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      基于S7-300 PLC的乳化炸藥生產(chǎn)線智能化聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)

      2015-03-23 03:02:58吳建進(jìn)
      火工品 2015年4期
      關(guān)鍵詞:裝藥炸藥乳化

      吳建進(jìn)

      (云南安化有限責(zé)任公司,云南 昆明,650301)

      目前,我國(guó)乳化炸藥生產(chǎn)仍以固定生產(chǎn)線生產(chǎn)方式為主。雖然乳化炸藥生產(chǎn)線已引入自動(dòng)化、智能化控制技術(shù),但大多局限于各工序的流量、溫度、壓力的監(jiān)控與安全連鎖控制,制藥、裝藥、包裝工序間的產(chǎn)能匹配聯(lián)動(dòng)控制技術(shù)鮮有報(bào)道[1-2]。依據(jù)工信部“十二五”規(guī)劃和《關(guān)于提升工業(yè)炸藥生產(chǎn)線本質(zhì)安全生產(chǎn)水平的指導(dǎo)意見(jiàn)》,為切實(shí)保障工業(yè)炸藥大產(chǎn)能生產(chǎn)線安全性、可靠性,針對(duì)試驗(yàn)示范線設(shè)計(jì)了基于S7-300 PLC的智能聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。將水相油相配料、制藥、裝藥、機(jī)器人包裝等工序的控制系統(tǒng)整合在一起,關(guān)鍵數(shù)據(jù)都采集到主控制器S7-300 PLC中集中處理,生產(chǎn)環(huán)節(jié)的任何工序出現(xiàn)故障,與之對(duì)應(yīng)的上級(jí)工序和下級(jí)工序都將自動(dòng)實(shí)現(xiàn)能力匹配避免因物料堆積、設(shè)備空轉(zhuǎn)等造成的安全隱患,完成全線一體化控制。

      1 系統(tǒng)組成

      1.1 系統(tǒng)硬件平臺(tái)

      系統(tǒng)硬件包括制藥-裝藥區(qū)域和冷卻輸送-包裝區(qū)域兩大系統(tǒng),如圖1~2所示,主要由動(dòng)力系統(tǒng)、氣動(dòng)閥門(mén)等執(zhí)行機(jī)構(gòu)、流量計(jì)等傳感器、高速 PLC控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。PLC經(jīng)過(guò)編程控制和連鎖保護(hù)、智能匹配,使設(shè)備可靠運(yùn)行,工藝得以精確實(shí)現(xiàn),通信網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)以太網(wǎng)、PROFIBUS-DP總線[3]和高速光纖技術(shù),保證上下工序數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性、有效性。

      圖1 生產(chǎn)線制藥-裝藥區(qū)域硬件連接圖Fig.1 Hardware connection of emulsion producingcharging house

      圖2 生產(chǎn)線冷卻輸送-包裝工房設(shè)備Fig.2 Hardware connection of cooling conveyor-packing house

      1.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

      在乳化制藥工藝過(guò)程[4]中,系統(tǒng)軟件控制具體如下:(1)系統(tǒng)通過(guò)產(chǎn)能參數(shù)自動(dòng)設(shè)定水、油相流量,防止工藝配方人為修改,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。(2)油相流量按配方自動(dòng)匹配水相流量,有效提高產(chǎn)能效率,避免管路堵塞造成的危害。(3)水相流量、油相流量的閉環(huán) PID控制[5-6]。(4)系統(tǒng)根據(jù)裝藥速度和流量計(jì)數(shù)值實(shí)時(shí)調(diào)整以確保敏化劑的實(shí)際加入量,自動(dòng)跟蹤裝藥機(jī)的速度。(5)包裝-裝藥-乳化全線產(chǎn)能智能匹配,聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)智能調(diào)整工序間產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)隨機(jī)動(dòng)態(tài)匹配,保障產(chǎn)能動(dòng)態(tài)平衡。

      2 智能化聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的理論依據(jù)

      2.1 乳化、裝藥及包裝區(qū)域的智能聯(lián)動(dòng)

      智能控制是一種無(wú)需人的干預(yù)就能夠自主地驅(qū)動(dòng)智能機(jī)器實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的自動(dòng)控制[7]。本文所設(shè)計(jì)的智能聯(lián)動(dòng)控制是以S7-300 PLC控制系統(tǒng)為平臺(tái),來(lái)實(shí)現(xiàn)乳化炸藥生產(chǎn)線全線從乳化、裝藥、包裝各區(qū)域聯(lián)動(dòng)的一種無(wú)需人為干預(yù)、全局級(jí)的、自適應(yīng)調(diào)節(jié)控制模式。

      生產(chǎn)線全線智能化聯(lián)動(dòng)調(diào)整過(guò)程通過(guò)控制系統(tǒng)自動(dòng)采集并在PC上監(jiān)控生產(chǎn)線上每個(gè)環(huán)節(jié)、每項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)信號(hào)。生產(chǎn)運(yùn)行中,當(dāng)某區(qū)域設(shè)備故障或需要調(diào)節(jié)產(chǎn)能等情況發(fā)生時(shí),設(shè)備會(huì)自動(dòng)發(fā)送信號(hào)給控制器,系統(tǒng)根據(jù)所制定的控制策略向其上級(jí)工序和下級(jí)工序發(fā)送控制命令,相應(yīng)區(qū)域則根據(jù)該區(qū)域的聯(lián)動(dòng)控制策略分析、計(jì)算后控制相應(yīng)設(shè)備完成調(diào)整動(dòng)作。

      乳化、裝藥及包裝區(qū)域智能化聯(lián)動(dòng)主要體現(xiàn)在:當(dāng)包裝速度加快或減慢時(shí),系統(tǒng)控制裝藥速度加快或減慢,并與包裝速度匹配;當(dāng)裝藥速度加快或減慢時(shí),乳化區(qū)域自動(dòng)提高或降低產(chǎn)能,與之匹配;當(dāng)包裝停止時(shí),裝藥和乳化進(jìn)入停機(jī)程序;當(dāng)乳化停止時(shí),裝藥延時(shí)停止;當(dāng)裝藥停止時(shí),包裝延時(shí)停止;正常運(yùn)行時(shí),包裝、裝藥、乳化根據(jù)控制策略自我調(diào)控,維持運(yùn)行。

      2.2 智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)可靠性分析

      安化乳化炸藥試驗(yàn)示范生產(chǎn)線智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)一改以往單一的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)地將各系統(tǒng)串聯(lián)來(lái)進(jìn)行控制的方式,采用多點(diǎn)并行的方式,如圖3所示。

      以往控制器通過(guò)總線將各工序進(jìn)行聯(lián)動(dòng),包裝工序中各設(shè)備聯(lián)動(dòng)為通過(guò)串聯(lián)結(jié)構(gòu)方式實(shí)現(xiàn)控制,其可靠性計(jì)算為:

      式(1)中:Ra為系統(tǒng)可靠度;Ri為第i單元可靠度。而智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)將各工序各設(shè)備改為并聯(lián)結(jié)構(gòu)方式,其可靠性計(jì)算[8]為:

      式(2)中:Ra為系統(tǒng)可靠度;Ri為第i單元可靠度。

      圖3 智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)可靠性分析Fig.3 Analysis of linkage-control system reliability

      理想情況下,若設(shè)備可靠度為 0.9,則包裝區(qū)域可靠度為0.8817,現(xiàn)在改為并聯(lián)結(jié)構(gòu)后可靠度提高為0.9999。智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)方式,不僅充分發(fā)揮S7-300 PLC的復(fù)雜大數(shù)據(jù)處理能力,而且很大程度上提高了系統(tǒng)的可靠性。

      3 智能化聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的應(yīng)用

      3.1 系統(tǒng)功能試驗(yàn)

      為了驗(yàn)證系統(tǒng)功能、實(shí)時(shí)性和統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)使用后對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備故障率、最大產(chǎn)能持續(xù)效率的提升,對(duì)全線智能聯(lián)動(dòng)進(jìn)行了試驗(yàn),如表1所示。

      表1 包裝-裝藥-乳化過(guò)程產(chǎn)能聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)Tab.1 The example of capacity linkage for packing-charging-emulsion process

      實(shí)驗(yàn)?zāi)M包裝區(qū)域封箱機(jī)器人發(fā)生故障時(shí),根據(jù)智能控制策略,系統(tǒng)對(duì)故障進(jìn)行判斷并計(jì)時(shí)。由表1可見(jiàn),當(dāng)故障時(shí)長(zhǎng)超過(guò)A項(xiàng)時(shí)間,系統(tǒng)一方面降低冷卻輸送線各皮帶速度,一方面減少 20%的裝藥機(jī)速度,乳膠泵轉(zhuǎn)速減低為108.5r/min,乳膠供應(yīng)百分比減少9%,敏化劑加入速度同步匹配調(diào)整;與此同時(shí),乳化區(qū)域中產(chǎn)能與裝藥區(qū)域和包裝區(qū)域動(dòng)態(tài)匹配,該區(qū)域產(chǎn)能隨之減少為5 450kg/h,水、油相流量也隨之降低為90.83kg/min、9.17kg/min,并且上位機(jī)中提示故障和參數(shù)變化信息。此時(shí)若故障恢復(fù),則系統(tǒng)按工藝順序依次恢復(fù)產(chǎn)能,值得一提的是輸送皮帶速度會(huì)分級(jí)提速,即先恢復(fù)80%速度運(yùn)行一段時(shí)間后再逐漸恢復(fù)全速,從而避免產(chǎn)能提高時(shí)造成某區(qū)段的藥卷量比較集中,出現(xiàn)堆料、堵料的情況。當(dāng)故障時(shí)間持續(xù)超過(guò)C項(xiàng)時(shí),輸送線皮帶、乳膠泵、裝藥機(jī)等會(huì)相應(yīng)延時(shí)停機(jī),同時(shí)乳化區(qū)域按工藝停機(jī)順序聯(lián)鎖停止;重新恢復(fù)生產(chǎn)時(shí),系統(tǒng)先將冷卻輸送水池中所殘存的藥量送出后,即可按照工藝順序恢復(fù)生產(chǎn)。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中全線產(chǎn)能聯(lián)動(dòng)智能匹配如圖4所示,同時(shí)驗(yàn)證了包裝產(chǎn)能降低至5t/h時(shí),裝藥速度和乳化產(chǎn)能動(dòng)態(tài)調(diào)整為5t/h;當(dāng)包裝產(chǎn)能恢復(fù)7.2t/h時(shí),裝藥速度和乳化產(chǎn)能恢復(fù);當(dāng)二次降低裝藥產(chǎn)能時(shí),包裝和乳化區(qū)域產(chǎn)能也隨之二次降低。系統(tǒng)很大程度上提高了生產(chǎn)的連續(xù)性,滿足工信部安[2012]301號(hào)文件《關(guān)于提升工業(yè)炸藥生產(chǎn)線本質(zhì)安全生產(chǎn)水平的指導(dǎo)意見(jiàn)》中全線所有工序間實(shí)現(xiàn)智能傳輸,制藥、混藥、裝藥、包裝等工序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化及智能化運(yùn)行的要求。

      圖4 包裝-裝藥-乳化過(guò)程產(chǎn)能動(dòng)態(tài)平衡示意圖Fig.4 Dynamic equilibrium of packing-charging-emulsion process capacity

      3.2 系統(tǒng)特點(diǎn)及效率對(duì)比

      表2中就安化乳化炸藥生產(chǎn)線、廣東天諾有限公司興寧分公司(以下簡(jiǎn)稱“興寧”)乳化炸藥試驗(yàn)示范生產(chǎn)線智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的主要聯(lián)動(dòng)控制性能進(jìn)行了比對(duì)。表2中聯(lián)動(dòng)設(shè)備數(shù)可達(dá)32臺(tái),保證生產(chǎn)線主要關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)動(dòng)接入控制;且控制方式采用一種軟調(diào)整、軟關(guān)閉控制模式,為生產(chǎn)線設(shè)備間聯(lián)動(dòng)和產(chǎn)能調(diào)整提供緩沖空間,產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)多選擇、多階段匹配,減少頻繁減產(chǎn)、停機(jī)帶來(lái)的影響,提高設(shè)備的使用壽命和生產(chǎn)連續(xù)性。

      表2 系統(tǒng)對(duì)比說(shuō)明Tab.2 The system performance comparison

      安化智能聯(lián)動(dòng)自調(diào)試使用半年以來(lái)各方面的效率對(duì)比見(jiàn)表3。由表3可知,智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)很大程度上提高了生產(chǎn)線各方面的效率。有效降低了藥卷堆積和堵料問(wèn)題,減輕了操作人員的操作壓力及工房操作人數(shù),其中最大產(chǎn)能持續(xù)時(shí)間提高 7.4%,直接經(jīng)濟(jì)效益可新增800萬(wàn)元左右,返工品回收明顯下降,有效節(jié)約成本,保證了藥品質(zhì)量穩(wěn)定。

      表3 聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)效率對(duì)比Tab.3 Linkage-control system efficiency comparison

      表4 聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)控制實(shí)時(shí)性Tab.4 Linkage-control system prescription

      聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集設(shè)備狀態(tài),實(shí)時(shí)(Real Time)是指信號(hào)的輸入運(yùn)算和輸出都要在一定時(shí)間內(nèi)完成,據(jù)生產(chǎn)過(guò)程工況及現(xiàn)場(chǎng)情況變化及時(shí)處理,見(jiàn)表4。從表4可知,包裝工房設(shè)備故障,相應(yīng)工序控制系統(tǒng)將在短時(shí)間內(nèi)對(duì)不同故障信息進(jìn)行響應(yīng)和動(dòng)作,完全可以滿足生產(chǎn)持續(xù)性要求并保證控制實(shí)時(shí)性。

      圖5所示為安化智能聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)施情況,包括上位機(jī)監(jiān)控、聯(lián)動(dòng)控制平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示以及人工聯(lián)動(dòng)操作平臺(tái)。系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和實(shí)施,解決了乳化炸藥生產(chǎn)線動(dòng)態(tài)產(chǎn)能聯(lián)動(dòng)匹配問(wèn)題,積累了各設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)及設(shè)備出現(xiàn)故障前后的產(chǎn)能匹配數(shù)據(jù),為今后生產(chǎn)線智能化、信息化發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

      圖5 系統(tǒng)運(yùn)行截圖Fig.5 Preview and running snap of the system

      4 結(jié)語(yǔ)

      本文以 PLC智能控制理論為指導(dǎo),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了試驗(yàn)示范生產(chǎn)線智能化聯(lián)動(dòng)、動(dòng)態(tài)產(chǎn)能匹配、全線自動(dòng)控制功能。使用實(shí)踐表明該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,實(shí)際運(yùn)行效果良好,能很好地滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需求。

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