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      基于BTA深孔鉆鉆削EA4T鋼的切屑形成機(jī)制研究

      2015-04-25 01:45:06曲乃恒沈興全馮斌
      機(jī)床與液壓 2015年9期
      關(guān)鍵詞:切削液車軸切削速度

      曲乃恒,沈興全,馮斌

      (1. 中北大學(xué)機(jī)械與動力工程學(xué)院,山西太原030051;2. 山西省深孔加工工程技術(shù)研究中心,山西太原030051;3. 中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所,浙江寧波315201)

      0 前言

      近年來,我國的高速鐵路(高鐵、快鐵、輕軌、地鐵)等,將呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的格局,如果考慮到現(xiàn)有落后老化機(jī)車車輛的更新?lián)Q代,機(jī)車車輛的需求量還將大大增加。伴隨鐵路建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模的飛速發(fā)展,鐵路裝備的需求也將急劇增長,這必將為機(jī)械加工業(yè)帶來大的挑戰(zhàn),尤其是動車的車軸的中心孔的加工問題,國內(nèi)的動車車軸材料主要是EA4T 鋼,屬于高強(qiáng)的合金鋼,屬于難加工材料[1],并且動車車軸的中心孔加工屬于深孔加工問題,是加工中的一大難題。然而,在深孔加工過程中控制切屑的形狀及其大小對提高工件加工質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率有重大意義。深孔加工的切屑處理不當(dāng),將使得有限的空間內(nèi)切屑不能正常排出,必會導(dǎo)致加工不能正常進(jìn)行,造成切屑堵塞、深孔鉆崩壞扭斷,直接導(dǎo)致加工中斷[2-3]。因此,探究BTA 深孔鉆鉆削EA4T 鋼的切屑形成機(jī)制具有非常大的現(xiàn)實意義。

      BTA 深孔鉆鉆削EA4T 鋼試驗是在中北大學(xué)山西省深孔加工工程技術(shù)研究中心加工某動車車軸的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。在BTA 深孔鉆鉆削EA4T 鋼過程中,通過改變主軸進(jìn)給量、切削速度,來觀察加工過程中產(chǎn)生的切屑的形態(tài),進(jìn)行統(tǒng)計分析,得出兩者之間的關(guān)系。在次基礎(chǔ)上反推出BTA 深孔鉆鉆削EA4T 鋼的切削用量控制范圍。該實驗研究豐富了深孔加工理論,豐富了BTA 鉆鉆削EA4T 鋼過程中切屑控制理論,對提高實際生產(chǎn)效率有重要的意義。

      1 實驗設(shè)備及其參數(shù)設(shè)置

      1.1 實驗設(shè)備

      T2120 深孔鉆鏜床,專門加工圓柱形深孔工件的設(shè)備,鉆削時采用內(nèi)排屑法排屑,機(jī)床床身剛性強(qiáng),精度保持性好。主軸轉(zhuǎn)速范圍廣,進(jìn)給系統(tǒng)由日本安川交流伺服電機(jī)驅(qū)動,能適應(yīng)各種深孔加工工藝的需要。授油器禁固和工件頂緊采用液壓裝置,儀表顯示,安全可靠。該機(jī)床的鉆孔直徑范圍φ20 ~φ80 m,滿足該實驗的鉆削加工要求。

      1.2 試驗材料

      EA4T 鋼成分如表1 所示,材料經(jīng)鍛造后正火[4],工件形狀尺寸如圖1 所示。

      表1 EA4T 鋼的成分

      圖1 車軸尺寸形狀

      1.3 試驗相關(guān)參數(shù)設(shè)置

      安裝好工件及刀具系統(tǒng),使得工件的安裝精度的徑向跳動為0.2 mm,端面跳動為0.12 mm;刀桿的安裝精度相對機(jī)床主軸跳動為0.2 mm。實驗中切削液類型為乳化液,切削液流量設(shè)置為q =100 L/min,切削液壓力設(shè)置為p=2.50 MPa[5-9]。

      2 實驗及結(jié)果討論

      2.1 實驗數(shù)據(jù)記錄

      A 組實驗根據(jù)BTA 的鉆切削特性,基于實驗材料EA4T 鋼的材料特性,以及車軸的工藝特性,參考瑞典山特維克公司推薦的切削速度[2-3],設(shè)定8 個切削速度,同時參考瑞典山特維克公司推薦的切削進(jìn)給量范圍,選擇f=0.16 mm/r,通過改變切削速度來觀察切屑的形態(tài)。實驗結(jié)果如表2 所示。

      表2 改變切削速度的變化對切屑形狀的影響實驗數(shù)據(jù)

      B 組實驗根據(jù)BTA 的鉆切削特性,基于實驗材料EA4T 鋼的材料特性,以及車軸的工藝特性,參考瑞典山特維克公司推薦的切削用量[2-3],根據(jù)實驗一的結(jié)論選擇較理想的切削速度作為第二次實驗的基礎(chǔ),設(shè)定了7 個進(jìn)給量參數(shù),通過改變不同的進(jìn)給量來觀察切屑的形態(tài)。實驗結(jié)果如表3 所示。

      表3 切削速度v=50 m/min 進(jìn)給量的改變對切屑形狀的影響實驗數(shù)據(jù)

      2.2 實驗現(xiàn)象

      在第一組實驗中,當(dāng)切削速度低于20 m/min 時,切削吃力,鉆桿振動強(qiáng)烈,停止實驗。當(dāng)切削速度在30 ~40 m/min 時,切削輕快,可以看到剪切面的條紋,肉眼看起來大體上平整的卷曲帶狀屑,切屑形狀如圖2 (a)所示。當(dāng)切削速度在40 ~60 m/min 時,切削輕快,得到標(biāo)準(zhǔn)C 型屑,如圖2 (b)所示,當(dāng)切削速度為70 m/min 時,得到節(jié)狀C 型帶狀屑,如圖2 (c)所示,當(dāng)切削速度大于70 m/min 時,機(jī)床剛度不足,停止實驗。

      第二組實驗是基于第一組實驗進(jìn)行的,在得到標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)C 型屑的切削速度范圍內(nèi)選擇切削速度v =50 m/min 進(jìn)行鉆削實驗,避免切削速度對實驗結(jié)果造成不必要的影響。當(dāng)在剛剛開始入鉆時,進(jìn)給量控制在0.12 ~0.14 mm/r 時,得到較薄的節(jié)狀C 型帶狀屑,如圖2 (d)所示。隨著進(jìn)給量的增加,當(dāng)進(jìn)給量控制在0.14 mm/r 時,得到無規(guī)則亂纏式帶狀切屑帶狀屑,如圖2 (e)所示,當(dāng)進(jìn)給量控制在0.16 ~0.20 mm/r 時,得到標(biāo)準(zhǔn)的C 型屑,如圖2 (b)所示,當(dāng)進(jìn)給量為0.22 mm/r 時,得到節(jié)狀C 型帶狀屑,如圖2 (c)所示,當(dāng)進(jìn)給量大于0.22 mm/r 時,機(jī)床剛性不足,停止實驗。

      圖2 實驗過程中產(chǎn)生的切屑形態(tài)

      2.3 實驗結(jié)論分析

      A 組實驗結(jié)論分析:剛開始切削時,由于鉆尖剛?cè)脬@時,屬于不穩(wěn)定切削,鉆頭受力不均勻,導(dǎo)致切削吃力,鉆桿振動強(qiáng)烈。當(dāng)切削速度在30 ~60 m/min 這一階段切削均勻,鉆頭受力穩(wěn)定,使得鉆削相對平穩(wěn),斷屑均勻,得到較為標(biāo)準(zhǔn)的C 形屑。當(dāng)切削速度控制在60 ~70 m/min 時,由于切削速度相對較快,刀片的斷屑槽與切屑的接觸時間縮短,斷屑性能下降,導(dǎo)致產(chǎn)生節(jié)狀C 型帶狀屑。

      B 組實驗結(jié)論分析:當(dāng)進(jìn)給量選為0.12 mm/r時,由于進(jìn)給量較小,刀片所受到的軸向力較小,只是輕微地在工件表面劃過,導(dǎo)致切屑較薄。當(dāng)進(jìn)給量選為0.14 mm/r 時,隨著進(jìn)給量的增大,刀片所受到的軸向力也開始增大,但是斷屑槽的作用沒有得到很好的發(fā)揮,切屑沒有被及時切斷,并且切屑較薄,最后形成無規(guī)則亂纏式帶狀切屑帶狀屑。當(dāng)選取進(jìn)給量為0.16 ~0.20 mm/r 時,切削平穩(wěn),進(jìn)給量變大使得切屑變厚,斷屑效果良好,產(chǎn)生如圖2 (e)所示的節(jié)狀C 型帶狀屑。

      3 結(jié)束語

      通過BTA 深孔鉆鉆削EA4T 鋼實驗,可以很明顯看出在鉆削過程中,切削的速度對切屑的形成形態(tài)有著直接的影響,當(dāng)切削速度過小時,切削吃力,出現(xiàn)啃刀現(xiàn)象,當(dāng)切削速度過大時,機(jī)床剛性不足,不能進(jìn)行正常切削。在實際鉆削EA4T 鋼的中,切削速度在40 ~70 m/min 的范圍內(nèi)進(jìn)行選取,進(jìn)給量可以控制在0.16 ~0.22 mm/r 范圍內(nèi),可根據(jù)實驗進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,基于BTA 深孔鉆鉆削EA4T 鋼的切屑形成機(jī)制研究實驗為BTA 深孔鉆鉆削EA4T 鋼的切削速度選取和進(jìn)給量的控制提供了一個數(shù)據(jù)參考范圍,提高了實際的加工效率。

      [1]李炳華,杜欣.高速機(jī)車車輛車軸的疲勞設(shè)計[J].內(nèi)燃機(jī)車,2000,311(1):14-20.

      [2]王峻.現(xiàn)代深孔加工技術(shù)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2005:92-101.

      [3]王世清.深孔加工技術(shù)[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2003:5-9.

      [4]周平宇.高速動車組車軸材料及疲勞設(shè)計方法[J].鐵道車輛,2009,47(2):29-31.

      [5]李言,孔令飛.振動切削深孔加工初始偏差對孔直線度誤差的影響[J].機(jī)械工程學(xué)報,2012,48(13):167-173.

      [6]江敏,苗鴻斌,高騰.內(nèi)外切削液共同作用下的BTA 鉆桿的渦動條件[A].機(jī)床與液壓,2013,41(23):20-23.

      [7]DENG C S,CHIN J H.Roundness Errors in BTA Drilling and a Model of Waviness and Lobing Caused by Resonant Forced Vibrations of its Long Drill Shaft[J].ASME,Journal of Manufacturing Science and Engineering,2004,126:524-534.

      [8]楊順田,候忠坤.深孔鉆削中受力分析與切削參數(shù)定量分析[J].組合機(jī)床與自動化加工技術(shù),2013(1):113-117.

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