014年10月起,#4機組(2008年10月投運)煙塵排放經(jīng)常性出現(xiàn)周期性的煙塵排放尖波,雖然不影響環(huán)保煙塵的整體排放,但還是需要分析和解決原因。
由于正常運行中,無法直接檢查電除塵內(nèi)部實際工況,但可以通過電除塵一、二次的電壓和電流情況進行判斷。
(1)如圖1,可以看出電壓運行數(shù)據(jù)基本正常,沒有出現(xiàn)明顯的異常。但在參數(shù)設(shè)定上有點不合理,正常設(shè)置應(yīng)為前電場高壓、第三電場主要是為了荷電,末電場應(yīng)采用高壓的方式,可以提高未電場細粉塵的收塵能力。
采用提高末電場輸出設(shè)置為1:2運行方式,但并沒有明顯改善。說明各電場收塵能力能滿足要求,可還是會有出現(xiàn)大尖波和小尖波存在。
(2)針對本廠#2~4爐煙塵曾出現(xiàn)過的周期性波動處理方法:通過不斷調(diào)整電除塵振打周期,經(jīng)長時間的觀察,均無法避免二次揚塵,最終分析原因為:原為了提高振打除灰效果,原各個電場出現(xiàn)陽極振打時設(shè)有關(guān)聯(lián)的斷電和降壓振打,當末電場降壓振打時,出現(xiàn)了一個明顯的煙塵尖波,造成二次揚塵直接排出電除塵。如圖2所示。
采取措施:取消電除塵末級高壓柜降壓和斷電振打后,基本解決了該廠3臺爐二次揚塵的問題。
(3)但#4爐還沒有徹底解決。在一個振打的大周期720min內(nèi),還是會有多次的小揚塵持續(xù)約3s左右,一次大揚塵持續(xù)約10s左右。經(jīng)認真分析發(fā)現(xiàn),A、B列多個電場同時振打,最嚴重時8個陽極振打器出現(xiàn)同時振打,此時出現(xiàn)大揚塵,分析為:多個振打器同時振打,且有部分還是斷電降壓振打,造成后電場收塵壓力大,當極板上積灰較多時,造成二次揚塵的逃逸率也高,這也就是大揚塵的原因之一。如圖3、4,表示正在振打部分每個大周期均會出現(xiàn)2次左右。
采取措施:重新計算振打周期和振打起始時間。
(4)采取調(diào)整振打周期錯開運行和取消末級電場的降壓振打后,大的二次揚塵問題基本得到了解決。但是煙塵波動每90min一次很有規(guī)律,與電除塵末級電場陽極板振打周期一致,為排除A、B列末級電場同時振打引起大揚塵,通過多次調(diào)整錯開各列振打起始時間,觀察#4爐A列左室末級電場振打引起大的二次揚塵,其它的均不會。
(5)根據(jù)經(jīng)驗:在各個電除塵氣室內(nèi),由于導(dǎo)流板、氣流、煙塵濃度、電場除塵能力等存在差異,將直接造成末級電場收塵量存在差別,末經(jīng)振打造成二次揚塵的原因可能是:a.末級電場積灰過多,無法形成塊狀振打脫落時引起。b.末級電場積灰量少,還沒有成塊引起細灰揚起。為排除和分析具體原因,采取措施:先采用縮短周期,由86.5min調(diào)整為36min,便于觀察。經(jīng)過6小時的振打,基本上沒有出現(xiàn)揚塵情況。如曲線圖6右半部份。
4 結(jié)束語
在正常運行中,隨著燃料種類的變化,灰份增加的情況下,為確保除塵效率和煙塵輸出不超國標,會不斷提高電除塵高壓柜功率,將造成前面陽極收塵量大大增多,但陽板不能積厚灰,否則可能出現(xiàn)反電暈,嚴重影響除塵效果,支線輸灰壓力大,但應(yīng)保證輸灰暢通,因此電除塵的振打器運行參數(shù)調(diào)整對于二次揚塵影響及提高除塵效率是起很重要的作用,而且可采取以下措施:
(1)各電場設(shè)置合理的振打周期,并確保各列電除塵電場不會同時振打。
(2)為減輕振打出現(xiàn)的二次揚塵,末級電場關(guān)閉關(guān)聯(lián)的斷電振打功能。
(3)為保證末級電場振打效果,可在低負荷時,進行降壓振打并縮短振打周期。
(4)確定二次揚塵與振打有關(guān)時,可錯開并分別縮短末級振打周期,先判斷出具體振打器后,再判斷是積灰過多還是過少引起,有針對性的處理。
(5)通過調(diào)整錯開四個末級電場的振打周期時間,判斷出是A列左室振打時出現(xiàn)。
(6)隨著環(huán)保要求越來越高,最好將在線監(jiān)測煙塵儀裝置安裝凈煙氣通道上,通過脫硫的除霧器洗塵后,也能很好解決二次揚塵煙塵尖波問題。
參考文獻
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作者簡介:郭冰云(1973-),女,福建龍巖人,電力工程師,本科學歷,單位:福建華電電力工程有限公司技術(shù)經(jīng)濟中心,研究方向:電力系統(tǒng)繼電保護。