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    掘進機內(nèi)噴霧系統(tǒng)水路結(jié)構(gòu)的改進

    2015-05-08 03:28:52李海斌
    江西煤炭科技 2015年4期
    關(guān)鍵詞:密封件軸套水路

    李海斌

    (大同煤礦集團公司 煤峪口礦,山西 大同037041)

    1 概述

    EBZ-160型掘進機是一種懸臂式重型掘進機,主要優(yōu)點是截割功率大、可掘巷道斷面大、調(diào)動靈活、可靠性強,能夠很好地滿足煤巷、半煤巖巷及軟巖巷道的連續(xù)掘進要求。但是,EBZ-160掘進機在掘進作業(yè)過程中,噴霧效果較差。主要表現(xiàn)為內(nèi)噴霧易堵塞,甚至出現(xiàn)開掘300 m就失效的情況;外噴霧系統(tǒng)則存在壓力低、流量小,噴霧效果不理想等問題。

    噴霧系統(tǒng)的這些問題導致掘進機無法正常使用,工作環(huán)境惡劣影響作業(yè)人員的身體健康。既影響了煤礦生產(chǎn)的經(jīng)濟效益,又存在一定的安全隱患。因此,對噴霧系統(tǒng)進行改造是非常必要的。

    2 掘進機噴霧系統(tǒng)概述

    2.1 掘進機噴霧系統(tǒng)原理

    一般來講,掘進機的除塵方式有兩種,即噴霧式和抽出式。本文主要分析噴霧式除塵。噴霧式除塵是通過噴嘴將壓力水噴出,在噴出過程中高度擴散,最終霧化,使得空氣中的粉塵隨著水粒降下來,達到除塵的目的。噴霧式除塵可以分成內(nèi)噴霧和外噴霧。

    所謂外噴霧,是將噴嘴裝在工作機構(gòu)的懸臂上,將壓力水噴向截割頭,噴出的水擴散并霧化,將截割頭包圍,實現(xiàn)降低粉塵濃度的目的。這種方式結(jié)構(gòu)比較簡單、可靠性高、使用壽命長,但是因為噴嘴距離粉塵源比較遠,導致降塵效果較差。

    內(nèi)噴霧是指在截割頭上裝有噴嘴,噴嘴按螺旋線的形式分布,壓力水通過噴嘴射向截齒,降低空氣中粉塵濃度。這種方式因為噴嘴安裝在截割頭,距離粉塵源近,噴霧效果好,耗水量少。但是噴嘴容易堵塞,供水管路比較復(fù)雜。

    圖1 掘進機噴霧系統(tǒng)原理示意

    EBZ-160掘進機噴霧系統(tǒng)原理示意(見圖1)。從圖中可以看出,該噴霧系統(tǒng)有內(nèi)噴霧和外噴霧兩套系統(tǒng)。外來水首先經(jīng)過一級過濾,之后分成兩個部分,一部分通往噴水架,由霧狀噴嘴直接噴出;另一部分經(jīng)過二級過濾、減壓、冷卻之后又分為兩部分,一部分通過截割電機后噴出,起到冷卻電機的作用,另一部分通過水泵加壓后由內(nèi)噴嘴噴出,起到冷卻截齒和除塵的作用。大量理論研究和實踐驗證,最佳霧化效果時的水壓為2.8MPa左右,因此內(nèi)噴霧水壓約3MPa左右。

    2.2 EBZ-160掘進機內(nèi)噴霧系統(tǒng)存在的問題

    從圖1可以看出,EBZ-160掘進機內(nèi)噴霧水從懸臂端內(nèi)部穿過,到截割頭上的噴嘴噴出,形成霧化效果實現(xiàn)降塵。從結(jié)構(gòu)上來講,為了保證截割主軸的精確性和穩(wěn)定性,一般懸臂內(nèi)部都有兩個滾動軸承用來支撐主軸,為了確保軸承的使用壽命和可靠性,懸臂端內(nèi)部要定期添加潤滑油。為了分開冷卻水和潤滑油,通常旋轉(zhuǎn)密封件使用的是四個格來圈和O型密封,不過由于井下掘進工作面的工作環(huán)境比較惡劣,很容易出現(xiàn)密封圈失效的情況,可能引起內(nèi)噴霧系統(tǒng)出現(xiàn)以下故障。

    (1)內(nèi)噴霧系統(tǒng)故障,無法正常運行。如果內(nèi)噴霧系統(tǒng)失效,工作面會產(chǎn)生大量的粉塵煤塵,污染作業(yè)環(huán)境,帶來安全隱患。而且,內(nèi)噴霧系統(tǒng)失效,不能有效的冷卻截齒,會使得截齒的壽命大大縮短。

    (2)冷卻水可能與潤滑油混合。如果密封件出現(xiàn)問題,可能使冷卻水進入懸臂段內(nèi)部,與潤滑油混合,影響潤滑油的質(zhì)量,影響軸承的可靠性和使用壽命。

    (3)可能導致電機進水。如果密封件失效,冷卻水進入截割電機內(nèi)部,可能造成電機進水,發(fā)生漏電、跳閘等故障。

    (4)拆卸困難,影響掘進進度。由于密封件的位置在配水盤和切割主軸旋轉(zhuǎn)相交的地方,如果密封件損壞需要維修,就必須拆掉整個懸臂段。實際作業(yè)時,在井下拆卸懸臂段非常困難,影響生產(chǎn)進度。

    除了上述幾點與噴霧系統(tǒng)密封圈有關(guān)的故障之外,EBZ-160掘進機內(nèi)噴霧系統(tǒng)還存在元件冗余、故障點多、噴嘴孔徑小、易堵塞、水源不凈等問題。

    3 掘進機噴霧系統(tǒng)改進方案

    針對前面分析EBZ-160掘進機內(nèi)噴霧系統(tǒng)易出現(xiàn)的問題,通過查閱文獻和現(xiàn)場試驗,提出了改變水路結(jié)構(gòu)和提高密封件使用壽命的改進方案。

    首先,針對懸臂段內(nèi)部可能進水導致水與潤滑油混合或者導致電機進水的問題,采取將水路結(jié)構(gòu)改在懸臂段外側(cè)的改進方案。改進以后,如果發(fā)生了漏水現(xiàn)象,能夠在第一時間及時發(fā)現(xiàn)并采取相應(yīng)的處理措施,避免水進入懸臂段內(nèi)部。具體改進方案見圖2,在懸臂段外部,安裝一個與懸臂段固定的軸套,即固定軸套,在軸套上設(shè)進水孔一個,能夠直接讓靜壓水進入;另外,在截割頭上,安裝一個隨截割頭一起旋轉(zhuǎn)的軸套,也就是旋轉(zhuǎn)軸套。靜壓水能夠流過固定軸套的進水口和旋轉(zhuǎn)軸套的引水孔,最后達到截割頭內(nèi),并從噴嘴噴出,實現(xiàn)霧化。

    圖2 掘進機噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改造示意

    其次,針對密封件容易失效的問題,采取一定的管理和防護措施。由于在內(nèi)噴霧系統(tǒng)工作過程中,密封件的作用至關(guān)重要,密封件可靠性高,不僅能夠保證系統(tǒng)正常工作,還能避免掘進機割煤過程中煤塵、粉塵等異物的進入,造成噴霧嘴的堵塞。改造后的水路結(jié)構(gòu),密封件的外徑和內(nèi)徑比改造前都有所增加。如果轉(zhuǎn)速相同的話,線速度就會變大,導致密封件的磨損速度變快、磨損程度加劇。為了提高密封件使用壽命,應(yīng)該在保證密封效果的同時,增大摩擦面的硬度和光潔度,而且在裝配的過程中,必須保證兩個軸套之間的軸向間距和旋轉(zhuǎn)密封件的同心度,不然還會發(fā)生漏水現(xiàn)象。除此之外,由于水路結(jié)構(gòu)在懸臂段外側(cè),還應(yīng)在進水口側(cè)采取一定的防護,避免落下的煤塊或巖石砸壞系統(tǒng)管路。

    4 改造效果

    1)社會效益:通過對內(nèi)噴霧系統(tǒng)水路結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化改造,不僅確保了噴霧效果,并且解決了電機進水問題,降低了截齒溫度,改善了工作環(huán)境。本方案能夠為其它煤礦相同類型的機型改造提供參考。

    2)經(jīng)濟效益:根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求,工作面采掘設(shè)備的內(nèi)噴霧系統(tǒng)如果不能投入使用或效果不好,必須配備其它相應(yīng)的除塵降塵設(shè)備。相比附加設(shè)備的投入,優(yōu)化改造的費用要少很多。改造后,設(shè)備維修更加方便。

    3)使用效果:改造后的設(shè)備投入使用后,切割頭內(nèi)噴霧霧化范圍半徑可達1m左右,軸套溫度能夠保持在40℃上下,懸臂段漏水問題得到解決,沒有出現(xiàn)噴嘴堵塞故障。

    5 結(jié)語

    1)通過對EBZ-160掘進機內(nèi)噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和存在問題的分析,提出了改進的措施:將水路系統(tǒng)改在懸臂段外側(cè),安裝了固定軸套和旋轉(zhuǎn)軸套,避免了靜壓水進入懸臂段內(nèi)的問題。另外,為了提高密封件使用壽命,要增大摩擦面的硬度和光潔度,而且裝配時要確保軸套軸向間距和旋轉(zhuǎn)密封件的同心度。

    2)通過對內(nèi)噴霧系統(tǒng)水路結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造,不僅確保了噴霧效果,而且解決了電機進水問題,降低了截齒溫度,改善了工作環(huán)境。改造后,軸套溫度能夠保持在40℃上下,懸臂段漏水問題得到解決,沒有出現(xiàn)噴嘴堵塞故障,整體使用效果非常好。

    〔1〕胡付凱.EBZ260型掘進機內(nèi)噴霧裝置的改進〔J〕.礦山機械,2014,42(6):148-149.

    〔2〕鄭云龍.掘進機內(nèi)噴霧系統(tǒng)技術(shù)研究〔J〕.煤,2012,21(3):9-10.

    〔3〕殷春雷.掘進機除塵噴霧系統(tǒng)分析〔J〕.科技風,2011,(02):226.

    〔4〕陶永芹.EBZ-160型掘進機外噴霧系統(tǒng)的改進〔J〕.淮南職業(yè)技術(shù)學院學報,2005,5(14):28-29.

    〔5〕李 忠,盧進南,謝 苗.EBZ-160A型掘進機高壓噴霧系統(tǒng)的設(shè)計〔J〕.煤礦機械,2009,30(11):143-145.

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