張曉美, 薛進(jìn)
(中國(guó)電能成套設(shè)備有限公司(煙臺(tái)),山東 煙臺(tái) 265116)
國(guó)內(nèi)常規(guī)火電制造過(guò)程中,軸承箱內(nèi)壁采用鐵紅醇酸底漆加醇酸磁漆涂漆操作,制造完工后,在安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行煤油試驗(yàn)。而某型核電機(jī)組汽輪機(jī),引進(jìn)了國(guó)外技術(shù),在軸承箱制造時(shí),內(nèi)壁選用新型油漆,制造完工后不進(jìn)行煤油試驗(yàn),直接進(jìn)行安裝,節(jié)約了安裝的時(shí)間。國(guó)內(nèi)常規(guī)火電制造過(guò)程中,陡河電廠首次進(jìn)行了軸承箱的涂漆操作[1],并且運(yùn)行情況良好;而大多情況下,軸承箱內(nèi)壁不進(jìn)行涂漆操作。當(dāng)采用新型油漆后,導(dǎo)致設(shè)備生產(chǎn)時(shí)缺少相關(guān)的涂漆的操作工藝及操作經(jīng)驗(yàn),造成涂漆質(zhì)量下降,甚至出現(xiàn)涂漆質(zhì)量不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的現(xiàn)象。本文針對(duì)該核電汽輪機(jī)組軸承箱涂漆暴露的質(zhì)量問(wèn)題,從工藝角度對(duì)新型涂料涂裝問(wèn)題進(jìn)行分析,優(yōu)化涂漆工藝,改善了新型涂料的油漆質(zhì)量,為后續(xù)設(shè)備的制造積累了經(jīng)驗(yàn)。
在汽輪機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,潤(rùn)滑油會(huì)產(chǎn)生油煙,排煙風(fēng)機(jī)及時(shí)排出了油煙,造成軸承箱內(nèi)部負(fù)壓運(yùn)行。軸承箱的負(fù)壓運(yùn)行就會(huì)從軸承箱中分面位置,吸入空氣和部分軸封漏氣,這些雜質(zhì)氣體極易造成軸承箱內(nèi)壁產(chǎn)生銹蝕。當(dāng)脫落的銹蝕顆粒進(jìn)入潤(rùn)滑油中時(shí),就會(huì)產(chǎn)生潤(rùn)滑油油質(zhì)變差、堵塞油路等問(wèn)題,對(duì)汽輪機(jī)的安全運(yùn)行產(chǎn)生負(fù)面影響[2-3]。
解決這一問(wèn)題的途徑就是在軸承箱內(nèi)壁進(jìn)行涂漆操作,防止內(nèi)壁生銹。而軸承箱內(nèi)壁涂漆后的油漆質(zhì)量,對(duì)汽輪機(jī)的安全運(yùn)行又有至關(guān)重要的影響,若涂漆質(zhì)量不合格,在運(yùn)行時(shí)發(fā)生局部油漆脫落,會(huì)產(chǎn)生與銹蝕一樣的負(fù)面影響。
某核電機(jī)組汽輪機(jī)為引進(jìn)國(guó)外技術(shù),在其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造的軸承箱,內(nèi)壁均進(jìn)行涂漆操作,且具有非常多的成功運(yùn)行案例。在軸承箱生產(chǎn)制造時(shí),其內(nèi)表面涂一層底漆與一層面漆,底漆采用純環(huán)氧樹(shù)脂油漆(耐油涂料),面漆采用純環(huán)氧樹(shù)脂鋁漆。環(huán)氧樹(shù)脂漆由基料油漆、固化劑組成,當(dāng)固化劑與基料油漆混合后,在分子鏈上形成穩(wěn)定、緊密的化學(xué)結(jié)構(gòu),具有非常好的抗油、抗水、耐腐、耐鹽霧性能。環(huán)氧樹(shù)脂鋁漆由環(huán)氧樹(shù)脂油漆與鋁粉混合而成,在環(huán)氧樹(shù)脂油漆加入鋁粉后,細(xì)微的鋁粉顆粒進(jìn)入環(huán)氧樹(shù)脂油漆孔隙中,使油漆的油膜孔隙更小,組織更加緊密。這就使得涂層表面更加均勻、完整、潔凈,與基體表面吸附性更好,耐腐、耐油、耐鹽霧性能也得到了進(jìn)一步的提升[4]。
軸承箱在涂漆時(shí),先進(jìn)行外表面噴砂與手工打磨處理,清潔內(nèi)外表面;清理完成后,進(jìn)行第一遍底漆的涂抹;底漆干燥,檢查漆膜厚度后,涂抹面漆。
在該機(jī)組軸承箱的生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)軸承箱內(nèi)壁在涂抹面漆后,存在“掉粉”現(xiàn)象,如圖1所示。即當(dāng)面漆涂抹完成并曬干后,使用白布輕輕擦拭,就會(huì)出現(xiàn)“掉粉”現(xiàn)象。該“掉粉”顆粒比銹蝕顆粒要小,能夠隨潤(rùn)滑油進(jìn)入汽輪機(jī)的供油管路、濾網(wǎng)及儀表的節(jié)流孔板等,且其具有一定的吸附性和黏性,非常容易堵塞管路,嚴(yán)重影響汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。
圖1 軸承箱內(nèi)壁擦拭后掉粉
經(jīng)分析,該“掉粉”的成分為油漆成分中的固化劑與鋁粉,這說(shuō)明固化劑與鋁粉并沒(méi)有完全和油漆基料融合;油漆未很好地吸附在基體表面。產(chǎn)生這一問(wèn)題的原因有:油漆前,軸承箱內(nèi)壁表面清潔度不夠好,導(dǎo)致油漆不能很好地附著在基體表面;在調(diào)漆過(guò)程中,固化劑與基料未完全融合,調(diào)漆的質(zhì)量不合格導(dǎo)致油漆存在掉粉;亦或在涂漆完成后,僅僅表干完成,油漆實(shí)際未干透,導(dǎo)致檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)油漆“掉粉”。
針對(duì)這一問(wèn)題,清除了軸承箱內(nèi)壁的油漆,調(diào)整了涂漆工藝,重新進(jìn)行涂漆。在調(diào)整的涂漆工藝中,增加了油漆的融合時(shí)間,使用更清潔的、更合適的環(huán)境。重新涂漆后的油漆質(zhì)量良好,未再出現(xiàn)“掉粉”現(xiàn)象。其重要的工藝參數(shù)調(diào)整對(duì)比如表1所示。
表1 軸承箱涂漆工藝對(duì)比
影響油漆質(zhì)量的因素主要有待油漆表面的表面狀態(tài);油漆過(guò)程中調(diào)漆的工藝配比及過(guò)程控制;油漆后的干燥環(huán)境等。每一環(huán)節(jié)控制不力,都會(huì)造成油漆質(zhì)量的失控,下面對(duì)影響油漆質(zhì)量的各個(gè)因素逐一分析討論。
軸承箱在噴砂油漆前,部分內(nèi)部油管路已安裝完成、外表面進(jìn)行了精加工,若保護(hù)不周,極易損壞精加工表面及油管路。因此,需對(duì)軸承箱進(jìn)行周密的保護(hù)。
軸承箱經(jīng)過(guò)噴砂后,為防止軸承箱表面產(chǎn)生輕微銹蝕及掉落異物,需在涂漆完成后6 h內(nèi)開(kāi)始涂漆。涂漆前首先要對(duì)軸承箱內(nèi)部清潔度、粗糙度進(jìn)行檢查,表面粗糙度要達(dá)到Ra40~75。清潔度與粗糙度對(duì)軸承箱涂漆的質(zhì)量起到了至關(guān)重要的作用,直接關(guān)系到油漆附著力是否滿足要求。在涂漆前,應(yīng)對(duì)照粗糙度試塊,對(duì)噴砂后的軸承箱粗糙度進(jìn)行確認(rèn)。在檢查清潔度進(jìn)入軸承箱時(shí),應(yīng)戴好腳套,防止腳底帶灰污染軸承箱。
軸承箱粗糙度與清潔度檢查合格后,即可進(jìn)行調(diào)漆操作。調(diào)漆的操作環(huán)境要避開(kāi)焊接等粉塵較大的地方,最好選用恒溫廠房。調(diào)和油漆分罐存放,基料、固化劑與鋁粉按照3∶5∶2混合,并加入不多于10%的稀釋劑混合。應(yīng)采用機(jī)械攪拌器混合,使固化劑充分地和基料融合。攪拌1h,固化劑、鋁粉要分批次少量倒入,攪拌均勻后,再倒入少量固化劑、鋁粉,直至完成所有固化劑的配比額度。完成攪拌后,即可放置50 min進(jìn)行熟化(不能大于10 h),使固化劑與基料充分熟化混合。在涂裝前,為防止基料與固化劑分層,需再次進(jìn)行攪拌,攪拌5 min后,將調(diào)好的油漆由大桶倒入小桶,并再次進(jìn)行攪拌,由小桶進(jìn)行涂裝。
涂裝前,需檢查軸承箱內(nèi)壁表面溫度,確保高于3℃的露點(diǎn)溫度,環(huán)境溫度要求在10~35℃,相對(duì)濕度不大于80%。涂裝時(shí),毛刷移動(dòng)速度在60~100 cm/s,與工件保持20~30 cm。第一遍底漆厚度要求30~40 μm。第一遍底漆完成后,需間隔48 h再進(jìn)行第二遍底漆涂覆,保證油漆實(shí)際干燥完成。兩層底漆厚度要求60~80 μm之間。油漆表面干燥與實(shí)際干燥時(shí)間如表2。
表2 底漆干燥時(shí)間對(duì)比
表3 面漆油漆干燥時(shí)間
在涂面漆前,需用砂紙將底漆涂層進(jìn)行打磨粗化,并清潔干凈打磨顆粒。涂裝條件與涂底漆時(shí)一致。面漆也進(jìn)行兩層涂裝,每層厚度25~35 μm,且單層厚度不可超厚,超厚后需經(jīng)砂紙打磨,達(dá)到單層厚度要求后,再進(jìn)行下層油漆涂覆。兩次涂覆時(shí)間需間隔48 h。油漆表面干燥與實(shí)際干燥時(shí)間見(jiàn)表3。
在每層涂裝后,均需檢查涂層無(wú)漏涂、錯(cuò)涂、針孔、起皺、流掛、污染、嵌有雜物等。按照本次涂漆工藝,涂漆后無(wú)“掉粉”、起皮現(xiàn)象,涂漆結(jié)果符合要求。
總結(jié)了軸承箱內(nèi)壁涂漆的經(jīng)驗(yàn),并將上述措施應(yīng)用到軸承殼體的涂漆(油漆成分一致)后,發(fā)現(xiàn)軸承殼體的涂漆質(zhì)量良好,亦未出現(xiàn)涂漆后的"掉粉"現(xiàn)象,附著力試驗(yàn)也滿足要求。這證明涂漆工藝的調(diào)整,對(duì)油漆質(zhì)量有著明顯的幫助。
綜上,影響軸承箱內(nèi)壁油漆的因素,在于控制油漆的配比、調(diào)和過(guò)程、涂漆的表面狀態(tài)及涂漆的環(huán)境,控制這些影響因素,即可明顯改善軸承箱內(nèi)壁的新型油漆的涂漆質(zhì)量。
[1] 馬千輝.汽輪機(jī)油箱油中帶水問(wèn)題的分析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2013(31):89.
[2] 李淑清,陳倩.陡河發(fā)電廠汽輪機(jī)油系統(tǒng)防腐涂料試驗(yàn)[J].華北電力技術(shù),1990(10):13-19.
[3] 李衛(wèi)華.核電汽輪機(jī)主油箱內(nèi)部油漆問(wèn)題的監(jiān)督[J].設(shè)備監(jiān)理,2014(1):47-50.
[4] 楊大有,張華杰.大型核電機(jī)組軸承箱表面涂漆的研究[J].機(jī)械工程師,2014(8):251-252.