供稿|苑衛(wèi)科 / YUAN Wei-ke
預(yù)應(yīng)力鋼棒用30MnSi控氧技術(shù)研究與應(yīng)用
Research and Application of Oxygen Control Technology by 30MnSi for Pre-Stress Steel Bar
供稿|苑衛(wèi)科 / YUAN Wei-ke
作者單位:河北聯(lián)合大學(xué)礦業(yè)學(xué)院,河北 邯鄲 056015
內(nèi)容導(dǎo)讀
針對邯鋼一煉鋼廠小方坯連鑄機(jī)澆注30MnSi結(jié)晶器液面波動幅度大,塞棒上漲造成30MnSi連拉爐數(shù)低被迫停澆的問題,提出控制精煉鋼水出站氧含量,通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐脫氧工藝、精煉成分微調(diào)和精煉控氧技術(shù)研究,并應(yīng)用于生產(chǎn)實踐。采取控氧工藝后,精煉出站氧含量控制在(15±2)×10-6,連鑄機(jī)澆注30MnSi時結(jié)晶器液面穩(wěn)定,連拉爐數(shù)提高到12爐以上,成功解決了30MnSi因結(jié)晶器液面波動幅度大,塞棒上漲造成停澆的問題。
預(yù)應(yīng)力鋼棒(簡稱PC棒)是制造預(yù)應(yīng)力混凝土PHC管樁的重要材料[1],管樁鋼筋要求必須具有良好的機(jī)械性能,目前國內(nèi)比較普遍的是30MnSi熱軋盤條。應(yīng)市場用戶需求,邯鋼一煉鋼廠自開發(fā)生產(chǎn)30MnSi以來,出現(xiàn)過小方坯連鑄機(jī)澆注30MnSi結(jié)晶器液面波動幅度大,鋼水流動性差,塞棒上漲,造成30MnSi連拉爐數(shù)低,被迫停澆的問題。經(jīng)過對30MnSi脫氧工藝進(jìn)行優(yōu)化,提出控制精煉鋼水出站自由氧氧含量,通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐脫氧工藝、精煉成分微調(diào)和精煉控氧技術(shù)研究與應(yīng)用,成功解決了結(jié)晶器液面波動大、連拉爐數(shù)低的問題,產(chǎn)品批量生產(chǎn)投放市場后,經(jīng)用戶使用反饋,該鋼性能良好,沒有出現(xiàn)延遲斷裂等問題,較好地滿足管樁鋼筋生產(chǎn)和不同用戶的需求。
工藝設(shè)備概況
邯鋼一煉鋼廠擁有1座鐵水倒罐站,3套鐵水預(yù)處理設(shè)施,3座120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,2座120 t LF精煉爐,1座120 t RH真空精煉爐,2臺八機(jī)八流方坯連鑄機(jī)和1臺異型坯連鑄機(jī)等設(shè)備,年設(shè)計能力310萬t。鋼包吹氬,中間包保護(hù)澆注,結(jié)晶器液面自動控制技術(shù),結(jié)晶器電磁攪拌,斷面150 mm× 150 mm,熱送高線軋制。
生產(chǎn)工藝流程
煉鋼生產(chǎn)工藝流程:鐵水倒罐站→頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF精煉爐→方坯連鑄機(jī)→鑄坯熱送。成分設(shè)計見表1。
存在問題
2012年8月下旬到9月中旬,小方坯連鑄機(jī)澆注30MnSi連續(xù)4個澆次,因為結(jié)晶器液面波動幅度大,鋼水流動性差塞棒上漲,造成30MnSi被迫停澆、連拉爐數(shù)低的問題,通過對轉(zhuǎn)爐、精煉過程脫氧工藝分析,認(rèn)為可能是精煉鋼水出站自由氧含量低,在連鑄澆注時由于氧位低對保護(hù)澆注要求較高,造成鋼水二次吸氧引起結(jié)晶器液面波動;另一個原因可能是合金含鋁量較高,鋼水二次氧化形成Al2O3夾雜,堵塞水口使塞棒上漲。
表1 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
冶煉終點對氧含量的影響
轉(zhuǎn)爐終點碳含量越低,終點氧位就越高,在冶煉30MnSi時,轉(zhuǎn)爐終點碳實際控制范圍0.046%~ 0.097%,終點氧位0.0247%~0.0998%。
化學(xué)成分對氧含量的影響
從上表2可以看出,精煉進(jìn)站碳、硅、錳含量波動范圍較大,主要是轉(zhuǎn)爐終點碳含量低,氧位較高,轉(zhuǎn)爐出鋼1/4時采用硅錳鐵、硅鐵、增碳劑脫氧合金化,合金化脫氧加入順序為增碳劑、硅錳鐵、硅鐵,因此增碳劑、合金加入量大而且吸收率不穩(wěn)定。
精煉進(jìn)站溫度影響
從表3來看,進(jìn)站溫度越低,精煉時間相應(yīng)延長,降電極加熱時間就越長。隨著精煉過程溫度的升高,精煉白渣保持的時間就越長,鋼水氧位越來越低趨近于平衡。
精煉終渣堿度影響
表2 精煉進(jìn)站成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
表3 進(jìn)站溫度
從圖1可以看出,精煉頂渣堿度對氧含量的影響隨著堿度的增加,鋼水氧含量越低。精煉頂渣堿度越高,渣中氧化物含量越低。根據(jù)渣氧近似平衡得知鋼水氧化性越低(FeO+MnO<1)。對于30MnSi而言,夾雜物主要是SiO2、MgO、Al2O3等復(fù)合夾雜物,實踐證明,當(dāng)精煉終渣堿度較高(R>2.5)時,渣中SiO2就越高說明越有利于吸附夾雜,氧含量越低。冶煉30MnSi時使用的鋼包全鎂碳磚修砌,精煉加熱時在電弧光輻射下,鋼包襯耐材受到侵蝕進(jìn)入鋼液中MgO、Al2O3等夾雜,通過控制精煉頂渣的堿度及流動性,提高頂渣的吸附夾雜能力。精煉頂渣堿度越高渣中MgO含量越低,說明鋼包內(nèi)襯磚侵蝕的程度就越小。
圖1 精煉渣堿度對氧含量的影響
精煉出站氧含量
精煉在出站前10 min,調(diào)小氬氣流量進(jìn)行軟吹,采用喂入鈣線處理改變Al2O3的性狀,形成低熔點液態(tài)的12CaO·7Al2O3,在凈吹條件下有利于夾雜物上浮被頂渣吸附,可以有效改善鋼水的可澆性,防止中間包水口堵塞,同時促進(jìn)條形的MnS向球狀的CaS轉(zhuǎn)變。鈣處理后定氧操作,鋼水中自由氧含量在3.5×10-6~13.5×10-6之間波動,如圖2所示。
圖2 精煉出站氧含量
化學(xué)成分與質(zhì)量的關(guān)系
C、Mn、Si是提高預(yù)應(yīng)力鋼棒質(zhì)量和性能的主要成分因素,其含量增加能提高奧氏體穩(wěn)定性,降低臨界冷卻速度,提高淬透性。C含量的增加在提高淬透性的同時,大幅度降低鋼材塑性和焊接性,Mn,Si含量增加使30MnSi調(diào)質(zhì)熱處理(淬火+回火)過程中組織分解轉(zhuǎn)變速度減慢,提高心部的硬度,減少心部與表面的硬度差,對鋼棒的后期加工使用有利,同時增加回火抗力,提高回火穩(wěn)定性,隨回火溫度升高而使強(qiáng)度、硬度下降的程度減弱;Si與Mn相比,Mn的淬透性和提高強(qiáng)度、回火穩(wěn)定性的能力又較Si好,與高碳鋼相似,30MnSi存在一定程度的碳偏析,在連鑄坯冷卻過程中,由于結(jié)晶器或者二冷段末端的電磁攪拌不能正常使用,引起連鑄凝固時產(chǎn)生嚴(yán)重的微區(qū)Si、Mn偏析,或者由于液面波動引起鑄坯坯殼卷渣。因此C含量適中,Mn、Si含量較高的盤條,可以得到良好的綜合性能。
通過以上原因分析,筆者認(rèn)為精煉鋼水出站自由氧含量低是造成結(jié)晶器液面波動幅度大的主要原因。
轉(zhuǎn)爐工序
◆ 轉(zhuǎn)爐終點控制
C含量在0.08%~0.15%,P含量≤0.011%。堿度R≥3.5。
從化學(xué)成分對質(zhì)量的影響來看,要求轉(zhuǎn)爐進(jìn)站成分滿足表4要求。
表4 轉(zhuǎn)爐進(jìn)站成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
◆ 脫氧合金化
合金加入順序為增碳劑、硅錳鐵、硅鐵。硅鐵使用低鋁硅鐵(含鋁量≤0.1%),降低合金含鋁量,避免鋼水脫氧形成Al2O3內(nèi)生夾雜,降低鋼水氧位。低鋁硅鐵成分見表5。
表5 低鋁硅鐵成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
進(jìn)站溫度要求大于1560 ℃,雙擋渣出鋼,不允許下渣。
精煉工序
鋼水進(jìn)站破開渣面后,降電極加入造渣料化渣,進(jìn)站定氧。
白灰用量900~1200 kg/爐,螢石用量200~400 kg/爐(白灰6~8 kg/t鋼,螢石1.5~3.0 kg/t鋼),白渣精煉不使用硅鐵粉、碳化硅等脫氧劑,精煉前25 min完成白渣精煉,精煉后期留氧操作。
精煉過程全部小氣量吹氬(裸眼小于300 mm),調(diào)碳、調(diào)合金適當(dāng)調(diào)大氬氣流量,嚴(yán)禁大吹、暴吹。
出站溫度:第一爐1610~1615 ℃,連拉1565~ 1575 ℃,鈣前定氧,鈣后6 min定氧,鈣前溫度連拉1575~1580 ℃,凈吹要求:先加保溫劑,然后保持渣面“黑面”操作,凈吹時嚴(yán)禁裸露鋼液面,凈吹時間大于15 min。
連鑄工序
結(jié)晶器保護(hù)渣烘烤。
連鑄采用全程保護(hù)澆注,鋼包長水口采用氬封保護(hù),每爐更換纖維密封圈。中間包包蓋密封嚴(yán)實,中間包及塞棒烘烤時間240 min,水口烘烤時間150 min。中間包鋼水液面采用普通覆蓋劑,上層加碳化稻殼,開澆前測溫孔、塞棒孔用纖維毯密封,大包開澆前2 min中包用氬氣驅(qū)趕中包空氣。
結(jié)晶器振動采用非正弦方式,選用中高碳保護(hù)渣,二冷選用弱冷冷卻方式。
中間包第一爐開澆溫度:1540~1550 ℃;連澆過程中的適宜溫度為:1520~1535 ℃,采用恒拉速控制2.0 m/min,最高拉速不大于2.2 m/min。
正常起步后,啟用結(jié)晶器電磁攪拌,電流350 A,頻率3 HZ。正常澆注過程中,中間包鋼水液面不低于600 mm;澆次最后一爐中包剩鋼厚度不低于300 mm。
經(jīng)過對30MnSi脫氧工藝進(jìn)行優(yōu)化,控制精煉鋼水出站自由氧氧含量后,成功解決了結(jié)晶器液面波動大連拉爐數(shù)低的問題,實現(xiàn)連澆爐數(shù)12爐以上,連續(xù)4個月無生產(chǎn)質(zhì)量事故,產(chǎn)品批量生產(chǎn)投放市場后,經(jīng)用戶使用反饋,該鋼性能良好,沒有出現(xiàn)延遲斷裂等問題,較好地滿足管樁鋼筋生產(chǎn)和不同用戶的需求。采取精煉控氧技術(shù)后,精煉終渣堿度和出站自由氧含量對比分析如表6、表7。
表6 精煉終渣堿度
表7 工藝優(yōu)化前后自由氧含量對比
通過分析,采取了一系列控氧工藝技術(shù)優(yōu)化措施,成功解決了結(jié)晶器液面波動大連拉爐數(shù)低的問題,出站鋼水自由氧含量控制在(15±2)×10-6,連鑄機(jī)澆注時結(jié)晶器液面穩(wěn)定,得出以下結(jié)論。
(1) 精煉終渣堿度控制在2.0≤R≤2.7時,頂渣對夾雜物的吸附能力較好。
(2) 進(jìn)站成分穩(wěn)定在±0.05%,碳、硅控制在中下限、錳控制在中限,有利于精煉控氧操作。
(3) 使用含鋁量低的低鋁硅鐵,能有效降低鋼水中合金帶鋁量,避免鋼水脫氧形成Al2O3內(nèi)生夾雜,降低鋼水氧位。
(4) 合理控制鈣線為入量,對Al2O3夾雜變形處理,出站鋼水自由氧含量控制在(15±2)×10-6,澆注30MnSi時結(jié)晶器液面穩(wěn)定。
參考文獻(xiàn)
[1] 黃銳, 鐘凡, 孫建平, 等. PC鋼棒的延遲斷裂及其原因分析. 南方金屬, 2006 (6): 35
[2] 馬志軍, 周桂蘭, 鄧保全, 等. 預(yù)應(yīng)力鋼棒用30MnSi盤條滯后斷裂分析. 金屬制品, 2007, 33(3): 36
[3] 常金寶. 非金屬夾雜物對30MnSi鋼延遲斷裂的影響. 河北冶金, 2012 (9): 48
作者簡介:苑衛(wèi)科(1969—),男,煉鋼高級工程師,學(xué)士學(xué)位,1996年7月畢業(yè)于河北理工學(xué)院,河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司第一煉鋼廠,主要從事生產(chǎn)工藝管理工作。
DOI:10.3969/j.issn.1000-6826.2015.04.13