鄒偉斌
中國建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會水泥專業(yè)委員會,北京 100024
開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)電改造
鄒偉斌
中國建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會水泥專業(yè)委員會,北京 100024
NF公司為輥壓機(jī)+打散分級機(jī)+三倉管磨機(jī)組成的開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng),除了輥壓機(jī)段存在的小問題外,管磨機(jī)段還存在磨內(nèi)隔倉板縫與出磨篦板縫堵塞、通風(fēng)與過料能力差、磨內(nèi)溫度升高、研磨體及襯板工作表面粘附較嚴(yán)重等問題,嚴(yán)重影響系統(tǒng)產(chǎn)量。更換磨內(nèi)粗磨倉襯板、調(diào)整研磨體級配等措施實(shí)施后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥,增產(chǎn)20%,電耗降幅達(dá)13.95%。
打散分級機(jī) V型選粉機(jī) 管磨機(jī) 堵塞 隔倉板 出料篦板
NF公司采用HFCG160-120輥壓機(jī)+打散分級機(jī)+三倉Φ4.2 m×13 m管磨機(jī)組成的開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng),生產(chǎn)P·O42.5級水泥(成品比表面積≥380 m2/kg)系統(tǒng)產(chǎn)量僅165 t/h,噸水泥粉磨電耗34.4 kWh/t。在改造打散分級機(jī)、更換磨內(nèi)粗磨倉襯板、調(diào)整研磨體級配等措施實(shí)施后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥,增產(chǎn)20%,電耗降幅達(dá)13.95%。本文就該系統(tǒng)的節(jié)電改造經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),以供參考。
NF公司的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖1,主、輔機(jī)配置見表1。
圖1 NF公司開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)
2.1 打散分級機(jī)
打散分級機(jī)(見圖2)屬動態(tài)分級設(shè)備,裝機(jī)功率小、處理能力大。被打散后的物料20%~30%分級功能依靠上部風(fēng)輪,70%~80%分級功能依靠下部錐體上的十二塊扇形分級篩片完成機(jī)械篩分,入磨物料切割粒徑2 mm~3 mm。通過調(diào)節(jié)主軸工作轉(zhuǎn)速,可以將輥壓機(jī)處理料量的50%~90%送入管磨機(jī)粉磨,打散分級機(jī)主軸轉(zhuǎn)速越快,入磨料量越大,物料粒徑越粗。根據(jù)配置的循環(huán)提升機(jī)輸送能力有較大富裕量,對打散分級機(jī)篩板進(jìn)行了改進(jìn),卡住粗顆粒使其返回穩(wěn)流稱重倉,小于900μm篩孔的物料進(jìn)入管磨機(jī)。一般來講,由于分級設(shè)備裝機(jī)功率較低,配置打散分級機(jī)的粉磨系統(tǒng)電耗不高。
表1 NF公司開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)主、輔機(jī)配置及技術(shù)參數(shù)
圖2 打散分級機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)
改造前:打散分級機(jī)主軸轉(zhuǎn)速440~470 r/min,入磨物料R900篩余25%~28%左右,R80篩余60%、R45篩余78%。由于粗顆粒物料較多,無法測出物料比表面積。
改造后:打散分級機(jī)主軸轉(zhuǎn)速500~580 r/min,入磨物料R900篩余4%~7%之間,R80篩余45%,R45篩余65%,測定其比表面積達(dá)到120~125 m2/kg。其中,大于900μm粗顆粒物料(篩余值)比改造前顯著降低,粗料含量明顯減少,分級后的物料更細(xì),為后續(xù)管磨機(jī)水泥成品磨細(xì)與顆粒整形奠定了良好的基礎(chǔ)。
2.2 輥壓機(jī)子系統(tǒng)的改造
堆焊修復(fù)磨損嚴(yán)重的輥壓機(jī)輥面,增大輥面對物料的牽制能力;修復(fù)輥壓機(jī)側(cè)擋板(側(cè)擋板磨損后與雙輥邊緣實(shí)測間隙值達(dá)43 mm,堆焊后安裝恢復(fù)到<2 mm間隙;磨損后及堆焊修復(fù)的側(cè)擋板見圖3),以減少邊部漏料;更換掉磨損的斜插板;此外,適當(dāng)提高輥壓機(jī)工作壓力,由8.4~8.7 MPa調(diào)整至9.5~9.6 MPa,拉大斜插板開度,即采用“低壓大循環(huán)”操作方式,合理增大輥壓機(jī)系統(tǒng)物料循環(huán)量(輥壓機(jī)主電機(jī)額定電流63.4 A;改造后,運(yùn)行電流由平均36 A左右上升至48 A左右,主電機(jī)出力由56.78%提高至75.71%),顯著提高了預(yù)粉磨效果。擠壓后的物料細(xì)粉量增加,為打散分級機(jī)有效分級創(chuàng)造了先決條件。
圖3 磨損后的側(cè)擋板(左)和堆焊后準(zhǔn)備更換的側(cè)擋板(右)
2.3 管磨機(jī)的改造
2.3.1 開路管磨機(jī)技術(shù)參數(shù)
一倉(粗磨倉)有效長度3.63 m,占總有效長度比例的29.71%,研磨體裝載量70 t,填充率32.39%;采用曲面階梯襯板,雖使用一年時(shí)間,但帶球端厚度仍保持在115 mm~118 mm,非帶球端厚度45 mm,能夠滿足對研磨體的提升要求;二倉(過渡倉)有效長度2.45 m,占總有效長度比例的20.05%,研磨體裝載量47 t,填充率30.93%;采用小波紋襯板;三倉(細(xì)磨倉)有效長度6.14 m,占總有效長度比例的50.24%,研磨體裝載量123 t,填充率31.62%;采用小波紋襯板,安裝有三圈高度為650 mm的活化環(huán)。
2.3.2 管磨機(jī)內(nèi)堵塞、黏糊等問題的處理
磨機(jī)配置的兩道篩分隔倉板及出磨篦板均為同心圓狀篦縫,第一、第二道篩分隔倉板進(jìn)口端篦縫寬度均為6.0 mm,出口端篦縫寬度均為8.0 mm;第一道內(nèi)篩板縫寬度2.0 mm,第二道內(nèi)篩板縫寬度2.5 mm;出磨篦板縫寬度6.0 mm(磨尾未安裝料、段分離裝置);隔倉板與出磨篦板縫堵塞后(見圖4、圖5),磨內(nèi)通風(fēng)不良,粉磨溫度升高,導(dǎo)致研磨體表面粘附較嚴(yán)重(見圖6表面粘附的鋼球),不得不采取人工清理的方式,但仍然是治標(biāo)不治本。夏季停磨清理時(shí)間更長,不但維修人員工作量大,而且磨內(nèi)溫度高,存在較大的安全隱患,即使采用助磨劑洗磨,但維持時(shí)間不長,甚至還要加大助磨劑摻入量,勢必會增加水泥生產(chǎn)成本。所以,要從根本上解決問題,必須對隔倉板及出磨篦板進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)改進(jìn)。
管磨機(jī)運(yùn)行過程中,受到筒體轉(zhuǎn)速、襯板提升、通風(fēng)以及研磨體運(yùn)動軌跡等因素的影響,較粗顆粒向筒體中心部位移動,而細(xì)顆粒則分布于筒體外圓;中心部位則有通風(fēng)、出料能力較強(qiáng)的優(yōu)勢,很容易導(dǎo)致出磨水泥細(xì)度跑粗。
圖4 堵塞的隔倉板縫
圖5 更換下堵塞的出磨篦板
圖6 表面粘附較嚴(yán)重的鋼球
采取的改造措施:經(jīng)多方考察用戶與調(diào)研,最終采用了由江蘇省徐州市恒越粉磨機(jī)械科技有限公司研發(fā)的“防磨防堵復(fù)合型隔倉板”及“防磨防堵型自清潔出磨篦板”與“料、風(fēng)均勻分離”裝置,既降低了磨內(nèi)邊、中部風(fēng)速差,防止細(xì)度跑粗,又徹底解決了隔倉板及出磨篦板堵塞,始終保持磨內(nèi)通風(fēng)、過料順暢。安裝使用后,再未出現(xiàn)隔倉板及篦板堵塞現(xiàn)象。
拆除三倉原配置高度為650 mm的活化環(huán),采用重新訂制的高度為1 250 mm活化環(huán)(見圖7),以擴(kuò)大活化區(qū)域,有效提高其對細(xì)磨倉“滯留帶”的活化效果。
為了徹底消除開路粉磨系統(tǒng)成品水泥中存在極少量破損的研磨體及其它碎渣對施工過程產(chǎn)生的不利影響,在水泥入庫工序安裝了除渣、除鐵裝置,以確保成品水泥中無顆粒物。
2.3.3 磨內(nèi)各倉研磨體級配的調(diào)整
圖7 改進(jìn)后的細(xì)磨倉活化環(huán)
雖然打散分級機(jī)經(jīng)過改造,分級后的入磨物料粒徑已顯著降低,但考慮到窯系統(tǒng)所配置的篦冷機(jī)性能較差、出窯熟料難以達(dá)到急冷效果(慢冷環(huán)境下的C3S向C2S轉(zhuǎn)變)而導(dǎo)致易磨性差(尤其夏季時(shí)更差,且熟料溫度也高,這也是有窯系統(tǒng)的企業(yè)夏季水泥粉磨系統(tǒng)比粉磨站相同配置的粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量低、電耗高的主要原因之一),此外,混合材中配有易磨性很差的低堿鋼渣以及煅燒煤矸石(其中未能達(dá)到透燒的一部分易磨性仍然較差),綜合考慮該系統(tǒng)工藝與粉磨材料理化特性等因素后,筆者在一倉研磨體級配中有意識地引入Ф60 mm鋼球,采用四級級配,適當(dāng)提高平均球徑,增大粗碎能力,將易磨性差的粗顆粒物料卡在一倉進(jìn)行粗研磨,進(jìn)一步降低一倉物料顆粒粒徑,為二倉良好過渡創(chuàng)造條件。磨內(nèi)研磨體總裝載量為240 t,改造后各倉具體級配方案見表2、表3、表4。
由表2~表4中各倉級配可以看出:研磨體規(guī)格呈現(xiàn)逐倉變小的趨勢,而且小規(guī)格鋼段配置較多,主要是由于磨機(jī)中的物料粒徑逐倉減小,必須考慮增大細(xì)磨能力,在確保水泥成品粉磨細(xì)度(篩余或比表面積)的前提下,大幅度提高系統(tǒng)產(chǎn)量,降低粉磨電耗。
按照上述級配及裝載量配置,系統(tǒng)開機(jī)生產(chǎn)后,管磨機(jī)主電機(jī)運(yùn)行電流在219~221 A(進(jìn)相后)之間,達(dá)到額定電流值的90.53%。
生產(chǎn)過程中,摻加3/10 000液體助磨劑,以有效消除研磨體及襯板表面粘附,保持較高而穩(wěn)定的粉磨效率。
系統(tǒng)改造前、后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥(配料見表5)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果對比見表6。
改造后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥(成品比表面積≥380 m2/kg)系統(tǒng)產(chǎn)量由165 t/h提高198 t/h,增產(chǎn)33 t/h,增幅20%;噸水泥粉磨電耗由34.4 kWh/t降至29.6 kWh/t,降低4.8 kWh/t,降幅13.95%。
表2 磨內(nèi)一倉研磨體級配
表3 磨內(nèi)二倉研磨體級配
表4 磨內(nèi)三倉研磨體級配
表5 P·O42.5級水泥物料配比
按實(shí)際產(chǎn)量100萬t/年,改造后,年節(jié)電480萬kWh,以平均電價(jià)0.60/kWh計(jì)算,節(jié)電效益達(dá)288萬元,取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
表6 系統(tǒng)改進(jìn)前、后技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果
本案例可以總結(jié)出以下經(jīng)驗(yàn):
(1)輥壓機(jī)水泥開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),應(yīng)針對磨前閉路系統(tǒng)中輥壓機(jī)與分級設(shè)備進(jìn)行必要而有成效的改進(jìn)。本文中打散分級機(jī)內(nèi)部的分級篩板改進(jìn)后,可預(yù)先分離出粗顆粒進(jìn)入稱重倉,有效降低入磨物料中粗顆粒含量,將管磨機(jī)的粗碎能力移至輥壓機(jī)與分級設(shè)備,為其磨細(xì)與整形創(chuàng)造了良好的先決條件。實(shí)施“低壓大循環(huán)”操作方式,提高了輥壓機(jī)做功能力,經(jīng)循環(huán)擠壓后的物料粒徑逐漸減小,為打散分級機(jī)的有效分級奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(2)為了徹底消除開路粉磨系統(tǒng)成品水泥中存在極少量破損的研磨體及其它碎渣對施工過程產(chǎn)生的不利影響,應(yīng)在水泥入庫工序安裝除渣、除鐵裝置,徹底清除之。
(3)任何設(shè)備的使用都是有其先決條件的:輥壓機(jī)輥面應(yīng)始終保持完整,硬面層花紋磨損掉4 mm~6 mm需及時(shí)堆焊修復(fù);硬面花紋磨損或剝落越嚴(yán)重,輥面對物料牽制能力越差,擠壓效果亦越差(存在物料偏漏、逃逸現(xiàn)象),粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量降低幅度越大(至少10%甚至20%以上),系統(tǒng)電耗上升越多。
(4)針對管磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理,所配置的隔倉板與出磨篦板存在設(shè)計(jì)缺陷,且容易產(chǎn)生較嚴(yán)重堵塞而影響通風(fēng)、過料的不良狀況,應(yīng)積極采用“復(fù)合防磨防堵型隔倉板”及“防磨防堵型自清潔出磨篦板”,徹底消除堵塞現(xiàn)象,保持磨內(nèi)良好的通風(fēng)、過料能力,有效降低磨內(nèi)溫度,使管磨機(jī)段始終處于良性循環(huán)狀態(tài)下運(yùn)行。
(5)對于所有的水泥粉磨系統(tǒng)而言,在不增加系統(tǒng)裝機(jī)功率的前提下,采取行之有效的技術(shù)改造措施,充分挖掘其最大產(chǎn)能潛力;同時(shí),積極采用變頻技術(shù),均能達(dá)到降低粉磨系統(tǒng)電耗之目的。
(6)水泥粉磨工藝必須“始終堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、注重完善過程細(xì)節(jié)、逐步提升技術(shù)水平、實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)低耗”;隨著新設(shè)備與新材料的不斷涌現(xiàn)以及粉磨工程技術(shù)人員的不懈努力,我國水泥粉磨系統(tǒng)電耗仍具有一定的下降空間。
TQ172.632
B
1008-0473(2015)02-0016-04
10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.02.004
2015-01-20)