李 超 毛春雷
(1.河南龍成集團(tuán)許昌礦業(yè)有限公司;2.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;3.金屬礦山安全與健康國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;4.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國(guó)家工程研究中心有限公司)
許昌鐵礦主溜井加固施工實(shí)踐
李 超1毛春雷2,3,4
(1.河南龍成集團(tuán)許昌礦業(yè)有限公司;2.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;3.金屬礦山安全與健康國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;4.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國(guó)家工程研究中心有限公司)
根據(jù)許昌鐵礦礦石主溜井實(shí)際運(yùn)行狀況,分析了主溜井的破壞原因,在此基礎(chǔ)上制定了主溜井的兩種加固方案,并進(jìn)行了安全經(jīng)濟(jì)合理性比較。方案實(shí)施后消除了溜破系統(tǒng)運(yùn)行中的安全隱患,達(dá)到了預(yù)期效果。
主溜井 井壁塌落 加固
許昌鐵礦于2007年建礦,一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力200萬t/a。礦石主溜井高120.3 m,凈直徑3.5 m,其中上部礦倉高13 m,凈直徑6 m,統(tǒng)一采用鋼纖維混凝土筑支護(hù),局部有鋼筋網(wǎng)、錨桿、混凝土聯(lián)合支護(hù)。
主溜井-200,-250,-327 m水平段于2012年6月中旬投入使用,至2013年5月累計(jì)通過礦石50萬t。在生產(chǎn)過程中經(jīng)常有鋼纖維混凝土、鋼筋網(wǎng)脫落,溜井堵塞頻繁發(fā)生,多次采用放炮處理,導(dǎo)致主溜井井壁、上部礦倉壁塌落,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),危及-327 m破碎硐室及-250 m水平卸礦站的安全。為了保證礦井正常生產(chǎn),于2013年5月對(duì)主溜井井壁塌落部分進(jìn)行修復(fù)。
主溜井布置如圖1所示。
圖1 主溜井布置示意
溜井從上部礦倉下口向上垂直破壞高度38 m,礦倉直徑由原來的6 m擴(kuò)大成下口8 m,中部13 m,上部8 m的橢球體,斷面積由圓形變?yōu)闄E圓形,已破壞至-280 m水平,還有繼續(xù)向上塌落的跡象。
分析主溜井上部礦倉破壞的原因主要有:
(1)主溜井西北方向約27 m處為F3斷層,受斷層影響,井壁-300 m位置節(jié)理發(fā)育且有滲水現(xiàn)象,導(dǎo)致溜井片幫和塌方。
(2)-200,-250 m兩中段卸礦口格篩孔規(guī)格600 mm×600 mm,礦石普氏系數(shù)f=12~14,礦石硬度大,后期格篩損壞后未能及時(shí)修補(bǔ),礦塊多大于600 mm,對(duì)井壁沖擊較大;處理堵塞事故時(shí)用氫氣球?qū)⒄ㄋ幩腿肓锞畠?nèi),無法準(zhǔn)確確定炸藥和氫氣球位置,爆破時(shí)對(duì)井壁損傷大。
(3)主溜井為多中段垂直溜井,-200 m中段礦石由卸礦硐室直接進(jìn)入主溜井,-250 m中段礦石經(jīng)溜槽進(jìn)入主溜井,溜井支護(hù)形式多為加鋼纖維混凝土澆筑,均對(duì)礦倉造成較大的沖擊。
(1)方案一:鋼筋混凝土加固。在主溜井內(nèi)安放模板,用混凝土填充,修復(fù)38 m破壞段,使其形成直徑6 m的礦石倉。
(2)方案二:鋼筋混凝土+錳鋼板+礦用工字鋼加固。用20 mm厚的錳鋼板作為主溜井內(nèi)壁,錳鋼板后面是12#礦用工字鋼間隔(800 m)排列,礦用工字鋼與塌落邊界之間的空間用鋼筋混凝土填實(shí),最終形成直徑6m的礦石倉。兩種加固方案投資比較見表1。
以放礦200萬t計(jì),綜合考慮,①方案一簡(jiǎn)單易操作,工期短,但須定期進(jìn)行大修,且大修期間影響正常生產(chǎn);方案二工期長(zhǎng),成本高,但服務(wù)年限長(zhǎng),檢修工期短,可利用停工期間加固,不影響生產(chǎn);②錳鋼板為龍成集團(tuán)子公司南陽漢冶特鋼有限公司的產(chǎn)品,螺紋鋼可充分利用前期生產(chǎn)過程中的邊角料,成本低;③后期礦工字鋼磨損到無法固定錳鋼板時(shí),服務(wù)年限仍比方案一長(zhǎng)。反復(fù)論證后,最終確定采用方案二進(jìn)行礦倉壁加固。
表1 加固方案主要材料及投資比較
3.1 礦倉修復(fù)施工
主溜井-318~-309 m段自下而上施工,形成下口5 m、上口6 m的喇叭狀井壁,此區(qū)域用12#礦用工字鋼、螺紋鋼、混凝土加固,施工后將細(xì)碎礦石填入主溜井-270 m;對(duì)-270~-280 m進(jìn)行縮口,形成下口7 m、上口3.5 m的喇叭狀井壁,此區(qū)域先用錨索、錨桿支護(hù),再用錳鋼板、礦用工字鋼、螺紋鋼和混凝土加固,之后依次下放礦石,自上而下施工與下部對(duì)接,倉壁采用礦用工字鋼間隔800 mm排列,錳鋼板、螺紋鋼和混凝土加固。加固后的礦倉斷面見圖2。
38 m范圍內(nèi)井壁沿周長(zhǎng)每隔800 mm、沿縱向每隔1.5 m布置直徑22 mm的螺紋鋼連接組成喇叭狀的礦用工字鋼或錳鋼板護(hù),φ22 mm的螺紋鋼每根1.3~2.5 m,一端穿到孔內(nèi)與工字鋼或錳鋼板焊牢,另一端與井壁接觸做預(yù)埋件用,垂高1.5 m為一個(gè)循環(huán)。礦用工字鋼、錳鋼板之間采用段焊,段焊長(zhǎng)度200 mm。
3.2 質(zhì)量保證措施
( 1)各項(xiàng)材料要有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等,特別是混凝土塌落度的控制,結(jié)合運(yùn)距對(duì)其調(diào)配至200 mm。
(2)所有焊縫必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求,拼裝零部件盡可能在地面平焊,避免在井內(nèi)立焊,焊接前必須清理焊接面上的雜物。
圖2 主溜井礦倉加固(單位:mm)
(3)保證混凝土澆筑質(zhì)量?;炷翝仓^程中每班必須全區(qū)域震動(dòng)4次以上,澆筑后2 d沿井壁敲擊錳鋼板或礦用工字鋼,聽回音判斷是否有空洞,若空洞面積超過0.2 m2,必須注漿處理。
修復(fù)后的主溜井無堵塞現(xiàn)象,每月檢查1次,無破損現(xiàn)象,修復(fù)效果顯著。
為延長(zhǎng)礦工字鋼、錳鋼板等使用壽命,使用中仍需嚴(yán)控大塊礦石進(jìn)入溜井,同時(shí)需保持溜井高料位狀態(tài);爆破處理堵塞對(duì)溜井井壁傷害較大,應(yīng)盡量避免使用;為避免生產(chǎn)用水進(jìn)入主溜井,造成礦石膠結(jié)堵塞,可在鏟車斗及礦車底部切割小孔,使水分在裝運(yùn)過程中流出。
[1] 采礦設(shè)計(jì)手冊(cè)編寫組.采礦設(shè)計(jì)手冊(cè):第3卷[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1989.
[2] 劉永會(huì),張海茂,岳發(fā)強(qiáng),等.新城金礦主溜礦井塌落破壞分析及其修復(fù)[J].黃金,2000,21(9):25-26.
[3] 安建英,張?jiān)鲑F.溜井系統(tǒng)礦倉加固形式的探討[J].有色礦山,2002(1):15-16.
祝大家新年好!
2014-10-21)
李 超(1988—), 男,副經(jīng)理,461100 河南省許昌市。