趙維愚,周 彤
(1.國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長春 130021;2.中電投二道江發(fā)電公司,吉林 通化 134003)
隨著煤炭加工行業(yè)的快速發(fā)展,煤泥的產(chǎn)量明顯上升,很多發(fā)電企業(yè)已經(jīng)逐步開始實施煤泥摻燒,解決煤源緊張及燃料成本過高問題。入廠煤與入爐煤熱值差是電廠經(jīng)濟性評價的重要指標(biāo),也是衡量電廠燃料管理水平高低的重要指標(biāo)。以下通過實驗,對煤泥晾曬后煤質(zhì)及煤價發(fā)生的變化及對入廠煤與入爐煤熱值差的影響進(jìn)行分析,找出在煤泥摻燒過程中入廠煤與入爐煤熱值差縮小的原因。
隨著煤炭開采技術(shù)和加工技術(shù)的提高,煤炭種類劃分也越來越細(xì)。原煤從主井提升上來,進(jìn)入洗煤廠,選出來成塊狀的,叫做塊煤,也被稱為精煤;還有當(dāng)中成顆粒狀的煤渣、小煤塊,就叫做中煤;最后沉到水底的煤灰、煤屑被稱為煤泥。煤泥中含有較多的黏土類礦物質(zhì),加之水分含量較高,粒度較小,所以大多數(shù)煤泥黏性大,有的還具有一定的流動性。由于這些特性,導(dǎo)致了煤泥在鍋爐摻燒混配時容易發(fā)生堵煤、棚煤,給鍋爐的運行帶來諸多不穩(wěn)定因素,這成為煤泥摻燒過程中一個較為棘手的問題。為解決此問題,將煤泥放置在空地中進(jìn)行攤放、晾曬,達(dá)到一定的干燥狀態(tài)時入爐燃燒,既解決了現(xiàn)場煤倉粉倉堵煤及棚煤現(xiàn)象,又可以通過煤泥晾曬提升熱值,減少優(yōu)質(zhì)煤的采購,從而節(jié)約燃料成本。
煤泥晾曬后水分、質(zhì)量、發(fā)熱量發(fā)生變化,對煤泥的質(zhì)價及火力發(fā)電廠燃煤熱值差產(chǎn)生一定的影響,因此針對此問題開展相關(guān)試驗研究。煤泥一般按灰分及熱值的高低可分成3類:低灰煤泥干基灰分為20%~32%,低位熱值為12.50~20.00 MJ/kg;中灰煤泥干基灰分為30%~55%,低位熱值為8.40~12.50 MJ/kg;高灰煤泥干基灰分高于55%,低位熱值為3.50~6.30 MJ/kg。目前在通化地區(qū)最常采購到的都是中灰煤泥,因此整個試驗過程也以中灰煤泥作為主要研究對象。
對不同干基灰分的5 批次煤泥在試驗室進(jìn)行4~6天晾曬,分別對晾曬前后的煤泥進(jìn)行全水分、發(fā)熱量的測定及成本核算。
a.樣品1:質(zhì)量51.736kg(批煤干基灰分為35.53%),試驗結(jié)果及分析見表1。
通過表1分析結(jié)果可知:51.736kg煤泥晾曬4天后低位發(fā)熱量可上升4.88 MJ/kg,由于水分損失,質(zhì)量損耗達(dá)13.936kg,質(zhì)量損失率26.94%。按照該區(qū)域煤炭價格,晾曬后可節(jié)約成本26.98元/t,但最經(jīng)濟的是晾曬至第3天全水分為8.0%,可節(jié)約燃煤成本28.60元/t。
b.樣品2:質(zhì)量52.150kg(批煤干基灰分為39.80%),試驗結(jié)果及分析見表2。
通過表2分析結(jié)果可知:52.150kg煤泥晾曬5天后低位發(fā)熱量可上升4.96 MJ/kg,由于水分損失,質(zhì)量損耗達(dá)11.529kg,質(zhì)量損失率22.11%。按照該區(qū)域煤炭價格,晾曬后可節(jié)約成本68.19元/t,但最經(jīng)濟的是晾曬至第3天全水分為5.2%,可節(jié)約成本98.26元/t。
c.樣品3:質(zhì)量54.650kg(批煤干基灰分為43.13%),試驗結(jié)果及分析見表3。
表1 樣品1試驗結(jié)果及分析
表2 樣品2試驗結(jié)果及分析
表3 樣品3試驗結(jié)果及分析
通過表3分析結(jié)果可知:54.650kg煤泥晾曬5天后低位發(fā)熱量可上升4.55 MJ/kg,由于水分損失,質(zhì)量損耗達(dá)11.723kg,質(zhì)量損失率21.45%。按照該區(qū)域煤炭價格,晾曬后可節(jié)約成本77.85元/t,但最經(jīng)濟的是晾曬至第4天全水分為3.4%,可節(jié)約噸煤成本89.17元/t。
d.樣品4:質(zhì)量53.950kg(批煤干基灰分為46.73%),試驗結(jié)果及分析見表4。
通過表4分析結(jié)果可知:53.950kg煤泥晾曬6天后低位發(fā)熱量可上升2.30 MJ/kg(該煤泥有結(jié)凍現(xiàn)象,晾曬困難),由于水分損失,質(zhì)量損耗達(dá)9.150 kg,質(zhì)量損失率16.96%。按照該區(qū)域煤炭價格,晾曬后可節(jié)約成本43.58元/t。
e.樣品5:質(zhì)量59.860kg(批煤干基灰分為54.45%),試驗結(jié)果及分析見表5。
通過表5分析結(jié)果可知:59.860kg煤泥晾曬5天后低位發(fā)熱量可上升2.74 MJ/kg,由于水分損失,質(zhì)量損耗達(dá)10.160kg,質(zhì)量損失率16.97%。按照該區(qū)域煤炭價格,晾曬后可節(jié)約成本63.07元/t。
工業(yè)試驗在選在空地上進(jìn)行,前期對樣品1和樣品2按300mm 和500mm 高度進(jìn)行鋪堆,目的是分析煤堆高度對晾曬結(jié)果的影響程度,后期對不同品種的煤泥進(jìn)行自然晾曬。晾曬時間根據(jù)天氣狀況而定,最終晾曬至煤泥全水分達(dá)到可以進(jìn)行工業(yè)摻燒的條件,一般該值為10%~13%。晾曬過程中每天進(jìn)行翻堆和稱重,并取樣分析。工業(yè)試驗結(jié)果及成本分析如下。
煤泥樣品1:煤泥堆高度300 mm,批煤干基灰分為40.34%,結(jié)果及分析見表6;煤泥堆高度為500mm,批煤干基灰分為40.71%,試驗結(jié)果及分析見表7。
煤泥樣品2:煤泥堆高度為300 mm,批煤干基灰分為35.11%,試驗結(jié)果見及分析表8;煤泥堆高度為500mm,批煤干基灰分為34.16%,試驗結(jié)果及分析見表9。
煤泥樣品3:煤泥堆高度300 mm,批煤干基灰分為45.83%,天氣較好,試驗結(jié)果及分析見表10。
表4 樣品4試驗結(jié)果及分析
表5 樣品5試驗結(jié)果及分析
表6 樣品1煤泥堆高300mm 時試驗結(jié)果及分析
表7 樣品1煤泥堆高500mm 時試驗結(jié)果及分析
表8 樣品2煤泥堆高300mm 時試驗結(jié)果及分析
表9 樣品2煤泥堆高500mm 時試驗結(jié)果及分析
煤泥樣品4:煤泥堆高度300 mm,批煤干基灰分為33.08%,雨天較多,試驗結(jié)果及分析見表11。
樣品1、樣品2的試驗結(jié)果表明,煤層堆積厚度對晾曬結(jié)果有一定的影響。同一品種的煤泥在不同的晾曬高度下水分變化不一樣。如果在場地條件允許的情況下,應(yīng)盡可能攤平煤泥,使煤泥充分與空氣接觸,縮短煤泥晾曬時間。從節(jié)約成本結(jié)果來看,煤泥不需要晾曬時間過長,只要全水分值達(dá)到11%~13%左右就可達(dá)到晾曬時間最短、節(jié)約成本最高的情況。
表10 樣品3煤泥堆高300mm 時試驗結(jié)果及分析
表11 樣品4煤泥堆高300mm 時試驗結(jié)果及分析
樣品3的試驗結(jié)果是在天氣較好情況下做出來的,因此時間較短,晾曬效果也非常明顯。
樣品4 試驗結(jié)果是在天氣較差情況下做出來的,期間多雨天,因此晾曬效果不明顯。
a.煤泥晾曬的程度與其干基灰分品質(zhì)有關(guān)。干基灰分為35%~45%左右的煤泥,經(jīng)過5天左右的晾曬,雖然質(zhì)量有所損失,但熱值可提升4.20 MJ/kg以上;干基灰分為43%~55%左右的煤泥,經(jīng)過5天左右的晾曬,熱值可提升2.30 MJ/kg以上。
b.水分越大、干基灰分相對較小的煤泥越易晾曬,晾曬后熱值提升可以提高煤泥的經(jīng)濟性,但經(jīng)濟性的大小與煤炭價格的階梯性制定原則有關(guān)。
c.煤泥晾曬后熱值的提升,影響了燃煤電廠入廠煤與入爐煤熱值差。以某燃煤電廠為例,全年采購煤量為15×105t,采購煤泥3×105t進(jìn)行晾曬(按小型試驗最低提升熱值2.30 MJ/kg計算),可使入爐煤熱值上升0.50MJ/kg,在不做水分差調(diào)整的情況下,入廠煤與入爐煤熱值差縮小,并可以成為負(fù)值。
d.實驗室試驗與現(xiàn)場工業(yè)試驗結(jié)果還有一定差別,現(xiàn)場工業(yè)試驗,受天氣情況的影響比較大,因此煤泥晾曬結(jié)果應(yīng)以全水分值在10%~13%為宜,此時再對煤泥進(jìn)行摻燒經(jīng)濟效益最好。