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    機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備振動(dòng)特性的研究*

    2015-04-17 15:38:53許冬梅
    機(jī)械研究與應(yīng)用 2015年3期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī)故障診斷軸承

    許冬梅

    (萊蕪鋼鐵集團(tuán)粉末冶金有限公司,山東萊蕪 271104)

    0 引言

    設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷技術(shù),是在機(jī)械運(yùn)行中或不拆卸的情況下,對(duì)機(jī)械技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行定量測(cè)定,通過對(duì)所測(cè)信號(hào)的處理和分析,并結(jié)合診斷對(duì)象的歷史狀況,來定量識(shí)別機(jī)械設(shè)備及其零、部件的技術(shù)性能狀態(tài),預(yù)測(cè)設(shè)備的異常及未來運(yùn)行狀態(tài),并對(duì)故障部位、原因進(jìn)行分析和判斷,及時(shí)確定必要對(duì)策和最適宜的修理時(shí)間[1-2]。

    轉(zhuǎn)車檢測(cè)避免了機(jī)械設(shè)備的突發(fā)故障,從而避免了被迫停機(jī)而影響生產(chǎn),機(jī)械狀態(tài)分析為預(yù)制機(jī)械設(shè)備的維修期提供了可靠依據(jù),克服了定期維修帶來的不必要的經(jīng)濟(jì)損失和設(shè)備性能的下降[3-4]。設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)故障診斷技術(shù)有利于企業(yè)是向現(xiàn)代設(shè)備管理,克服維修工作中“過剩維修”現(xiàn)象,從而達(dá)到設(shè)備壽命周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)修理費(fèi)用最為經(jīng)濟(jì)和設(shè)備綜合效率最高的目標(biāo)[5]。

    故障診斷技術(shù)和狀態(tài)信息管理是設(shè)備綜合管理,特別是點(diǎn)檢丁秀基礎(chǔ)管理工作的重要組成部分,在設(shè)備管理中起著舉足輕重的核心作用。萊蕪鋼鐵集團(tuán)粉末冶金有限公司故障診斷工作已開展多年,并在故障診斷分析、現(xiàn)場(chǎng)檢修技術(shù)服務(wù)等方面做了大量的工作,對(duì)疑難雜癥進(jìn)行攻關(guān),改善設(shè)備運(yùn)行特性,確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

    1 設(shè)備故障簡介

    萊蕪鋼鐵集團(tuán)粉末冶金有限公司LF爐風(fēng)機(jī)采用法蘭連接一延長軸,并多了一個(gè)輔助軸承,從投運(yùn)以來一直出現(xiàn)水平、垂直振動(dòng)的現(xiàn)象。運(yùn)行中出現(xiàn)過延長軸連接法蘭螺栓松動(dòng)的設(shè)備隱患,嚴(yán)重影響到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。生產(chǎn)廠家及安裝單位曾進(jìn)行過多次的調(diào)整消缺,均達(dá)不到滿意的效果。轉(zhuǎn)子返廠維修葉片后,重新運(yùn)行振動(dòng)又進(jìn)一步增加。輔助支撐、發(fā)電機(jī)后軸承各方面振動(dòng)較以前有明顯增加。

    2 裝配試驗(yàn)與特性分析

    通過跟蹤監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)輔助支撐各方向成分均為一倍頻,尤其是水平方向嚴(yán)重超標(biāo)。機(jī)組在起機(jī)過程中特性不穩(wěn)定,臨界區(qū)域?qū)?,臨界和錠速時(shí)振動(dòng)均較高。長假現(xiàn)場(chǎng)平衡沒有改善振動(dòng)狀況,勵(lì)磁機(jī)輔助支撐水平振動(dòng)速度14.031 mm/s,振動(dòng)位移 122.871 N·m,軸向振動(dòng)速度 5.805 mm/s,振動(dòng)位移 52.618 μm。

    2.1 裝配試驗(yàn)

    在風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行后,檢查動(dòng)葉與機(jī)殼內(nèi)徑的間隙,發(fā)現(xiàn)圓周偏差較大,最大處達(dá)到9.68 mm,葉輪呈現(xiàn)“低頭”狀態(tài)。軸承箱與下機(jī)殼裝配,兩者的軸向間隙達(dá)到3 mm。經(jīng)研究,重新加墊片復(fù)裝試運(yùn),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)的較為平穩(wěn)。軸承箱水平和垂直方向振動(dòng)分別為3.2 mm/s和2.0 mm/s,但機(jī)殼的振動(dòng)情況沒有改善。

    通過振動(dòng)分析可知,更換轉(zhuǎn)子后整個(gè)軸系的平衡發(fā)生了變化,由于現(xiàn)場(chǎng)平衡難處理,機(jī)組不是簡單的平衡問題。風(fēng)機(jī)延長軸本身存在安裝缺陷。從工程學(xué)角度看,延長軸與發(fā)電機(jī)軸為剛性連接且較短、質(zhì)輕,可視為一個(gè)軸,而采用了不常見的三支撐結(jié)構(gòu)。存在明顯的過定位現(xiàn)象,設(shè)計(jì)不合理。

    2.2 振動(dòng)特性分析

    風(fēng)機(jī)輔助軸承與軸承箱的振動(dòng)幅值差距較大,在線監(jiān)測(cè)軸承箱的振動(dòng)在3.2 mm/s時(shí),殼體中分面水平方向的振動(dòng)達(dá)16.2 mm/s,且軸向振動(dòng)更大。兩個(gè)振動(dòng)值說明風(fēng)機(jī)的殼體和軸承座間可能存在松動(dòng)。

    3 解決措施

    利用停機(jī)檢修機(jī)會(huì),進(jìn)行了一系列的啟、停機(jī)實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證機(jī)組的運(yùn)行特征。

    首先對(duì)延長軸進(jìn)行檢查,經(jīng)檢查該延長軸的軸徑橢圓,且端面與中心線不垂直。廠家采用端面加墊子來調(diào)整軸頸的跳動(dòng)值,實(shí)測(cè)跳動(dòng)0.16 mm。解體發(fā)現(xiàn)端面凸臺(tái)不能可靠定位,由6個(gè)螺栓直接緊固,三個(gè)不均勻分布的徑向騎縫銷定位。發(fā)電機(jī)廠家為減小軸頸的跳動(dòng)值而加的偏墊子達(dá)到0.4 mm之后。從連接形式看不是原設(shè)計(jì)就有的,是由于某種原因過后加裝的,定位精度根本無法保證。

    為驗(yàn)證機(jī)組轉(zhuǎn)子特性,去掉接長短軸后開機(jī)試驗(yàn),機(jī)組跳車值設(shè)為200 mm,機(jī)組跳車時(shí)2 606 r/min。

    按照說明書,機(jī)組一階臨界在1 200~1 600 r/min之間,二階應(yīng)在4 000 r/min以上,但現(xiàn)在去除連接長軸后試機(jī)情況看,值特圖中過臨界時(shí),機(jī)組各方向的振動(dòng)相位趨于相同,有明顯的共振現(xiàn)象,這也是機(jī)組臨界點(diǎn)的明顯特征。在2 600 r/min時(shí),后軸承的水平、垂直振動(dòng)相位也趨于同相,明顯具有臨界的特征。

    通過基礎(chǔ)加固、現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡均不能有效地改變這一特征。最后只能回復(fù)延長軸,對(duì)延長軸加工精度校驗(yàn)合格后,進(jìn)行了精心的對(duì)中,對(duì)中精度達(dá)到了0.04 mm以內(nèi)(廠家標(biāo)準(zhǔn)0.08 mm),并進(jìn)行了可靠的防松處理。

    起機(jī)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),2 600 r/min可以通過,然后,對(duì)機(jī)組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡,機(jī)組振動(dòng)得到了可靠控制。運(yùn)行一段時(shí)間后,機(jī)組運(yùn)行趨于平穩(wěn)。一階臨界已顯得不太明顯。工作轉(zhuǎn)速時(shí)可以穩(wěn)定運(yùn)行。勵(lì)磁機(jī)輔助支撐水平、軸向振動(dòng)6 mm/s以下,振動(dòng)位移50 μm左右。機(jī)組其它軸承振動(dòng)正常。

    4 結(jié)論

    (1)該機(jī)組存在嚴(yán)重的設(shè)計(jì)缺陷,轉(zhuǎn)子特性不能滿足技術(shù)要求。轉(zhuǎn)子存在第二臨界過低的現(xiàn)象,在2 600 r/min左右,接近轉(zhuǎn)子工作轉(zhuǎn)速。為了避開工作轉(zhuǎn)速,廠家加裝了接長軸,從而使機(jī)組能夠在3 000 r/min運(yùn)行。

    (2)通過一系列實(shí)驗(yàn),了解了機(jī)組的工作特性。擦去了延長軸對(duì)中、可靠地防松、基礎(chǔ)的加固措施,明顯提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定型。

    [1] 陳敏生.動(dòng)靜結(jié)合可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)高倍頻振動(dòng)特性分析[J].中國電力,2013(11):36-39.

    [2] 王 正.導(dǎo)流罩對(duì)冰箱冷凝風(fēng)機(jī)噪聲的影響[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2013(11):36-39.

    [3] 田文龍.一種新型垂直軸式風(fēng)機(jī)葉輪的數(shù)值仿真[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2013(18):52-55.

    [4] 萬劍峰.風(fēng)機(jī)葉片表面分離渦與寬頻噪聲輻射特性的分析[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2013(18):14-17.

    [5] 廖高華.風(fēng)機(jī)葉片旋轉(zhuǎn)疲勞加載系統(tǒng)研究[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2013(18):62-65.

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