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      裝配式住宅預(yù)制墻板新工藝研究

      2015-03-15 12:21:34□文/柴
      天津建設(shè)科技 2015年6期
      關(guān)鍵詞:墻板新工藝套筒

      □文/柴 琳

      裝配式住宅預(yù)制墻板新工藝研究

      □文/柴 琳

      文章敘述了如何研制裝配式住宅預(yù)制墻板制作新工藝過程,通過方案對比,闡述了該制作新工藝的施工方便快捷、經(jīng)濟(jì)合理、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)并確保了預(yù)制墻板制作質(zhì)量,使其造型美觀。

      裝配式;預(yù)制墻板;新工藝;住宅

      1 工程概況

      天津市雙青新家園榮翠園工程是全國裝配式住宅示范工程。11#、16#樓主體結(jié)構(gòu)地上16層,10#、12#~14#樓主體結(jié)構(gòu)地上18層。鋼筋混凝土剪力墻結(jié)構(gòu),按裝配整體式進(jìn)行設(shè)計(jì),采用裝配整體式施工方法。10#、12#~14#樓3~17層,11#、16#樓3~15層內(nèi)承重墻采用預(yù)制混凝土剪力墻;內(nèi)檐梁大部分采用疊合梁,衛(wèi)生間、公共部位以外的樓板采用PK預(yù)應(yīng)力疊合板??照{(diào)板大部分采用全預(yù)制板。地上3層及以上的樓梯均采用預(yù)制樓梯。

      預(yù)制墻板的施工質(zhì)量將直接影響裝配式住宅結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量。

      2 確定最佳生產(chǎn)方案

      提出了3套生產(chǎn)方案。針對3種方案,進(jìn)行方案實(shí)施分析,見表1。

      表1 方案對比分析

      通過對裝配式住宅預(yù)制墻板進(jìn)行對比分析后,采用固定鋼模位生產(chǎn)線方案具有建設(shè)周期短,費(fèi)用低,產(chǎn)品質(zhì)量有保證,產(chǎn)品生產(chǎn)成本低。

      3 關(guān)鍵技術(shù)

      采用固定鋼模位生產(chǎn)線施工工藝最關(guān)鍵在于解決好裝配式住宅預(yù)制墻板的灌漿套筒與甩筋定位不準(zhǔn)、外觀質(zhì)量差和成本消耗高等問題。

      針對3項(xiàng)主要影響因素,制定了實(shí)施對策,表2。

      表2 對策

      4 對策實(shí)施

      4.1 通過優(yōu)選施工工具保證灌漿套筒與甩筋定位準(zhǔn)確

      在裝配式住宅預(yù)制墻板制作過程中發(fā)現(xiàn),灌漿套筒與甩筋定位尤為重要。如果定位不準(zhǔn),在預(yù)制墻板的安裝時(shí),下層墻板甩筋無法插入上層墻板灌漿套筒內(nèi),直接影響預(yù)制墻板的安裝速度,導(dǎo)致墻板傾斜。針對上述問題,制定了解決措施。

      1)采用鋼側(cè)模板。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),木質(zhì)側(cè)模板剛度小,不能重復(fù)使用,不能保證每塊墻板的灌漿套筒與甩筋位置一致性,預(yù)制墻板澆筑成型后,易產(chǎn)生甩筋位移。

      為使預(yù)制墻板安裝快捷,必須要使各層預(yù)制墻板的灌漿套筒與甩筋位置在一條直線上,保證下層墻板甩筋插入上層墻板灌漿套筒內(nèi)。

      選用鋼側(cè)模板,鋼側(cè)模板剛度大、變形小,使用模板周轉(zhuǎn)次數(shù)為40次/套,能保證每塊墻板的灌漿套筒與甩筋位置一致性,故優(yōu)選鋼側(cè)模板。

      2)采用新工具工裝螺母與橡膠塞。為保證灌漿套筒與甩筋定位準(zhǔn)確,分別采用普通螺栓、海綿條、工裝螺母和橡膠塞等工具進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果顯示:灌漿套筒與側(cè)模的固定采用工裝螺母的方式連接,甩筋與側(cè)模的固定采用插入橡膠塞,能確保灌漿套筒與甩筋定位準(zhǔn)確并且有效防止接縫處混凝土漏漿現(xiàn)象。

      通過在現(xiàn)場隨機(jī)抽取100個(gè)點(diǎn),對預(yù)制墻板的灌漿套筒與甩筋位置進(jìn)行測量,灌漿套筒位移偏差≤2 mm,甩筋位移偏差≤3 mm,滿足規(guī)范要求。

      4.2 裝配式住宅預(yù)制墻板的外觀質(zhì)量

      將U型甩筋改為直筋。通過制作試驗(yàn)墻板發(fā)現(xiàn),在預(yù)制墻板上設(shè)置U型甩筋,對預(yù)制墻板的制作和安裝帶來困難。帶有U型甩筋的側(cè)模在支拆模時(shí),用時(shí)較長費(fèi)工并且U型甩筋處堵縫不嚴(yán),極易出現(xiàn)混凝土漏漿現(xiàn)象,拆模時(shí)造成預(yù)制墻板缺棱掉角,影響預(yù)制墻板的外觀質(zhì)量。預(yù)制墻板與結(jié)構(gòu)主體安裝時(shí),現(xiàn)澆柱主筋較密,位置稍有偏差,現(xiàn)澆柱主筋很難插入預(yù)制墻板U型甩筋內(nèi),費(fèi)時(shí)費(fèi)工不能保證預(yù)制墻板的安裝質(zhì)量。與設(shè)計(jì)溝通后將U型甩筋改為直筋。

      依據(jù)相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢查,共計(jì)1 088檢查批量,合格批量1 088,優(yōu)良批量1 031,裝配式住宅預(yù)制墻板產(chǎn)品合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到93.1%,滿足預(yù)定目標(biāo)。

      4.3 降低裝配式住宅預(yù)制墻板的成本消耗

      以生產(chǎn)30塊/d預(yù)制墻板(共計(jì)22.4 m3混凝土)為例進(jìn)行分析。

      4.3.1 降低制、支拆模費(fèi)

      1)采用木質(zhì)側(cè)模板時(shí),木質(zhì)側(cè)模板剛度小,不能重復(fù)使用,一塊板需配制一套側(cè)模,增加人工制模費(fèi)。因甩筋較多,支模時(shí)定位困難,拆模時(shí)需破除側(cè)模,耗時(shí)較長,增加人工支拆模費(fèi)。

      制模人工費(fèi):6×150=900元/d

      支拆模人工費(fèi):6×150=900元/d

      合計(jì):1 800元/d。費(fèi)用較高。

      2)采用鋼側(cè)模板時(shí),鋼側(cè)模板剛度大、變形小,使用模板周轉(zhuǎn)次數(shù)為40次/套,可不考慮人工制模費(fèi)。支、拆??旖荩斯ぶР鹉YM(fèi)降低。

      支拆模人工費(fèi)2×150=300元/d

      合計(jì)300元/d。費(fèi)用較低。

      采用鋼側(cè)模板可降低制、支拆模費(fèi)(1 800-300)/22.4=67元/m3。

      4.3.2 降低操作費(fèi)

      1)混凝土粗糙面采用人工鑿毛,鑿毛機(jī)耗時(shí)較長,增加人工操作費(fèi)。

      鑿毛人工費(fèi)10×150=1 500元/d

      合計(jì)1 500元/d。費(fèi)用較高。

      2)混凝土粗糙面采用在鋼側(cè)模板涂刷露骨料劑,當(dāng)預(yù)制墻板脫模后,用高壓水槍沖洗出粗糙面。

      材料費(fèi)500元/d

      人工操作費(fèi):1×150=150元/d(包括涂刷與沖洗人工費(fèi))

      合計(jì)650元/d,費(fèi)用較低。

      采用涂刷露骨料劑技術(shù)可降低操作費(fèi):(1 500-650)/22.4=38元/m3。

      5 效果檢查

      5.1 目標(biāo)檢查

      1)裝配式住宅預(yù)制墻板產(chǎn)品合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到93.1%,達(dá)到了所制定的目標(biāo)。

      2)裝配式住宅預(yù)制墻板制作新工藝能夠降低生產(chǎn)成本105元/m3,超過了所制定的目標(biāo)。

      5.2 經(jīng)濟(jì)效益

      在雙青新家園限價(jià)房榮翠園工程中,通過研制新工藝制作了裝配式住宅預(yù)制墻板,共計(jì)生產(chǎn)1 088塊墻板,產(chǎn)量為813 m3。采用新工藝保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)降低成本消耗,共計(jì)節(jié)約成本813×105=8.5萬元。

      5.3 質(zhì)量檢查

      裝配式住宅預(yù)制墻板施工質(zhì)量經(jīng)過實(shí)測檢查:表面平整度、外觀、幾何尺寸、套筒和甩筋定位均符合JGJ1—2014《裝配式混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》要求。預(yù)制構(gòu)件造型美觀,構(gòu)件成品質(zhì)量有保證,提高建筑物整體質(zhì)量。

      TU756.1

      C

      1008-3197(2015)06-28-02

      10.3969/j.issn.1008-3197.2015.06.008

      2015-10-27

      柴 琳/女,1978年出生,高級工程師,天津市建筑構(gòu)件工程有限公司,從事混凝土預(yù)制構(gòu)件施工質(zhì)量管理工作。

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