吳澤發(fā)
(福建安砂建福水泥有限公司,福建永安 366000)
申克煤秤出現(xiàn)下料量波動(dòng)時(shí)的應(yīng)對方法
吳澤發(fā)
(福建安砂建福水泥有限公司,福建永安 366000)
我們公司九號(hào)窯是一條 5000t/d熟料新型干法預(yù)分解生產(chǎn)工藝線,帶9000kW純低溫余熱發(fā)電。窯頭、窯尾給煤配置申克稱(德國SCHENCK公司),型號(hào):MC800/7和MC1000/10共二臺(tái)。從2010年12月投產(chǎn)以來窯頭和窯尾的申克煤秤的出料量很不穩(wěn)定。出料量低于設(shè)定量。波動(dòng)時(shí)間從幾秒到十幾分鐘不等,波動(dòng)范圍從1~10T不等。呈現(xiàn)無規(guī)律的波動(dòng)。我們給煤粉倉的錐部安裝了振打裝置,以及給喂煤秤裝了助流氣管。但是效果并不明顯。經(jīng)過了一段時(shí)間的摸索我們也掌握了一些簡單的處理方法,現(xiàn)介紹如下。
2.1 煤粉倉下料不暢造成波動(dòng)
這種情況通常出現(xiàn)在高給定值時(shí)。因?yàn)槊悍畚焙罅鲃?dòng)性差,易在煤倉錐體底部形成結(jié)皮;當(dāng)申克稱下煤量給定值高時(shí),由于倉內(nèi)煤粉無法及時(shí)補(bǔ)到給料機(jī)內(nèi),就會(huì)造成下煤波動(dòng)。解決方法是在煤倉錐體部加襯高分子聚乙稀材料或安裝表面光潔度為國標(biāo)8K的冷軋不銹鋼板。這樣能增加申克稱的核心料流,避免波動(dòng)。
2.2 煤粉稱自身故障產(chǎn)生波動(dòng)
主要有以下幾點(diǎn):
(1)稱內(nèi)有異物,破壞測量輪動(dòng)平衡導(dǎo)致流量波動(dòng)。
(2)測量輪結(jié)皮,引起負(fù)荷波動(dòng);而負(fù)荷參與流量的計(jì)算,故流量也隨之波動(dòng)。
(3)稱內(nèi)空氣軸承失去壓縮空氣的保護(hù),造成煤粉進(jìn)入齒輪箱及測量軸承,引起負(fù)荷增加不均產(chǎn)生波動(dòng)。
(4)給料機(jī)轉(zhuǎn)子磨損,煤粉竄漏短路造成波動(dòng)。
5000 t/d熟料生產(chǎn)線的入窯生料大約是 330t/h。窯頭喂煤10~12t/h,窯尾喂煤20~22t/h。煤秤波動(dòng)有三種情況:(1)窯頭秤波動(dòng),(2)窯尾秤波動(dòng),(3)窯頭和窯尾同時(shí)波動(dòng)。通常窯頭秤的波動(dòng)時(shí)間短和幅度小。對窯系統(tǒng)的影響不大,所以我們不會(huì)對參數(shù)做出調(diào)整。我著重介紹窯尾秤波動(dòng)時(shí)如何調(diào)整參數(shù)。因?yàn)楦G尾秤的波動(dòng)對窯系統(tǒng)的影響很大。我們時(shí)刻都要觀察窯尾出煤量的變化,當(dāng)窯尾秤出現(xiàn)出煤下降時(shí)就要認(rèn)真的觀察窯尾溫度的變化。我暫時(shí)以分解爐中部的溫度做為參考溫度。當(dāng)分解爐中部的溫度下降到 930度時(shí)且下降速度很快就必須大幅度的減少入窯生料量.由原來的330t/h減少到300t/h。這時(shí)如果窯電流有下降的趨勢,要將窯速放慢由原來的3.8r/m下降到3r/m。當(dāng)分解爐中部溫度到900度時(shí)將入窯生料減少到260t/h,窯速放慢到2.4r/min。當(dāng)分解爐中部溫度下降到850℃時(shí),要防止竄生料,將入窯生料減少到 160t/h,窯速放慢到 1r/m。如果情況繼續(xù)惡化就要停窯保溫。
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1007-6344(2015)09-0016-01