李春生 王 錚 陸 明
(1.馬鋼集團礦業(yè)有限公司非煤礦山救護中隊;2.馬鋼(集團)桃沖礦業(yè)公司)
桃沖礦業(yè)公司長龍山鐵礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化
李春生1王 錚2陸 明1
(1.馬鋼集團礦業(yè)有限公司非煤礦山救護中隊;2.馬鋼(集團)桃沖礦業(yè)公司)
通過長龍山鐵礦日常通風(fēng)檢測數(shù)據(jù)分析,通風(fēng)系統(tǒng)存在漏風(fēng)嚴(yán)重、有效風(fēng)量偏低、主要生產(chǎn)區(qū)域風(fēng)量供風(fēng)不足、風(fēng)流短路等現(xiàn)象,由此提出了3種通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案。通過礦井總風(fēng)量核算、網(wǎng)絡(luò)解算分析比較了各通風(fēng)方案的系統(tǒng)裝機容量、系統(tǒng)總風(fēng)量、系統(tǒng)實耗功率、風(fēng)機通風(fēng)阻力、機站效率、經(jīng)濟效益以及優(yōu)缺點,在盡量利用現(xiàn)有通風(fēng)設(shè)備及井巷工程的基礎(chǔ)上,綜合考慮采區(qū)采掘工作面布置、風(fēng)量合理分配因素以及系統(tǒng)機站設(shè)置方式和風(fēng)機性能參數(shù),從而確定了最優(yōu)通風(fēng)方案,解決風(fēng)流短路問題,增加井下主要生產(chǎn)區(qū)域供風(fēng),提高了有效風(fēng)量,確保井下生產(chǎn)安全。
通風(fēng)系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)解算 機站設(shè)置
長龍山鐵礦位于安徽省繁昌縣荻港鎮(zhèn)境內(nèi),礦體呈層狀,傾向北西,傾角為25°~35°,礦體平均厚10~15 m,局部為2~5 m,最低賦存標(biāo)高為-160 m。礦體頂板巖石主要為棲霞組灰?guī)r,其巖性一般較致密;底板巖石主要是石榴石矽卡巖和棲霞組灰?guī)r,少量黃龍組白云質(zhì)灰?guī)r和五通組石英砂巖,屬硬質(zhì)巖,巖石質(zhì)量中等,穩(wěn)定性較強;區(qū)內(nèi)鐵礦體為硬質(zhì)巖類,巖石質(zhì)量好,穩(wěn)定性強。采用無底柱分段崩落采礦法。設(shè)計開采規(guī)模為50萬t/a。礦山當(dāng)前主要生產(chǎn)中段為七中段(-7~-57 m),八中段(-57~-107 m)正在進行采準(zhǔn)工程。井下生產(chǎn)系統(tǒng)獨頭巷道多,爆堆漏風(fēng)系數(shù)大,日常通風(fēng)不易管理,造成井下總風(fēng)量不足,采空區(qū)漏風(fēng)嚴(yán)重,通風(fēng)系統(tǒng)有效風(fēng)量率低。作為井下開采的重要環(huán)節(jié)之一,通風(fēng)系統(tǒng)必須進行優(yōu)化改進。
長龍山鐵礦采用平峒、豎井和斜坡道聯(lián)合開拓方式,開拓示意見圖1,各井筒的技術(shù)特征見表1。
圖1 開拓系統(tǒng)示意
表1 井筒技術(shù)特征
原通風(fēng)系統(tǒng)采用單翼對角抽出式通風(fēng)系統(tǒng)。新鮮風(fēng)流由副井和+90 m運輸平硐、行人平硐進入,經(jīng)斜坡道與各中段運輸巷進入作業(yè)分層,清洗作業(yè)面后的污風(fēng)匯至各分層回風(fēng)巷,再進入中段回風(fēng)井,最后由地表回風(fēng)機站排出地表。通風(fēng)線路見圖2。
原機站設(shè)置:
(1)回風(fēng)井+200 m地表總回風(fēng)機站并聯(lián)安裝了2臺K45-4-No14風(fēng)機,功率為2×132 kW,葉片安裝角度均為30°,有風(fēng)墻形式安裝。
(2)-19.5 m水平通風(fēng)井聯(lián)巷安裝了一臺K40-8-No13風(fēng)機,功率為7.5 kW,無風(fēng)墻、無擴散器形式安裝。
(3)-32 m水平進風(fēng)井聯(lián)巷安裝了一臺K40-8-No13風(fēng)機,功率為7.5 kW,無風(fēng)墻、無擴散器形式安裝。
圖2 原通風(fēng)線路
(4)-44.5 m水平10#穿脈運輸巷安裝了一臺K40-8-No13風(fēng)機,功率為7.5 kW,無風(fēng)墻形式安裝。
(5)-57 m水平八中段回風(fēng)井聯(lián)巷安裝了一臺K40-8-No13風(fēng)機,功率為7.5 kW,有風(fēng)墻形式安裝。
(6)-57 m水平七中段回風(fēng)井聯(lián)巷安裝了一臺K40-8-No13風(fēng)機,功率為7.5 kW,無風(fēng)墻、無擴散器形式安裝。
(7)-107 m水平八中段回風(fēng)井聯(lián)巷安裝了一臺K40-8-No13風(fēng)機,功率為7.5 kW,無風(fēng)墻、無擴散器形式安裝。
(1)總風(fēng)量不足,采空區(qū)漏風(fēng)嚴(yán)重。長龍山鐵礦設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為50萬t/a,年采掘總量約 63萬t/a,通過現(xiàn)場檢測,通風(fēng)系統(tǒng)礦井總回風(fēng)量為73.11 m3/s,總進風(fēng)量為33.94 m3/s,總進風(fēng)量比總回風(fēng)量少39.17 m3/s,均為礦井上部崩落區(qū)和采空區(qū)漏風(fēng)進入。
(2)通風(fēng)系統(tǒng)有效風(fēng)量率低。通風(fēng)系統(tǒng)有效風(fēng)量為33.89 m3/s,則系統(tǒng)有效風(fēng)量率為46.35%, -7 m水平以下總風(fēng)量不足,不符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB 16423—2006)要求,規(guī)定不低于60%。
3.1 通風(fēng)系統(tǒng)方案
在盡量利用現(xiàn)有通風(fēng)設(shè)備及井巷工程的基礎(chǔ)上,綜合考慮采區(qū)采掘工作面布置、風(fēng)量合理分配因素以及系統(tǒng)機站設(shè)置方式和風(fēng)機性能參數(shù),提出3種通風(fēng)方案。
方案Ⅰ:+200 m水平回風(fēng)井地表機站安裝的2臺K45-4-No14風(fēng)機不變,葉片安裝角度調(diào)為40°; -7 m水平安裝1臺K45-6-No20風(fēng)機,功率為250 kW,葉片安裝角度為40°,有風(fēng)墻形式安裝;-57 m水平安裝1臺K40-6-No16風(fēng)機,功率為55 kW,葉片安裝角度為32°;-107 m八中段回風(fēng)井聯(lián)巷風(fēng)機不變。見圖3。
圖3 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案Ⅰ
方案Ⅱ:地表+200 m水平總回風(fēng)機站不變; -32 m水平回風(fēng)井聯(lián)巷設(shè)置一臺K45-6-No14風(fēng)機,功率為45 kW,葉片安裝角度為40°,有風(fēng)墻形式安裝;-57 m水平回風(fēng)井聯(lián)巷設(shè)置一臺K45-6-No18風(fēng)機,功率為160 kW,解算時按K40-6-No16風(fēng)機(功率為55 kW)解算,葉片安裝角度為40°,有風(fēng)墻形式安裝;-107 m八中段回風(fēng)井聯(lián)巷風(fēng)機不變。見圖4。
圖4 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案Ⅱ
方案Ⅲ:地表+200 m水平總回風(fēng)機站不變; -32 m水平回風(fēng)井聯(lián)巷設(shè)置一臺K45-6-No11風(fēng)機,功率為15 kW,葉片安裝角度為40°,有風(fēng)墻形式安裝;-57 m水平回風(fēng)井聯(lián)巷設(shè)置一臺K45-6-No17風(fēng)機,功率為110 kW。葉片安裝角度為40°,有風(fēng)墻形式安裝;-107 m八中段回風(fēng)井聯(lián)巷風(fēng)機不變。見圖5。
3.2 通風(fēng)方案比較
根據(jù)礦井開采現(xiàn)狀,對井下各種類型井巷規(guī)格及作業(yè)中段布置、作業(yè)點分布、典型巷道的通風(fēng)阻力等進行了調(diào)查與數(shù)據(jù)整理,建立了井巷風(fēng)阻原始數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分支原始數(shù)據(jù)、風(fēng)機參數(shù)原始數(shù)據(jù)、機站參數(shù)原始數(shù)據(jù)等通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫。對通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案進行計算機網(wǎng)絡(luò)解算[1],結(jié)果見表2和表3。最后對各個通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案進行經(jīng)濟比較和綜合比較[2],見表4和表5。
圖5 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案Ⅲ
表2 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案解算結(jié)果
表3 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案風(fēng)量分配 m3/s
表4 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案經(jīng)濟比較
表5 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案優(yōu)缺點比較
根據(jù)上述方案的經(jīng)濟和優(yōu)缺點比較,在滿足長龍山鐵礦總風(fēng)量的要求下,結(jié)合井下通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀,確定長龍山鐵礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案Ⅲ為最佳。
優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)仍采用單翼對角抽出式通風(fēng)。新鮮風(fēng)流由副井和+90m運輸平硐、行人平硐進入,經(jīng)斜坡道與各中段運輸巷進入作業(yè)分層,清洗作業(yè)面后,-19.5和-32m水平的污風(fēng)匯至-32m水平回風(fēng)巷進入七中段回風(fēng)井,-44.5~-107m水平各分層污風(fēng)匯至-57m水平回風(fēng)巷,進入中段回風(fēng)井,最后匯至回風(fēng)井,由 +200m地表回風(fēng)機站將污風(fēng)排出地表。根據(jù)通風(fēng)系統(tǒng)最優(yōu)方案,進行計算機網(wǎng)絡(luò)模擬解算,結(jié)果見表6、表7。
表6 各井筒網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果風(fēng)量分配 m3/s
注:“+”表示風(fēng)流流入井筒,“-”表示風(fēng)流流出井筒。
表7 回風(fēng)機站工況計算機網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果
通過分析長龍山鐵礦通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題,提出了3種優(yōu)化方案,并對各個方案進行模擬解算,綜合比選后,最終確定了最優(yōu)通風(fēng)系統(tǒng)方案。在-32,-57m主回風(fēng)聯(lián)巷共增設(shè)了2臺主回風(fēng)機站,使得總裝機功率為419kW,實耗功率為228.17kW,風(fēng)機平均效率為70%。通過增設(shè)機站,增加了風(fēng)量,總進風(fēng)量由原先的33.94m3/s提高到73.78m3/s,改變通風(fēng)線路,降低了風(fēng)阻,從而提高礦井通風(fēng)的效率,創(chuàng)造了良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。
[1] 季現(xiàn)偉.基于三維條件的礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)解算系統(tǒng)研究[D].昆明:昆明理工大學(xué),2012.
[2] 任甲澤,趙 偉,吳冷峻,等.和睦山礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整方案研究[J].礦業(yè)快報,2008(8):72-73.
2015-05-18)
李春生(1972—),男,助理工程師,243181 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣太白鎮(zhèn)。