寧福衛(wèi) 崔磊 孫國慶 龐軍
【摘 要】 針對樁106區(qū)塊地質結構復雜、油藏類型復雜多樣、注水井數(shù)少、注水井點分散、吸水壓力差異大的實際情況,立足于注水系統(tǒng)整體優(yōu)化運行,從系統(tǒng)運行參數(shù)優(yōu)化、設備更新改型、注水流程優(yōu)化、自動控制等多方面、多角度采取措施,使注水系統(tǒng)效率由52.4%提高至56.9%,注水單耗由7.123KW·h/m3降至6.4KW·h/m3,確保了注水系統(tǒng)高效、低耗、平穩(wěn)、安全運行。
【關鍵詞】 注水系統(tǒng) 參數(shù)優(yōu)化 降本增效
1 樁106區(qū)塊注水系統(tǒng)現(xiàn)狀
樁106區(qū)塊屬老河口油田,其注水井吸水壓力差異大,系統(tǒng)供水壓力高,管網(wǎng)效率低,為該區(qū)塊提供注水的老河口注水站供水壓力達15.0MPa。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,注水壓力小于11.5MPa的注水井有43口,注水量3808m3/d,占總注水量的85.8%。配水間注水壓力大于11.5MPa的注水井只有8口,注水量633m3/d,占總注水量的14.2%。由于系統(tǒng)供水壓力高,導致大部分注水井利用閥門控制注水,配水間控制損失達4.08MPa,造成管網(wǎng)效率僅62.87%。
2 注水系統(tǒng)整體優(yōu)化措施與效果
針對樁106區(qū)塊注水系統(tǒng)現(xiàn)狀,從運行參數(shù)、注水設備運轉狀況、注水流程優(yōu)化、注采結構調(diào)整等方面采取措施,實現(xiàn)注水系統(tǒng)降本增效。
2.1 優(yōu)化注水系統(tǒng)運行參數(shù),實現(xiàn)降壓運行
通過對老河口注水站所帶注水井注水壓力的調(diào)查分析,配水間注水壓力小于11.5MPa的水井有43口,注水量3808m3/d,占總注水量的85.8%。泵干壓差按0.5MPa,干線管損按1.0MPa考慮,注水站運行泵壓13MPa即可滿足上述注水井的注水要求。為此,確定老河口注水站離心泵揚程由1500m下調(diào)為1350m。老河口注水站通過降壓運行措施,注水系統(tǒng)泵效由改造前68.8%上升至77.7%,提高8.9%,注水系統(tǒng)效率由39.96%提高至52.3%,注水單耗由6.17KW·h/m3降至4.85KW·h/m3。(見表1)
方案實施后,老河口供水系統(tǒng)注水量3704m3/d,注水單耗降低1.32KW·h/m3,日節(jié)電4889.3KW·h,年節(jié)電178.5×104KW·h,年節(jié)約電費89.3萬元。
2.2 推廣應用低壓變頻自動控制技術,杜絕柱塞泵站打回流現(xiàn)象
針對部分注水站供水量與實際注水量不匹配,泵站打回流量大、能量浪費的問題,在樁120北注、樁106注2座注水站壓力系統(tǒng)安裝了可編程變頻裝置2套,實現(xiàn)了自動恒壓注水、自動控制,確保了干壓平穩(wěn)、供注平衡,取得了明顯的節(jié)能效果。日減少打回流量為200m3,日節(jié)電1522KW·h,年節(jié)電55.6×104KW·h,年節(jié)電費27.8萬元。
2.3 采取柱塞泵站與離心泵站聯(lián)網(wǎng)方式,實現(xiàn)離心泵站降本增效
由于高壓變頻投資較高,老河口注水站一直未配套高壓變頻裝置,不能滿足生產(chǎn)調(diào)配需要,若開泵2臺,則回流量高達2960m3/d,造成能量的巨大浪費,開泵1臺則不能滿足生產(chǎn)需要,為此配套建設了樁120北注水站低壓系統(tǒng)與老河口注站外管網(wǎng)的聯(lián)絡線,使兩個注水站通過站外注水管網(wǎng)相連形成同一壓力系統(tǒng)。老河口注水站正常開泵1臺,剩余水量通過樁120北注水站低壓變頻調(diào)節(jié),實現(xiàn)了老河口注水系統(tǒng)干壓平穩(wěn)、供需平衡,杜絕了回流現(xiàn)象,同時滿足了生產(chǎn)調(diào)配需求。
2.4 優(yōu)化注水流程,減少系統(tǒng)能耗
針對小斷塊油藏注水井點分散、注水規(guī)模小且集中建設注水站存在投資大、效益差的問題,改變了原先集中建設注水站、通過高壓注水管網(wǎng)幅射至各注水井點的注水模式,采用單泵單井、單泵多井注水工藝,共計建設單體注水泵站15座,滿足了小斷塊油藏注水開發(fā)要求。小斷塊油藏注水工藝將原區(qū)塊采用一個壓力系統(tǒng)注水變成1口井或2口井采用一個壓力系統(tǒng)供水的方式,同一區(qū)塊具有多個注水壓力系統(tǒng),最大限度的減少了注水壓力的控制損失,提高了注水系統(tǒng)效率,降低了注水系統(tǒng)能耗浪費。與常規(guī)注水工藝對比,小斷塊油藏注水系統(tǒng)效率提高14.4%,注水單耗降低1.7KW·h/m3,年節(jié)電53.3×104KW·h,年節(jié)電費26.7萬元。
2.5 更新改型高能耗設備提高注水泵效,降低注水單耗
針對部分注水泵由于投運時間長、注水壓力高、污水礦化度高,不同程度的存在注水泵軸承磨損嚴重、泵閥座剌漏嚴重、泵頭損壞等問題,加大了注水泵更新改造的力度,共更新注水泵21臺,使注水泵平均泵效由75.9%上升至目前的82.1%,注水單耗降低0.51KW·h/m3,年節(jié)電160.5×104KW·h,年節(jié)電費80.2萬元。分批次對注水泵添加金屬表面調(diào)理劑,大大提高了摩擦金屬表面光潔度,降低了摩擦金屬表面摩擦系數(shù),通過現(xiàn)場應用數(shù)據(jù)對比,機油溫度由61.8℃降至56.2℃,節(jié)電率達8.3%。
2.6 關停低效、無效注水井,優(yōu)化注采結構調(diào)整,減少注水系統(tǒng)能耗浪費
針對油田開發(fā)中后期,剩余油高度分散、油井高含水,注水利用率低的特點,通過精細地質和剩余油分布規(guī)律研究,對低效、無效注水井實施關停措施,先后將樁106區(qū)塊等8個單元關停低效水井14口,日減注水量840m3。在搞好油田常規(guī)注水井調(diào)配基礎上,進一步優(yōu)化注采結構調(diào)整,采取注水井不穩(wěn)定注水和調(diào)剖,油井采取堵水、小泵深抽等措施。優(yōu)化注采結構調(diào)整,不僅減少了無效注水,而且加強了低滲層段儲量動用程度,油田含水上升率得到有效控制,樁106區(qū)塊日油水平穩(wěn)定在920t左右,含水上升率控制在0.5%左右,開發(fā)形勢得到明顯改善。
3 結語
實施樁106區(qū)塊注水系統(tǒng)整體優(yōu)化,取得了顯著地經(jīng)濟效益和社會效益,對該區(qū)塊油田的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。通過采取注水運行參數(shù)優(yōu)化、注水流程及注采結構調(diào)整等措施,有效提高了注水系統(tǒng)效率,解決了注水井欠注問題,提高了注水層段合格率,實現(xiàn)平穩(wěn)注水。樁106區(qū)塊注水系統(tǒng)優(yōu)化工藝解決了該區(qū)塊高能耗、低效率現(xiàn)象,降低了注水單耗,取得了良好的節(jié)能效果,實現(xiàn)了降本增效。
參考文獻
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