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      PASSIM卷接包機(jī)組集中除塵系統(tǒng)優(yōu)化與實(shí)踐

      2015-05-30 02:26:19魚躍淵
      科技與企業(yè) 2015年7期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)管除塵器除塵

      魚躍淵

      【摘要】針對(duì)我廠4組PASSIM80卷接機(jī)組原有集中除塵系統(tǒng),存在機(jī)臺(tái)溢灰、機(jī)組除塵效果不佳,以及增加ZJ19E卷接機(jī)組問題,通過理論計(jì)算分析,對(duì)原管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)和局部改造。實(shí)現(xiàn)原系統(tǒng)增加一組ZJ19E卷接機(jī)組,系統(tǒng)除塵效果良好,保證了卷接機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)組除塵符合運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。

      【關(guān)鍵詞】PASSIM80卷接機(jī)組;集中除塵;優(yōu)化設(shè)計(jì);改造實(shí)踐

      一、概述

      1、集中除塵系統(tǒng)

      卷接包機(jī)組在正常生產(chǎn)時(shí),成形、切支、接咀、煙支輸送等需要穩(wěn)定的工藝風(fēng)且產(chǎn)生一定量的粉塵,一般通過集中除塵的形式將這些粉塵收集到除塵房,避免粉塵在車間內(nèi)的逸散。卷接包機(jī)組自帶高、低壓工藝壓風(fēng)機(jī),為機(jī)組提供工藝風(fēng),排風(fēng)進(jìn)入集中除塵的管道,由集中除塵系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行過濾排放。

      2、原有PASSIM機(jī)組集中除塵系統(tǒng)

      除塵系統(tǒng)采用DLMC2/5/15除塵器,系統(tǒng)共帶有四組PASSIM80卷接機(jī)組的負(fù)荷,每臺(tái)機(jī)組共有三路除塵支管,管徑分別是φ120(一路)和φ150(兩路),除塵設(shè)備和風(fēng)機(jī)布置在車間旁邊的除塵房內(nèi)。

      原系統(tǒng)組成:消音器

      除塵器-DLMC2/5/15

      風(fēng)機(jī)9-26 9D 45kw 18512m3/h 4343pa

      管路系統(tǒng)

      機(jī)組除塵裝置-(PASSIM 80 )共四組

      二、原系統(tǒng)工況及問題分析

      1.原有4組PASSIM80機(jī)組集中除塵系統(tǒng)的問題主要表現(xiàn)為:

      a)機(jī)組除塵口冒灰,除塵效果較差;

      b)機(jī)臺(tái)自帶的三個(gè)小風(fēng)機(jī),兩臺(tái)高負(fù)壓(正常在40英寸水柱)的和一臺(tái)中低壓的(正常在4英寸水柱),壓力偏低,影響了機(jī)臺(tái)的正常生產(chǎn)。

      2.原系統(tǒng)的組成形式―——見圖示改造前系統(tǒng)圖

      3.理論分析

      a)系統(tǒng)阻力計(jì)算:

      ΔPm=λυ2ρ/8Rs (20-1)*

      ΔPm—單位管道長度壓力損失,Pa。

      υ—除塵風(fēng)管的風(fēng)速,m/s;

      λ —除塵風(fēng)管摩擦系數(shù);

      Rs—管道的水利半徑,m;

      ρ—?dú)怏w密度,kg/m3;

      D—風(fēng)管的管徑,mm;

      Q—除塵風(fēng)管對(duì)應(yīng)的風(fēng)量,m3/h;

      L1—除塵風(fēng)管直管的長度,m;

      L2—除塵風(fēng)管彎頭等部件換算的當(dāng)量長度,m;

      系統(tǒng)總阻力:P=P1+P2…

      其中:沿程阻力P1=ΔP1×L1 局部阻力P2=ΔP2×L2

      根據(jù)“鋼板風(fēng)道摩擦阻力線算圖”*及上述公式得出下列計(jì)算數(shù)據(jù)表(最大阻力支路) :

      由計(jì)算結(jié)果得出系統(tǒng)的阻力為6615.3Pa,已超出了風(fēng)機(jī)所提供的風(fēng)壓4343Pa,能力不足,使PASSIM80卷接機(jī)組排風(fēng)口產(chǎn)生正壓,致使粉塵在車間內(nèi)逸散。

      b)管道的管徑選擇、布局及壓損分析:

      原系統(tǒng)除塵管路是分為2條干路分別進(jìn)入除塵器的,每條干路的管徑分別為Φ320,管路壓力損失1612.8Pa;經(jīng)除塵器之后至排放口管徑為Φ320,管路壓力損失1343.0Pa;支路Φ250管路壓力損失888.4Pa;此三處管道阻力很大,設(shè)計(jì)不合理。

      綜上所述,原系統(tǒng)工作不正常的主要原因是,管網(wǎng)設(shè)計(jì)不合理。

      三、除塵系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)及改造

      1、新系統(tǒng)需滿足5套機(jī)組集中除塵工作要求

      風(fēng)機(jī)能力計(jì)算:每套卷接機(jī)組的風(fēng)量為3000-3300m3/h,現(xiàn)在系統(tǒng)又增加一套設(shè)備共5套,系統(tǒng)總風(fēng)量為16500m3/h,在風(fēng)機(jī)的風(fēng)量范圍內(nèi)。

      2、管路系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì):

      對(duì)原系統(tǒng)管網(wǎng)壓力損失大的局部管網(wǎng)進(jìn)行改造,依據(jù)管網(wǎng)的摩擦阻力特性優(yōu)化設(shè)計(jì)為:2路Φ320干管合并為一根Φ500主管道進(jìn)入除塵器;排放管道管徑由原來的Φ320變?yōu)棣?00;在另一支路上再加一組ZJ19E卷接機(jī)組,并對(duì)該支路進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

      PASSIM80卷接機(jī)組集中除塵系統(tǒng)圖

      3、優(yōu)化后的系統(tǒng)組成及工作參數(shù)

      通過優(yōu)化設(shè)計(jì)管路后,系統(tǒng)增加了一臺(tái)工藝設(shè)備,根據(jù)“鋼板風(fēng)道摩擦阻力線算圖”—圖(20-9)*及上述公式得出系統(tǒng)阻力(最大阻力支路)為3967.1Pa,風(fēng)量為16500m3/h,在原系統(tǒng)風(fēng)機(jī)、除塵器的工作范圍之內(nèi),除塵系統(tǒng)主機(jī)滿足要求。

      4、工程的實(shí)施:

      根據(jù)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案執(zhí)行,管道鋪設(shè)沿原管道布置線路布置,位置不變,除塵器、風(fēng)機(jī)和消音器不需要改動(dòng),管道做局部更換,系統(tǒng)內(nèi)增加一組ZJ19E卷接機(jī)組。

      四、結(jié)論

      經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)、系統(tǒng)改造后,從根本上改善原有的除塵效果差的問題,在不加大除塵系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加一套機(jī)組的除塵配置,節(jié)省了再建除塵系統(tǒng)的投資成本。系統(tǒng)除塵效果良好,運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)組除塵符合運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。

      由此次的改造可以看出,除塵系統(tǒng)的管網(wǎng)設(shè)計(jì)是極其重要環(huán)節(jié),科學(xué)的設(shè)計(jì)管路系統(tǒng),能使系統(tǒng)設(shè)備達(dá)到最優(yōu)良的配合,使除塵系統(tǒng)更加穩(wěn)定的工作,發(fā)揮設(shè)備的效能,降低能耗、節(jié)約設(shè)備改造投資。

      參考文獻(xiàn)

      [1]《工業(yè)通風(fēng)除塵技術(shù)》中國建筑出版社/1984.8第一版

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