• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      基于PLC的機(jī)械手精確定位與控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      2015-05-13 02:25:55蘇麗孫蓉李冰呂淑平
      關(guān)鍵詞:精確定位監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)械手

      蘇麗++孫蓉++李冰++呂淑平

      摘 要:該文根據(jù)系統(tǒng)控制需求,選用西門子S7-200型PLC作為系統(tǒng)的控制器,主要從控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)、軟件設(shè)計(jì)和人機(jī)監(jiān)控界面三個(gè)方面加以論述。首先根據(jù)控制要求完成了機(jī)械手控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì),分為氣動(dòng)抓取單元、電機(jī)驅(qū)動(dòng)單元和機(jī)械傳動(dòng)結(jié)構(gòu)三個(gè)部分,同時(shí)完成了對(duì)機(jī)械手控制系統(tǒng)的其他輔助單元,如自動(dòng)上料單元、物料傳送單元、伺服轉(zhuǎn)盤單元和觸摸屏控制面板的設(shè)計(jì);然后在硬件結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上結(jié)合控制功能,按照生產(chǎn)工藝順序控制的特點(diǎn)編程實(shí)現(xiàn)機(jī)械手的精確定位功能,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)從上料、運(yùn)輸?shù)綑C(jī)械手的抓取、定位等一系列功能的控制;最后利用組態(tài)王完成了控制系統(tǒng)人機(jī)界面的設(shè)計(jì),使操作人員遠(yuǎn)離工作現(xiàn)場(chǎng)仍能實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。

      關(guān)鍵詞:機(jī)械手 可編程序控制器 精確定位 監(jiān)控系統(tǒng)

      中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)02(a)-0008-04

      工業(yè)機(jī)械手是近代自動(dòng)控制領(lǐng)域中出現(xiàn)的一項(xiàng)新技術(shù),作為多學(xué)科融合的邊沿學(xué)科,它是當(dāng)今高新技術(shù)發(fā)展最快的領(lǐng)域之一,并已成為現(xiàn)代機(jī)械制造生產(chǎn)系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分。該設(shè)計(jì)以機(jī)械手為主要單元,以提高機(jī)械手的精確定位能力為目的,并且加入了自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)、物料的調(diào)速運(yùn)輸以及不同材料的分揀功能,同時(shí)還加入了利用觸摸屏對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制的功能,使設(shè)計(jì)更加人性化,并提供了多種監(jiān)控方式,增加了機(jī)械手的工作能力,提高了系統(tǒng)的安全系數(shù),也擴(kuò)充了系統(tǒng)的工作環(huán)境。

      1 機(jī)械手控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      該設(shè)計(jì)中選擇了西門子公司的S7-200 CPU 224型可編程序控制器,它是在CPU 222基礎(chǔ)上使主機(jī)I/O點(diǎn)增加為14/10,最大可擴(kuò)展168點(diǎn)數(shù)字量和35點(diǎn)模擬量的輸入輸出,存儲(chǔ)容量也進(jìn)一步增加,還增加了一些數(shù)學(xué)指令和高速計(jì)數(shù)器的數(shù)量,具有較強(qiáng)的控制能力,可滿足要求。

      1.1 機(jī)械手機(jī)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      1.1.1 氣動(dòng)抓取單元的設(shè)計(jì)

      機(jī)械手抓取單元包括機(jī)械手的手指及手臂的設(shè)計(jì),其作用是將運(yùn)輸線的工件進(jìn)行抓取,并做Y軸升降運(yùn)動(dòng),將工件提升到指定位置。它與機(jī)械手定位單元緊密配合完成X-Y軸兩維定位控制。

      該設(shè)計(jì)中機(jī)械手的精確定位能力主要集中在X軸方向,故作為輔助部分的機(jī)械手手指開(kāi)合以及Y軸提升采用氣壓驅(qū)動(dòng),采用了簡(jiǎn)單的二位四通電磁換向閥,并選擇了雙活塞桿氣缸作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)以提高其穩(wěn)定性。根據(jù)需求分別配置上下氣缸,行程100 mm;配置氣動(dòng)手指進(jìn)行抓物,手指活動(dòng)范圍30 mm,氣缸換向回路圖如圖1所示。

      1.1.2 電機(jī)驅(qū)動(dòng)單元的設(shè)計(jì)

      考慮到該設(shè)計(jì)主要理念是提高機(jī)械手的精確定位能力,故機(jī)械手的定位運(yùn)動(dòng)采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)的方式,以達(dá)到設(shè)計(jì)精度的要求。

      本設(shè)計(jì)采用的電機(jī)為兩相混合式步進(jìn)電機(jī),這主要是考慮到成本方面的問(wèn)題,但低頻振蕩是步進(jìn)電機(jī)(尤其是反應(yīng)式電機(jī))的固有特性,所以必須克服其低速時(shí)震動(dòng)較大、高速性能差的缺欠。對(duì)此,本設(shè)計(jì)采取了細(xì)分型驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行彌補(bǔ),采用50分單脈沖工作狀態(tài)完全消除了電機(jī)的低頻振蕩,提高了電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩,提高了電機(jī)的分辨率,減小了步距角,提高了步距的均勻度。本設(shè)計(jì)

      1.2 其他輔助單元的設(shè)計(jì)

      1.2.1 自動(dòng)上料單元

      氣動(dòng)上料單元是由兩個(gè)氣缸、兩個(gè)電磁閥和一個(gè)減壓閥(與機(jī)械手共用)組成,空氣經(jīng)過(guò)氣泵的增壓,再經(jīng)過(guò)減壓閥、一個(gè)電磁閥輸入氣缸,可以驅(qū)動(dòng)氣缸的動(dòng)作。推動(dòng)氣缸動(dòng)作的是空氣,控制空氣是否進(jìn)入氣缸的是電磁閥。當(dāng)傳感器發(fā)出指令,這個(gè)開(kāi)關(guān)信號(hào)就傳輸?shù)紺PU,CPU發(fā)出命令信號(hào)給相應(yīng)的電磁閥,電磁閥將相應(yīng)的閥門打開(kāi),空氣進(jìn)入,驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的氣缸動(dòng)作。由于雙氣缸可以實(shí)現(xiàn)交替動(dòng)作,從而能夠達(dá)到逐一自動(dòng)上料和儲(chǔ)存任務(wù)。

      此部分主要完成全系統(tǒng)的自動(dòng)上料和儲(chǔ)存任務(wù)。由于是機(jī)械手的輔助單元,因此選擇比較簡(jiǎn)單的氣動(dòng)控制。在此給系統(tǒng)設(shè)置一個(gè)氣缸也可以完成上料的工作,之所以給系統(tǒng)配置兩個(gè)氣缸,是出于對(duì)連續(xù)高效工作的要求。同時(shí)加入儲(chǔ)料單元也是考慮到在實(shí)際生產(chǎn)中,出于對(duì)安全等因素的考慮在系統(tǒng)最終上料前再進(jìn)行一次檢查或處理,以提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

      1.2.2 物料傳送單元

      此單元是先進(jìn)自動(dòng)化運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)單元,它將工件從原始位置運(yùn)輸?shù)街付ㄎ恢茫淮藛卧渲?.5 kW三相交流異步電機(jī),變頻器采用IGBT技術(shù)控制;變頻器具有磁通電流控制FCC,可以與觸摸屏組成控制系統(tǒng);此單元包括了一條工業(yè)皮帶運(yùn)輸機(jī),材料選用鋁型材和不銹鋼結(jié)構(gòu);皮帶運(yùn)輸機(jī)尺寸:1100 mm×150 mm×300 mm,同步帶運(yùn)行方式;包含張緊、調(diào)偏機(jī)構(gòu)。

      設(shè)計(jì)利用運(yùn)輸小車與傳感器配合進(jìn)行貨物運(yùn)輸及檢測(cè)。采用三套歐姆龍PR18-8DP型電感式接近開(kāi)關(guān)以完成對(duì)小車運(yùn)行位置的反饋。另外,采用兩套歐姆龍BR4M-TDTD遮斷型光電開(kāi)關(guān),每套開(kāi)關(guān)有一個(gè)發(fā)射器和一個(gè)接收器。發(fā)射器和接收器是相對(duì),軸線嚴(yán)格對(duì)準(zhǔn)。當(dāng)有物體從兩者之間通過(guò)時(shí),紅外光束被遮斷,接收器接收不到紅外線而產(chǎn)生一個(gè)電脈沖信號(hào),達(dá)到判斷小球是否到達(dá)的目的。設(shè)計(jì)采用的顏色傳感器型號(hào)為奧托尼克斯BR100-DDT光電傳感器,內(nèi)裝電源逆連接保護(hù)線路、輸出端過(guò)電流保護(hù)線路,可以調(diào)整對(duì)外部的敏感度。這是一種反射鏡反射型傳感器,反射鏡反射型傳感器單側(cè)安裝,需要調(diào)整反射鏡的角度、以取得最佳的反射效果,根據(jù)被檢測(cè)物上的黑白標(biāo)記來(lái)檢測(cè)。

      1.2.3 伺服轉(zhuǎn)盤單元

      此單元制作材料為有機(jī)玻璃和鋁材材料,采用同步輪傳動(dòng)方式,配置交流伺服系統(tǒng),具有速度、模擬調(diào)速、位置、通訊調(diào)速等多種模式;伺服驅(qū)動(dòng)器采用先進(jìn)的DSP處理器和高速度數(shù)字邏輯芯片進(jìn)行控制;電機(jī)容量為400 W;額定轉(zhuǎn)矩為1.3 N·m;最大轉(zhuǎn)矩3.9 N·m;額定轉(zhuǎn)速為3000 RPM;電流2.5 A,最大電流7.5 A。設(shè)計(jì)在此采用歐姆龍生產(chǎn)的PR18-8DP型電感式接近開(kāi)關(guān)以完成對(duì)伺服轉(zhuǎn)盤的位置進(jìn)行檢測(cè)。endprint

      1.2.4 觸摸屏控制面板

      系統(tǒng)可以與觸摸屏組成監(jiān)控控制系統(tǒng),本設(shè)計(jì)采用常用的工業(yè)用觸摸屏MT506L,MT500系列觸摸屏是不斷致力于完善PLC人機(jī)界面產(chǎn)品的成果。能配合PLC發(fā)揮最佳效果,從而使生產(chǎn)線更有效地工作。32位RISC微處理器、輕觸屏幕,即使最復(fù)雜的畫面也能迅即顯示。

      2 機(jī)械手控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

      機(jī)械手控制系統(tǒng)是較為常見(jiàn)的控制系統(tǒng)之一,該設(shè)計(jì)是通過(guò)對(duì)PLC的軟件編程實(shí)現(xiàn)機(jī)械手的精確定位功能。本設(shè)計(jì)的軟件編寫過(guò)程采用了順序控制設(shè)計(jì)法。圖2是機(jī)械手控制部分程序的流程圖。

      2.1 物料顏色檢測(cè)

      機(jī)械手控制系統(tǒng)首先要進(jìn)行的是物料的判斷。也就是顏色檢測(cè),當(dāng)物料到達(dá)指定位置的同時(shí)進(jìn)行顏色判斷,此處判斷物料要同時(shí)達(dá)到幾個(gè)要求,系統(tǒng)運(yùn)變頻器停止運(yùn)行,小球到達(dá)中間位置傳感器,若為白色將寄存器V2.4置位,若為黑色則將寄存器V2.3置位。

      2.2 機(jī)械手抓取物料

      機(jī)械手抓取部分的運(yùn)行程序分為取料和放料兩部分。首先是取料程序的部分,當(dāng)機(jī)械手運(yùn)料小車到達(dá)指定位置、機(jī)械手在指定位置并且小球到達(dá)檢測(cè)位置。此時(shí)電磁閥作用,氣缸給氣,機(jī)械手復(fù)位,手指打開(kāi),定時(shí)器經(jīng)過(guò)3秒后機(jī)械手下降,當(dāng)機(jī)械手下限位響應(yīng)時(shí)機(jī)械手手指閉合并在1秒后機(jī)械手上升。到達(dá)機(jī)械手上限位后,步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行。抓取程序如圖3所示。

      而機(jī)械手放料的階段在步進(jìn)電機(jī)將物料運(yùn)送到指定位置步進(jìn)電機(jī)停止運(yùn)行時(shí)啟動(dòng),和取料時(shí)步驟正好相反,首先機(jī)械手下降,到達(dá)下限位,機(jī)械手打開(kāi)經(jīng)過(guò)延時(shí)2秒,再提起到達(dá)上限位時(shí)調(diào)用“步進(jìn)電機(jī)復(fù)位”子程序。

      2.3 機(jī)械手的定位

      接下來(lái)是本設(shè)計(jì)的重點(diǎn),步進(jìn)電機(jī)的編程控制。之所以說(shuō)這部分程序的編寫是本設(shè)計(jì)的重點(diǎn),主要在于此處程序的編寫直接關(guān)系到步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)行狀況,間接確定了機(jī)械手位置。定位程序如圖4所示。

      2.4 裝置復(fù)位及應(yīng)急狀況的處理

      由于本裝置要完成連續(xù)不斷的運(yùn)動(dòng),因此程序中各寄存器的復(fù)位工作是很必要的,思路基本相同,就是讓裝置在任何狀態(tài)下都可以正常運(yùn)行。

      當(dāng)設(shè)備啟動(dòng)時(shí),由于運(yùn)料小車可能不在規(guī)定位置,所以系統(tǒng)開(kāi)始的同時(shí),直接要求變頻器運(yùn)行,將運(yùn)料小車移至左限位位置。

      由于這個(gè)系統(tǒng)是以步進(jìn)電機(jī)為中心的精確定位系統(tǒng),步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)行狀況也就顯得至關(guān)重要,在這里設(shè)計(jì)了兩套復(fù)位方案。一套稱為軟復(fù)位方式,即系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)如果機(jī)械手不在規(guī)定位置,則步進(jìn)電機(jī)復(fù)位。另一套為硬復(fù)位,即當(dāng)同時(shí)按住啟動(dòng)和停止按鈕時(shí)步進(jìn)電機(jī)復(fù)位。

      3 人機(jī)界面的設(shè)計(jì)

      3.1 機(jī)械手工作監(jiān)控畫面

      在機(jī)械手工作監(jiān)控畫面中,本設(shè)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)了形象的畫面。

      運(yùn)料小車與實(shí)物同時(shí)運(yùn)動(dòng),至中間時(shí)位置傳感器發(fā)生響應(yīng)。當(dāng)相應(yīng)傳感器作用時(shí),監(jiān)控軟件有相應(yīng)的響應(yīng),傳感器變?yōu)榫G色。

      當(dāng)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械手臂沿X-Y方向移動(dòng),并且手指做出開(kāi)合運(yùn)動(dòng),同時(shí)小球在經(jīng)過(guò)顏色傳感器判定后,顯示真實(shí)顏色。伺服轉(zhuǎn)盤也可以隨實(shí)物轉(zhuǎn)動(dòng),系統(tǒng)還給白球儲(chǔ)存管道加入了計(jì)數(shù)功能,可以對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行次數(shù)有所顯示,如圖5所示。

      3.2 觸摸屏界面設(shè)計(jì)

      本設(shè)計(jì)選擇的是MT506L型觸摸屏,為5.7寸四色LCD屏,可以對(duì)系統(tǒng)的位置、速度參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,同時(shí)通過(guò)界面觸摸按鈕進(jìn)行啟停控制變頻等操作。

      系統(tǒng)配置了3個(gè)窗格即主畫面、狀態(tài)畫面和系統(tǒng)信息,在觸摸屏幕上可以通過(guò)按鈕進(jìn)行切換。啟動(dòng)觸摸屏后首先默認(rèn)的窗口為主畫面,屏幕只提供對(duì)系統(tǒng)的簡(jiǎn)單控制,以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的啟??刂?,并可輸入變頻器的頻率。

      位于屏幕右下角的VIEW鍵,可以通過(guò)點(diǎn)擊VIEW激活功能窗口,以實(shí)現(xiàn)窗口間的切換,如此設(shè)計(jì)使畫面更加人性化,滿足不同操作者的不同需求,如圖6所示。

      觸摸屏的狀態(tài)窗口可以顯示運(yùn)料小車的運(yùn)行位置,相對(duì)速度,以及變頻器的工作頻率,還可以簡(jiǎn)要的監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),如圖7所示。

      4 結(jié)論

      該文主要研究了基于PLC控制步進(jìn)電機(jī)達(dá)到精確定位的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),完成了機(jī)械手控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)械手控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)、其他輔助單元設(shè)計(jì)以及監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)中利用西門子S7-200 PLC作為控制器,采用純開(kāi)環(huán)的定位方式,采用步進(jìn)電機(jī)控制機(jī)械手,并使用細(xì)分技術(shù),以滾珠絲杠作為基礎(chǔ)傳動(dòng)方式,利用組態(tài)王軟件完成了整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的監(jiān)控目的。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 袁安富,蔣浩.基于PLC的工業(yè)機(jī)械手控制設(shè)計(jì)與組態(tài)監(jiān)控[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2011(9):86-89.

      [2] 王月芹.基于PLC的機(jī)械手控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].液壓與氣動(dòng),2011(9):41-43.

      [3] 羅庚興,寧玉珊.氣動(dòng)安裝機(jī)械手的PLC控制[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2011(9):86-89.

      [4] 李冰,鄭秀麗,孫蓉,等.可編程控制器原理及應(yīng)用實(shí)例[M].北京:中國(guó)電力出版社,2011.

      [5] 范金玲.基于PLC的氣動(dòng)機(jī)械手控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].液壓與氣動(dòng),2011(7):36-38.

      [6] 王紅玲,胡萬(wàn)強(qiáng).基于PLC的工業(yè)機(jī)械手控制[J].液壓與氣動(dòng),2011(8):8-11.endprint

      猜你喜歡
      精確定位監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)械手
      抓取脆弱物體的機(jī)械手
      精確定位
      無(wú)線廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出的技術(shù)分析
      中央電視臺(tái)高端島3后期制作網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
      演藝科技(2016年4期)2016-11-16 08:18:32
      縣級(jí)區(qū)域雨量站觀測(cè)設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)
      科技視界(2016年18期)2016-11-03 23:18:30
      基于Zigbee技術(shù)的煤礦井下通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      科技視界(2016年20期)2016-09-29 11:41:51
      搬運(yùn)機(jī)械手PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      精確定位
      電力設(shè)備紅外測(cè)溫多點(diǎn)精確定位控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      精確定位
      岳阳县| 乌拉特后旗| 都兰县| 加查县| 六盘水市| 刚察县| 河间市| 靖江市| 桐城市| 汝城县| 公安县| 信宜市| 博爱县| 潼关县| 民丰县| 丽江市| 兴业县| 珠海市| 沙坪坝区| 临邑县| 兰溪市| 延寿县| 东丰县| 泰州市| 平凉市| 息烽县| 柳江县| 三门县| 泽州县| 临夏县| 鄂州市| 凤城市| 台北县| 凌云县| 报价| 临夏市| 乌审旗| 岳池县| 阿荣旗| 清徐县| 浠水县|