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      船閘閘首檢修門槽損壞及維修方案

      2015-04-13 15:09:15楊波
      中國水運 2015年3期

      楊波

      摘 要:通過淮安二線船閘2014年大修為例,闡述蘇北運河檢修門槽快速維修方案,分析其中的施工流程、控制要點。為類似船閘檢修門槽維修提供一些借鑒。

      關鍵詞:水下探摸 檢修門改造 鋼護面安裝

      引言

      京杭運河蘇北段一、二線船閘建成于上世紀60年代——80年代,隨著經(jīng)濟發(fā)展船舶通過量增加,沿線船閘均處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),閘室定期抽水維修更換諸多磨損件是維持船閘正常運行的必要手段。檢修閘門是閘室抽水維修期間臨時擋水閘門,作為檢修閘門安裝時的卡槽,檢修門槽的作用尤為重要,其性能的好壞直接影響了擋水效果及施工安全。

      檢修門槽位于閘首和引航道之間,進出閘船舶相互避讓或操作失誤,極易對檢修門槽造成擦碰甚至撞擊。損壞部位大部分位于常水位變動區(qū)上下,又緊貼檢修閘門,造成了不抽水無法修,抽干水無空間修的尷尬處境。蘇北運河由于通過量巨大,如打圍堰抽水維修,大修工期必然延長,待閘船舶積壓擁堵航道,將帶來航道管理的難度甚至造成社會影響。

      針對該問題,蘇北航務管理處一直在探索如何對檢修門槽進行高質(zhì)量的快速維修,在上級主管部門的支持下,與江蘇省交通工程集團公司進行了多次實踐和改進,工藝日漸成熟,本文以淮安二號閘2014年大修上游門槽維修為例,淺述目前蘇北運河檢修門槽快速修復方案。

      工程概況

      淮安二號閘建成于1987年,為二級通航建筑物,上閘首頂高程▽12.4,閘門底坎高程▽3.5,維修期間上游水位▽9.8。門槽尺寸1200MM×600MM(寬度×深度),上游面以鋼包角保護,建成至今經(jīng)歷過兩次大修,但均未對檢修門槽進行維修,目前▽8.2至▽11.5高程磨損嚴重,迎水面鋼包角破損脫落,其中▽9.5附近砼磨損深度接近15CM,露出鋼筋由于船舶長期碰撞扭曲斷裂,如不處理,任其繼續(xù)惡化,檢修門槽將會失去使用功能。

      本次維修范圍從▽8.2至閘首頂▽12.4,鑿除表面砼,植筋綁扎鋼筋網(wǎng)片,重新澆筑20CM厚砼,恢復至設計尺度,改原鋼包角為鋼護面以增加耐久性。為保證砼澆筑質(zhì)量,現(xiàn)場決定鋼護面以▽10.2為界分兩段施工。

      為減少檢修閘門拼縫漏水對檢修門槽施工造成影響,上游檢修閘門下放數(shù)量和高度組合為:1.1+1.2+1.4+3.0+1.5=8.2m,其中3米檢修閘門下設后頂?shù)赘叱谭謩e為▽10.2和▽7.2,整片覆蓋門槽損壞部位并露出水面,確保干地施工條件。所有檢修閘門兩側(cè)支撐部位增加墊塊,安裝到位后,檢修門面板與門槽存在30CM維修空間,方便維修作業(yè)。

      施工流程

      1、檢修閘門改造

      檢修門槽所預留的維修空間,是靠增加墊塊使得檢修閘門整體向閘室外平移產(chǎn)生。而原檢修閘門設計時并未考慮該施工工況,因此平移后,檢修閘門結(jié)構(gòu)件可能與閘首外側(cè)已有水工設施產(chǎn)生沖突,造成無法正常安裝。

      在本工程中如維修空間預留過大,最底部的一號檢修閘門下設時,桁架將擱置在導航墻倒角上,無法安裝到位。經(jīng)計算,采用33CM厚度墊塊,可確保桁架位于倒角范圍以外,擋水工程順利實施。

      2、擋水工程

      原檢修門槽損壞嚴重,鋼包角普遍撕裂并翻起,影響檢修閘門安裝,需對損壞鋼板進行割除。水下情況無法觀測,因此在擋水工程實施前,先安排潛水員進行水下探摸。底坎部位探摸有無沉積雜物并進行清理打撈,門槽擱置面探摸有無突出墻面的撕裂鋼板或異物并進行水下割除,確保檢修閘門擱置的水平面和貼靠的垂直面平整無異物。

      蘇北運河檢修閘門全線通用,在運輸過程中,可能出現(xiàn)局部變形損壞,因此使用前應進行細致的檢修,對變形的桿件校正加固,損壞的止水橡皮局部修復,接頭處粘合牢固,整修完成后,方能投入使用。

      檢修閘門下設完畢后進行閘室抽水,抽水干水后及時對檢修閘門打撐加固,減輕檢修門槽砼受力,打撐最高點選擇在3米檢修閘門底橫梁處。

      3、鑿除及植筋

      在閘室抽干水后,將檢修門槽表面鑿除至設計深度,原鋼包角的殘余鋼板割除至設計深度,由于檢修閘門仍擱置在檢修門槽根部,因此鑿除時應避免強度過大、開鑿過深,破壞支撐區(qū)域砼強度,接近設計深度時,采用手工鑿毛。

      砼開鑿完成后,在砼上進行植筋,強度達到要求后,綁扎鋼筋網(wǎng)片,鋼筋網(wǎng)片與植筋綁扎為整體,并與原閘墻主筋焊接,焊接應滿足搭接長度要求。

      4、鋼護面安裝

      為方便操作并確保鋼護面安裝的平整度和牢固度,將鋼護面分為兩側(cè)包角鋼板和中間護面鋼板三部分分別拼裝,鋼包角的錨固筋不事先焊接。先安裝兩側(cè)包角,施工人員從未安裝的護面鋼板空隙處進行焊接操作,包角鋼板安裝到位后,將包角錨固筋逐個以合適的角度與包角鋼板焊接,另一端與植筋焊牢,再與鋼筋網(wǎng)片點焊加固。最后將上游面鋼包角與舊包角殘余鋼板焊牢。

      鋼包角安裝

      兩側(cè)包角鋼板焊接牢固后,安裝中間護面鋼板,中間護面鋼板錨固筋事先焊好。因護面鋼板安裝后,只能將上口少量錨固筋和植筋網(wǎng)片焊接,為防止?jié)仓^程中間鋼板變形過大影響工程質(zhì)量,應對鋼板澆筑過程中受力進行驗算,不能滿足要求時,在護面鋼板對應位置打孔,錨固筋伸出孔面并與鋼板焊接,以保證面板剛度要求。

      錨固筋伸出與護面鋼板焊接(邵伯二號閘大修)

      焊接鋼板拼縫形成整體,拼縫應打破口并采用跳焊法,防止鋼板燒焊變形。經(jīng)以上處理,鋼護面可作為模板直接澆筑,澆筑完成后,敲去焊渣磨平毛刺,并做表面防腐面層。

      5、砼澆筑

      砼澆筑過程中,嚴禁檢修門漏水對澆筑部位沖刷,漏水區(qū)域應事先封堵。因澆筑空間狹小,砼塌落度盡量控制在15CM以上,確保減少振搗澆筑密實。砼采用快干水泥微膨脹砼,砼養(yǎng)護及時養(yǎng)護以保證強度快速上升。

      下半部分檢修門槽澆筑完成后,再進行上半部分護面鋼板安裝并澆筑。工藝同上。

      控制要點

      檢修閘門安裝前,應安排經(jīng)驗豐富的潛水員,對檢修門周邊水下進行仔細探摸,無死角無遺漏,并詳細計算分析船閘竣工圖紙中對應區(qū)域水下設施情況,確保檢修閘門安裝順利,否則可能影響大修工期。

      植筋前應進行護面鋼板強度及剛度驗算,計算模型采用兩邊簡支、兩邊固定板。如剛度無法滿足要求,植筋露出墻面長度應超出鋼護面位置,方便鋼護面打孔后與錨筋焊接。

      鉆孔植筋必須嚴格按設計圖紙要求進行,鋼筋綁扎前必須進行抗拔試驗,確保植筋強度滿足設計要求。

      包角鋼板應在岸上拼裝完成,以保證包角直線度和平整度,拼裝長度可考慮一次到頂。護面鋼板根據(jù)澆筑長度分段安裝,安裝前應將錨固筋焊好。

      施工過程中密切關注閘室外水位動態(tài),加強對修理門變形和滲漏水觀測,制定應急預案,責任到人,防范措施到位。

      檢修門槽鑿除時,安排專人加強觀測,及時發(fā)現(xiàn)砼破損和裂縫變化情況,必要時暫停施工召開專題會議,明確補救措施盡快落實。

      結(jié)束語

      淮安二線船閘檢修門槽修理與大修同步進行,3米檢修門確保了檢修門槽干地施工條件,支撐墊塊增加的施工空間,保證了鋼護面安裝精度。該方案安全可靠,施工便利,不占用大修工期,維修質(zhì)量得到保障,給繁忙的蘇北運河檢修門槽修理帶來了突破。在今后蘇北運河門槽修理上將會繼續(xù)推廣應用,并不斷總結(jié)完善。

      參考文獻:

      [1] GB50017—2003鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范[S]

      [2] 鄭敏,張亞彬.長江口門船閘修理門槽修復方案[J].中國水運,2009.

      (作者單位:京杭運河江蘇省交通運輸廳蘇北航務管理處)endprint

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