寧書慧 王淼 方志勤(沈空后勤部衛(wèi)生處 遼寧 沈陽 005;沈陽志鷹制藥廠 遼寧 沈陽 005)
多層共擠膜軟袋輸液生產(chǎn)優(yōu)化
寧書慧1王淼2方志勤2
(1沈空后勤部衛(wèi)生處遼寧沈陽110015;2沈陽志鷹制藥廠遼寧沈陽110015)
摘要目的:優(yōu)化多層共擠膜軟袋輸液生產(chǎn)5個關鍵節(jié)點,以保持生產(chǎn)過程穩(wěn)定、膜袋成型完好、規(guī)避不溶性微粒侵入藥液、降低漏液率,從而提升產(chǎn)品質(zhì)量。方法:在生產(chǎn)線近端加裝壓縮空氣緩沖罐、頸熱合模具納米涂層、加裝離子風嘴、灌封間溫度恒定、探索成品最佳滅菌出鍋溫度等措施以優(yōu)化多層共擠膜軟袋輸液生產(chǎn)。結果:明顯降低輸液不溶性微粒含量,有效避免生產(chǎn)性和繼發(fā)性膜袋開裂,將成品合格率由97. 9%提高到99. 9%。結論:優(yōu)化多層共擠膜軟袋輸液生產(chǎn)關鍵節(jié)點,可使多層共擠膜軟袋輸液生產(chǎn)過程平穩(wěn)、產(chǎn)品質(zhì)量得到提高。事實證明,文中采用的方法值得多層共擠膜軟袋輸液生產(chǎn)企業(yè)在廠房設施設備建設中借鑒和應用。
關鍵詞多層共擠膜;軟袋輸液;生產(chǎn)優(yōu)化
新型醫(yī)用膜作為輸液產(chǎn)品的軟包裝用膜料,近幾年獲得了飛速的發(fā)展[1-2]。目前國內(nèi)外普遍采用的多層共擠輸液膜主要有兩種,即三層結構和五層結構的非PVC( Polyvinyl Chloride)共擠膜。非PVC多層共擠膜軟袋輸液技術完全改變了傳統(tǒng)輸液的生產(chǎn)和應用方式,其生產(chǎn)易實現(xiàn)自動化、生產(chǎn)效率高、方便儲運、與藥液相容性好、可自行收縮、輸液過程無空氣回流、可避免藥液二次污染等特點已經(jīng)被制藥企業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生界廣泛認可。在西方經(jīng)濟發(fā)達國家中輸液產(chǎn)品的非PVC多層共擠膜軟袋化率已達到95%以上[3],近5年來,我國生產(chǎn)和使用該類包裝產(chǎn)品率也有快速接近經(jīng)濟發(fā)達國家之勢[1]。
在生產(chǎn)應用過程中發(fā)現(xiàn),多層共擠膜軟袋大輸液最易出現(xiàn)的質(zhì)量問題是漏液的發(fā)生,國內(nèi)外至今未找到可行的解決方法,因此,為了提高多層共擠膜軟袋大輸液的產(chǎn)品合格率,研究單位對非PVC多層共擠膜軟袋大輸液生產(chǎn)過程中遇到的問題進行探索。事實證明,文中的改進措施對生產(chǎn)廠具有實際借鑒意義。
1. 1儀器設備
SRD5000型非PVC多層共擠膜軟袋大輸液自動生產(chǎn)線(湖南千山制藥機械股份有限公司) ; PSMD型大輸液水浴滅菌器(山東新華醫(yī)療器械股份有限公司) ;
1. 2藥品內(nèi)包材
非PVC膜軟袋膜材(美國SEALES公司)。1. 3實驗方法
1. 3. 1緩沖罐對空氣壓強波動的影響
在技術夾層距離生產(chǎn)線最近側(cè),加設一個2m3壓縮氣緩沖罐,不銹鋼材質(zhì),耐壓10MPa。觀察壓縮空氣運送過程,加裝壓縮氣緩沖罐前后氣體壓力的波動及對制袋成品率的影響。
1. 3. 2涂層材料對模具使用壽命的影響
比較特氟龍涂層和納米滲透涂層膜袋口焊接質(zhì)量及膜袋壽命的影響。觀察頸熱合模具在膜袋口焊接過程不發(fā)生黏連或破損所持續(xù)的時間。
1. 3. 3膜袋輸出工位離子風嘴對輸液微粒的影響
多層共擠膜軟袋大輸液自動生產(chǎn)線制袋部位輸出工位的上端安裝離子風嘴,下端安裝具有吸氣功能的顆粒接收嘴,與工位傳送帶間留有2mm的縫隙,觀察膜袋大輸液不溶性微粒的數(shù)量。
1. 3. 4表冷器面積對室溫降低速率的影響
增加表冷器面積,設計2、3、4、5、6、7m2表冷器,考察灌裝室(長、寬、高分別為12、5、2. 2m)溫度由35℃降至22℃所需時間。
1. 3. 5滅菌器出鍋溫度對氯化鈉注射液漏液率的影響
PSMD型大輸液水浴滅菌器的出鍋溫度設計為80、75、70、65、60、55、50℃??疾旒磿r膜袋爆破及靜態(tài)放置30d后的膜袋漏液率。
2. 1緩沖罐對空氣壓強波動的影響
多層共擠膜軟袋大輸液生產(chǎn)所用壓縮空氣必須干燥、潔凈、無油脂、且壓力平穩(wěn),SRD5000型非PVC多層共擠膜軟袋大輸液自動生產(chǎn)線的壓縮空氣流量約為3000L/min,操作最小壓力為6Pa,用氣工位53個。其中多層共擠膜膜材制袋成型和封口工位氣體壓力平穩(wěn)與否直接影響制袋成型和組合蓋與口管焊接質(zhì)量。由于該生產(chǎn)線內(nèi)安裝的一個0. 04m3壓縮空氣緩沖罐容積所限,當送氣管道壓力波動較大時,就會對生產(chǎn)線用氣工位工作狀態(tài)產(chǎn)生直接影響,當以一臺空氣壓縮機作為供氣源同時為多條生產(chǎn)線、數(shù)臺滅菌柜供氣時,輸送氣體管道壓力波動也就在所難免,其中水浴滅菌柜氣動門開關時集中耗氣量大,最易造成整個供氣管網(wǎng)壓力波動。一般壓縮空氣實際氣壓波動在0. 54~0. 74MPa,波動范圍較寬,使得少部分膜袋成型熔合度差,組合蓋與口管焊接不實,導致制袋成品率低,因此,設想在技術夾層距離生產(chǎn)線最近側(cè),加設一個2m3壓縮氣緩沖罐,以此緩沖氣壓波動,加罐后,氣壓波動范圍變?yōu)?. 69~0. 71MPa。由此可見,此專用緩沖罐的安裝,明顯保持了壓縮空氣的氣壓平穩(wěn),保證了53個用氣工位壓力恒定,使生產(chǎn)過程達到了平穩(wěn)運行,破袋、裂袋、口管焊接不實顯著減少,隨機抽取加裝壓縮氣緩沖罐前后制袋生產(chǎn)記錄各3批,每批3000袋,經(jīng)統(tǒng)計成品合格率由97. 9%提高到99. 9%以上,大大降低了生產(chǎn)損耗。因此,保持壓縮空氣的壓力平穩(wěn)對生產(chǎn)過程至關重要。
2. 2涂層材料對模具使用壽命的影響
軟袋大輸液自動生產(chǎn)線頸熱合模具大多采用特氟龍涂層,其主要缺點為耐磨性差,通常使用1000h左右就會因涂層磨損,造成膜袋頸熱合粘結,袋口焊接不實,易產(chǎn)生漏液,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。更換納米滲透涂層頸熱合模具后,由于納米涂層堅硬不易磨損,使模具的使用壽命延長6500h,從而大幅度提高膜袋口管焊接質(zhì)量。
2. 3膜袋輸出工位離子風嘴對輸液微粒的影響
在早期,許多靜電消除的專用設備被應用于工業(yè)領域,離子風嘴正是其中一種靜電消除專用設備,該設備采用交流除靜電,并且能夠固定安裝。離子風嘴能夠中和物體上所帶電荷,原因是該設備中的高壓發(fā)生器以電離的方式使離子風嘴產(chǎn)生正負電荷氣團,然后利用壓縮空氣將產(chǎn)生的大量氣團高速吹出,以此中和掉離子氣團輻射區(qū)內(nèi)的電荷。具體來說,物體表面帶負電荷時,輻射區(qū)的正電荷會被吸引;物體表面帶正電荷時,輻射區(qū)內(nèi)的負電荷會被吸引,正負電荷氣團數(shù)量遠大于靜電量,因此該方法可以中和物體表面上的靜電,也就是達到消除靜電的目的[3]。由于焊接好的膜袋口管在進入藥液灌裝階段前,需要多個步驟,比如卡口處袋的取出、翻轉(zhuǎn)及在傳送工位轉(zhuǎn)換裝置進行轉(zhuǎn)換等,實際生產(chǎn)中,該過程極易產(chǎn)生粒屑。在非PVC膜袋大輸液自動生產(chǎn)線上,為及時有效消除所產(chǎn)生的粒屑,離子風嘴被加裝在制袋部位的袋輸出工位上端,具有吸氣功能的接收嘴被安裝于下端,可接收下沉的顆粒,空間上,上下兩嘴相互對應,且分別與工位傳送帶間留有縫隙,保證傳送帶的正常運行,其縫隙間距為2mm。理論上,同時引入靜電引力和抽吸空氣的雙重作用,能夠達到有效消除粒屑的目的。實際生產(chǎn)運行證實,每次清場可從離子風接收嘴清除粒屑3~4g,說明該裝置能有效減少膜袋大輸液不溶性微粒的發(fā)生,而且以其易于安裝、工作運行穩(wěn)定、消除粒屑速度快等特點可完全滿足實際生產(chǎn)要求。
2. 4表冷器面積對室溫降低速率的影響
在軟袋大輸液自動生產(chǎn)線工作期間,各工位產(chǎn)熱可使制袋灌封間溫度過高[4],這種熱量將帶來兩方面問題:其一,非PVC膜制袋容易產(chǎn)生膜片拉伸變形,口管焊接后成型工位達不到冷卻的目的,將使生產(chǎn)線無法正常運行;其二,此環(huán)境下工作,容易導致人員身體不適、心情煩躁、極度疲勞等情況,影響企業(yè)生產(chǎn)效率。因此,保證灌封間溫度適宜至關重要,按SOP要求,灌封間最適溫度應在18~26℃。根據(jù)實地考察,熱量主要來源于分裝藥液放熱、制袋成型加熱管放熱、以及焊接口管加熱片放熱等。而室內(nèi)的送風占到該室內(nèi)百級潔凈空氣的75%,這就必然造成熱交換率下降,完全依靠制冷機調(diào)節(jié)溫度幾乎無效。事實上,由于每年的夏季室外環(huán)境溫度高,采用中央空調(diào)冷風送風,經(jīng)高效過濾器送達的室內(nèi)冷氣降低室內(nèi)溫度的方法同樣失效(最高時室內(nèi)溫度可達44℃)。因此,針對該環(huán)境特點設計實驗,考察表冷器面積大小對灌封間(長、寬、高分別為12、5、2. 2m)溫度由35℃降至22℃所需時間的影響。實驗結果表明,表冷器面積由2m2增加到7 m2,室溫降至22℃所需時間由120min降至20min。結合生產(chǎn)需要并降低能耗成本,降溫時間為30min可以滿足實際,此時表冷器面積為5 m2。據(jù)此,在萬級送風口加裝5 m2表冷器。
2. 5滅菌器出鍋溫度對氯化鈉注射液漏液率的影響
PSMD型大輸液水浴滅菌器的實際生產(chǎn)條件為:滅菌溫度115℃,無菌保證值為10,滅菌時間30min,壓力系數(shù)為3. 5,出鍋溫度為75℃。但是這種常規(guī)條件設置下,出鍋時會出現(xiàn)部分膜袋爆破現(xiàn)象,因此廢品率達0. 63%,適宜條件儲存30d,漏液率竟達到3. 25%,對成品合格率影響十分嚴重。為此,設計實驗研究滅菌器出鍋溫度與氯化鈉注射液漏液率之間的關系。計算3批氯化鈉注射液樣本( 500ml/袋,4000袋/批)破袋率平均值,結果表明,出鍋溫度在80℃至65℃期間,出鍋即時破袋率由1. 25%下降至0. 18%;放置1個月后破袋率也明顯下降,當出鍋溫度為60℃以下時,實現(xiàn)0破袋率,因此,出鍋溫度采用60℃。
從對氯化鈉注射液漏液率的研究可見,藥品滅菌出鍋溫度直接影響膜袋成品漏液率。在進行本實驗之前,已對軟袋生產(chǎn)線的灌封、膜袋成型、口管焊接等步驟的成型溫度以及壓力反復多次進行調(diào)整,達到精準生產(chǎn)參數(shù)條件下,膜袋漏液率仍然達不到理想范圍。而針對滅菌器成品出鍋溫度多次實驗結果表明,該參數(shù)是造成膜袋即時和繼發(fā)開裂漏液的主要原因。在保證其它滅菌參數(shù)不變,將出鍋溫度由常規(guī)75℃下降為60℃,膜袋漏膜率顯著降低至0. 1%以內(nèi)。此現(xiàn)象說明由于滅菌器過高的出鍋溫度,可以使膜袋在出滅菌器后表面水汽快速揮干,但也會導致初始階段袋內(nèi)溫度高、袋內(nèi)外壓差過大,使膜袋膨脹,拉傷熱合線,因此膜袋易產(chǎn)生漏液。而冷卻到60℃出滅菌器,因袋內(nèi)溫度低相對壓力較小,可避免繼發(fā)性膜袋損傷及開裂現(xiàn)象的發(fā)生,從而大幅度降低膜袋成品漏液的風險。
其他學者也有類似的研究與改進[5],非PVC多層共擠膜軟袋大輸液各種原因所致漏液是影響產(chǎn)品質(zhì)量最主要原因在業(yè)界已達共識。該類產(chǎn)品漏液的發(fā)生,不但造成企業(yè)儲存期間成品必須二次漏液檢查,大幅度增加人工成本外,也會造成用戶對醫(yī)療安全的擔憂,這些均可嚴重影響產(chǎn)品和企業(yè)的信譽度,是所有生產(chǎn)企業(yè)共同面對和必須解決的問題。研究者通過對非PVC膜軟袋大輸液生產(chǎn)關鍵節(jié)點的優(yōu)化,取得了較好的應用效果。總結于此,期望能為同道在設計與建設廠房設施設備中提供參考和借鑒,共同研究探索軟袋大輸液生產(chǎn)新工藝和新方法,為民眾健康貢獻力量。
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【中圖分類號】R472
【文獻標識碼】B
【文章編號】1009-6019( 2015) 12-0218-02