尤興華,李小東,張 霖
(中石油玉門(mén)油田公司煉油化工總廠,甘肅玉門(mén)735200)
中石油玉門(mén)油田煉油化工總廠常減壓蒸餾裝置于1997年8月建成投產(chǎn),年處理量為250萬(wàn)t。裝置應(yīng)用常壓爐和減壓爐為原料提供熱能,均采用箱式爐結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)熱負(fù)荷分別為25.87MW 和11.02MW,熱效率90%。加熱爐余熱回收系統(tǒng)用煙氣將空氣加熱到240℃左右,分兩路通過(guò)風(fēng)道分別進(jìn)入常壓爐和減壓爐燃燒器,供火嘴燃料燃燒用。常壓爐、減壓爐各對(duì)流室排出的大約300~390℃煙氣,經(jīng)過(guò)加熱爐頂部匯集煙道進(jìn)入空氣預(yù)熱器與空氣換熱,煙氣溫度降到170℃,被引風(fēng)機(jī)抽出送到常壓爐煙囪上部排入大氣。
隨著裝置多年的生產(chǎn)運(yùn)行,原設(shè)計(jì)中的熱管式空氣預(yù)熱器體現(xiàn)出排煙溫度高、預(yù)熱效果不佳。導(dǎo)致加熱爐能耗增加,而加熱爐的能耗占整個(gè)常減壓裝置總能耗約70%~80%[1],提高加熱爐效率一直是節(jié)能工作的中重點(diǎn)。因此2010年裝置對(duì)加熱爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行了改造。并于2011年和2013年對(duì)加熱爐空氣預(yù)熱系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化改造,現(xiàn)在加熱爐熱效率一直穩(wěn)定保持在92.5%以上,對(duì)裝置的節(jié)能減排做出了明顯貢獻(xiàn)(見(jiàn)圖1)。
圖1 裝置近年空氣預(yù)熱器平穩(wěn)率統(tǒng)計(jì)Fig.1 Qualified-rate statistics of air preheater
針對(duì)本裝置加熱爐特點(diǎn),裝置通過(guò)對(duì)多種加熱爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行對(duì)比分析,最終采用了擾流子-熱管-搪瓷管的復(fù)合式空氣預(yù)熱器[2]。
擾流子空預(yù)器是在普通管式空預(yù)器的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)發(fā)展的新型空預(yù)器。主要是在換熱管內(nèi)增設(shè)了擾流子,可有效強(qiáng)化冷、熱側(cè)傳熱,提高流體的擾動(dòng),破壞管內(nèi)邊界層,提高管內(nèi)換熱系數(shù),降低管壁工作溫度,有利于換熱管的換熱。
高溫段擾流子空預(yù)器主要由鋼結(jié)構(gòu)、擾流管原件組成??諝庾吖軆?nèi),煙氣走管外。擾流管一端與管板焊接,另一端與管板不焊,使用填料密封結(jié)構(gòu)。這樣既滿足了設(shè)備的密封要求,又不限制擾流管的熱膨脹。由于高溫段沒(méi)有露點(diǎn)腐蝕問(wèn)題,采用擾流子空預(yù)器可以徹底解決熱管式空預(yù)器超溫失效、爆管等缺陷,確??疹A(yù)器常長(zhǎng)周期、高效運(yùn)行。
熱管是一種具有高傳熱性能的傳熱元件,它通過(guò)密閉真空管殼內(nèi)工作介質(zhì)的相變潛熱來(lái)傳遞熱量,其傳熱性能類似于超導(dǎo)體導(dǎo)電性能,因此,它具有傳熱能力大,傳熱效率高的特點(diǎn)。
熱管空氣預(yù)熱器主要由殼體、熱管元件及冷、熱流體進(jìn)出接口組成。殼體是一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)件,中間由管板分隔,煙氣、空氣在管板兩側(cè)流動(dòng)。殼體的上頂和下底及側(cè)面設(shè)有保溫層。設(shè)計(jì)中熱管采用傾斜布置,安裝時(shí)有12℃的傾角,煙氣采用垂直流向,容易帶走積灰,防止因積灰造成的換熱效果下降。
搪瓷管空氣預(yù)熱器在預(yù)熱器煙氣進(jìn)口燒制一種高耐磨搪瓷專用涂層,取消了金屬套管,加大了空氣流通面積,降低了煙氣流速,從而使磨損減輕。同時(shí)在煙氣出口處燒制搪瓷涂層,徹底解決低溫腐蝕,而且由于搪瓷表面光滑,不容易產(chǎn)生積灰,減少了預(yù)熱器堵塞。搪瓷管具有耐酸堿腐蝕、耐煙氣沖刷、抗飛灰磨損、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。由于搪瓷材料耐低溫腐蝕,因此,可以將加熱爐排煙溫度可降至130℃以下,提高余熱利用率,減少燃料消耗。普通鋼管空氣預(yù)熱器長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后由于積灰等原因,造成換熱效果大大降低。而搪瓷管表面光滑,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行不積灰,換熱效果基本不變[3]。
搪瓷管空氣預(yù)熱器主要由殼體和搪瓷管組成??諝庾吖軆?nèi),煙氣走管外。使用不銹鋼膨脹節(jié)將管板與殼程密封,這樣既滿足了設(shè)備的密封要求又不限制搪瓷管的熱膨脹。
2010年加熱爐空氣預(yù)熱器改造完成投用后達(dá)到了預(yù)期效果(見(jiàn)表1),空氣預(yù)熱器排煙溫度由改造前的166℃降低至117℃。熱效率由89.1%提高至92.6%。此次改造取得了較好的效果。改造后加熱爐的余熱回收系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),效果明顯,對(duì)煙氣熱量的利用率大幅增加,減少了熱量的損耗。
表1 常減壓裝置加熱爐運(yùn)行典型數(shù)據(jù)Tab.1 Typical data of furnace of crude oil unit
雖然改造后空氣預(yù)熱器的運(yùn)行取得了很好的效果,但是在后期運(yùn)行中逐漸顯現(xiàn)出部分問(wèn)題。如在投用3個(gè)月后2011年1月空氣預(yù)熱器出現(xiàn)了明顯的下降。經(jīng)過(guò)分析總結(jié),發(fā)現(xiàn)搪瓷管段出現(xiàn)明顯泄漏。在整改完成后加熱爐運(yùn)行平穩(wěn),但與改造完成初期的加熱爐熱效率92.6%相比,仍存在差距,且呈現(xiàn)出繼續(xù)下降的趨勢(shì)。裝置借助2013年大檢修的時(shí)機(jī),對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行了徹底的檢查維護(hù),維護(hù)后空氣預(yù)熱器運(yùn)行平穩(wěn),熱效率一直維持在92.5%以上。
在2011年4月由于空氣預(yù)熱器的熱效率出現(xiàn)明顯下降,經(jīng)過(guò)對(duì)空氣預(yù)熱器各段煙氣取樣進(jìn)行分析,判斷為搪瓷管段發(fā)生泄漏,需進(jìn)行更換。在將空氣預(yù)熱器打開(kāi)維護(hù)中發(fā)現(xiàn)低溫搪瓷管表面搪瓷破壞嚴(yán)重,損壞的搪瓷管腐蝕嚴(yán)重導(dǎo)致空氣進(jìn)入煙氣系統(tǒng),造成煙氣中氧含量升高。
搪瓷管雖然具有耐腐蝕的特點(diǎn),可以將露點(diǎn)腐蝕溫度降低。但是搪瓷預(yù)熱器的缺點(diǎn)就是易脆,若有搪瓷脫落腐蝕會(huì)加速。在2010年安裝過(guò)程中,未充分考慮到這一問(wèn)題,可能在運(yùn)輸、安裝過(guò)程中,由于震動(dòng)、磕碰等原因造成搪瓷脫落,對(duì)空氣預(yù)熱器的高效運(yùn)行造成了影響。因此,在此次檢修中特別對(duì)運(yùn)輸條件作出了要求,在運(yùn)輸中將搪瓷管分別進(jìn)行包裹,并且對(duì)運(yùn)輸及安裝人員進(jìn)行了培訓(xùn),最大程度的保證搪瓷管的完整性。
由于搪瓷管搪瓷表面會(huì)有空點(diǎn),熱膨脹后會(huì)造成脫瓷。而玉門(mén)所處緯度高,晝夜溫差大,在更換、存放過(guò)程中難以避免,因溫度大幅變化造成的搪瓷脫落。因此在搪瓷管更換完畢后,裝置優(yōu)化操作,將排煙溫度由設(shè)計(jì)的110℃,提高到135~140℃防止搪瓷管搪瓷脫漏后造成的對(duì)金屬管的腐蝕。確??諝忸A(yù)熱器搪瓷管段的高效平穩(wěn)運(yùn)行。
搪瓷管段更換完畢后,空氣預(yù)熱器的熱效率雖然提高到了91.5%以上,但是與改造初期的92.6%仍然存在有一定差距。初步判斷為由于熱管有12°的傾角(圖2),因此,對(duì)熱管密封面和管板的安裝要求較高。在2010年的安裝過(guò)程中未考慮到此因素,導(dǎo)致密封面出現(xiàn)泄漏,發(fā)生漏風(fēng)現(xiàn)象。
圖2 熱管連接傾角Fig.2 Dip of heat pipe connection
在2013年的檢修維護(hù)中將所有熱管都抽出并吊在地面上,對(duì)密封面進(jìn)行了清理,并更換了所有盤(pán)根。回裝到距離密封管板300mm時(shí),在熱管密封盤(pán)根上涂上了耐高溫密封膠,增加了熱管密封面和管板的密封效果。對(duì)安裝人員提前進(jìn)行安裝培訓(xùn),對(duì)安裝過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督指導(dǎo),保證安裝過(guò)程平穩(wěn),密封完好。
檢修完畢空氣預(yù)熱器投用后,加熱爐熱效率提高到了92.5%,達(dá)到了改造要求,且在持續(xù)的監(jiān)控中,表現(xiàn)出了運(yùn)行平穩(wěn)的特點(diǎn),自2013年9月檢修完畢后加熱爐熱效率一直維持在92.5%左右。
復(fù)合式空氣預(yù)熱器在設(shè)計(jì)時(shí)考慮到了由于排煙溫度低會(huì)造成預(yù)熱器末端露點(diǎn)腐蝕,因此,對(duì)其末端底部采取了輔料澆筑的方法,以避免露點(diǎn)腐蝕的影響。但是在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),由于引風(fēng)機(jī)與預(yù)熱器連接部需現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試安裝,安裝完成后單獨(dú)對(duì)連接部進(jìn)行輔料澆筑,若后期澆筑效果不好存在較多孔隙,導(dǎo)致煙氣中的酸性凝液通過(guò)孔隙下滲對(duì)設(shè)備造成腐蝕。
裝置利用2013年檢修時(shí)機(jī),對(duì)泄漏部位進(jìn)行封堵,對(duì)鋼板進(jìn)行加固加厚處理,對(duì)內(nèi)部填料進(jìn)行二次澆注,保證設(shè)備的密封性,提高空氣預(yù)熱器工作效率。
通過(guò)改造及后期維護(hù)整改,加熱爐目前運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)指標(biāo)均有大幅好轉(zhuǎn)。并且通過(guò)多次設(shè)備維護(hù)和操作優(yōu)化,根據(jù)裝置操作特點(diǎn)最終確定運(yùn)行參數(shù)。
2013年維護(hù)完成后加熱爐總出口熱效率保持在92.5%以上,此次改造取得了很好的效果。引風(fēng)機(jī)的變頻控制閥位開(kāi)度由原先的114減低到75了,引風(fēng)機(jī)電流降低了20A;爐膛煙氣所含氧含量為4%,2011年檢修前幾乎為0%;CO含量明顯下降;爐出口溫度正常,兩爐未出現(xiàn)正壓,負(fù)壓值正常。裝置能耗由改造前的10.70降低到現(xiàn)在的10.50以下,改造后比改造前兩爐共減少燃料用量187kg·h-1,全年節(jié)省瓦斯1.54×106kg。
表2 2013年常減壓裝置加熱爐化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)Tab.2 Analysis data of furnace
雖然改造維護(hù)后空氣預(yù)熱器還是存在微量泄漏(表2),主要原因一是高溫?cái)_流子段東端換熱器管板焊接,西端采用石棉帶軟密封,導(dǎo)致西端密封存在微量泄漏,二是中間熱管的密封面,由于存在12度的傾角,無(wú)法達(dá)到100%密封。這兩個(gè)問(wèn)題將在以后的檢維修過(guò)程中進(jìn)行解決。
[1]馬秉騫.煉油設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2003.189-190.
[2]陳國(guó)英.常減壓車(chē)間空氣預(yù)熱器的改造[J].石油化工設(shè)計(jì),2001,18(4):40-42.
[3]趙艷玲,付玉生,劉宗強(qiáng).搪瓷管重型空氣預(yù)熱器在常減壓的應(yīng)用[J].齊魯石油化工,2011,39(2):149-151.