王小峰 梁國強 高少華
(西安航空動力控制科技有限公司 西安)
在科學技術飛速發(fā)展的今天,利用數字信號控制機床運動的數控機床加工技術,越來越受各制造業(yè)的青睞。數控機床開始被廣泛應用于各行業(yè),尤其在航空制造業(yè)中的應用,已經到了不可或缺的地步。在實際應用中難免會存在這樣那樣的故障,與產品聯系最緊密的莫過于機床加工精度的異常問題。
在生產中經常會遇到操作人員反映數控機床加工精度異常,此類問題也時常困擾著生產車間的正常生產,這類問題產生的原因眾多,隱蔽性強,診斷難度大,導致此類問題的原因主要有幾個方面,一般可從機械,電氣和加工3個方面分析。
機床絲杠螺母,軸承預緊力,導軌間隙等調整不當。機械傳動部件故障,如絲杠,軸承,聯軸器等部件異常。機床的主要部件磨損導致運動精度損失(如幾何精度,定位精度,重復定位精度等)。機床產生的熱變形。機床地基和水平不符合要求。機床修理后的調整不當。
機床進給單位被改動或變化,機床各軸的零點偏置異常。運動執(zhí)行部件狀態(tài)異常。電氣及伺服驅動控制部分異常。機床位置環(huán)和速度環(huán)異常。參數設置不合理,(如反向間隙,加減允差,伺服增益等)。機床接地要求不符合規(guī)范,無平屏蔽措施,抗干擾能力差。電氣控制伺服驅動部件故障。
加工工藝不合理(工裝,刀具,工藝方法等的選擇不當)。編程方法不正確(編程路線,工件零點等的選擇。)加工參數不正確(加工余量,主軸轉速,坐標進給等的選擇)。刀具的磨損,對刀不準,零點偏置異常,坐標點計算錯誤,刀補值輸入錯誤,工裝固定不牢等。此外,加工程序的編制,刀具的測量及其他人為因素,也可能導致加工精度異常。
出現這類問題一般有2種情況。一種是有規(guī)律可循的,如刀具磨損,對刀不準,零點偏置異常,尺寸單位被轉換等加工方面的原因引起的精度異常,只要操作,編程,工藝人員不斷提高自己的業(yè)務水平,加強彼此之間的合作,端正對工作的態(tài)度,這類問題就會逐漸消失。另一種是隨機的,沒有規(guī)律性。比如尺寸和形狀誤差變化毫無規(guī)律,這類故障的原因隱蔽性很強,解決難度大,在原因不清或判斷錯誤的情況下動手,弄不好會使機床故障擴大或廢品率更高,甚至停產。所以解決機床隨機性故障引起的加工精度異常問題,是今后工作的重點,也是維修人員技能提高的重要方向。根據幾個典型例子,來分析引起精度異常問題產生的原因和處理方法。
一臺寧江機床廠生產的THM6350臥式加工中心,采用FAGOR8055數控系統(tǒng)。一次在洗削殼體的過程中,突然發(fā)現Z軸進給異常,造成至少1 mm的切削誤差量(過切)。通過調查了解到故障是突然發(fā)生的,機床在點動,MDI操作模式下各軸進給正常,且回參考點正常,無任何報警提示,電氣控制部分硬件的故障可能性排除。經過分析,對以下幾方面進行檢查。
(1)檢查機床精度異常時正在運行的加工程序段,特別是刀具長度的補償,加工坐標系(G54-G59)的校對及計算。
(2)在點動方式下,反復運動Z軸,經過視覺,觸覺和聽覺對其運動狀態(tài)診斷發(fā)現Z向運動聲音異常,特別是快速點動,噪聲更加明顯,由此判斷機械方面可能存在隱患。
(3)檢查機床Z軸精度,用手搖脈沖發(fā)生器(以下簡稱手脈)移動Z軸(將手脈倍率定位1×100擋,即每變化一步,電機進給0.1 mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況,在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1 mm,說明電機運動良好,定位精度良好,而反映到機床實際運動位移量的變化上,可以分為4個階段。一是機床運動距離d1>d=0.1 mm。二是表現為電機進給d-0.1 mm>d2>d3。三是機床機構實際未移動,表現為最標準的反向間隙。機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復到機床正常運動,無論怎樣對反向間隙進行補償,其表現特征是:除第三階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第一階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發(fā)現,間隙補償越大,d1的移動距離也越大。
分析上述檢查過程,認為可能原因:一是電機有異常,二是機械方面有故障,三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。電機運行正常,在對機械部分診斷中發(fā)現,用手盤絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感,而正常情況下應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發(fā)現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落,更換后機床恢復正常。
一臺德國DMG公司生產的MH800C,在成產加工過程中,加工一段時間后零件就開始出現尺寸不穩(wěn)定現象(無其他故障),嚴重影響到正常生產。
分析認為:故障原因可能有3種,一是機械部分的磨損,聯接件有松動,檢查各軸反向間隙及皮帶傳動部位的連接,發(fā)現的確有間隙存在,但傳動部位的連接很牢靠,將反向間隙補償到個坐標軸中,讓機床運轉試加工,問題依然存在,說明此故障與反向間隙沒有多大關系。另一種可能是驅動系統(tǒng)受到外部信號干擾造成的,檢查各控制部分接地是否良好,屏蔽裝置是否有效,均沒有發(fā)現任何問題,應該不是電氣控制原因造成的該故障。那么只有一種可能就是在加工過程中,機床發(fā)生了變形,檢查機床各地腳是否牢靠,沒有發(fā)現任何問題。在工作臺上架一塊百分表,讓機床試運行,0.5 h檢測一次同一位置的變化情況,經過幾個小時的試驗,發(fā)現每次檢測時,坐標位置雖然顯示一致,但實際位置卻發(fā)生了較大變化,而隨著主軸溫度的升高,變化值都會增加一點,讓機床主軸逐漸冷卻,就會發(fā)現檢測值逐漸恢復到起始狀態(tài),說明坐標點的漂移,的確是由于溫度的變化引起的。這樣可以根據坐標值隨溫度變化的規(guī)律,將漂移值補償到計算機當中,在機床執(zhí)行加工程序時會根據坐標值隨溫度的變化自動執(zhí)行補償文件。做完這些,再執(zhí)行加工程序,工件的尺寸就穩(wěn)定下來了。
公司一臺德國DMG公司生產的雙工作區(qū),雙工作臺,立式加工中心DMU70VL,由于工藝布局的需要,從一個廠房搬遷到另一個廠房,但不久就出現產品加工中X軸方向總是超差的問題。經過長時間的探討分析,認為問題產生的原因有3點。
(1)X軸的傳動聯接部件有松動,檢查沒有發(fā)現任何問題。X軸絲杠副間隙過大或絲杠軸向有竄動,檢查絲杠副間隙,一切正常,檢查絲杠兩端背冒,無松動現象,松開重新預緊,故障依然存在。
(2)熱變形問題,檢查中測量溫度變化很均勻,且主軸溫度一直保持在38度左右的穩(wěn)定狀態(tài),而且熱變形引起的變形不會只體現在一個坐標上,排除熱變形原因。
(3)X軸本身變形,由于X軸的長度將近3 m,所以對水平的要求比其他機床高一些。檢查機床所有地腳螺釘的緊固情況,并重新調整機床水平。問題得到了一些緩解,可沒過幾天同樣的問題又出現了。檢查調整過的水平,同樣發(fā)生了變化,這說明機床水平不穩(wěn)定,重新調整,過幾天又出現同樣的問題,而且是向同一方向傾斜,用千分表檢測X軸絲杠,發(fā)現有彎曲現象,通過反復試驗,判斷機床地基存在問題,處于試驗的目的,將機床移開,發(fā)現地面已經塌陷了一個小坑,說明地基的確存在問題,由于地基的變化而引起了機床的變形,導致X軸絲杠彎曲。將機床重新移回原來的廠房,一切恢復正常。
一臺大河機床廠生產的V600C數控立式加工中心,配置FANUC0-M數控系統(tǒng),在加工過程中發(fā)現X軸精度異常,檢查發(fā)現X軸存在一定的間隙,且電機啟動時存在不穩(wěn)定現象,用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。
分析認為:故障原因有2點,一是機械反向間隙較大,二是X軸電機本身工作異常,首先對存在的機械反向間隙進行補償,可故障現象依然存在,說明與反向間隙無關,緊接著利用FANUC系統(tǒng)的參數功能,對電機進行調試,調整伺服增益參數及脈沖功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢復正常。
系統(tǒng)參數主要包括機床進給單位,零點偏置,反向間隙等。例如SIEMENS,FANUC數控系統(tǒng),其進給單位有公制和英制2種,公司有一臺美國哈挺公司生產的CS-GT儀表車床,操作工人在加工英制螺紋時,將進給單位改為英制,但加工完成后并沒有及時改回公制單位且未對下一班作任何交代,造成另一班的工人加工出廢品,機床修理過程中某些處理(修改單位,零點偏置,反向間隙等)常常影響到零件尺寸的變化,因此故障處理完畢應作適時調整和修改,另一方面,由于機械磨損嚴重或連接松動也可能造成參數實測值得變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。
公司有多臺經濟型數控車床J1CK6146,在加工過程中都出現過徑向(X方向)或橫向(Z方向)尺寸無規(guī)律,偶熱有超差現象。
通過調查了解到,這些數控車床所加工的產品公差帶比較寬,在0.03~0.05 mm,正常加工時尺寸波動范圍一般在0.005~0.025 mm,所以極少出現超差現象。說明機床可能存在精度功能性故障,通過對產品全程跟蹤檢查,發(fā)現除超差的廢品外,其余合各尺寸波動范圍也比正常時大。
(1)X軸與伺服電機連接端軸承由于存在潤滑不到位的缺陷,人工潤滑時有時無,使用冷卻液容易破壞潤滑油膜導致軸承滾珠變形甚至嚴重磨損,當切削力通過絲杠副傳到軸承時,由于磨損或變形不規(guī)則,導致刀架橫向竄動量不一,定位精度多大,更換軸承后一切正常。
(2)滾珠絲杠副磨損不均勻。滾珠絲杠副磨損不均勻,在切削力作用下會使刀架定位精度差,對絲杠螺母副預緊或采用間隙補償,是不能解決由此引起的超差故障的,必須更換絲杠螺母。
(3)X軸托板導軌面或斜鐵磨損不均勻。X軸托板導軌面和斜鐵磨損不均勻,機床運動特性差,各處摩擦阻力不等,在切削力作用下致使刀架移動松緊不一,定位精度變差,由這類引發(fā)的尺寸超差通過調整是無法消除的,只有恢復導軌精度才能徹底解決。
(4)刀架定位銷或孔嚴重磨損。由于刀架定位銷或孔磨損,回轉刀架每次定位位置就不唯一,通過夾緊刀架就保持在定位位置上,由此引發(fā)加工尺寸波動,更換磨損件。
(5)機床導軌潤滑不良或運動過程中鐵削進入靜導軌副之間,機床導軌潤滑不良或由于刮削板失效,鐵銷進入靜導軌副之間,導致摩擦阻力過大而不均勻,機床運動特性變差。
通過以上的案例不難看出,對于數控機床加工精度異常的問題,需要維修人員在實際工作中不斷的總結和歸納,才能又好又快的解決實際中存在的問題。當然對于這類隨機性比較強的精度異常問題,由于其隱蔽性較強,診斷難度大,處理起來要特別仔細,有一點想不到,可能就無法解決存在的問題。所以當出現隨機性精度異常問題時,先不要急于動手。應向操作者或檢驗員了解設備出現廢品前的加工情況,并收集設備加工產品檢驗數據。有的關鍵工序設備還有產品質控圖,認真分析加工尺寸趨勢的變化,看波動范圍是否正常。這里有2種情況。一是波動范圍正常,僅尺寸超差的異常,一般先不理會,但要注意尺寸走向趨勢。另一種是波動范圍就不正常,尺寸超差是波動范圍不正常的必然發(fā)展結果,這就要找出原因并給予排除。
首先,要把好采購和安裝質量關,機床本身如果存在先天性缺陷,如結構剛性差,制造裝配質量差,由它引起的精度異常是很難排除的。設備安裝應嚴格按照說明書的要求進行,地基必須結實牢靠,防振,承重符合要求。機床接地應規(guī)范,電氣柜內動力線和信號線要分開走線,間距符合要求,以提高機床抗干擾能力。
其次,認真執(zhí)行設備維護保養(yǎng)制度,引起精度異常的主要原因是:機床保養(yǎng)不到位,機床導軌,滾珠絲杠副,分度工作臺,回轉刀架,主軸旋轉等關鍵部件潤滑不良,磨損,松動等造成運動精度下降,另外不合理的使用機床,經常超負荷切削,超規(guī)定速度移動部件,也是引起精度異常的原因之一。
再次,提高操作者的熟練程度和責任心。操作者的責任心不強,對機床不熟悉,操作不熟練,會經常出現刀具撞擊機床而損壞主軸或刀架,破壞工作臺或導軌,引起機床精度損失,這都會使隨機性精度異常故障率提高,有時即使原因清楚也很難恢復精度。
最后,提高維修人員的技能水平。實際工作中經常發(fā)現由于維修調整,修理不當引起的設備精度故障擴大或修理質量不高的現象,所以,提高維修人員的技能非常重要。