王俊峰
【摘 要】 本文主要論述了:某電廠2*350MW機組低氮燃燒器通過采用大風箱布置,新增加燃盡風4層(SOFA )與雙尺度低NOx燃燒技術(shù)相結(jié)合系統(tǒng),實現(xiàn)了NOx排放濃度的明顯下降,下降幅度達60%~70%;并有效控制爐膛結(jié)焦,超溫;以及吹灰器使用次數(shù)同時進行了等離子點火配套改造,取消了原有的微油點火裝置及上層大油系統(tǒng),降低全年耗油量;在NOx排放量得到大幅度降低的同時提升燃燒效率。
【關(guān)鍵詞】 低氮燃燒器 空氣分級 濃淡分離 鍋爐效率
1 鍋爐概述
鍋爐為單爐膛“∏”型布置,緊身封閉,高強螺栓連接,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),采用四角切向燃燒、擺動燃燒器調(diào)溫,固態(tài)除渣、平衡通風??刹捎枚▔哼\行,也可采用定-滑-定的運行方式。爐膛截面為14212×14212mm的正方形,配有正四角切向燃燒器,為爐膛四圍熱負荷均勻提供了良好條件。爐室凈高57.5m,爐膛截面積為202m2,爐膛容積9549.37m3,上排一次風噴口中心線至屏底距離19.5m,下排一次風噴口中心線至灰斗拐角為4.54m。爐膛截面熱負荷為4.38MW/m2,容積熱負荷為92.6kW/m3,爐膛出口煙氣溫度為1011.3℃。水冷壁按受熱情況,沿爐膛高度與寬度的熱負荷分布劃分28個回路,爐膛水冷壁采用膜式結(jié)構(gòu),由Φ60×7.5mm,SA210C光管和內(nèi)螺紋管與6mm扁鋼相焊制成,節(jié)距S=76mm,折焰角處由Φ70×10mm的內(nèi)螺紋管組成。在爐膛四角處的水冷壁管子形成燃燒器的水冷套。
2 鍋爐存在問題
(1)響應國家號召,節(jié)能減排要求,鍋爐燃煤燃燒過程中排放的NOx氣體危害大且較難處理的大氣污染物,它不僅刺激人的呼吸系統(tǒng),損害動植物,破壞臭氧層,而且也是引起溫室效應、酸雨和光化學反應的主要物質(zhì)之一。
(2)受熱面結(jié)渣,過熱器超溫,鍋爐效率低。
3 改造技術(shù)要求
(1)確保鍋爐燃燒脫硝后NOX排放小于100mg/nm3硫含量小于200mg/nm3。
(2)過熱器后屏溫度小于568度。
(3)結(jié)焦問題好轉(zhuǎn),能適應高熱值的煤。
4 改造方案簡介
對燃燒器進行重新布置,改變假象切圓直徑,由原來的ΦA(chǔ)728*ΦA(chǔ)915改為ΦA(chǔ)415*ΦA(chǔ)728,調(diào)整各層煤粉及輔助風標高和間距,增加新的燃盡風組建以增加高位風量。原主燃燒器上方約9 m處增加4層分離燃盡風SOFA噴口,分配足量的SOFA燃盡風量,SOFA噴口可同時做上下左右擺動。燃燒器系統(tǒng)風門由下至上依次為:AA二次風、A(一次風)微油已取消、AB(二次風)、B(一次風)、(增加4臺等離子燃燒);BB(油槍);BC二次風(帶貼壁風)、C(一次風)、CC(二次風已取消)DD(二次風已取消改為CD為二次風)、D(一次風)、DE油槍已取消(二次風帶貼壁風)、EE(二次風已取消)、E(一次風)EF二次風(帶貼壁風)、F二次風(已取消)、OFA二次風(帶貼壁風)、WA貼壁風、SOFA1~SOFA4,通過改造,主燃燒區(qū)域風量減少25%,形成在主燃燒區(qū)低氧燃燒、燃盡區(qū)采用富氧燃燒,將燃燒生成的NOx還原為氮氣,減少氮氧化物的生成。主燃燒器區(qū)域減少的25%風量通過燃盡風系統(tǒng)吹入爐膛,形成富氧燃燒區(qū)域,將主燃燒器區(qū)域未燃燒完全的煤粉燃燼,減少飛灰含碳量控制爐膛溫度,減少NOX生成,在主燃燒器上方7.6米,增加了4層燃盡風(SOFA),采用大風箱布置,同時進行了等離子點火配套改造。
5 低氮燃燒器技術(shù)
爐內(nèi)燃燒過程NOx生成主要有三種類型,燃料型、熱力型及快速型三種,燃料型NOx約占80—90%,是各種低NOx技術(shù)控制的主要對象。其次是熱力型,主要是由于爐內(nèi)局部高溫造成,快速型NOx生成量很少。本次改造將采取的相關(guān)措施控制燃料型及熱力型NOx的生成,因為燃料型NOx占總量的80-90%,是燃燒器改造主要控制對象,一般有低NOx燃燒器、低過量空氣系數(shù)、燃料及空氣分級、煙氣再循環(huán)等技術(shù)手段。特別是空氣分級技術(shù),因為較易實施,無需再燃燃料等,得到普遍應用。近年來國內(nèi)外已發(fā)展多種空氣分級技術(shù),但是由于我國煤質(zhì)復雜,往往易出現(xiàn)鍋爐結(jié)渣,飛灰含碳量較高等問題。因為采用空氣分級以后,一部分空氣被分離至燃燒器頂部作為燃盡風,使灰熔點降低不易結(jié)焦。
本電廠改造設(shè)計煤質(zhì)揮發(fā)份較高煙煤,較適合于采用雙尺度特點的空氣分級降NOx技術(shù),但考慮到灰熔點變低的可能性,制定改造方案時特別注意防止改造后鍋爐結(jié)渣,降NOx的同時防止局部區(qū)域出現(xiàn)鍋爐結(jié)渣及高溫腐蝕的傾向發(fā)生,并保持較高的鍋爐效率。雙尺度低NOx燃燒技術(shù)以爐膛大空間作為對象,通過對燃燒器進行雙尺度特點的布置,可同時具有防渣、防腐、高效穩(wěn)燃,超低NOx排放,是一項成熟的低NOx燃燒技術(shù)實施系統(tǒng)優(yōu)化達到防渣、燃盡、低NOx一體化的目的。雙尺度技術(shù)是從解決真型爐存在的實際問題出發(fā),爐膛中心形成了“中心區(qū)”有較高煤粉濃度、較高溫度、適宜氧濃度、較高燃燒強度,爐膛近壁區(qū)形成溫度低保證近壁區(qū)三場特性利于防渣。采用雙尺度技術(shù)后,水冷壁得到重點保護,爐膛不結(jié)渣、可實現(xiàn)長時間爐膛不吹灰,采用低NOx燃燒器、一次風噴口集中且濃淡組合、接力熱回流環(huán)渦穩(wěn)燃等技術(shù)手段,在燃燒過程尺度上利用熱力與動力不對稱性原理使三種動渦連續(xù)相扣,特別是噴口處煤粉熱解著火后碳的著火燃燒區(qū)段的三場特性利于與爐中心復合射流大渦的復合連接。環(huán)渦內(nèi)碳粒有較高的內(nèi)回流率延長了在環(huán)渦內(nèi)停留時間,顯著提高了環(huán)渦內(nèi)碳燃燒發(fā)熱量,環(huán)渦穩(wěn)燃、著火、碳燃燒、碳燃盡全過程鏈環(huán)穩(wěn)固,針對目前鍋爐運行中存在的問題制定了本方案。對燃燒器進行重新的結(jié)構(gòu)布局,針對易于結(jié)焦的區(qū)域進行煤粉控制燃燒,強調(diào)消除爐內(nèi)燃燒的峰值溫度,更加均勻化的溫度場分布對煤粉燃燒的過程尺度進行控制,力求對鍋爐較高經(jīng)濟性的追求。
6 燃燒器低NOx改造措施
(1)在主燃燒器上方合適位置引入適量的燃盡風(總風量20—30%),燃盡風采用多噴口多角度射入,沿高度方向從下至上形成三大區(qū)域,分別為氧化還原區(qū)(總風量的70—80%)、主還原區(qū)、燃盡區(qū)。由于有較大燃盡風量的存在,主燃燒器區(qū)存在氧化還原交替存區(qū),氧化有助于煤粉初期燃燒,升高爐溫,促進煤粉燃盡,但會產(chǎn)生較多的NOx,局部還原區(qū)可以初步還原產(chǎn)生的NOx,使NOx在初始燃燒時就得到抑制。主還原區(qū)內(nèi)已生成的NOx得到充分還原,燃盡區(qū)內(nèi)將作為燃盡風的二次風及時補充進來,促進焦碳最后燃盡。通過縱向三區(qū)布置,形成縱向空氣分級,NOx將得到極大抑制,飛灰可燃物也會得到控制。
由于實現(xiàn)縱向空氣分級,相對地燃燒器區(qū)域有所擴大,燃燒器區(qū)域熱負荷降低,爐內(nèi)溫度峰值降低,可以減少或消除熱力型NOx產(chǎn)生。
(2)橫向雙區(qū)布置:燃燒器改造后,調(diào)整二次風射流方向,與一次風小角度偏斜,在爐內(nèi)分別形成兩個較小的相反旋向的切圓。關(guān)鍵節(jié)點區(qū)的兩層一次風之間還會布置我公司特有的貼壁風噴口,形成橫向空氣分級。這種橫向空氣分級布置,可使沿爐膛截面形成中心區(qū)和近部區(qū)兩區(qū)分布,中心區(qū)較高的煤粉濃度、較高的溫度水平;近壁區(qū)較低的顆粒濃度、較低的溫度水平,由于貼壁風的存在,近壁區(qū)可保留足夠的氧的存在。一二次風偏置后可使一次風初始燃燒時,二次風不能過早混合進來,可形成局部缺氧燃燒,在火焰內(nèi)就進行NOx還原,抑制NOx產(chǎn)生;同時二次風偏斜角度較小,而且與一次風形成反切,在火焰末端二次風能夠充分摻混合進來,使缺氧燃燒時產(chǎn)生的焦炭再燃燒,保證煤粉燃盡。橫向空氣分級與縱向空氣分級一起形成空間空氣分級。
(3)低NOx燃燒器:一次風設(shè)計噴口為上下濃淡分離形式,中間加裝穩(wěn)燃鈍體形式,濃淡燃燒除可降低NOx外,還可對煤粉穩(wěn)燃、提前著火有積極作用。同時鈍體能優(yōu)先增加卷吸的高溫煙氣量,進一步強化穩(wěn)燃。
(4)適當降低一次風率,保證煤粉及時著火,并可有效降低NOx生成。
(5)節(jié)點功能區(qū)的建立將下層一次風設(shè)計為上濃下淡燃燒器噴口,上層一次風布置為下濃上淡一次風噴口,兩層一次風噴口中間的二次風小角度與一次風射流偏置,同時布置貼壁風噴口。這樣的噴口組合,同時具有穩(wěn)燃、降低NOx的作用,將燃盡風門和貼壁風風門開大,可實現(xiàn)NOx和飛灰可燃物同時降低。
7 改造后效果
低氮燃燒器改造后在額定工況下,在BMCR工況下,火焰偏斜較小,煙氣流場和熱負荷分布均勻,鍋爐無超溫結(jié)焦現(xiàn)象。低氮燃燒器改造后省煤器出口NOx由改造前810mg/nm3左右降到300mg/nm3以內(nèi);鍋爐熱效率達到93.28%左右。
8 結(jié)語
此次改造取得了圓滿的成功,并達到國家環(huán)保要求,鍋爐效率提高0.28%,超出設(shè)計出力1165t/h,最高可帶負荷1270t/h穩(wěn)定運行。