趙福興 錢英豪 周鵬飛(江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢測研究院蘇州分院,江蘇 蘇州 215031)
2015年6 月30日9時46分,某公司高純氨車間充裝崗位在充裝液氨過程中,一只53kg鋼瓶瓶體發(fā)生撕裂,鋼瓶內(nèi)氨氣發(fā)生泄漏,造成3名職工液氨凍傷和吸入性損傷;在現(xiàn)場施救和處置過程中,另有3名職工輕度凍傷和吸入性損傷,1名職工右眼化學(xué)性灼傷。
通過充裝室監(jiān)控畫面顯示,2015年6月30日上午8:44時超純氨車間充裝崗位兩名操作工把四只100L相同液氨鋼瓶放在充裝臺上(從左側(cè)開始依次把它們編號為1#、2#、3#、4#),并把充裝管道連接在鋼瓶上(見圖1.a)。9時03分03秒1#、2#鋼瓶開始充裝,同時起動往復(fù)式低溫液體泵。9時07分3#、4#鋼瓶開始充裝。9時27分31秒1#鋼瓶充裝完畢,9時28分53秒2#鋼瓶充裝完畢。9時42分40秒3#鋼瓶充裝完畢。9時44分35秒叉車進入充裝車間(見圖1.b)。9時45分45秒4#鋼瓶爆炸(鋼瓶編號為231573),瓶內(nèi)液氨大量泄漏(見圖1.d)。圖1.c為爆炸前瞬間照片,三名操作工都在關(guān)注剛剛放上充裝臺的鋼瓶,并無留意到正在充裝的4#鋼瓶。
圖2為鋼瓶爆炸后圖片,從圖2.a可以看出鋼瓶筒體發(fā)生了明顯的脹粗,從圖2.b可以看出在鋼瓶焊縫附近的熱影響區(qū)發(fā)生了縱向開裂,鋼瓶保持整體狀態(tài),未形成爆炸碎片。觀察裂口斷面,有明顯剪切唇,并向兩端延伸,出現(xiàn)放射狀撕裂人字型花紋,屬于延性破裂。由以上基本可以推斷鋼瓶屬于超壓爆破。
圖1 監(jiān)控視頻畫面
圖2 鋼瓶爆炸后圖片
圖3為鋼瓶爆炸后充裝臺壓力表,可以看出壓力表指針發(fā)生了明顯的變形,由此推斷在鋼瓶發(fā)生爆炸的過程中,壓力急劇上升,嚴(yán)重超過了壓力表量程。說明在4#鋼瓶充裝的過程中,發(fā)生了過量充裝的行為,而從監(jiān)控錄像來看,并未見到任何超裝報警及超裝保護裝置動作。
圖3 爆炸后充裝臺壓力表
從高純氨貯槽底部出口通過管徑為1/2”的316L無縫鋼管、閥門與往復(fù)式低溫液體泵連接,往復(fù)式低溫液體泵出口管通過管徑為1/2”和閥門連接到充裝臺,充裝臺有8個充裝點,管徑為1/4”,通過閥門和電子稱重控制鋼瓶內(nèi)充裝液氨的數(shù)量。每個充裝點有壓力表、充氣閥、排氣閥,總管上有放空閥。
按照GB 14193-2009《液化氣體氣瓶充裝規(guī)定》5.1條規(guī)定,衡器應(yīng)設(shè)置有氣瓶超裝報警或自動切斷氣源的連鎖裝置。GB27550-2011《氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》8.3條規(guī)定液化石油氣、液氯和液氨氣體充裝站應(yīng)配備具有在超裝時自動切斷功能的計量衡器。
審查充裝工藝在設(shè)計資料及充裝現(xiàn)場,衡器并未按照規(guī)定設(shè)置氣瓶超裝切斷氣源的自動聯(lián)鎖裝置及報警裝置,當(dāng)衡器稱重失靈或人員疏忽等其它因素造成過量充裝時時,進液閥不能自動切斷,操作人員也無法及時發(fā)現(xiàn),帶來很大的安全隱患。另外往復(fù)式低溫液體泵管路未設(shè)置安全回流閥,造成泵出口壓力不能控制在安全狀態(tài)。
發(fā)生爆炸的鋼瓶編號為231573,有檢驗合格證,公稱容積100L,最大裝液量53kg,公稱壓力3.0MPa,在檢驗有效期內(nèi),下次檢驗日期為2016年,報告結(jié)論合格。鋼瓶材質(zhì)為HP345,有制造許可證、型式試驗報告及出廠技術(shù)資料。從鋼瓶爆炸發(fā)生脹粗開裂,而鋼瓶依然保持整體狀態(tài)來看,鋼瓶本身并無質(zhì)量問題。
審查充裝單位氣瓶充裝許可證,有效期至2019年5月。審查充裝及檢查人員資格、充裝工藝規(guī)程、衡器計量檢測證書、充裝前檢查記錄均等資料均符合GB 14193-2009《液化氣體氣瓶充裝規(guī)定》的規(guī)定。
3.1.1 通過操作現(xiàn)場視頻回看,鋼瓶在爆炸前,一人在將其它一只鋼瓶與充裝臺連接,另外兩人在觀望,忽視了正在充裝中的4#鋼瓶,在人工切斷充裝閥門前,液氨通過液體泵一直向鋼瓶充裝,直到鋼瓶內(nèi)全部被液氨充滿、充爆。人為的疏忽是造成此次事故的直接原因。
3.1.2 設(shè)計時,衡器未按照GB 14193-2009《液化氣體氣瓶充裝規(guī)定》及GB27550-2011《氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》的規(guī)定設(shè)置氣瓶超裝切斷氣源的自動聯(lián)鎖保護裝置及報警裝置,當(dāng)衡器稱重失靈或人為疏忽時,進液閥不能自動切斷,也不能及時報警,是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。
往復(fù)式低溫液體泵管路未設(shè)置安全回流閥,造成泵出口壓力不能控制在安全狀態(tài),存在巨大的安全隱患,是導(dǎo)致本次事故的間接原因。
3.2.1 加強人員安全培訓(xùn),提高安全意識及操作技能。
3.2.2 往復(fù)式低溫液體泵管路加裝安全回流閥。
衡器增加設(shè)置氣瓶超裝切斷氣源的自動聯(lián)鎖裝置,并安裝報警裝置。