陳素君,王 濤,李 鵬,王鐵民
目前CO2日益增長(zhǎng)的排放使全球氣候變暖已成為國(guó)際社會(huì)必須面對(duì)的焦點(diǎn)問題,我國(guó)于2009年11月26日公布了控制溫室氣體排放的行動(dòng)目標(biāo),即到2020年全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放比2005年下降40%~45%。其中工業(yè)生產(chǎn)的減排對(duì)我國(guó)整個(gè)控制溫室氣體排放的行動(dòng)目標(biāo)完成具有重要意義,冶金行業(yè)是能源消耗大戶,也是工業(yè)生產(chǎn)中CO2排放最大的來源,僅冶金行業(yè)的CO2排放量比例就占工業(yè)總排放量的30.4%,冶金行業(yè)的節(jié)能減排工作是整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)過程CO2減排的關(guān)鍵之一,深入研究CO2的回收利用技術(shù)已成為鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排的迫切需求。
首鋼京唐公司有5座套筒窯,其中1#、3#兩座窯生產(chǎn)普通石灰,4#、5#兩座窯生產(chǎn)高鈣白灰,2#窯生產(chǎn)輕燒白云石。從原料角度來看,高鈣石灰石產(chǎn)生的二氧化碳濃度較高,經(jīng)測(cè)試分析4#套筒窯尾氣的CO2濃度為20%~25%左右,初步確定作為氣源回收二氧化碳??紤]到變壓吸附法為干法物理凈化工藝,生產(chǎn)過程中無廢水、廢氣產(chǎn)生,清潔環(huán)保,本制備工藝選用變壓吸附法制取年產(chǎn)5萬t的食品級(jí)CO2。
來自4#套筒窯除塵器后的原料氣(流量14000 m3/h,壓力800 Pa)首先通過冷卻器降溫至約40℃,然后經(jīng)增壓風(fēng)機(jī)1加壓到0.12 MPa,經(jīng)過混合緩沖罐、氣水分離器,脫除游離水后,進(jìn)入PSA-Ⅰ變壓吸附,將套筒窯尾氣中的二氧化碳吸附下來,未被吸附的其余氣體從塔頂排出去放空;經(jīng)PSA-Ⅰ解吸出來中間氣,經(jīng)過增壓機(jī)2加壓到0.17 MPa,進(jìn)入氣水分離器,脫除游離水后,進(jìn)入PSA-Ⅱ變壓吸附,然后進(jìn)入二氧化碳?jí)嚎s機(jī)3,經(jīng)過3級(jí)加壓到3.0 MPa(產(chǎn)品氣)進(jìn)入提純工藝。出球罐的3.0 MPa的氣體一路(DN300)直接送出站區(qū),供脫磷轉(zhuǎn)爐頂吹煉使用;另一路經(jīng)過減壓閥組由3.0 MPa減至2.0 MPa(DN125)送出站區(qū),供脫磷轉(zhuǎn)爐底吹煉使用。多余部分的液體CO2可以通過液體泵1灌車外銷;同時(shí)也可外購液體灌入液體儲(chǔ)槽內(nèi)。液體儲(chǔ)槽留有雙向接口。其工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。
圖1 二氧化碳回收制備工藝流程簡(jiǎn)圖
CO2作為一種弱氧化性氣體,在煉鋼溫度下利用可參與煉鋼脫磷反應(yīng),完成脫磷任務(wù)。與純氧相比,采用CO2作為煉鋼過程的氧化劑時(shí),CO2參與熔池反應(yīng)為吸熱或微放熱反應(yīng),反應(yīng)的熱效應(yīng)降低,因此,可在京唐300 t脫磷轉(zhuǎn)爐中混合噴吹一定比例的CO2來實(shí)現(xiàn)對(duì)煉鋼脫磷過程溫度的調(diào)控,為脫磷反應(yīng)的進(jìn)行創(chuàng)造良好的熱力學(xué)條件;同時(shí)利用CO2參與熔池反應(yīng)可產(chǎn)生更多的氣體,有利于強(qiáng)化熔池?cái)嚢枘芰?,為脫磷反?yīng)創(chuàng)造良好的動(dòng)力學(xué)條件。由于首鋼京唐公司的300 t脫磷轉(zhuǎn)爐采用“全三脫”模式和常規(guī)模式,因此,分別考慮兩種吹煉模式下的氣體混合和使用方案。
目前,首鋼京唐公司的300 t脫磷轉(zhuǎn)爐當(dāng)采用“全三脫”冶煉模式進(jìn)行冶煉時(shí),底吹采用全程吹N2,底吹共有16支支路,氮?dú)饪偭髁繛?600 m3/h。該方案考慮頂吹氣體中最多混合50%CO2,頂吹全程采用氧氣和CO2的混合氣體,混合比例可根據(jù)爐況進(jìn)行調(diào)節(jié),比例為0~50%,流量為0~15000 m3/h;底吹全程采用氮?dú)夂虲O2的混合氣體,CO2氣體比例可根據(jù)爐況進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)比例為0~100%,防止CO2氣體的吸熱冷卻效應(yīng)導(dǎo)致底吹噴嘴冷卻凝固。
(1)頂吹CO2混合噴吹參數(shù)
頂吹混合氣體總流量:25000~40000 m3/h
CO2頂吹混合比例:0~50%
頂吹閥前壓力:1.3~1.6 MPa
頂吹閥后壓力:0.7~0.9 MPa
頂吹CO2氣體流量:0~15000 m3/h
(2)底吹CO2混合噴吹參數(shù)
底吹混合氣體總流量:3600 m3/h
CO2底吹混合比例:0~100%
底吹工作壓力:0.7~1.1 MPa
底吹CO2混合量:0~3600 m3/h
底吹支路:16支
每支路底吹CO2混合量:0~225 m3/h
目前,首鋼京唐公司的300脫磷轉(zhuǎn)爐當(dāng)采用常規(guī)冶煉模式進(jìn)行冶煉時(shí),底吹采用N2-Ar切換的方式,節(jié)約Ar消耗,切換點(diǎn)根據(jù)冶煉鋼種不同略有調(diào)整(低氮鋼可采用全程底吹A(chǔ)r的方式),氣體總流量為540~2700 m3/h(即底吹強(qiáng)度按照0.03~0.15 m3/min·t進(jìn)行考慮)。該方案考慮常規(guī)冶煉時(shí)頂吹氣體中最多混合20%CO2,頂吹全程采用氧氣和CO2的混合氣體,混合比例可根據(jù)爐況進(jìn)行調(diào)節(jié),比例為0~20%,流量為0~12000 m3/h;底吹采用N2-CO2和Ar-CO2的混合氣體進(jìn)行切換,即吹煉前期和中期采用底吹N2-CO2的混合氣體,約70%時(shí)刻時(shí)采用Ar-CO2的混合氣進(jìn)行切換。底吹CO2氣體比例可根據(jù)爐況進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)比例為0~100%。
常規(guī)模式設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
(1)頂吹CO2混合噴吹參數(shù)
頂吹混合氣體總流量:60000 m3/h
CO2頂吹混合比例:0~20%
頂吹閥前壓力:1.3~1.6 MPa
頂吹閥后壓力:0.8~0.95 MPa
頂吹CO2氣體流量:0~12000 m3/h
(2)底吹CO2混合噴吹參數(shù)
底吹混合氣體總流量:540~2700 m3/h
CO2底吹混合比例:0~100%
底吹工作壓力:0.7~1.0 MPa
底吹CO2混合量:0~2700 m3/h
底吹支路:16支
(1)爐渣中鐵損減少產(chǎn)生的效益
由于爐渣中(TFe)含量降低1%以上,以噸鋼產(chǎn)生60 kg爐渣估算,每年?duì)t渣中鐵損將減少5585 t,TFe價(jià)格按照2200元/t計(jì)算,則減少鐵損產(chǎn)生的效益為1229萬元/年。
(2)利用CO2代替氮?dú)猱a(chǎn)生的效益
利用CO2代替氮?dú)猓闏O2代替氮?dú)庀目偭繛?694.15萬m3,氮?dú)鈨r(jià)格為0.15元/m3,則節(jié)約氮?dú)赓M(fèi)用為254萬元/年。
(3)利用CO2代替氧氣產(chǎn)生的效益
利用CO2代替氧氣,年CO2代替氧氣消耗總量為1768.62萬m3/年,氧氣價(jià)格為0.24元/m3,節(jié)約氧氣費(fèi)用為424萬元/年。
(4)利用CO2代替氧氣、氮?dú)馐沟妹摿仔Ч岣弋a(chǎn)生的效益
目前煉鋼生產(chǎn)2座脫磷爐終點(diǎn)磷含量為0.030%左右,造成3座脫碳爐額外的脫磷任務(wù),僅脫碳爐加入的升溫劑,硅鐵消耗為500 t/月,碳化硅消耗為3000 t/月,升溫硅鐵價(jià)格按5571元/t(不含稅)、碳化硅價(jià)格按1860元/t(不含稅)計(jì)算,每月費(fèi)用共計(jì)836.55萬元/月,年費(fèi)用約1億元。若使用CO2代替氧氣、氮?dú)?,則兩座脫磷爐中的磷含量降低5%,預(yù)計(jì)升溫劑消耗能至少能降低5%,年節(jié)約費(fèi)用大約500萬元。
(1)噸鋼煙塵量以15 kg計(jì)算,產(chǎn)生煙塵量降低10%,每年減少煙塵量為6562.5 t;
(2)減少4#白灰窯廢氣排放1.4萬m3/h,按粉塵排放濃度20 mg/m3計(jì)算,每年可減排粉塵2.35 t;
(3)根據(jù)節(jié)能效果折算二氧化碳減排,年減排1531.25 t CO2氣體,或減排416.5 t碳,可為碳排放交易提供平臺(tái)。
目前國(guó)家對(duì)工業(yè)污染排放和環(huán)境保護(hù)的治理要求日趨嚴(yán)格,采用新技術(shù)回收利用二氧化碳,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,產(chǎn)生良好的社會(huì)效益,有利于提升京唐公司的對(duì)外形象,產(chǎn)生技術(shù)示范作用;二氧化碳如作為商品外銷,開發(fā)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
前兩年我公司對(duì)石灰窯尾氣CO2提純技術(shù)及在煉鋼中的應(yīng)用進(jìn)行了深入的可行性研究,但因CO2外銷市場(chǎng)等綜合原因,該項(xiàng)目未進(jìn)一步推進(jìn)。
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