○ 文/席 文
逆勢淘金3億元
○ 文/席 文
大慶煉化公司依靠細(xì)化管理、優(yōu)化生產(chǎn)和創(chuàng)新驅(qū)動,全面開展挖潛工作,逆勢增效3億元。
●效益從哪里來?大慶煉化找到了逆勢淘金的方向。 攝影/席 文
大慶煉化公司財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2014年前11個月實(shí)現(xiàn)盈利,扭轉(zhuǎn)往年虧損局面,同比大幅度實(shí)現(xiàn)增利。在成品油價格持續(xù)走低,由于銷售不暢而降量生產(chǎn)的不利形勢下,這個公司背水一戰(zhàn),僅通過全面開展挖潛工作,便收效3億元,綜合排名進(jìn)入中國石油煉化板塊前列。
大慶煉化公司是怎么實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,逆勢增效的?
深化成本控制是挖潛增效的重要手段。大慶煉化公司細(xì)化原料、動力、三劑等方面降耗工作,在保證質(zhì)量的前提下,加大物資招標(biāo)力度,降低采購成本,三劑化學(xué)品招標(biāo)價格及單耗大部分有不同程度降低。
采購成本的降低,得益于采購部門直接與生產(chǎn)商聯(lián)系供貨事宜,縮減中間環(huán)節(jié),減少了不必要的成本花費(fèi)。為了節(jié)省采購成本,大慶煉化成立了招標(biāo)管理中心,與電子商務(wù)和審計中心等單位對招標(biāo)單位綜合評價,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu)。在物資采購招投標(biāo)方面,公司將直采和代儲代銷招標(biāo)率提高9個百分點(diǎn)。僅上半年就降低采購成本近4000萬元,其中三劑采購成本同比降低了1400萬元。
采購物資成本降低僅是一個縮影。逆勢增效的背后,是大慶煉化多方面深化管理挖掘潛力所付出的努力。
易被忽視的環(huán)節(jié)往往是最該管起來的。大慶煉化要求基層單位樹立“居家過日子”思想,出臺激勵措施,使基層單位樂于從庫存中“淘寶”,在減少庫存消耗的同時,大幅降低重復(fù)性采購帶來的浪費(fèi)。維修材料原則上不外購,技改技措和項目建設(shè)所用物資也從庫存中優(yōu)先考慮。對于一些廢舊物資,大慶煉化還考慮到檢維修廠等維護(hù)性單位進(jìn)行修理,在錘煉隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時帶來了更多變廢為寶的可能性。
大慶煉化科學(xué)制定考核激勵措施,用內(nèi)部模擬市場化運(yùn)行的方式激發(fā)潛力。近兩年,機(jī)電儀廠、檢維修廠等10余家子單位實(shí)行內(nèi)部模擬市場化運(yùn)行,員工的工作質(zhì)量和積極性有了很大的提高。憑借自覺創(chuàng)效的意識,兩年來為公司減虧8000萬元。根據(jù)效益掛鉤機(jī)制,員工從中得到了實(shí)惠,從而進(jìn)一步激發(fā)了干勁,形成了良性循環(huán)。
截至2014年11月18日,大慶煉化公司煉油一廠累計節(jié)能2.48萬噸標(biāo)煤、節(jié)水7.15萬噸,綜合能耗比計劃低32.79千克標(biāo)油/噸。而在一個月前,煉油二廠就傳來喜訊,在原油加工量減少的情況下,該廠2014年累計節(jié)能6666噸標(biāo)煤,節(jié)水95933噸,優(yōu)于計劃指標(biāo);液收、綜合商品率、損失率等均取得良好效果。2014年前三季度,僅通過生產(chǎn)運(yùn)行方案的優(yōu)化,大慶煉化便增效4000余萬元。
越來越頻繁的能耗指標(biāo)下降數(shù)據(jù)信息在近期匯報中頻繁出現(xiàn),與大慶煉化公司重視生產(chǎn)優(yōu)化息息相關(guān)。
面對油品出廠不暢的不利形勢,“等”和“靠”,對于地處銷售網(wǎng)絡(luò)末端的大慶煉化公司來說無異于坐以待斃。公司靈活調(diào)整操作方案,依靠其精品煉油的實(shí)力,合理利用MTBE、乙苯、抽余油等汽油調(diào)和組分,使生產(chǎn)的97號汽油比例提升至67.12%,比年計劃高8.23個百分點(diǎn);同時依靠增加石蠟產(chǎn)量0.77萬噸、2cst調(diào)入-35號柴油等方式,實(shí)現(xiàn)小幅獲利。
裝置是生產(chǎn)的主體,裝置運(yùn)行優(yōu)化無疑是生產(chǎn)優(yōu)化的主力軍。2014年前三季度,各用氫單位持續(xù)嚴(yán)格控制氫氣消耗,加氫改質(zhì)、汽油加氫、異構(gòu)脫蠟及蠟加氫裝置等用氫大戶的氫氣單耗與用量均較計劃顯著下降,累計節(jié)約氫氣3081噸。兩套ARGG裝置通過優(yōu)化操作,改善了產(chǎn)品分布,有效控制了裝置生焦和干氣產(chǎn)率。
為了讓“優(yōu)化之手”更好指揮生產(chǎn),大慶煉化公司職能部門每周對各裝置生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行通報,讓能耗單位根據(jù)分析結(jié)果加以改進(jìn),還對如何進(jìn)行優(yōu)化提出了具體措施。
當(dāng)自主創(chuàng)新在基層變?yōu)闊岢睍r,創(chuàng)新的主體就會逐漸靠攏,用集體的智慧發(fā)揮更大能量。
在2014年4月1日召開的大慶煉化公司技術(shù)創(chuàng)新大會上,包括獲得一等獎的“進(jìn)一步回收煉油低溫余熱”項目在內(nèi)的諸多獎項都與降本增效相關(guān)。2013年大檢修以來,大慶煉化實(shí)施的一系列技術(shù)改造逐漸收到成效,一套ARGG裝置冷再生劑循環(huán)技術(shù)改造使裝置每日節(jié)電量達(dá)4000多千瓦時。
如今,在大慶煉化公司,“創(chuàng)新”成為愈發(fā)頻繁被提及的字眼。這既體現(xiàn)在科技成果的轉(zhuǎn)化上,又體現(xiàn)在員工的熱情中。
重視民間創(chuàng)新和草根發(fā)明。在2013年的大檢修和項目建設(shè)中,“裝置內(nèi)窺鏡”和“裝劑機(jī)械手”伴隨他們的發(fā)明者陳志國等人成為了公司無人不知的明星。這得益于大慶煉化公司敏銳發(fā)現(xiàn)基層自主創(chuàng)新意識的萌發(fā),用建章立制和大會獎勵的方式鼓勵員工積極投身于自主創(chuàng)新。39歲的陳志國在丙烯腈車間已經(jīng)工作了17年,依靠他本人及團(tuán)隊的科技創(chuàng)新能力,裝置檢修頻次少了,能耗物耗降低了,不但提高了裝置生產(chǎn)能力,而且創(chuàng)出了安全平穩(wěn)生產(chǎn)13個半月的長周期運(yùn)行紀(jì)錄,改寫了同類裝置連續(xù)生產(chǎn)不超過8個月的紀(jì)錄。他用不到500元買來了攝像頭和USB連線等常見小設(shè)備,為裝置反應(yīng)器制作了“內(nèi)窺鏡”,讓腐蝕結(jié)焦難逃“法眼”。在2013年大檢修中應(yīng)用,使丙烯腈裝置反應(yīng)器第一次得到徹底清理。
技術(shù)創(chuàng)新大會后,一位年輕員工看到領(lǐng)獎?wù)吣玫降莫劷鸷挖A得的榮譽(yù),表示自己也要像“陳志國們”那樣把平凡無奇的材料變得大有可為,用智慧創(chuàng)造價值。當(dāng)自主創(chuàng)新在基層變?yōu)闊岢睍r,創(chuàng)新的主體就會逐漸靠攏,用集體的智慧發(fā)揮更大能量。隨著新建裝置的陸續(xù)投產(chǎn),大慶煉化公司依靠細(xì)化管理、優(yōu)化生產(chǎn)和創(chuàng)新驅(qū)動的各種挖潛措施將在廣闊平臺上得以施展,淘出更多金礦,為實(shí)現(xiàn)煉化企業(yè)的質(zhì)量效益開掘出一條可持續(xù)發(fā)展的道路。
責(zé)任編輯:石杏茹
znshixingru@163.com