摘要:文章通過對M701F燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機組在啟動過程中由于汽輪機的狀態(tài)不同,余熱鍋爐啟動過程中蒸汽壓力和溫度的上升不同步,導(dǎo)致主汽閥前蒸汽的溫度和壓力不能和對應(yīng)的金屬溫度相匹配,造成汽輪機無法進(jìn)汽進(jìn)行了分析,找出了影響蒸汽溫度和壓力上升的原因并提出有效的解決措施。
關(guān)鍵詞:聯(lián)合循環(huán);調(diào)峰;機組啟動;旁路閥;邏輯控制;溫度匹配 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TK267 文章編號:1009-2374(2015)04-0080-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0322
1 M701F機組啟動簡介
惠州LNG電廠一期工程為三臺390MW燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機組,運行方式為兩班制調(diào)峰運行。機組啟動過程是:燃機先由SFC帶動吹掃后點火升速,2200RPM左右SFC脫扣,大軸自持升速至滿轉(zhuǎn)3000RPM并網(wǎng)后燃機升負(fù)荷至暖機負(fù)荷暖機,待汽機進(jìn)汽條件滿足后,汽機開始進(jìn)汽帶負(fù)荷。以后燃機汽機負(fù)荷繼續(xù)升高,機組負(fù)荷升至200MW時,機組啟動完成。
2 汽機啟動過程特點
2.1 汽機進(jìn)汽條件
汽輪機的狀態(tài)按照高壓缸內(nèi)缸金屬溫度分為熱態(tài)(溫度大于400℃)、溫態(tài)(溫度在230℃與400℃之間)、冷態(tài)(溫度低于230℃)。機組升負(fù)荷過程中,燃機負(fù)荷先升至暖機負(fù)荷(暖機負(fù)荷值根據(jù)汽輪機的狀態(tài)來決定,熱態(tài)、溫態(tài)、冷態(tài)時暖機負(fù)荷分別為120MW、78MW、52MW)暖機,待汽機的進(jìn)汽條件滿足后,主汽門開啟汽機進(jìn)汽。汽機的進(jìn)汽條件為:(1)高壓與再熱主蒸汽的過熱度均大于56℃;(2)高壓主蒸汽壓力大于4.7MPa,再熱主蒸汽壓力大于1MPa;(3)高壓金屬匹配溫℃介于-56℃至110℃之間或者高壓金屬匹配溫度高于-56℃且高壓主蒸汽溫度低于430℃;(4)中壓金屬匹配溫度高于-56℃。
2.2 汽輪機高壓主蒸汽壓力控制
機組啟動過程中,控制系統(tǒng)主要通過兩種方式來控制主蒸汽的升壓率。
2.2.1 汽包升壓率限制。機組并網(wǎng)3分鐘后,若汽包升壓率超過設(shè)定值,機組將發(fā)出“LOAD HOLD”指令,機組維持負(fù)荷;當(dāng)汽包升壓率降到設(shè)定值以下,“LOAD HOLD”報警復(fù)歸,機組重新開始升負(fù)荷。
控制系統(tǒng)通過計算汽包壓力對應(yīng)的飽和溫度的升溫率來反映汽包升壓率,高、中、低壓汽包的限制值分別為3.5℃/min、16.5℃/min、22℃/min。
2.2.2 汽機旁路閥控制。汽機未進(jìn)汽前,主汽壓力由汽機旁路閥直接控制。機組點火前,高壓旁路閥處于實際壓力跟蹤模式,其壓力設(shè)定值為上次停機熄火時的高壓主汽壓力。因為停機期間高壓主汽壓力下降,該設(shè)定值大于啟動初期的高壓主汽壓力,故高旁在點火前保持全關(guān)。
機組點火后,高壓旁路閥轉(zhuǎn)為最小壓力控制模式,但只有當(dāng)“HPTBV CONTROL ON”觸發(fā)后,最小壓力控制模式才起作用?!癏PTBV CONTROL ON”觸發(fā)的條件為高旁前主汽壓力大于4.8MPa或高旁前主汽壓力較點火時升高0.3MPa且壓力值已高于0.5MPa。機組低溫態(tài)點火時的主汽壓力較低,需等到鍋爐升溫升壓一段時間后“HPTBV CONTROL ON”才能觸發(fā)。
機組點火后,若“HPTBV CONTROL ON”未觸發(fā),高旁壓力設(shè)定值將由上次熄火時的高壓主汽壓力值轉(zhuǎn)為跟蹤實際高壓主汽壓力,高旁仍保持全關(guān)。
機組低溫態(tài)啟動,一般高壓主汽升壓至0.7MPa左右,“HPTBV CONTROL ON”觸發(fā),高旁設(shè)定值開始以最小壓力設(shè)定值(燃機出力有關(guān)的函數(shù)與5.3MPa取高值)為目標(biāo)值按一定的升壓速率上升。當(dāng)高旁設(shè)定值與實際壓力的差值大于0.02MPa時,高旁設(shè)定值停止上升;當(dāng)差值小于0.02MPa時,延時30秒后高旁設(shè)定值重新向目標(biāo)值上升。這樣就使高壓主汽壓力在高旁的控制下按設(shè)定升壓速率上升。當(dāng)機組啟動完畢后,高旁全關(guān),轉(zhuǎn)為后備模式。
3 問題的提出
2013年7月份機組在低溫態(tài)啟動過程中多次出現(xiàn)汽機無法進(jìn)汽的情況,其直接原因是在汽機的進(jìn)汽條件不能同時滿足而無法進(jìn)汽。該條件是高壓主蒸汽的壓力和高壓金屬的匹配溫度,當(dāng)高壓主蒸汽緩慢升壓至進(jìn)汽條件4.7MPa時,高壓主蒸汽溫度已超過430℃,高壓金屬匹配溫度亦已超過110℃。
3.1 事件詳情
某次的事件詳情:#1機停運4天,高壓缸入口金屬溫度300℃,高、中、低壓汽包壓力為零,機組為低溫態(tài)啟動。#1機組啟機后07∶25達(dá)到3000rpm,07∶32機組并網(wǎng),07∶52中壓蒸汽壓力及溫度匹配進(jìn)汽條件滿足,08∶12高壓主蒸汽壓力達(dá)到4.7MPa,高壓主蒸汽壓力滿足條件,但高壓主蒸汽溫度升高已超過430℃且高壓金屬匹配溫度超過110℃,致使進(jìn)汽條件不能全滿足而無法進(jìn)汽。
3.2 汽機進(jìn)汽條件不滿足原因分析
機組啟動過程曲線如圖1所示。該曲線顯示了主蒸汽壓力的變化情況、主蒸汽溫度的變化情況、主蒸汽金屬匹配變化情況以及旁路閥的動作情況。
圖1 機組啟動過程圖
通過對啟動曲線及高壓主蒸汽壓力控制邏分析得出如下結(jié)論:(1)機組啟動過程中,高壓主蒸汽的溫度只有汽包蒸汽升溫速度快使機組維持負(fù)荷(LOADHOLD)的限制,沒有其他方面的自動調(diào)節(jié),基本由燃機排氣溫度和流量決定;(2)機組并網(wǎng)后,燃機排氣溫度高、排氣流量大,因主蒸汽的升壓率小使相對少量蒸汽被較多燃機排氣熱量不斷加熱,高壓主蒸汽溫度上升快,導(dǎo)致主蒸汽壓力上升嚴(yán)重滯后;(3)當(dāng)汽機變?yōu)闇貞B(tài)時余熱鍋爐汽包壓力基本為0,此時機組啟動蒸汽升壓速度較慢;(4)汽機高壓旁路閥控制的高壓主蒸汽升速率設(shè)定值偏小,旁路閥開度較大,致使鍋爐產(chǎn)生的蒸汽被大量泄掉。
4 解決問題的措施
通過對機組汽機進(jìn)汽條件不滿足的各種情況的分析和總結(jié),為了避免機組再次發(fā)生汽機不能進(jìn)汽情況,根據(jù)長期實踐和探索提出以下應(yīng)對措施:(1)在高壓主蒸汽溫度上升較快時,可適當(dāng)關(guān)小高壓旁路閥的開度,使高壓主蒸汽溫度上升減緩,主蒸汽壓力升高加快,以機組不發(fā)出LOADHOLD為參考;(2)優(yōu)化操作,在冷態(tài)、低溫態(tài)啟機過程中,鍋爐、汽機系統(tǒng)在保證充分疏水的情況下,盡量減少系統(tǒng)蒸汽的外泄,以保證蒸汽的升壓速率;(3)在主蒸汽溫度上升較快時,可適當(dāng)開啟高過減溫水調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)高壓主蒸汽的溫度上升速度,通過金屬匹配溫度的上升率,估算在金屬匹配溫度滿足進(jìn)汽條件前,高壓主蒸汽的溫度低于430℃或者金屬匹配值高限值低于110℃;(4)如果以上措施仍不能遏制高壓主蒸汽溫度上升較快的趨勢,則可讓機組延遲并網(wǎng)、維持負(fù)荷和降低負(fù)荷等措施來降低高壓主蒸汽的溫度。
5 結(jié)語
惠州LNG電廠機組為調(diào)峰機組,機組的負(fù)荷由電網(wǎng)根據(jù)全網(wǎng)總負(fù)荷的情況靈活調(diào)配,機組不能長期連續(xù)運行,在電網(wǎng)用電負(fù)荷較低的季節(jié),機組可能間歇性停機備用。機組停機幾天后再次啟動時,已處于冷態(tài)或者低溫態(tài),機組啟動時就有可能出現(xiàn)汽機無法自動進(jìn)汽的情況。本文通過對汽機無法進(jìn)汽情況的全面詳細(xì)的分析,找出導(dǎo)致問題的原因,并提出了有效的解決措施,為同類型機組提供了寶貴的經(jīng)驗。
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作者簡介:黃發(fā)安(1977-),女,廣東惠州人,廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司熱動助理工程師,研究方向:電廠運行。
(責(zé)任編輯:黃銀芳)