丁孟軍
(中鋼集團山東礦業(yè)有限公司)
自動化遠程智能監(jiān)控在礦山溜破系統(tǒng)的應(yīng)用
丁孟軍
(中鋼集團山東礦業(yè)有限公司)
礦山井下溜破系統(tǒng)粉塵多、噪音大、濕度高,對現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施及操作人員造成不利的影響;同時,原有的繼電控制系統(tǒng)故障率高,故障查找與處理效率低,升級改造困難。為了改變現(xiàn)狀和提升設(shè)備運轉(zhuǎn)率,采用可編程控制器、檢測儀器儀表、網(wǎng)絡(luò)交換機、遠程控制計算機、WINCC軟件等對溜破系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造,完善了系統(tǒng)的安全保護,提高了設(shè)備的生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了礦山井下溜破系統(tǒng)設(shè)備的遠程自動化智能監(jiān)控,達到了預(yù)期的目的。
溜破系統(tǒng) 可編程控制器 自動化遠程控制 冗余環(huán)網(wǎng)
在科技日益發(fā)展的今天,不斷提升設(shè)備的自動化水平,改善操作人員的工作環(huán)境,提升設(shè)備的運轉(zhuǎn)效率,提升設(shè)備本質(zhì)化安全的水平是大勢所趨,也是科技發(fā)展的必然結(jié)果。目前礦山井下大部分設(shè)備自動化水平低,很多設(shè)備仍是繼電控制,對設(shè)備的高效運行及安全生產(chǎn)造成不利影響。因此,許多礦山設(shè)備急需改造升級。礦山井下溜破系統(tǒng)設(shè)備包括重型板式給料機、鄂式破碎機、除塵系統(tǒng)等,設(shè)備安裝在井下幾百米,現(xiàn)場存在大量的粉塵、潮氣等,環(huán)境比較惡劣,傳統(tǒng)的繼電控制難以保證設(shè)備的高效、可靠運轉(zhuǎn),對于設(shè)備故障很難做到快速判斷和及時處理。通過對電控系統(tǒng)自動化遠程智能監(jiān)控改造,提升設(shè)備的技術(shù)含量,對故障可以進行遠程診斷和處理,極大地提升設(shè)備的運轉(zhuǎn)效率,降低操作人員的工作強度,改善操作人員的工作環(huán)境。
為保證電控系統(tǒng)改造后的可靠性和穩(wěn)定性,采用工業(yè)級計算機、以太網(wǎng)交換機以及相關(guān)的檢測儀器儀表實現(xiàn)對遠程設(shè)備數(shù)據(jù)的采集及智能監(jiān)控。
PLC柜內(nèi)配置隔離變壓器、西門子模塊、中間繼電器等??删幊炭刂破鬟x用西門子S7-300系列,可編程控制器對環(huán)境要求低,可在粉塵、濕度較為惡劣的環(huán)境中工作,而且可編程控制器對電源電壓的要求低,抗干擾能力強,具有較強的抗震性能,同時可編程控制器較易實現(xiàn)電控系統(tǒng)的優(yōu)化升級,通過通訊模塊可實現(xiàn)遠程設(shè)備聯(lián)網(wǎng)通訊及遠程診斷監(jiān)控,連接其他設(shè)備方便。PLC配置有CPU模塊,數(shù)字量輸入模塊、輸出模塊,模擬量輸入模塊,以太網(wǎng)通訊模塊,電源模塊[1]。CPU模塊選用CPU315-2DP,用于進行邏輯運算及數(shù)學運算,并協(xié)調(diào)整個系統(tǒng)的工作。數(shù)字量輸入模塊用于連接外部的機械觸點和電子式傳感器,例如位移傳感器、控制按鈕、接觸器的輔助觸點等。數(shù)字量輸出模塊用于驅(qū)動接觸器、中間繼電器、指示燈等負載。模擬量輸入模塊采集現(xiàn)場設(shè)備電流、電壓、溫度、料位等模擬量數(shù)據(jù)。CP343-1模塊將S7-300連接到公司級千兆網(wǎng),實現(xiàn)上位機和其他PLC的連接。
以太網(wǎng)交換機選用MOXA EDS-510A系列,EDS-510A千兆網(wǎng)管型以太網(wǎng)交換機配有3個端口,2個用于構(gòu)建支持Turbo Ring和Turbo Chain(自愈時間小于20 ms),RSTP/STP和MSTP網(wǎng)絡(luò)冗余協(xié)議,增加骨干網(wǎng)絡(luò)的可靠性和可用性。EDS-510A系列保證了本系統(tǒng)的通信安全。
檢測儀表主要有超聲波料位計、溫度傳感器、位移傳感器、電流變送器等。超聲波料位計、溫度傳感器及電流變送器將探測到的料位、溫度、電流轉(zhuǎn)換成4~20 mA電流,輸入到模擬量輸入模塊。位移傳感器將位移信號輸入到數(shù)字量模塊,實現(xiàn)位移信號的采集。
對配置的PLC模塊進行硬件組態(tài),在配置機架(HW Config)窗口中對機架、模塊、分布式I/O(DP)機架以及接口子模塊等進行排列。按照控制系統(tǒng)性質(zhì)使用硬件及網(wǎng)絡(luò)配置,然后在組態(tài)中定義每個模塊的參數(shù),使軟件和硬件能夠一一對應(yīng)[1],見圖1。本地控制操作臺ET200利用Profibus DP總線與PLC通信,代替了大量的分散獨立的連接電纜,節(jié)約了安裝調(diào)試時間及改造升級成本。
圖1 可編程控制器硬件配置
以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)拓撲有總線型、星型、冗余型環(huán)網(wǎng)3種,冗余環(huán)網(wǎng)是使用一個連續(xù)的環(huán)將每臺設(shè)備連接在一起,能夠保證千兆級環(huán)形工業(yè)以太網(wǎng)的可靠性,具有傳輸速度塊,通訊可靠,具備單點斷路自動愈合的功能[2]。采用工業(yè)級千兆冗余環(huán)網(wǎng),本系統(tǒng)將交換機串入公司級光纖冗余環(huán)網(wǎng),實現(xiàn)遠程通信?,F(xiàn)場PLC與公司級環(huán)網(wǎng)連接見圖2。
圖2 公司環(huán)網(wǎng)與PLC的通訊連接
對CP343-1模塊進行通信設(shè)置,通過修改模塊的IP地址和子網(wǎng)掩碼,在不安裝SIEMEN-NET軟件的前提下實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊連接。TCP/IP協(xié)議支持大數(shù)據(jù)量的傳輸,數(shù)據(jù)可以通過工業(yè)以太網(wǎng)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)傳輸。SIMATIC S7可以通過建立TCP連接來發(fā)送和接收數(shù)據(jù)[2],見圖3。
圖3 CP343-1通信設(shè)置
遠程自動化監(jiān)控平臺采用WINCC監(jiān)控軟件。SIMATIC Wincc性能全面、技術(shù)先進、系統(tǒng)開放,通過OPC方式實現(xiàn)與遠程PLC連接。WINCC能夠提供生成復雜可視化任務(wù)的組件和函數(shù),并且生成畫面、腳本、報警、趨勢和報表的編輯器,使用Microsoft SQL Server 2000作為其組態(tài)數(shù)據(jù)和歸檔數(shù)據(jù)的存儲數(shù)據(jù)庫[3]。
此系統(tǒng)包括2種控制方式,一種為本地控制,一種為遠程控制,以本地控制為優(yōu)先級。本地控制和遠程控制又分為手動、自動和檢修3種控制方式。系統(tǒng)狀態(tài)畫面顯示現(xiàn)場溫度、料位、電流、故障、設(shè)備運行狀態(tài)等。WINCC遠程監(jiān)控畫面可以實現(xiàn)遠程、本地以及自動、手動、檢修方式的切換,同時可以通過手動實現(xiàn)遠程設(shè)備的啟動和停止的操作。故障畫面主要顯示破碎堵塞故障、變頻器故障、重板電流高故障、信號急停故障等,見圖4。
圖4 溜破系統(tǒng)WINCC監(jiān)控畫面
自動化遠程智能控制考慮的首要問題是設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)。為了保證設(shè)備的監(jiān)控及操作安全,在設(shè)備的各個關(guān)鍵部位安裝檢測儀器儀表[4],將檢測到的現(xiàn)場信號輸入到PLC模塊,經(jīng)過CPU的運算控制,實現(xiàn)安全控制連鎖功能。
井下上部溜井深度為190 m,溜井的下部是重型板式給料機,當運輸機車卸料時料石的沖擊力較大,如果不能保證溜井內(nèi)有相當深度的料石作為緩沖,將對重型板式給料機產(chǎn)生破壞性沖擊。為了不放空溜井,在溜井的上部安裝一套料位傳感器,通過信號傳輸?shù)絊7-300 PLC運算處理,處理結(jié)果參與聯(lián)鎖控制,程序見圖5。當料位下降到一定深度后,重型板式給料機停止運行,避免了料石沖擊。
為了防止大塊堵塞破碎機進料口,造成設(shè)備損壞,在破碎機內(nèi)部安裝一套機械限位開關(guān),見圖6。當內(nèi)部料位堵塞上升到一定高度后,料石擠壓機械限位開關(guān),開關(guān)信號(轉(zhuǎn)換成信號M37.3)送入到PLC與重型板式給料機,進行聯(lián)鎖,具體程序見圖7。
圖5 料位傳感器數(shù)據(jù)處理程序
圖6 破碎機防堵塞開關(guān)示意
為了控制下部小溜井料位,防止溜井滿倉造成破碎機悶機事故,在料倉的頂部安裝料位傳感器和機械料位計各一套。當料位到達一定高度后,料石沖擊機械限位開關(guān),開關(guān)信號(I8.0)送入到PLC,進行聯(lián)鎖,程序見圖8。同時料位傳感器模擬量信號也送入到PLC,經(jīng)過運算后進行聯(lián)鎖控制。當料位高時,控制重型板式給料機及破碎機停車。
在設(shè)備無人值守自動運轉(zhuǎn)的情況下,對設(shè)備的運行狀態(tài)進行遠程實時監(jiān)控和安全閉鎖非常重要。尤其在設(shè)備的關(guān)鍵運轉(zhuǎn)部位安裝各種傳感器,對現(xiàn)場信號進行采集運算,實時監(jiān)控是非常必要的。當設(shè)備出現(xiàn)異常情況時,如電流升高、重板跑偏、設(shè)備震動、溫度升高、料石堵塞等,WINCC將發(fā)出報警信號,同時在軟件的內(nèi)部進行保護閉鎖,防止設(shè)備故障進一步惡化。通過SIMATIC Manager軟件對程序進行監(jiān)控與維護,及時了解現(xiàn)場設(shè)備所有部位運轉(zhuǎn)的狀態(tài)及故障,為快速處理設(shè)備故障提供了可靠的參考依據(jù)。
通過對井下溜破系統(tǒng)設(shè)備遠程智能自動化控制的優(yōu)化,有效地降低了設(shè)備的故障率,實現(xiàn)了可視化監(jiān)控,可以快速判斷和處理故障,實時掌握設(shè)備的運
圖7 破碎機防堵塞保護程序
圖8 防滿倉機械料位保護程序
行狀態(tài),極大地提升了設(shè)備的運轉(zhuǎn)效率,提高了設(shè)備運行的安全性、穩(wěn)定性、可靠性,改善了操作人員的工作環(huán)境,降低了成本。優(yōu)化后的系統(tǒng)利于今后的升級改造,也可較容易地融入到公司級數(shù)字化控制系統(tǒng),為實現(xiàn)公司級設(shè)備集中控制管理打下了堅實的基礎(chǔ)。
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2014-10-27)
丁孟軍( 1971—),男,副總經(jīng)理,工程師,277713 山東省臨沂市蒼山縣魯城鄉(xiāng)。