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      優(yōu)化操作降低制氧機(jī)電耗

      2015-03-16 01:27:53山鋼股份萊蕪天元?dú)怏w公司山東萊蕪271126
      山東工業(yè)技術(shù) 2015年1期
      關(guān)鍵詞:電耗

      李 紅(山鋼股份萊蕪天元?dú)怏w公司,山東 萊蕪 271126)

      優(yōu)化操作降低制氧機(jī)電耗

      李紅
      (山鋼股份萊蕪天元?dú)怏w公司,山東萊蕪271126)

      摘要:4#制氧機(jī)組是1997年1月份投產(chǎn)的一套制氧主力機(jī)組,氧氣的生產(chǎn)和供應(yīng)能力為12000m3/h。該制氧機(jī)組已達(dá)到17年的運(yùn)行周期,設(shè)備劣化趨勢明顯,能耗高,制約穩(wěn)定性的因素逐年增多。隨著集團(tuán)公司熱線生產(chǎn)對氧氮?dú)庑枨罅康牟粩嘣黾?,保?#制氧機(jī)組設(shè)備的低電耗運(yùn)行,是擺在我們面前亟需解決的任務(wù)之一。

      關(guān)鍵詞:優(yōu)化操作;電耗;降低制氧機(jī)電耗

      1 問題提出

      2013年運(yùn)一作業(yè)區(qū)任務(wù)指標(biāo):綜合電耗降為0.896kW.h/m3,而實際綜合電耗為0.900kW.h/m3,為此我們對造成綜合電耗高原因作進(jìn)一步分類分析。

      2 現(xiàn)狀調(diào)查

      4#制氧機(jī)組是1997年1月份投產(chǎn)的制氧主力機(jī)組,氧氣的生產(chǎn)和供應(yīng)能力為12000m3/h。該制氧機(jī)組已達(dá)17年的運(yùn)行周期,設(shè)備劣化趨勢明顯,能耗高,制約穩(wěn)定性的因素逐年增多,原操作流程已不能滿足實際生產(chǎn)需要,需要優(yōu)化操作以降低4#制氧機(jī)電耗。

      3 問題分析及要因確認(rèn)

      針對原操作流程在電耗方面的缺陷,小組成員進(jìn)行反復(fù)討論和驗證。對4#制氧機(jī)組2013年7月~12月共6個月電耗數(shù)據(jù)從制氧電耗、壓氧電耗、壓氮電耗、循環(huán)水及其他等主要電耗的五個流程進(jìn)行分析,分別從保溫材料充填不足、氣液泄露現(xiàn)場檢測各排放點(diǎn)流量、分漏檢率高、水漏檢率高冷塔堵塞、綜合調(diào)整不到位、主換通道堵塞、分子篩不平或粉化、污氮出口壓力高、分子篩加溫時間長等10個方面進(jìn)行逐項分析,最終決定對以下三個方面的操作進(jìn)行優(yōu)化:

      (1)污氮出口壓力高

      (2)綜合調(diào)整不到位

      (3)分子篩加溫時間長

      4 措施制定及實施

      4.1加大污氮量,降低污氮出口壓力

      (1)調(diào)整分子篩再生氣FIC3926設(shè)定流量加溫流量設(shè)定:12000m3/ h—12500m3/h;

      冷吹流量設(shè)定:14500m3/h—15000m3/h

      (2)保證分子篩再生氣量充足情況下,將分子篩再生壓力PIC2610設(shè)定值13KPa降低為12KPa,增加進(jìn)水冷塔污氮量;在分子篩均壓時手動開大污氮去水冷塔閥門FIC3932開度,使更多的污氮去水冷塔,以降低上塔污氮壓力。

      (3)根據(jù)污氮出口PIC3930阻力情況,聯(lián)系調(diào)度靈活配合調(diào)整污氮進(jìn)管網(wǎng)流量,確保氮壓機(jī)吸入壓力正常。

      4.2調(diào)整回流比,挖掘精餾潛力

      (1)四氧運(yùn)行方式為一臺12000立方米/小時機(jī)組,測算單耗在0.8千瓦時/立方米以上。先進(jìn)單位電單耗只有0.75千瓦時/立方米。四氧投入運(yùn)行至今,操作中逐步降低了上塔操作壓力.先進(jìn)單位上塔操作壓力控制在24kpa,使其對應(yīng)的下塔壓力降低,相應(yīng)的減少了空壓機(jī)的負(fù)荷,減少電單耗。

      (2)結(jié)合機(jī)組實際將“上塔壓力穩(wěn)定在25kPa”以下。

      1)在原有氧氮等產(chǎn)量的前提下逐步降低上塔壓力

      2)降低空壓機(jī)負(fù)荷,保持上塔壓力穩(wěn)定

      3)分析主塔、粗氬塔的工況做相應(yīng)調(diào)整

      4)調(diào)整膨脹空氣旁通量

      (3)受外部管網(wǎng)壓力影響時,在不放散,不影響目標(biāo)實現(xiàn)的前提下可做少量調(diào)整。

      1)在液體產(chǎn)量和主冷液面穩(wěn)定前提下,將膨脹量由10300m3/h逐步減少至9800m3/h。同時將膨脹空氣進(jìn)上塔量保持9000m3/h以上。

      2)適當(dāng)增加氧產(chǎn)量;控制氬餾分89.8—90.5%之間,控制進(jìn)粗氬冷凝器液空量,將工藝氬量由目前的340m3/h減少至330m3/h左右,使氬塔工況趨于穩(wěn)定。

      3)根據(jù)氧氣管網(wǎng)壓力變化,進(jìn)行變負(fù)荷操作,適時增、減產(chǎn)品產(chǎn)量,同時要對空壓機(jī)進(jìn)行增、減空氣量調(diào)整。降低空壓機(jī)負(fù)荷,節(jié)省電耗。

      4)保證氧、氮純度及產(chǎn)量的前提下,為避免氮塞發(fā)生,操作時要把握好空氣量和產(chǎn)量之間增減順序。在提高負(fù)荷時,要先增加空氣量,空氣量到位1~2分鐘后,再增加氮?dú)夂臀鄣?,再過5~10分鐘后增加氬產(chǎn)量。在減負(fù)荷時要先減少氬產(chǎn)量,再減少氧產(chǎn)量,最后減少空氣量。適當(dāng)減少空壓機(jī)排量,降低運(yùn)行壓力。

      5)確保氮純度,調(diào)整下塔回流比,盡可能開大液氮節(jié)流閥,開度由66.7%漸增至67.4%。下塔液空純度控制在38%~40%O2,系統(tǒng)調(diào)整,使得各部回流比分配趨于合理,使運(yùn)行工況更加穩(wěn)定。機(jī)組針對工況綜合調(diào)整實施對策后,上塔運(yùn)行壓力降至24.5KPa、使機(jī)組性能指標(biāo)得到提高,運(yùn)行工況進(jìn)一步優(yōu)化,達(dá)到了降低設(shè)備能耗的目的。

      4.3縮短分子篩加溫時間,延長分子篩冷吹時間

      (1)分子篩加溫時間60分鐘減為56分鐘。

      (2)把分子篩冷吹時間118分鐘延至122分鐘。

      措施實施后,查看分子篩運(yùn)行趨勢:冷吹后溫度低于30℃,分子篩運(yùn)行時間由202分鐘延至210分鐘。

      5 改造后效果

      經(jīng)過一年的積極工作,優(yōu)化操作后效果顯著。各方面參數(shù)均達(dá)到預(yù)定目標(biāo)?;緦崿F(xiàn)了最初所確定的目標(biāo),收到了預(yù)期的效果。優(yōu)化了機(jī)組運(yùn)行工況,深入挖掘了設(shè)備潛力,降低了制氧機(jī)能耗。實現(xiàn)了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,大大提高了經(jīng)濟(jì)效益。

      6 經(jīng)濟(jì)效益

      收益計算=活動前后制氧電耗差值×平均產(chǎn)量×天數(shù)(5—10月)×24小時

      成果收益=(0.483-0.477)×11000×180×24=285120元

      成果費(fèi)用=措施實施費(fèi)用+材料費(fèi)用+培訓(xùn)費(fèi)

      =40160+4000+3200=47360元

      成果效益=成果收益—成果費(fèi)用=285120-47360=237760元

      作者簡介:李紅(1979—),女,2007年畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué),本科,工程師。

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