摘要 針對氣體公司集中空壓機站空冷塔水泵頻繁斷軸及新安裝電機振動大問題,對其故障現(xiàn)象和原因進(jìn)行了分析研究,并采取相應(yīng)的檢修方案,從而解決了空冷塔水泵斷軸及電機振動問題,取得了良好的檢修效果。
關(guān)鍵詞:軸;電機;機械密封;電機基礎(chǔ)
引言
濟南鮑德氣體有限公司于2001年3月18日正式掛牌成立,主要產(chǎn)品是氧氣,主導(dǎo)產(chǎn)品有氮氣、氬氣、壓縮空氣。公司目前擁有6臺套制氧機,具有13.5萬m3/h的制氧能力,制氧設(shè)備采用國際先進(jìn)的工藝流程及具有國際先進(jìn)水平的控制技術(shù),制氧裝備水平和技術(shù)水平達(dá)到了國際先進(jìn)、國內(nèi)一流。公司質(zhì)量檢測儀器30余臺套,主要過程質(zhì)量檢驗全部采用進(jìn)口設(shè)備,具有強大過程和最終產(chǎn)品的檢驗?zāi)芰?,現(xiàn)已一舉發(fā)展成為山東省氣體行業(yè)規(guī)模最大、實力最強、市場占有率最高的大型專業(yè)氣體生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。2012年,我公司建造了兩套空氣冷卻系統(tǒng)用于集中空壓機站多臺空壓機末級壓縮空氣的冷卻,為了滿足空氣冷卻系統(tǒng)上塔上水壓力與之相配套三臺水泵為空冷塔系統(tǒng)服務(wù),該水泵為常溫水泵,一般開二備一,該空氣冷卻系統(tǒng)投產(chǎn)后運行較為平穩(wěn)。
2014年8月,氣體公司的集中空壓機站空冷塔3#水泵多次發(fā)生斷軸問題,危及壓縮空氣冷卻系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。經(jīng)過細(xì)致分析查找故障發(fā)生原因,然后采取相應(yīng)的措施,目前該水泵能夠穩(wěn)定運行,軸斷裂及電機振動大故障沒有在發(fā)生。集中空壓機站3#水泵為揚州水泵公司生產(chǎn),
1.故障現(xiàn)象
2014年5月,崗位點檢人員發(fā)現(xiàn)空冷塔3#水泵密封處漏水嚴(yán)重,電機運行但是水泵出口壓力表顯示沒有壓力。在此之前,該設(shè)備一直穩(wěn)定運行,水泵出口壓力表正常,初步懷疑是此水泵軸斷裂引起的。因為該設(shè)備在2014年4月發(fā)生過水泵軸斷裂情況。故由機械專業(yè)人員先對水泵軸斷裂面進(jìn)行檢查,通過水泵軸斷裂的紋理發(fā)現(xiàn)軸的斷裂是由于受力過大而引起的。于是更換斷裂的軸,更換完畢后試車,試車時水泵運行正常,在運行24小時后,第二天下午新更換的軸再次斷裂。
2.故障原因查找
根據(jù)以上的設(shè)備故障現(xiàn)象,檢修人員再次對水泵軸的斷裂面進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)水泵軸的斷裂還是由于受力過大而引起的。初步分析軸斷裂的原因可能有兩個方面。一是該電機功率過大水泵與電機不匹配,軸受電機負(fù)荷過大引起的;二是水泵軸自身的原因,軸在加工時選擇材料的問題,以及加工結(jié)束后軸沒有經(jīng)過特殊工藝處理,自身抗拉伸強度及屈服應(yīng)力不夠引起的。按照故障原因排查先易后難的原則,先進(jìn)行水泵軸是否過載的檢查,查閱資料后發(fā)現(xiàn)電機功率在水泵運行的正常范圍內(nèi),電機為水泵廠安裝電機時一起帶來的故排除電機功率過大導(dǎo)致軸負(fù)荷過大斷裂故障的可能原因。由于斷裂后來更換的幾根軸不是原廠備件,是后來委托淄博一家機加工廠加工制造的,在軸的用料可能使用普通材料,抗拉強度及屈服應(yīng)力上達(dá)不到廠家的設(shè)計要求。
3.故障解決及經(jīng)驗總結(jié)
由于水泵軸的斷裂是由于軸材料引起的,讓廠家更換加工軸的材料并進(jìn)行熱處理增強抗拉強度是最好的選擇,這樣單獨生產(chǎn)研發(fā)費用過高所以不現(xiàn)實。根據(jù)水泵的性能指標(biāo)商討決定, 3#水泵使用時間長檢修次數(shù)多,密封效果差,就是維修好后性能也達(dá)不到設(shè)計要求,效率下降,綜合各種因素于是決定重新更換水泵及電機。在經(jīng)過市場調(diào)研和廠家對比下決定使用上海水泵廠生產(chǎn)的水泵,電機和水泵固定在自身基礎(chǔ)框架上,由于電機和水泵自身基礎(chǔ)與原水泵基礎(chǔ)不同,對原水泵基礎(chǔ)進(jìn)行拆除,拆除完畢后將水泵和電機一起放在原基礎(chǔ)位置上,用斜鐵及平鐵找平水泵和電機,找平后將水泵和電機自身的基礎(chǔ)焊在斜鐵上,使自身框架固定,然后將地腳螺栓擰緊防止基礎(chǔ)松動,水泵和電機安裝完畢后試車,試車時電機及水泵負(fù)荷側(cè)振動嚴(yán)重,于是脫開電機,空試電機后電機振動高,于是要求廠家給更換新電機,更換完新電機試車電機及水泵驅(qū)動端還是高,于是脫開聯(lián)軸器空試電機,空試電機時電機無振動,電機帶負(fù)荷后出現(xiàn)振動,停機檢查,發(fā)現(xiàn)電機與水泵聯(lián)軸器螺栓膠圈過小,可能是導(dǎo)致電機振動的原因,與此同時聯(lián)軸器螺栓上的平墊圈用彈簧墊圈替代使螺栓上的膠圈無法擠壓膨脹,于是更換彈簧墊圈為平墊圈,更換新膠圈,更換完畢后試車,電機及水泵驅(qū)動端振動不見減小,停機對電機對中進(jìn)行檢查,對中沒有問題,于是繼續(xù)試車,在排除聯(lián)軸器螺栓問題及電機對中問題后,對電機基礎(chǔ)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)有振動,于是對電機基礎(chǔ)進(jìn)行緊固,緊固后發(fā)現(xiàn)電機振動及水泵驅(qū)動端振動減小,并且在合理接受范圍。于是再次緊固基礎(chǔ)螺栓,對基礎(chǔ)進(jìn)行灌漿,設(shè)備軸斷裂及電機振動大故障處理完畢,設(shè)備穩(wěn)定運行中。
4.結(jié)語
總結(jié)本次處理故障的經(jīng)驗,具體有以下幾個方面:
(1)要對故障現(xiàn)象進(jìn)行認(rèn)真分析,然后采取有效的方案查找故障原因。在出現(xiàn)多種可能性原因時,要做到冷靜思考,逐一排除次要原因,抓住主要原因,最終根據(jù)所查找到的原因采取切實可行的解決措施。
(2)在整個故障處理過程中,特別需要注意安全問題。首先,對機械設(shè)備的檢修工作要停電,防止設(shè)備在檢修過程中啟動,設(shè)備檢修前一定要停水;要有專職的監(jiān)護人員防止有人打開水閥,防止崗位人員誤操作而造成對檢修人員的傷害。
我們通過此次對集中空壓機站3#水泵的故障檢修,掌握了一些故障處理的方法和步驟,積累了大量的現(xiàn)場工作經(jīng)驗,受益匪淺。通過運行觀察,該泵至今沒有再出現(xiàn)斷軸的問題,故障得到徹底解決。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:
張敬濤(1985年—),男,山東濟南,助理工程師,主要從事設(shè)備管理工作。