邢艷榮 秦佳偉
(1.烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古 烏海,016000;2.內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司,內(nèi)蒙古 烏海,016000)
目前國內(nèi)造紙行業(yè)中部分紙機(jī)生產(chǎn)工藝較落后、電氣自動化程度不高、能耗高、故障率高、生產(chǎn)效率低。在紙機(jī)傳動控制方面,為了提高傳動控制系統(tǒng)自動化程度,增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,筆者結(jié)合紙機(jī)的先進(jìn)工藝和紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)及調(diào)試方法,設(shè)計(jì)出基于DeviceNet通信的紙機(jī)傳動控制系統(tǒng),該紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)已在河北邢臺某造紙廠和浙江金華某造紙廠的紙機(jī)傳動系統(tǒng)中應(yīng)用。經(jīng)過客戶回訪、調(diào)查,該控制系統(tǒng)運(yùn)行良好、能耗低、故障率低、受到廣泛好評。本文對該系統(tǒng)進(jìn)行介紹,以供參考。
DeviceNet是簡單、廉價(jià)、高效、適用于設(shè)備層的現(xiàn)場總線技術(shù)。它將可編程控制器、變頻器、檢測設(shè)備和執(zhí)行機(jī)構(gòu)等工業(yè)設(shè)備連接到網(wǎng)絡(luò),降低了設(shè)備硬件接線的成本。其優(yōu)越的直接互連性改善了設(shè)備間的通信,提供了設(shè)備級診斷功能。DeviceNet網(wǎng)絡(luò)最大可連接64個節(jié)點(diǎn),通信波特率包括125 kbps、250 kbps和500 kbps 3種。設(shè)備可由DeviceNet總線供電(最大總電流8 A)或使用獨(dú)立電源供電[1-2]。DeviceNet的特點(diǎn)和功能如表1所示。
本系統(tǒng)以河北邢臺某造紙廠工程為例,按照紙機(jī)設(shè)計(jì)方案及客戶要求,紙機(jī)幅寬4600 mm,設(shè)計(jì)車速400 m/min。紙機(jī)傳動點(diǎn)設(shè)計(jì)個數(shù)為18組,系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)容量1800 kW。傳動點(diǎn)名稱及電機(jī)容量如表2所示。
表1 DeviceNet的特點(diǎn)和功能
經(jīng)過綜合對比,本紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)采用1769-L35E CPU作為總控制器,1769-SDN(兩個)作為DeviceNet的通信模塊,2711K7C4D8操作屏作為人機(jī)界面,采用PF700變頻器作為各傳動單元,變頻器通信模塊選用20-COMM-D網(wǎng)絡(luò)適配器。PLC與傳動單元之間采用DeviceNet進(jìn)行通信,上位機(jī)、人機(jī)界面與PLC之間采用EtherNet/IP進(jìn)行通信。使用RSLinx組態(tài)軟件、RSNetworx For DeviceNet組態(tài)軟件、RS5000編程軟件對紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)進(jìn)行軟件通信組態(tài)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)。紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)硬件總體設(shè)計(jì)如圖1所示。
表2 傳動點(diǎn)名稱及電機(jī)容量
為了提高設(shè)備整體安全系數(shù),監(jiān)控設(shè)備總體運(yùn)行情況,將影響紙機(jī)正常穩(wěn)定運(yùn)行的一切因素考慮在內(nèi),增加紙機(jī)連鎖控制,提高自動化程度,成為本系統(tǒng)設(shè)計(jì)之關(guān)鍵。本系統(tǒng)可編程控制器擴(kuò)展模塊數(shù)字輸入32點(diǎn)、數(shù)字輸出32點(diǎn)、模擬輸入4組 (備用)、模擬輸出2組 (備用)。硬件接線設(shè)計(jì)數(shù)字量輸入如圖2所示。數(shù)字量輸出接線如圖3所示。
根據(jù)紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,18組傳動點(diǎn)變頻器接線大體相同,如圖4所示。
PF700變頻器硬件接線包括主電機(jī)、電機(jī)風(fēng)機(jī)、編碼器、控制端子、DeviceNet通信等接線。PF700變頻器的主電源輸入來自傳動系統(tǒng)DSU整流柜,使用DSU整流柜供電可避免觸發(fā)脈沖給周圍電氣設(shè)備 (如整流變壓器等)帶來的諧波干擾,使設(shè)備正常工作[2]。
圖4 PF700硬件接線圖
本系統(tǒng)人機(jī)界面、上位機(jī)和PLC之間采用EtherNet/IP進(jìn)行通信;各傳動單元和PLC之間采用DeviceNet進(jìn)行通信。本文重點(diǎn)介紹DeviceNet通信硬件組態(tài),使用RSLinx軟件、RSNetworx For DeviceNet軟件和RS5000編程軟件進(jìn)行組態(tài)設(shè)計(jì)。軟件組態(tài)設(shè)計(jì)分為5個步驟。第一步:打開RSLinx軟件,添加工業(yè)以太網(wǎng)驅(qū)動,然后通過RSLinx通信軟件掃描到以太網(wǎng)上所帶有的設(shè)備,可以清楚地看到網(wǎng)絡(luò)是否暢通,并且可以看到每個硬件的節(jié)點(diǎn)及槽位,如圖5所示。
圖5 RSLinx掃描設(shè)備圖
第二步:打開RS5000軟件,新建項(xiàng)目,添加PLC的拓展模塊,型號及槽號必須和實(shí)際硬件相匹配。將創(chuàng)建好的項(xiàng)目下載到PLC并運(yùn)行,RSlogix 5000編程軟件自動生成標(biāo)簽,如圖6所示。
第三步:打開RSWorx for DeviceNet軟件,點(diǎn)擊online按鈕,選擇通信路徑。選中DeviceNet網(wǎng)絡(luò)并運(yùn)行,組態(tài)軟件便會自動掃描所有接入DeviceNet網(wǎng)絡(luò)的硬件設(shè)備,如圖7所示。
第四步:雙擊掃描出的硬件圖標(biāo)彈出對話框,選擇Module選項(xiàng),上載網(wǎng)絡(luò)并建立PF700變頻器EDS文件[2]。等上載完成后,在參數(shù)列表中進(jìn)行所需的更改并保存,如圖8所示。
圖6 RS5000軟件硬件組態(tài)圖
圖7 DeviceNet網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備掃描圖
圖8 DeviceNet設(shè)備對話框
第五步:將組態(tài)程序下載,并將1769-SDN置于RUN狀態(tài)。通過RS5000軟件通過查看標(biāo)簽,驗(yàn)證通信是否正常,如圖9所示。
圖9 硬件組態(tài)創(chuàng)建標(biāo)簽圖
為了設(shè)計(jì)精度高、穩(wěn)定性好、操作方便的數(shù)字式控制系統(tǒng)速度鏈,必須研究速度鏈的控制原理。兩個相鄰傳動點(diǎn)的運(yùn)行速度應(yīng)保持一定的比例,在車速調(diào)整過程中,只影響本傳動點(diǎn)和后面的傳動點(diǎn),而不影響前面各傳動點(diǎn)的速度,每個傳動點(diǎn)在前一級傳動點(diǎn)速度基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整并將速度給定信號傳送給下級傳動點(diǎn),形成一個鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu),稱為速度鏈。根據(jù)紙機(jī)傳動控制要求,傳動控制速度鏈精度應(yīng)在0.01% ~0.04%之間,這與紙幅的伸縮率有關(guān) 。本系統(tǒng)速度鏈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用二叉樹數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)法,完成速度鏈傳遞功能。首先對各傳動點(diǎn)控制工藝進(jìn)行分析,確定傳動點(diǎn)在速度鏈中的具體位置和作用,然后對設(shè)計(jì)好的速度鏈中的傳動點(diǎn)進(jìn)行通信地址設(shè)置,并準(zhǔn)確記錄地址號碼[3-4]。本系統(tǒng)進(jìn)過現(xiàn)場工藝情況分析,速度鏈設(shè)計(jì)如圖10所示。
此系統(tǒng)中驅(qū)網(wǎng)輥?zhàn)鳛樗俣孺溨械闹鱾鲃庸?jié)點(diǎn),它的速度是整個傳動控制系統(tǒng)的工作車速,在控制系統(tǒng)的人機(jī)界面,改變驅(qū)網(wǎng)輥的運(yùn)行車速給定值,就調(diào)節(jié)了整個紙機(jī)車速。驅(qū)網(wǎng)輥的速度給定值傳送給它的兩個從點(diǎn)真空伏輥、導(dǎo)網(wǎng)輥和下一分部主點(diǎn)一壓下輥。從點(diǎn)真空伏輥和導(dǎo)網(wǎng)輥根據(jù)現(xiàn)場工藝情況,在人機(jī)界面通過速度微升微降調(diào)節(jié),達(dá)到從點(diǎn)速度調(diào)節(jié)的目的。下一分部主點(diǎn)一壓下輥得到驅(qū)網(wǎng)輥的速度值,也通過人機(jī)界面進(jìn)行速度調(diào)節(jié),得到一壓下輥的速度給定值。一壓下輥將速度給定值傳送到自己的兩個從點(diǎn):一壓上輥、真空吸移輥和下一分部主點(diǎn)二壓下輥。一壓上輥和真空吸移輥通過人機(jī)界面速度微升微降進(jìn)行調(diào)節(jié),達(dá)到從點(diǎn)速度調(diào)節(jié)的目的[3-4]。就這樣依次類推,實(shí)現(xiàn)了整個速度鏈的速度給定和調(diào)節(jié),構(gòu)成了速度鏈控制系統(tǒng),其調(diào)節(jié)原理如圖11所示。
圖12 負(fù)荷分配控制原理
表3 變頻器部分參數(shù)
在紙機(jī)運(yùn)行過程中,有幾臺電機(jī)同時拖動同一負(fù)載的現(xiàn)象,如網(wǎng)部真空伏輥、驅(qū)網(wǎng)輥、導(dǎo)網(wǎng)輥同時拖動一條成形網(wǎng)。這樣的傳動系統(tǒng)如果只要求速度完全同步并不能滿足工藝要求,各傳動點(diǎn)電機(jī)必須出力相同,否則會出現(xiàn)傳動點(diǎn)電機(jī)負(fù)載不一,甚至電動機(jī)成為發(fā)電機(jī)的情況,影響正常抄紙,甚至有可能撕壞毛布或造成斷紙[5]。針對此問題,必須設(shè)計(jì)傳動點(diǎn)主點(diǎn)和從點(diǎn)負(fù)荷分配。紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)的負(fù)荷分配要求系統(tǒng)速度穩(wěn)定、分配平衡、穩(wěn)定無振蕩、能夠隨時適應(yīng)負(fù)載變化。本系統(tǒng)采用PLC+變頻器二級傳動控制方式,PLC與變頻器通過DeviceNet網(wǎng)絡(luò)通信,交換數(shù)據(jù)。負(fù)荷分配的設(shè)計(jì)原則是主點(diǎn)和從點(diǎn)電機(jī)的負(fù)載率相同,即δ=P/Pa相同 (P為電機(jī)所承擔(dān)的負(fù)載功率,Pa為電機(jī)額定功率)。在負(fù)荷分配調(diào)節(jié)過程中不能影響本傳動組以外各分部的速度。PLC通過通信讀取主點(diǎn)和從點(diǎn)變頻器的實(shí)際轉(zhuǎn)矩反饋值,將實(shí)際轉(zhuǎn)矩反饋值進(jìn)行比較,計(jì)算出從點(diǎn)的速度給定值,再通過DeviceNet通信將從點(diǎn)速度給定值傳送到各從點(diǎn)變頻器,以加大或減小從點(diǎn)電機(jī)的轉(zhuǎn)差率,從而調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩,使形成負(fù)荷分配的主點(diǎn)和從點(diǎn)轉(zhuǎn)矩相同,達(dá)到負(fù)荷分配的目的,此設(shè)計(jì)方法控制精度高,工作可靠。負(fù)荷分配控制原理如圖12所示。
各傳動點(diǎn)的PF700變頻器參數(shù)設(shè)置基本一致,主要實(shí)現(xiàn)速度控制或轉(zhuǎn)矩限幅控制,通過DeviceNet進(jìn)行通信,達(dá)到精確控制電機(jī)的目的。以驅(qū)網(wǎng)輥為例,變頻器的部分參數(shù)設(shè)置如表3所示。
基于DeviceNet通信方式的紙機(jī)傳動控制系統(tǒng),通信響應(yīng)速度快,運(yùn)行穩(wěn)定可靠;通過硬件設(shè)計(jì)和軟件編程實(shí)現(xiàn)了紙機(jī)連鎖控制,大大提高了傳動控制的自動化程度;科學(xué)合理的速度鏈設(shè)計(jì)和負(fù)荷分配設(shè)計(jì),使系統(tǒng)在運(yùn)行中速度穩(wěn)定、負(fù)載分配合理、很大程度上減少斷紙。此控制系統(tǒng)完全符合現(xiàn)代紙機(jī)自動化的設(shè)計(jì)要求,在工程運(yùn)行中,客戶反映良好。
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