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    一種兼具沖孔功能的液壓打頭砧模的改進(jìn)

    2015-03-09 09:33:12
    鋼管 2015年3期
    關(guān)鍵詞:冷拔熱態(tài)毛管

    李 民

    (江西洪都鋼廠有限公司,江西 南昌 330013)

    在冷拔鋼管生產(chǎn)中,毛管打頭是一道不可缺少的工序[1],它不僅影響毛管在冷拔工序中的產(chǎn)量和表面質(zhì)量,而且還會(huì)直接影響拔模的使用壽命及金屬消耗。其目的是為毛管冷拔作準(zhǔn)備,確保毛管頭部順利進(jìn)入拔模拔制[2-3]。本文將介紹一種兼具沖孔功能的液壓打頭砧模。

    1 毛管沖孔

    毛管在冷拔前必須經(jīng)過酸洗、潤(rùn)滑處理,要求具有良好的、附著牢固的潤(rùn)滑涂層,起到潤(rùn)滑減小摩擦力、降溫、抗擠壓等作用,以保證冷拔過程順利進(jìn)行[4-5],從而提高鋼管的質(zhì)量和產(chǎn)量,降低能源、工具、原材料等消耗。酸洗的目的是為了在冷拔前完全消除毛管內(nèi)外表面的氧化層,涂上潤(rùn)滑劑,改善冷拔條件,保證毛管的產(chǎn)量和質(zhì)量[6-7]。毛管在酸洗過程中,由于毛管打頭部位是實(shí)心的,內(nèi)部封藏有較多的空氣,毛管浸入酸洗槽中,雖因重力下沉產(chǎn)生壓力差,使酸液迅速由尾部孔腔進(jìn)入管體,但不能到達(dá)毛管的打頭內(nèi)部進(jìn)行氧化鐵皮的化學(xué)剝離,在冷拔過程中必然會(huì)造成毛管內(nèi)部質(zhì)量缺陷。因此,毛管在酸洗之前,必須在其打頭凹槽處進(jìn)行沖孔。沖孔后的毛管浸入酸液后,才能真正實(shí)現(xiàn)管體內(nèi)外的液體互通,形成動(dòng)態(tài)的流體循環(huán)[2],實(shí)現(xiàn)毛管內(nèi)外表面的完全酸洗,內(nèi)外表面的氧化層通過化學(xué)反應(yīng)實(shí)現(xiàn)逐步剝離,并被清除干凈,保證后續(xù)拔制過程中毛管的內(nèi)外表面質(zhì)量[8-9]。

    實(shí)際生產(chǎn)中,常用的沖孔方法是用氧氣-乙炔進(jìn)行氣體火焰吹割,這不僅耗費(fèi)時(shí)間多,給正常生產(chǎn)帶來諸多不便,而且增加人工成本和輔料消耗。人工沖孔容易產(chǎn)生氧化渣,受人為因素影響較大,如果處理不當(dāng)將會(huì)進(jìn)入管體內(nèi)并牢固附著,在冷拔過程中產(chǎn)生直道缺陷,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量及一次成材率,并降低冷拔模具的使用壽命[10-11]。

    2 液壓打頭砧模的改進(jìn)

    結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,通過改進(jìn)現(xiàn)有液壓打頭砧模結(jié)構(gòu),研發(fā)出一種兼具沖孔功能的液壓打頭砧模,實(shí)現(xiàn)了熱態(tài)下毛管打頭與頭部沖孔的同步。與冷沖孔毛管相比,其具有成本低、沖孔成型效率高、成型穩(wěn)定優(yōu)良的特點(diǎn);不僅降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省了輔助時(shí)間,節(jié)約了輔料成本,而且保證了毛管內(nèi)表面不受到損壞,孔型周邊過渡圓滑,提高了液壓打頭砧模的整體性價(jià)比。

    2.1 改進(jìn)前的液壓打頭砧模

    液壓打頭砧模改進(jìn)前的主要參數(shù)如下。

    型號(hào) YDT-400

    壓力4MN(400 t)

    最大行程 300mm

    打頭頻次 8~10 s/支

    毛管規(guī)格 Φ130mm×17mm

    送料方式 人工

    電機(jī)1型號(hào) Y250M-6-37KW

    油泵1型號(hào) 160YCY14-1B

    電機(jī)2型號(hào) Y180L-4-22KW

    油泵2型號(hào) PVR2R3-116-F-B

    液壓打頭砧模分上、下砧模,它們組合成一定孔型,形成W成型區(qū)和規(guī)圓成型區(qū),其中上、下砧模分別包括半個(gè)W成型區(qū)和半個(gè)規(guī)圓成型區(qū),改進(jìn)前的上、下砧模組合體結(jié)構(gòu)如圖1所示。打頭毛管端頭規(guī)格為 Φ40~65 mm,長(zhǎng)度為160~250 mm,鋼種為普碳鋼、低合金鋼、中合金鋼。

    2.2 改進(jìn)后的液壓打頭砧模

    改進(jìn)后的液壓打頭砧模需實(shí)現(xiàn)打頭與沖孔動(dòng)作的同步。其技術(shù)核心是通過改進(jìn)液壓打頭砧模的內(nèi)部結(jié)構(gòu),在毛管熱態(tài)打頭過程中,有效實(shí)現(xiàn)在毛管打頭部位凹槽處的熱沖孔過程,即在W成型過程中實(shí)現(xiàn)毛管頭部沖孔。

    圖1 改進(jìn)前的上、下砧模組合體結(jié)構(gòu)示意

    2.2.1 改進(jìn)砧模的結(jié)構(gòu)

    為實(shí)現(xiàn)上述目的,設(shè)計(jì)出一種兼具沖孔功能的液壓打頭砧模,改進(jìn)后的上、下砧模組合體結(jié)構(gòu)如圖2所示。它改進(jìn)了上、下砧模的結(jié)構(gòu),增加了沖孔銷,形成了W成型區(qū)、沖孔區(qū)、規(guī)圓成型區(qū)。其中,上砧模包括半個(gè)W成型區(qū)、沖孔區(qū)、半個(gè)規(guī)圓成型區(qū),下砧模包括半個(gè)W成型區(qū)、半個(gè)規(guī)圓成型區(qū)。打頭毛管端頭規(guī)格為Φ40~65 mm,長(zhǎng)度為160~250 mm,沖孔為Φ8~15 mm,鋼種為普碳鋼、低合金鋼、中合金鋼。

    圖2 改進(jìn)后的上、下砧模組合體結(jié)構(gòu)示意

    2.2.2 砧模的其他改進(jìn)

    (1)上、下砧模均用45鋼制作,表面進(jìn)行淬火熱處理[12],并將長(zhǎng)度從160mm增加到165mm。上、下砧模長(zhǎng)度的加長(zhǎng)有利于冷拔過程中虎鉗有力夾住毛管或荒管端頭,減少因端頭長(zhǎng)度偏短造成虎鉗所夾金屬量不充足,避免虎鉗表面打滑或夾斷端頭造成實(shí)際端頭長(zhǎng)度偏短而必須重新打頭,增加金屬和燃料動(dòng)力損耗[13]。

    (2)上砧模中增加了沖孔銷的空間位置,沖孔銷直徑20.5mm,長(zhǎng)度89~125mm。在毛管或荒管端頭W成型過程中,上砧模錘體因液壓驅(qū)動(dòng)下降過程中的重力作用,通過安裝在上砧模上的沖孔銷有效實(shí)現(xiàn)熱態(tài)毛管或荒管的沖孔。

    (3)沖孔銷的材質(zhì)為含鉻、鎢、釩的合金鋼[14],每個(gè)成本42.7元人民幣,消耗不大,壽命較長(zhǎng),損耗形式表現(xiàn)為尖部逐步磨鈍,磨鈍的沖孔銷削尖后可繼續(xù)使用。

    2.2.3 改進(jìn)砧模的使用方法

    首先,穿孔后的毛管或軋制后的荒管通過輸送輥道進(jìn)入液壓打頭工序,當(dāng)毛管或荒管到達(dá)下砧模的W成型與沖孔區(qū)后完成預(yù)打頭與沖孔動(dòng)作。

    其次,踩動(dòng)腳踏開關(guān),上砧模錘體經(jīng)液壓驅(qū)動(dòng)自然下垂與下砧模進(jìn)行上、下砧模的合體工作,完成毛管或荒管的W成型與沖孔。

    最后,通過氣動(dòng)輥道將完成W預(yù)成型及沖孔的毛管或荒管旋轉(zhuǎn)90°,翻入下砧模的成型規(guī)圓區(qū),踩動(dòng)腳踏開關(guān),上砧模錘體再次經(jīng)液壓驅(qū)動(dòng)自然下垂進(jìn)行毛管或荒管的規(guī)圓成型,從而實(shí)現(xiàn)毛管或荒管的打頭與沖孔。

    3 生產(chǎn)實(shí)踐

    江西洪都鋼廠有限公司從2013年1月開始,采用改進(jìn)后的一種兼具沖孔功能的液壓打頭砧模逐步在Φ89 mm、Φ90 mm自動(dòng)軋管機(jī)組全面實(shí)行熱態(tài)毛管的頭部沖孔,取得了顯著成效。熱態(tài)打頭兼沖孔的毛管如圖3所示。改進(jìn)后的液壓打頭砧模不但節(jié)約了人工成本與氧氣-乙炔的輔料成本,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且充分利用熱態(tài)毛管余熱的韌性變形實(shí)施頭部沖孔[15],且完全不影響毛管的生產(chǎn)節(jié)奏,為后續(xù)毛管的冷態(tài)拔制創(chuàng)造了良好的條件與質(zhì)量保證。截至2015年2月,改進(jìn)后的液壓打頭砧模機(jī)已沖孔毛管達(dá)116萬支以上。

    4 結(jié) 語

    實(shí)踐證明,改進(jìn)后的兼具沖孔功能的Φ60mm液壓打頭砧模在Φ89mm、Φ90 mm自動(dòng)軋管機(jī)組生產(chǎn)Φ60 mm系列毛管時(shí)打頭、沖孔,1個(gè)沖孔銷可生產(chǎn)7 200支毛管,平均每小時(shí)沖孔137支。與冷態(tài)氣體吹割沖孔比,生產(chǎn)效率提高了1.37倍,節(jié)省了輔助時(shí)間;節(jié)約了人工與輔料成本,穩(wěn)定并優(yōu)化了毛管端頭沖孔質(zhì)量,不僅保證了毛管內(nèi)表面不受到損壞,孔型周邊過渡圓滑,而且改進(jìn)后的打頭砧模整體性價(jià)比得到了極大提高。

    圖3 熱態(tài)打頭兼沖孔的毛管

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