趙文杰
[摘要]禹州扒村282-3號孔所處地層巖性變化較快,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,由于技術(shù)欠缺機(jī)臺(tái)管理不完善造成了一系列事故的發(fā)生。在施工過程中針對套管拉槽、鉆具脫落以及孔壁坍塌等事故采用了不同的鉆具組合和各種技術(shù)措施。在處理事故時(shí)不斷地對泥漿的性能進(jìn)行調(diào)整,使其達(dá)到所要求的性能指標(biāo)。在使用無水泵及撈渣管處理孔底沉渣時(shí)為了保證撈渣的效果,在操作過程中進(jìn)行了一些技巧性研究。
[關(guān)鍵詞]鉆具組合 無水泵 粘土球 撈渣管
[中圖分類號] F407.1 [文獻(xiàn)碼] B [文章編號] 1000-405X(2015)-3-204-3
1工程概況
河南省煤田地質(zhì)四隊(duì)受平頂山煤業(yè)集團(tuán)煤基聯(lián)合化工產(chǎn)業(yè)園籌建處的委托承接了平煤禹州扒村282-3號井的設(shè)計(jì)與施工,該孔設(shè)計(jì)深度1350m。
2地層概況
本孔所穿地層有:
(1)第四系(Q):厚度約70米,主要有粘土,砂質(zhì)粘土及中粗砂組成。
(2)二疊系劉家溝組:厚度約233米,主要有砂巖和泥巖組成。
(3)二疊系石千峰組:厚度約313米,主要有砂巖和泥巖組成。
(4)二疊系上石河子組:厚度約250米,主要有砂巖和泥巖組成。
(5)二疊系下石河子組:厚度約377米,主要有砂巖和泥巖組成。
(6)二疊系山西組:厚度約106米,主要由灰綠,紫灰色具植物莖葉部化石的砂質(zhì)泥巖以及灰色中厚層狀含暗色巖屑及白云母片的中粒砂巖等組成。其中在孔深大約1324米處有含煤層,黑色粉狀,以亮煤為主,屬半亮型煤。
(7)石炭系太原組:厚度約4米,主要以深灰色,厚層狀,致密,細(xì)膩的泥巖和淺灰色,微晶質(zhì)結(jié)構(gòu),遇稀鹽酸起泡的石灰?guī)r組成。
3鉆探設(shè)備選擇
根據(jù)鉆孔設(shè)計(jì)孔深本孔采用TXJ—1600型鉆機(jī),用 Φ 24鋼絲繩吊掛,為了達(dá)到提升能力的要求,采用一個(gè)動(dòng)滑輪組進(jìn)行重量分擔(dān)。
使用的泥漿泵型號是NBB—260/7,額定流量為260L/min,額定壓力7MPA,泵量如下:
所使用的鉆塔是A字型伸縮式鉆塔,該鉆塔由內(nèi)塔、外塔和天車三部分組成,塔高18米。內(nèi)外塔的兩條腿均為矩形小斷面匡架式結(jié)構(gòu)。其斷面尺寸分別為0.4*0.45m和0.49*0.54m。內(nèi)塔腿采用Φ63.5mm的鉆桿材料,用Φ20mm鋼管做橫手,30*4mm做斜手焊接而成。內(nèi)、外塔腿的長度分別為8.25m和8.45m,內(nèi)塔腿插于外塔腿內(nèi)構(gòu)成一體,通過伸縮來調(diào)整他的高度。
4井身結(jié)構(gòu)及鉆進(jìn)參數(shù)
4.1結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
開孔采用Φ215mm牙輪鉆頭鉆至70m左右,下Φ168mm表層套管,封住上部礫石、黏土、流沙層。然后用Φ113mm的復(fù)合片鉆頭和金剛石鉆頭鉆至704m,再換徑用Φ94mm的復(fù)合片和金剛石鉆頭鉆至終孔。
4.2鉆進(jìn)參數(shù)及措施
設(shè)備安裝必須按規(guī)范執(zhí)行,要求天車、回轉(zhuǎn)器與井口必須在同一垂直線上。由于該孔較深、地層傾角較大、巖性較為復(fù)雜,為了防止孔斜,鉆進(jìn)過程中要隨時(shí)調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù),控制好鉆壓、轉(zhuǎn)速及泵量。開孔時(shí)用普通高粘高切力泥漿鉆進(jìn),防止地表疏松坍塌,泥包,粘附卡鉆及蹩跳鉆。
鉆進(jìn)過程中嚴(yán)守操作規(guī)程,眼觀六路,耳聽八方,保持雙人看車;起下鉆操作要平穩(wěn),防碰,防溜,防墩,防掉物;按時(shí)檢查保養(yǎng)設(shè)備;根據(jù)不同孔深段的地層要隨時(shí)調(diào)整泥漿性能指標(biāo),如下表:
5處理事故的依照原則
孔內(nèi)事故一旦發(fā)生,就要積極采取措施,力爭盡快排除,迅速恢復(fù)正常鉆進(jìn)。雖然各孔孔內(nèi)情況不同,所遇事故的種類繁多,但是經(jīng)過長期現(xiàn)場實(shí)踐證明處理事故的共同原則歸納起來有以下幾條:
5.1準(zhǔn)確丈量機(jī)上余尺
鉆進(jìn)過程中一旦發(fā)生孔內(nèi)事故,就要保證及時(shí)準(zhǔn)確丈量機(jī)上余尺,確定發(fā)生事故具體位置,弄清孔內(nèi)情況和發(fā)生事故前的征兆。
5.2要弄清孔內(nèi)事故頭位置
在正常鉆進(jìn)中,如發(fā)生鉆具折斷事故,應(yīng)根據(jù)提出鉆具的情況,設(shè)法摸清事故頭的位置、斷頭形狀、斷入孔內(nèi)鉆具數(shù)量等,必要時(shí)可采用打印法(即用一異徑接頭連一短套管,在其下部位灌滿蠟或?yàn)r青,或塞一段木塞做成打印器)查明,以便確定處理方法和打撈工具。
5.3要摸清孔內(nèi)的情況
事故發(fā)生后,首先要開好事故當(dāng)班的事故分析會(huì),分析事故的原因和性質(zhì),并了解清楚孔內(nèi)的情況,如鉆孔結(jié)構(gòu)、孔壁穩(wěn)定性、有無坍塌掉塊層位、沖洗液循環(huán)情況等。
5.4要弄清事故周圍的情況
除以上需要弄清楚的三條以外,務(wù)必弄清事故頭周圍的情況,如事故斷頭圍巖的情況、斷頭情況、周圍有無其他東西等。
5.5班報(bào)記錄要記清楚
處理事故的整個(gè)過程,必須要指定專人做好事故的記錄工作。由于記錄準(zhǔn)確與否,直接關(guān)系到確定事故的處理方案和采取處理方法的成敗,因而在處理事故中,一定要把鉆具的結(jié)構(gòu)及規(guī)格,打撈工具的形狀以及處理過程中發(fā)生的一切現(xiàn)象,一一記錄清楚,同時(shí)做好交接班工作。
6本孔所遇事故的分析與處理
6.1套管拉槽的分析與處理方法
6.1.1事故原因與分析
孔內(nèi)進(jìn)尺到1170.84米時(shí),由于開孔地基沒校平,使天輪、立軸、鉆孔三心不對正,造成孔斜,斜度在14度。由于孔斜超限,施工時(shí)間較長,致使在套管磨破的地方產(chǎn)生了拉槽,形成了套管拉槽。
6.1.2事故處理方法
在起鉆過程中,當(dāng)剩下7立根鉆具、1立根鉆鋌和一巖心管時(shí),鉆具提不動(dòng),越向上拉拉力表反應(yīng)出來的拉力越大,開始分析是孔內(nèi)坍塌、掉塊,鉆具被卡住,處理方案采用管鉗轉(zhuǎn)立軸,試圖把孔內(nèi)鉆具轉(zhuǎn)活,但轉(zhuǎn)不動(dòng)。下一步處理方案是用反絲鉆桿進(jìn)行反所卡鉆具,先反出來一部分鉆具;當(dāng)孔內(nèi)還剩2單根鉆鋌和1根巖心管時(shí)下一套Φ50鉆具,底部接鉆鋌接箍(由于該孔較斜,所卡鉆具已偏離了鉆孔中心,將接鉆鋌接箍的Φ50鉆桿加彎了一定角度,彎度在70mm),把該套鉆具下到已計(jì)算好的所卡位置,慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具使公母扣對準(zhǔn)并吃緊,然后邊活動(dòng)鉆具邊向上拉,最終孔內(nèi)所卡鉆具被提出來。接下來為了防止不再發(fā)生卡鉆事故,用600號高強(qiáng)度水泥進(jìn)行封孔,把拉槽給封住。封孔采用的是架橋封孔灌注,用Φ110馬蹄管組合的鉆具,把用稻草或草繩折疊成長約500mm的稻草把,用測桿頂送到馬蹄管內(nèi),壓實(shí),在底端用可塑性黏土堵住,被彎曲壓實(shí)在馬蹄管內(nèi)的稻草被水泥擠出馬蹄管后逐漸伸展開。稻草段浸濕和黏土壓縮后能起隔水密閉作用,從而封住所要封的孔段。
在攪拌水泥時(shí),向水泥里加入食鹽和三乙醇胺。食鹽所加比例是1噸水泥加3‰~5‰,起催干、早凝作用;三乙醇胺所加比例是1噸水泥加萬分之三到萬分之五,可提高水泥的強(qiáng)度,但注意不能過量,過量的三乙醇胺會(huì)使水泥產(chǎn)生氣泡、變酥,使水泥的強(qiáng)度降低。
6.1.3鉆孔歪斜的預(yù)防措施
由實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)得知,鉆孔歪斜不是能絕對防止的,但在操作技術(shù)上注意預(yù)防,是可以減少鉆孔的歪斜程度。故在操作過程中,除嚴(yán)格遵守技術(shù)操作規(guī)程外,尚須注意以下幾點(diǎn):
(1)正確的安裝鉆探設(shè)備,要用堅(jiān)固的地盤、穩(wěn)定的基礎(chǔ),鉆塔和鉆機(jī)的安裝必須周正、堅(jiān)固、水平,提引器中心、鉆孔中心、立軸三點(diǎn)必須在同一垂直線上。開孔鉆進(jìn)100-200m時(shí)進(jìn)行一次檢驗(yàn)看地基是否下沉和三點(diǎn)是否還在同一垂直線上。
(2)開孔鉆進(jìn)時(shí)隨著鉆孔的延伸,要不斷加接巖心管導(dǎo)正。
(3)不把彎曲的鉆具下入孔內(nèi),為防止孔斜,在任何情況下粗徑鉆具的長度不能小于9米。
(4)采用鉆鋌加壓可以使鉆桿處于拉直狀態(tài)減少彎曲,在很大程度上可以防止孔斜,加鉆鋌的數(shù)量應(yīng)超過孔內(nèi)所需壓力的20%~30%。
6.2鉆具脫落的分析與處理方法
當(dāng)進(jìn)尺到1263.98米下鉆時(shí),剩下12個(gè)立根鉆具下不下去(位置大概在1100米處),此時(shí)合上立軸開車慢慢向下掃,開車時(shí)間大約有1個(gè)小時(shí)發(fā)現(xiàn)不進(jìn)尺,趕緊起拔鉆具,鉆具起拔上來后巖心管已脫落在孔內(nèi)。
6.2.1事故原因與分析
本次事故發(fā)生的原因是對鉆具檢查不夠嚴(yán)格,接箍磨損較嚴(yán)重,鉆具絲扣連接處沒吃緊,鉆具在孔內(nèi)空轉(zhuǎn)。
6.2.2事故的處理方法
由于巖心管是卡在半路脫扣沒掉到孔底,通過起鉆上余,算出所卡鉆具位置的孔深,具體處理方案是:
第一步:下Φ50公錐+Φ68鉆鋌+Φ50鉆桿,目的一是下去止底,確定一下事故鉆具頭的孔深,目的二是對事故鉆具進(jìn)行打撈。通過這趟鉆對事故鉆具打撈發(fā)現(xiàn)公錐底下四五扣有磨損的痕跡,因而分析可能是錯(cuò)過了事故鉆具頭。
第二步:通過分析懷疑是所卡的鉆具沒有卡緊,當(dāng)下錐子下去吃扣時(shí),巖心管和錐子一起打轉(zhuǎn)吃不緊扣,用Φ92的螺絲頭+Φ68的鉆鋌+Φ50鉆具,利用鉆具自重把巖心管砸到孔底。
第三步:下Φ50公錐+Φ50鉆桿一單根+Φ68鉆鋌+Φ50鉆桿,再一次下去進(jìn)行止底,看看這一次究竟是把鉆具攆到哪個(gè)位置,丈量好上余,計(jì)算出孔深。通過這趟鉆分析下入孔內(nèi)鉆具磨損的痕跡是鐵磨的,這說明又錯(cuò)過了巖心管,且該孔深的巖層為鋁質(zhì)泥巖較松散,孔徑非常大。
第四步:下一趟Φ89的巖心管+Φ68鉆鋌+Φ50鉆具繼續(xù)下去止底,探探碰頭位置在哪,當(dāng)?shù)较虏蝗サ臅r(shí)候把鉆具高起來往下砸,機(jī)上余尺沒有變化時(shí)就提拔鉆具,提上來后所下巖心管底口處已砸裂兩個(gè)小口。
第五步:通過碰頭上余計(jì)算出孔深,所加鉆具組合為Φ50公錐+Φ50鉆桿一單根+Φ68鉆鋌+Φ50鉆具。這趟鉆對Φ50鉆桿單根加了一個(gè)“s”彎,通過所下巖心管對孔內(nèi)的照相分析,彎度為90。
6.2.3鉆具脫落的預(yù)防措施
(1)嚴(yán)格貫徹升降鉆具的操作規(guī)程,切實(shí)加強(qiáng)塔上、前車、和孔口人員之間的聯(lián)合呼應(yīng),防止操作失誤。
(2)升將鉆具時(shí),要認(rèn)真檢查鉆桿的磨損情況,特別要注意連接部分和外徑的檢查,以便全面掌握鉆桿的磨損情況,發(fā)現(xiàn)有磨損過限者應(yīng)及時(shí)更換。
(3)嚴(yán)格控制接頭螺紋和鉆桿螺紋的加工質(zhì)量,要求螺紋里和鉆桿保持一個(gè)圓心。
(4)鉆進(jìn)中遇到阻力要立即停車并提升鉆具,不要強(qiáng)行運(yùn)轉(zhuǎn)。
(5)深孔鉆進(jìn)時(shí)要使用相應(yīng)數(shù)量的鉆桿,以減少井內(nèi)鉆桿的彎曲 。`
6.3粘土球堵漏與撈渣的操作方法
當(dāng)把孔內(nèi)脫落的巖心管打撈上來后,開始下鉆掃孔,當(dāng)下到1230米左右時(shí)下不去了,孔底有阻力,提起立軸后再慢慢向下落,落到該深度時(shí)依舊有阻力,反復(fù)幾次同樣操作后效果依舊,最終起拔鉆具時(shí)發(fā)現(xiàn)巖心管內(nèi)有掉塊。
6.3.1事故原因分析
一是由于在打撈孔內(nèi)鉆具的時(shí)候花費(fèi)半個(gè)多月的時(shí)間,長時(shí)間孔內(nèi)沒有用泥漿循環(huán),造成孔壁泥皮的脫落,導(dǎo)致了坍塌掉塊、巖粉沉淀。二是由于在打撈鉆具時(shí)使用了各種不同直徑組合的鉆具,并且打撈時(shí)對Φ50鉆具進(jìn)行了加彎,這樣對孔壁造成了一定程度的破壞。三是通過對所取上來的該孔段的巖心并結(jié)合地質(zhì)資料進(jìn)行了分析,該孔段為鋁質(zhì)泥巖底層比較松散,且從地質(zhì)資料中推出該孔段是一個(gè)滑坡。由于長時(shí)間孔內(nèi)沒有泥漿循環(huán),泥皮脫落失去了原來的二次平衡力從而形成了一個(gè)漏斗降。
6.3.2事故的處理
處理方案是:一是下套管,二是下暗管,三是用水泥封孔,四是用粘土球堵漏。從經(jīng)濟(jì)成本,施工工期與鉆孔結(jié)構(gòu)綜合分析,最終采用粘土球堵漏的方法,并結(jié)合泥漿的比重來壓住坍塌段,然后再邊透孔邊用無水泵撈沉渣。
第一步是送粘土球,其操作方法是:把鈉澎潤土,水和麻刀先充分?jǐn)嚢?,攪拌好后切成段,把每段粘土砸?shí),粘土球直徑和巖心管內(nèi)徑相當(dāng),然后把砸好的柱狀粘土球風(fēng)干或半干狀裝到巖心管里。在往巖心管里裝之前先用水把粘土球浸濕一下,巖心管裝滿后在巖心管底端塞一些稻草,用布把巖心管底口包好,用細(xì)扎絲扎緊防止管里的泥球脫落,巖心管另一端用皮帶砸成和巖心管內(nèi)徑相當(dāng)?shù)钠ζ椒旁趲r心管里,放三到五個(gè),如果皮帶圈少,達(dá)不到所要求的強(qiáng)度,在孔內(nèi)的巨大壓力差作用下,會(huì)使孔內(nèi)的泥漿壓著巖心管里的粘土球向上跑擠破皮帶圈,進(jìn)入到鉆鋌里。為此,下鉆時(shí)每下200米就用泥漿向鉆具內(nèi)灌注,使其達(dá)到內(nèi)外壓力平衡.再者如果巖心管內(nèi)的螺絲頭水眼大,可以在水眼里焊接個(gè)螺絲帽,這樣增大了皮帶圈與螺絲頭的接觸面積,減少了粘土球向上的沖擊力,不容易損壞皮帶圈.
第二步砸泥球,當(dāng)用巖心管把粘土球送到一定的位置后,將泥漿泵放到二檔位,使其額定流量達(dá)到60L/min,不能用高檔位大泵量這樣會(huì)把粘土球沖散,達(dá)不到堵漏的效果。這樣靠其強(qiáng)大的壓力和沖擊力把粘土球從巖心管里壓出來,留在孔底,然后用粗徑鉆具(最下端連接螺絲頭)將起搗實(shí),擠壓進(jìn)入裂隙中起到防塌作用。
第三步是掃孔,掃孔前先調(diào)整泥漿的性能指標(biāo),目的是用大比重的泥漿配合粘土球壓住孔壁防止孔壁再次出現(xiàn)坍塌掉塊,掃孔時(shí)鉆具的組合是Φ94鋸齒狀合金鉆頭+Φ89巖心管帶無水泵接箍+Φ68鉆鋌+Φ50鉆具。當(dāng)下完鉆到預(yù)定的位置后,把Φ20的球子投放到鉆具內(nèi)(因?yàn)闊o水泵水眼是Φ18的)。合上立軸后泥漿泵放到三檔位,額定流量為106L/min,把球子送到無水泵水眼處,如果發(fā)現(xiàn)蹩泵,證明球子已到水眼,立即打開減壓泵閥,關(guān)閉泥漿泵,回轉(zhuǎn)時(shí),每分鐘數(shù)十次邊掃邊上下提動(dòng)鉆具數(shù)十厘米,上提時(shí)球閥關(guān)閉,利用類似活塞的抽吸作用將孔底的巖粉吸入到巖心管中,反復(fù)升降鉆具,使沖洗液在孔底形成局部反循環(huán),從而達(dá)到清除巖粉冷卻鉆頭的目的,但是在下掃過程中鉆具不能在一個(gè)位置停留時(shí)間過長防止燒鉆。
6.4處理巖心管脫落的方法及注意事項(xiàng)
6.4.1巖心管脫落的原因分析
巖心管脫落也是在各個(gè)鉆機(jī)上各個(gè)孔內(nèi)經(jīng)常發(fā)生的事故之一,造成巖心管脫落的原因一是巖心管長時(shí)間在孔內(nèi)磨損,原來壁厚為4.5mm的管子已經(jīng)磨到壁厚不到2mm,磨損較為嚴(yán)重;二是在正常鉆進(jìn)不按照規(guī)范和技術(shù)要求操作,人為的盲目的加壓造成巖心管絲扣損壞;三是鋼材質(zhì)量本身的缺陷。
6.4.2打撈巖心管的方法及注意事項(xiàng)
在巖心管脫落后,由于起鉆和處理事故時(shí)需要花費(fèi)大量的時(shí)間,這樣孔內(nèi)泥漿不能循環(huán),如果泥漿性能調(diào)整不好巖粉會(huì)很快的沉淀造成巖心管被埋,這樣在處理的時(shí)候會(huì)造成一定的難度,因而在處理之前不能盲目的下結(jié)論,要對孔內(nèi)情況進(jìn)行綜合分析,再作決策。
在打撈巖心管時(shí),首先切忌不能第一趟鉆就下絲錐進(jìn)行打撈,如果孔內(nèi)巖屑較多,泥漿失水量較大,孔內(nèi)停留時(shí)間較長,會(huì)將巖心管包死,用絲錐打撈會(huì)導(dǎo)致鉆具提拔不動(dòng),使事故的處理難度進(jìn)一步增大。
因而在下第一趟鉆時(shí),應(yīng)制作一個(gè)扁管,制作扁管的目的是靠扁管得擠壓力硬擠到巖心管里,靠其和巖心管的擠撐力來提動(dòng)巖心管,如果巖心管沒有被埋或能上下活動(dòng),就可以將其提出來。如果巖心管被埋,提拔不動(dòng),可以靠鉆具的提升力硬把擠撐在巖心管內(nèi)的扁管給提出來,這樣不會(huì)導(dǎo)致整套鉆具都提不出來。
6.4.3制作扁管的方法
所謂扁管,就是將要下入孔內(nèi)的鉆具底部接一個(gè)巖心管,將其砸扁,如果孔內(nèi)脫落的巖心管是Φ89mm就下入Φ73扁管,如果孔內(nèi)脫落的巖心管是Φ108就下入Φ89扁管,為了使扁管容易進(jìn)入脫落的巖心管內(nèi),就把扁管底部切成馬蹄狀。
其制作方法是,本孔是Φ89巖心管脫落,在距離馬蹄處以上1米左右將巖心管砸扁,其砸扁的長度為300mm左右,寬度為83mm,因?yàn)槊撀涞膸r心管壁厚是4.5mm,則內(nèi)徑為80mm,在該砸扁位置處以上500m,再砸一個(gè)寬度為85mm,但兩者方向?qū)ΨQ,呈"十"字狀,這樣靠其砸扁處對脫落巖心管的擠撐力來打撈鉆具。實(shí)踐證明在處理該類事故時(shí)取得了良好的效果.
7處理事故應(yīng)注意的幾個(gè)問題
(1)發(fā)生事故后要準(zhǔn)確的丈量機(jī)上余尺,詳細(xì)記錄事故發(fā)生當(dāng)時(shí)的孔深、使用鉆具、巖層及有關(guān)情況。
(2)當(dāng)班人員要把事故發(fā)生的詳細(xì)情況向上一級生產(chǎn)技術(shù)部門和負(fù)責(zé)處理事故人員介紹。
(3)認(rèn)真討論,充分發(fā)揮老工人的作用,制定切實(shí)可行的技術(shù)方案。
(4)下入孔內(nèi)的工具和鉆具,每班要有專人檢查。
(5)不管處理任何類型的事故,在沖掃孔前必須調(diào)整好泥漿的質(zhì)量。
8總結(jié)
在鉆探施工過程中,由于種種原因,常常發(fā)生孔內(nèi)故障,不僅中斷正常鉆進(jìn),而且影響了整個(gè)勘探任務(wù)的完成。如孔內(nèi)事故處理不當(dāng),還會(huì)造成不必要的人力、物力的浪費(fèi)。因此,除應(yīng)抓好鉆機(jī)的安全鉆進(jìn)工作外,還必須做好日常鉆孔預(yù)防事故工作,以防患于未然,這是鉆探工程中一項(xiàng)十分重要的工作;另外,在做好預(yù)防事故工作的同時(shí),還應(yīng)積極采取正確有效的措施處理好已經(jīng)發(fā)生的孔內(nèi)事故,使鉆探工作達(dá)到預(yù)期的目的從而把經(jīng)濟(jì)損失降到最低。
于此同時(shí),在處理事故之前一定要分析透孔內(nèi)的情況,選擇切實(shí)可行的處理方法,調(diào)整好泥漿的各種性能指標(biāo),防止二次事故的發(fā)生。在機(jī)臺(tái)要制定并不斷完善安全管理制度,定期對機(jī)班長進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作中的有關(guān)規(guī)程和制度。
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