胡 鋒
在攀鋼三期工程建設(shè)中,發(fā)電站建設(shè)兩套55 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,配套兩臺(tái)240 t/h燃?xì)忮仩t。鍋爐燃燒高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣,生產(chǎn)蒸汽額定溫度540℃、壓力9.8 MPa。兩臺(tái)鍋爐均為自然循環(huán)汽包爐、燃燒器四角布置、切圓燃燒、平衡通風(fēng)。鍋爐構(gòu)架采用全鋼全懸吊結(jié)構(gòu)、“∏”型布置汽包鍋爐室外布置。9#鍋爐燃燒器噴口從上到下布置為轉(zhuǎn)爐-焦?fàn)t-高爐-焦?fàn)t-高爐-焦?fàn)t,假象切圓直徑φ562,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)爐煤氣燒量為27 km3/h。10#鍋爐燃燒器噴口從上到下布置為轉(zhuǎn)爐-高爐-焦?fàn)t-轉(zhuǎn)爐-高爐-焦?fàn)t,假象切圓直徑φ800,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)爐煤氣燒量為51×103m3/h。
發(fā)電站建成后,攀鋼成功實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用。但是隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,發(fā)生了轉(zhuǎn)爐煤氣煤量持續(xù)下降趨勢(shì),于是如何提高轉(zhuǎn)爐煤氣燒量就成了發(fā)電站生產(chǎn)運(yùn)行管理的重要課題之一。
發(fā)電站轉(zhuǎn)爐煤氣回收熱量基本在0.40 GJ/t鋼左右,遠(yuǎn)低于西昌鋼釩0.50 GJ/t噸鋼的回收水平。該系統(tǒng)主要存在以下問題:
(1)9#鍋爐在投產(chǎn)初期轉(zhuǎn)爐煤氣燒量可達(dá)27×103m3/h,在2013年4月停爐對(duì)燃燒器進(jìn)行疏通處理后的燒量也可達(dá)26×103m3/h,但2014年上半年平均燒量?jī)H19.2×103m3/h,回收量低于正常水平。
(2)當(dāng)9#鍋爐2#轉(zhuǎn)爐煤氣調(diào)節(jié)閥大于一定開度時(shí),熱風(fēng)箱振動(dòng)劇烈,因此控制其開度不超過40%,減少了轉(zhuǎn)爐煤氣燒量。
(3)10#鍋爐設(shè)計(jì)有兩層轉(zhuǎn)爐煤氣火咀,因回收量不足平常上層只開兩個(gè)火咀,8個(gè)火咀中有6個(gè)處于運(yùn)行狀態(tài),剩余兩個(gè)火咀未充分發(fā)揮作用。
9#鍋爐和10#鍋爐2014年上半年轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量如表1。
3.1 9#鍋爐火咀堵塞嚴(yán)重
9#鍋爐在投產(chǎn)初期轉(zhuǎn)爐煤氣燒量可達(dá)設(shè)計(jì)值,至2014年5月轉(zhuǎn)爐煤氣的平均燒量在19×103m3/h左右,相差較大,除2#火咀調(diào)節(jié)閥開度因振動(dòng)大開度小于40%外,其他轉(zhuǎn)爐煤氣火咀調(diào)節(jié)閥的開度均在85%以上,而調(diào)節(jié)閥40%的開度其通過轉(zhuǎn)爐煤氣的流量也應(yīng)該在最大流量的60%左右,同時(shí)通過調(diào)整1#和3#火咀調(diào)節(jié)閥開度,發(fā)現(xiàn)開度在60%至90%變化的過程中,轉(zhuǎn)爐煤氣流量基本無變化,可以判斷火咀堵塞較嚴(yán)重。
表1 2014年1~6月轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量103m3/h
3.2 9#爐2#轉(zhuǎn)爐煤氣熱風(fēng)流道設(shè)計(jì)存在缺陷
熱空氣在風(fēng)道中流動(dòng)時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重的紊流現(xiàn)象,局部阻力過大,產(chǎn)生共振,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥開度超過40%以上時(shí)振動(dòng)較大,威脅整個(gè)爐體的安全運(yùn)行。
3.3 12#支架至發(fā)電站管徑小,輸送能力不足影響了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用
轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)出口管道為DN1400,在煤氣加壓站后變徑為DN1100,在12#支架后就變徑為DN1000,之后到14#管道支架處分別送至9#、10#鍋爐使用,其中兩臺(tái)爐的轉(zhuǎn)爐煤氣管道分別為DN800、DN1000,再分別進(jìn)入各支管和轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器燃燒利用。由于9#、10#鍋爐節(jié)點(diǎn)使用壓力要求不低于8 kPa,在增加輸送量時(shí),受管道輸送能力制約,轉(zhuǎn)爐煤氣最大輸送量只能達(dá)到55×103m3/h,即不能滿足用戶燒嘴使用壓力要求,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煤氣使用量不能繼續(xù)提高,嚴(yán)重制約了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收與使用的平衡,導(dǎo)致冶煉中的轉(zhuǎn)爐煤氣不能完全回收利用。理論計(jì)算和實(shí)際檢測(cè)值如表2[1}和表3。
表2 理論計(jì)算轉(zhuǎn)爐煤氣輸送管道分段流速及壓力損失情況
表3 實(shí)際檢測(cè)轉(zhuǎn)爐煤氣輸送管道分段管道壓力情況
通過以上理論與實(shí)際數(shù)據(jù)比較,說明以下問題:
(1)轉(zhuǎn)爐煤氣加壓站站外到12#支架眼鏡閥處管道阻力損失基本正常,該段管道長(zhǎng)度約500 m,阻力損失只有 1.4~1.6 kPa。
(2)12#支架眼鏡閥前到9#、10#鍋爐總管前管道約200 m,管道壓損較大,達(dá)到3 kPa左右,其原因是該段管道只有DN1000,在與前端管道在同樣的輸送能力下,流速增加,導(dǎo)致管道阻損增加,兩端管道的流通截面積相差21%,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煤氣使用量不斷增加時(shí),壓力損失增加更大,進(jìn)而不能滿足用戶使用點(diǎn)的壓力要求,是導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煤氣冶煉中回收量增加但不能充分利用的主要原因.
3.4 轉(zhuǎn)爐煤氣調(diào)整安全余量過大
原來對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣柜位的規(guī)定是當(dāng)?shù)陀?萬m3時(shí)就開始減少燒量,設(shè)計(jì)柜位為8萬m3,即在柜位低于設(shè)計(jì)值的37.5%時(shí)就開始減少轉(zhuǎn)爐煤氣的燒量,此值偏高,即安全余量過大;對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣母管壓力而言,規(guī)定當(dāng)壓力低于9.5 kPa時(shí)開始減少燒量,而焦?fàn)t煤氣總管壓力通常在6 kPa左右,仍然可以安全燃燒,所以壓力的安全余量相對(duì)于焦慮煤氣高出58.3%,安全余量同樣過大。
3.5 轉(zhuǎn)爐煤氣含水量大
轉(zhuǎn)爐煤氣采用濕式除塵方式,導(dǎo)致煤氣中含水量大。隨著輸送溫度的降低,將有大量的水因溫度低于飽和溫度而析出,沿途排水器的位置和數(shù)量將直接影響排水量,排水不暢水將堵塞通道,降低系統(tǒng)壓力,減少燒量。同時(shí),水進(jìn)入爐膛后也將消耗更多的燃料,通過尾部煙道時(shí)產(chǎn)生低溫腐蝕。
根據(jù)以上問題和原因分析,能動(dòng)中心于2014年4月開始有針對(duì)性對(duì)提高轉(zhuǎn)爐煤氣燒量進(jìn)行了研究,具體措施如下。
4.1 停爐疏通噴咀并擴(kuò)孔
利用4#發(fā)電機(jī)組定修的機(jī)會(huì),進(jìn)入爐膛對(duì)各層火咀進(jìn)行檢查清掃,并請(qǐng)藍(lán)星專業(yè)清洗公司對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣火咀進(jìn)行清洗。從現(xiàn)場(chǎng)情況來看,轉(zhuǎn)爐煤氣火咀堵塞嚴(yán)重,近一半的面積被淡黃色的固體堵塞,嚴(yán)重影響了轉(zhuǎn)爐煤氣的燒量,見圖1。同時(shí),將9#爐轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器火咀口徑擴(kuò)充至φ20mm,見圖2。還分解檢查煤氣調(diào)節(jié)閥門和快關(guān)閥,清理閥瓣積垢。
圖2 轉(zhuǎn)爐煤氣火咀疏通擴(kuò)孔后
4.2 9#爐2#轉(zhuǎn)爐煤氣風(fēng)道增設(shè)導(dǎo)流板
通過現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),2#轉(zhuǎn)爐煤氣風(fēng)道從母管取出后形成“L”型管道進(jìn)入噴咀,因位于最上層彎頭前后的直線距離短,突然彎曲,局部阻力損失過大。根據(jù)文獻(xiàn)[2]的說明,為了降低風(fēng)管系統(tǒng)的局部阻力,對(duì)不采用曲率半徑為一個(gè)平面邊長(zhǎng)的內(nèi)外同心弧形彎管,其平面邊長(zhǎng)大于500 mm的,須設(shè)置導(dǎo)流片。轉(zhuǎn)爐煤氣熱風(fēng)管最長(zhǎng)邊約800 m,超過了500 mm的限制,須設(shè)置導(dǎo)流板以減少局部阻力。增設(shè)兩塊導(dǎo)流板后,調(diào)門開度可以隨意開啟,增加轉(zhuǎn)爐煤氣燒量,徹底消除了風(fēng)管振動(dòng)的現(xiàn)象。
4.3 增加一條DN800轉(zhuǎn)爐煤氣管道
從送8#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣管道上新建一根DN800管道至10#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣總管插板閥前,長(zhǎng)約200m,形成轉(zhuǎn)爐煤氣的環(huán)狀管網(wǎng),如圖3所示。
圖3 發(fā)電站轉(zhuǎn)爐煤氣管網(wǎng)圖
4.4 制定管控措施,優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整增大轉(zhuǎn)爐煤氣燒量。盡量多回收轉(zhuǎn)爐煤氣,避免因柜位高而拒收的情況發(fā)生,最終實(shí)現(xiàn)“零”拒收。
(1)將轉(zhuǎn)爐煤氣總管壓力低開始減量的值由9.5 kPa降為8.5 kPa,將轉(zhuǎn)爐煤氣柜位低開始減量的值由3.0萬m3降為2.5萬m3。當(dāng)柜位回升時(shí)逐漸增加燒量:當(dāng)柜位為4萬m3時(shí),發(fā)電站鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣總燒量不低于50×103m3/h;當(dāng)柜位大于4.5萬m3時(shí),轉(zhuǎn)爐煤氣總燒量不低于55×103m3/h;當(dāng)柜位大于5萬m3時(shí),轉(zhuǎn)爐煤氣總燒量不低于60×103m3/h。
(2)轉(zhuǎn)爐煤氣柜位低解列值由原來的1.0萬m3降為0.8萬m3。
(3)增減量主要由10#鍋爐來完成,保持9#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣燒量穩(wěn)定。
(4)轉(zhuǎn)爐煤氣減量過程中若參數(shù)異常,可調(diào)整焦?fàn)t煤氣穩(wěn)定工況。
(5)司爐操作過程中不斷摸索轉(zhuǎn)爐煤氣的回收規(guī)律,盡量小開小關(guān),避免增減量大起大落,降低頻繁的熱交變應(yīng)力對(duì)鍋爐受熱部件的影響。
4.5 增設(shè)排水器
為增加排水量,在轉(zhuǎn)爐煤氣管道的垂直上升處,即圖3所示的①、②和③位置加裝排水器。增設(shè)排水器后,收集5 min的排水量:①處為4100 mL、②處2720 mL、③處 5340 mL,合即排水量 12.16 kg/h。增設(shè)排水器前后試驗(yàn)的壓力比對(duì)情況見表4。
表4 增設(shè)排水器前后試驗(yàn)壓力對(duì)比
5.1 參數(shù)比對(duì)
以上措施全部在7月上旬實(shí)施完畢后,統(tǒng)計(jì)2014年7至12月轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量如表5所示。
從表5與表1的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,9#爐增加燒量5.1×103m3/h,10#爐轉(zhuǎn)爐煤氣燒量減少 0.4×103m3/h,轉(zhuǎn)爐煤氣總的平均燒量增加4.7×103m3/h。
表5 2014年7~12月轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量103m3/h
5.2 效益
(1)經(jīng)濟(jì)效益
兩臺(tái)鍋爐增加轉(zhuǎn)爐煤氣燒量4.7×103m3/h,轉(zhuǎn)爐煤氣熱值 5.13 GJ/×103m3,結(jié)算價(jià) 27 元/GJ,則發(fā)電站轉(zhuǎn)爐煤氣燒量提高后全年(年運(yùn)行8000 h)直接創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益:
4.7 ×5.13×8000×27=5207976 元,約 520 萬元
(2)社會(huì)效益
多回收利用轉(zhuǎn)爐煤氣,減少熱排放和熱污染,提高了公司二次能源利用水平。同樣負(fù)荷條件下可相應(yīng)減少煤粉燒量,降低顆粒物、二氧化硫和氮?dú)饣锱欧帕?,也減少了煤灰的二次污染,有力地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。
[參 考 文 獻(xiàn)]
[1]《煤氣設(shè)計(jì)手冊(cè)》編寫組編.煤氣設(shè)計(jì)手冊(cè)[M],北京:中國建筑工業(yè)出版社,1983年8月.