李 震
(河南能源義煤公司 躍進煤礦,河南 義馬472300)
23130工作面位于躍進井田東南角,系23采區(qū)下山區(qū)段的第三個工作面。地形復(fù)雜,沖溝發(fā)育,地表高程+510m~+552m;煤層埋深802~860m。23130工作面開采煤層為下侏羅統(tǒng)義馬組2-1煤,工作面走向長度1124m,可采長度1002m,傾斜寬度為185m,面積183705m2,工業(yè)儲量1.883Mt,可采儲量1.472Mt。煤層走向111°~136°,傾向201°~226°,傾角10°~16°。煤厚6.6~9.2m,割煤高度2.5±0.1m,放煤高度3.7~5.0m,采放比為1∶1.5~1∶2.0。煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層中下部含夾矸0~6層,單層厚0.1~0.3m。該工作面于2009年6月開始生產(chǎn),2011年2月進入末采階段。
23130綜放工作面上順槽采用外錯法(二分層)布置,工作面沿煤層底板進行回采,是躍進煤礦首個投入的綜放工作面,回采拆除施工難度較大,易發(fā)生片幫、冒頂、發(fā)火等情況,而且以前沒有綜放工作面拆除經(jīng)驗。針對這一情況,提出了兩種工作面末采拆除方案:方案一、工作面按照現(xiàn)推進方向(即沿煤層底板)結(jié)束回采;方案二、工作面上抬至煤層頂板(即沿煤層頂板)結(jié)束回采。
優(yōu)點:① 工作面不需要上抬,縮短了施工工期;② 提高了煤炭資源回收率,較方案二多回采近30kt煤炭,增加經(jīng)濟收入近2000萬元,資源回收率提高兩個百分點;③ 為躍進礦今后綜放工作面沿底回采總結(jié)技術(shù)經(jīng)驗。
缺點:① 工作面支護較為困難;② 工作面煤層容易發(fā)火。
2)方案二
優(yōu)點:① 工作面頂板支護較為簡單;② 工作面不容易發(fā)火。
缺點:① 工作面需要上抬,延誤施工工期;② 煤炭資源回收率低(損失煤炭資源約30kt)。
經(jīng)過經(jīng)濟技術(shù)比較,決定采用方案一。
1)在工作面推至距停采線45m、30m、15m時,分別在工作面上隅角預(yù)埋3趟Φ100mm注漿管路。通過向采空區(qū)注漿增加采空區(qū)遺煤的濕度,降低采空區(qū)溫度,同時粉煤的沉淀充填了采空區(qū)的空間,降低了采空區(qū)的漏風(fēng)量。
1.3.6 PPCI術(shù)后3月,患者復(fù)查超聲心動圖,了解心功能情況,記錄左室射血分數(shù)(left ventricle ejection fration,LVEF);觀察LVEF>50%的發(fā)生率。
2)工作面距停采線40m時,通風(fēng)隊在上、下隅角每隔3m砌垛煤袋墻并進行注凝膠封堵。截止停拆時,上、下隅角共砌垛袋墻18道,并在袋墻之間充填凝膠封堵。最后一道袋墻施工完畢后,對上、下隅角至工作面煤壁段巷道進行噴漿封閉,防止采空區(qū)漏風(fēng)。
3)當工作面回采至停采線15m時,沿工作面走向方向鋪設(shè)雙層菱形金屬網(wǎng)。上網(wǎng)時,要先上1根210m長鋼絲繩引網(wǎng),網(wǎng)上到頂梁后再上一層網(wǎng),每層網(wǎng)上面鋪設(shè)彩條布。以后每割一刀(0.6m),沿工作面傾向鋪設(shè)1根鋼絲繩,共鋪設(shè)15根,間距0.6m。鋼絲繩的鋪設(shè)方法:將鋼絲繩沿工作面傾斜方向展開順直,鋼絲繩與菱形金屬網(wǎng)間用10#鐵絲隔0.3m進行捆扎,鋼絲繩的兩端固定在上、下巷煤墻的上、下幫工字鋼腿或錨桿上,每個繩頭至少上2個繩卡固定,保證連接牢固。
4)當工作面推至擴幫位置時(菱形金屬網(wǎng)落地2.0m后),再割2刀煤(第二刀不拉架子)。然后用采煤機進行擴幫,擴幫寬度不少于2.4m,用2.8m長的12#工字鋼做梁、腿,一架三棚,棚距0.5m。梁的一端擔在支架頂梁上,搭接長度不少于0.3m;機頭尾排頭架處高度不低于3m(腿長3.2m)。
5)擴幫段頂幫同樣鋪設(shè)雙網(wǎng)雙彩條布,彩條布必須垂落于煤墻上,垂落高度不得低于1.0m,垂落部分用4排1.8m螺紋鋼錨桿錨固于煤墻上。
6)當工作面擴幫結(jié)束后,擴幫段頂板已經(jīng)鋪設(shè)好雙層菱形金屬網(wǎng)和雙層阻燃塑料布。然后在頂板打設(shè)4排Φ22×2.25m螺紋鋼錨桿和1排Φ17.8×8m錨索對頂板進行支護,錨桿間排距0.6m×0.75m,
7)停采后,要在上、下巷端頭老塘內(nèi)壘煤袋墻。煤袋墻壘1.5m寬,噴水泥沙漿封閉,保證不向上下巷老塘內(nèi)漏風(fēng)。
8)工作面停采前,用直徑0.16m圓木在支架下打點桿,每架2根,要打牢打?qū)崱?/p>
9)工作面停采前,提前在23皮帶巷小斜巷及23090下巷車場安設(shè)2×30kW局部風(fēng)機,實現(xiàn)“雙風(fēng)機、雙電源”、“風(fēng)電閉鎖、瓦斯電閉鎖”,采用Φ600mm風(fēng)筒進行導(dǎo)風(fēng)。在下巷密閉墻建成2/3時,開啟風(fēng)機,進行風(fēng)量調(diào)整,拆除期間工作面風(fēng)量控制在500m3/min。
10)停采后繼續(xù)向采空區(qū)進行注氮。
11)在工作面的上、下隅角靠采空區(qū)側(cè),預(yù)先在上、下隅角和相鄰3個排頭架處布置6個鉆孔,孔深6~8m,埋入注膠管,進行注膠封堵。
12)為防止煤氧化積熱,停采后,采空區(qū)注漿充填。
13)工作面停采前,工作面每隔10架預(yù)埋Φ50mm注氮管路,注氮管路用鋼絲繩與支架連接,從后溜槽底部穿入,埋入采空區(qū)長度不小于5m,與支架同時行進。
14)在工作面下隅角,距停采線30m處預(yù)埋Φ100 mm注氮鋼管,從下隅角向采空區(qū)注氮。
15)利用地面2套制氮機,以及23區(qū)移動式制氮機全天候連續(xù)向23130工作面輸入高濃度氮氣。地面制氮機2臺制氮機每小時氮氣供應(yīng)量不低于1000m3,井下移動式制氮機氮氣供應(yīng)量不低于300m3/h,氮氣濃度不低于97%(見圖1、圖2)。
圖1 23130綜放工作面沿底末采支護剖面示意
圖2 23130綜放工作面鋪網(wǎng)支護剖面
1)采用綜放工作面沿煤層底板末采技術(shù),解決了綜放工作面沿煤層頂板末采煤炭回收率低的問題。
2)通過在頂板上鋪設(shè)雙層菱形金屬網(wǎng)和阻燃塑料布并鋪設(shè)鋼絲繩,解決了工作面冒頂和頂煤自然發(fā)火的問題。
3)利用采煤機進行擴幫,解決了爆破落煤要人工清煤的問題,減輕了工人的勞動強度,同時也縮短了擴幫工期。
4)通過提前對工作面上、下端頭構(gòu)建煤袋墻并進行注膠封堵措施,解決了工作面采空區(qū)漏風(fēng)的問題。
5)23130綜放工作面采用沿煤層底板拆除技術(shù),從末采到拆除支架,工期僅為60天,大大縮短了工程工期。
由于方案可行,措施得力,23130綜放工作面順利結(jié)束回采,拆除施工工期比預(yù)計縮短了15天,多采出煤炭近30 kt,并且沒有出現(xiàn)冒頂和發(fā)火事故,保質(zhì)保量完成了拆除任務(wù),對在復(fù)雜地質(zhì)條件下綜放工作面沿煤層底板結(jié)束回采積累了經(jīng)驗,具有一定的推廣價值。
〔1〕張榮立,何國偉,李 鐸.煤礦設(shè)計手冊〔M〕.北京:煤炭工業(yè)出版社,2003.
〔2〕徐永圻.煤礦開采學(xué)〔M〕.徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,1993.
〔3〕劉過兵.采礦新技術(shù)〔M〕.北京:煤炭工業(yè)出版社,2002.