茍延偉 符 云 郭順磊
(新疆寶地礦業(yè)股份有限公司)
新疆某選廠尾礦干排工藝及設(shè)備優(yōu)化
茍延偉 符 云 郭順磊
(新疆寶地礦業(yè)股份有限公司)
針對新疆某地鐵礦選礦廠尾礦庫庫容壓力較大,尾礦將面臨無處排放的情況,采用尾礦干排的新工藝方法進行改造,利用旋流器—高頻篩的設(shè)備組合,將尾礦漿濃縮脫水實現(xiàn)半干排,解決了選礦廠的生產(chǎn)問題,取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
尾礦干排 脫水篩 旋流器 工藝優(yōu)化 經(jīng)濟效益
新疆某地鐵礦選礦廠日處理量為1 500 t,處理原礦中金屬礦物種類較多,主要回收元素為鐵,鐵精粉回收后排出尾礦,尾礦采用傳統(tǒng)濕式排放進入尾礦庫堆存。該尾礦庫庫容為80萬m3,目前已經(jīng)使用4 a,按照每年排放13萬m3尾砂來計算,尾礦庫將在2015年堆滿,因此選礦廠面臨大量尾礦難以處理的問題。為此,采用旋流器—高頻篩組合的尾礦干排工藝來實現(xiàn)尾礦半干排,從而代替選礦廠原先尾礦庫的濕式排放。同時,脫水后的粗粒級尾礦產(chǎn)品用于制作免燒磚,達到了尾礦干排與尾礦資源綜合利用的目的,有效緩解了尾礦庫的庫容壓力且經(jīng)濟效益顯著[1-3]。
1.1 干排工藝流程
尾礦干排系統(tǒng)采用2段旋流器和脫水篩組成半干排工藝流程,來自選礦廠的尾礦首先給入1段濃縮旋流器,經(jīng)旋流器濃縮后,1段旋流器沉砂與2段旋流器沉砂一同給入高頻脫水篩,1段旋流器溢流進入脫水篩篩下箱,與脫水篩篩下物料混合由渣漿泵送入2段高效濃縮旋流器,2段旋流器溢流進入尾礦庫;脫水篩篩上物料含水量控制在20%以下,實現(xiàn)干排。尾礦干排工藝流程見圖1。
圖1 尾礦干排工藝流程
1.2 尾礦干排工藝設(shè)備
1.2.1 JY350-3-XA水力旋流器組與JYG100-20-XK水力旋流器組
旋流器作為一種高效的分級、濃縮設(shè)備,在尾礦干排工藝中有顯著的優(yōu)勢。煙臺中鼎環(huán)??萍加邢薰就ㄟ^對旋流器采用漸開線入料、矩形漸縮給礦管、厚壁溢流管等先進技術(shù)的優(yōu)化改造,使其與常規(guī)旋流器相比具有沉砂濃度高、濃縮效果好,使用壽命長等優(yōu)點,在技術(shù)性能方面均優(yōu)于常規(guī)旋流器。
1.2.2 DWG21脫水篩
DWG21脫水篩是煙臺中鼎公司借鑒國外先進的專業(yè)設(shè)備開發(fā)出來的尾礦專用脫水設(shè)備,專門針對超細粒級尾礦脫水的高效改進型脫水篩,該設(shè)備與傳統(tǒng)脫水設(shè)備比較具有以下特點:
(1)DWG21脫水篩起振裝置采用自同步技術(shù),保障了脫水篩在工作頻率高,時間長的工作狀態(tài)下的穩(wěn)定運行。脫水篩減震則采用進口純天然高彈性橡膠彈簧,橡膠的拉伸伸長率可達900%以上,抗拉強度可達24 MPa以上,具有極佳的減震效果和長期運行不變形的特點,從而達到了脫水篩運行平穩(wěn)和基礎(chǔ)支柱無振動的特殊效果。
(2)DWG21脫水篩的篩板安裝結(jié)構(gòu)采用德國申克公司的子母卡扣式固定方式,具有安裝簡單、拆卸方便、不易脫落的優(yōu)點,整個篩面完全平整無任何阻擋物,保證了物料的出料速度。
2.1 生產(chǎn)運行調(diào)試中存在的問題
新疆某地鐵礦選礦廠尾礦干排系統(tǒng)于2014年8月開工建設(shè),同年9月投入生產(chǎn),選礦廠產(chǎn)生的尾礦干礦量為30 t/h,尾礦礦漿濃度為9%~12%,尾礦-0.074 mm粒級占88%左右。在尾礦干排工藝系統(tǒng)投入使用后生產(chǎn)運行基本正常,但運行初期仍存在以下主要問題:
(1)2段旋流器工作狀態(tài)不佳,沉砂嘴、溢流管有不同程度的堵塞且疏通困難。
(2)尾礦干排產(chǎn)率較低,未達到預(yù)期設(shè)計60%以上的指標。
2.2 相應(yīng)解決措施
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及分析表明,旋流器的工作狀態(tài)是制約尾礦干排系統(tǒng)干排產(chǎn)率的重要因素,因此為了達到60%以上的干排產(chǎn)率,現(xiàn)場采取了以下措施:
(1)2段旋流器組型號為JYG100-20-XK,進料口、沉砂嘴、溢流管尺寸均較小,礦漿中的雜物經(jīng)常造成阻塞,影響旋流器的工作狀態(tài)。因此在選別系統(tǒng)1段分級溢流處與干排系統(tǒng)1段旋流器組溢流箱處進行改造,增設(shè)篩孔尺寸為6 mm的PVC篩板,過濾雜物,解決尾礦干排流程中2段旋流器阻塞的問題。
(2)對現(xiàn)場DWG21型振動脫水篩進行改造,將脫水篩前端下料口處用于增厚干排物料厚度的擋板割除,進一步提高物料的下料速度,從而增加干排產(chǎn)率。
(3)考慮干排產(chǎn)率未達到設(shè)計指標,為提高尾礦干排產(chǎn)率的同時保證給入脫水篩物料的濃度,將1段旋流器組的2用1備改為同時開3臺,沉砂嘴大小由45 mm調(diào)整為35 mm,將2段旋流器組的沉砂嘴大小由12 mm調(diào)整為8 mm。
2.3 改造效果
經(jīng)改造后,對現(xiàn)場進行流程考查,各項技術(shù)指標見表1。
表1 生產(chǎn)運行中的各項技術(shù)指標 %
取樣點濃度產(chǎn)率-0.074mm粒級含量尾礦10.46100.0088.661段旋流器溢流5.1244.8897.051段旋流器沉砂69.4355.1263.202段旋流器沉砂65.1772.802段旋流器溢流3.4730.2997.20干排產(chǎn)品83.9269.7164.00
由表1可知,該工藝流程中干排產(chǎn)率達到69.71%,干排產(chǎn)品含水量在17%以下,可直接通過皮帶輸送至干堆。干排系統(tǒng)的運行大大減少了進入尾礦庫的礦漿總量,緩解了尾礦庫的庫容壓力。
經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)運行,得到的尾礦干排系統(tǒng)生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)見表2。
表2 尾礦干排系統(tǒng)經(jīng)濟效益
由表2可知,采用尾礦干排工藝,單位運行成本為6.16元/t。因此,尾礦干排不僅在環(huán)保方面占據(jù)較大優(yōu)勢,經(jīng)濟效益方面也存在一定優(yōu)勢。
(1)干排工藝在新疆某鐵礦選礦廠的應(yīng)用結(jié)果表明,旋流器與脫水篩組合設(shè)備可實現(xiàn)尾礦的快速干排,旋流器沉砂濃度高、產(chǎn)率大,脫水篩篩上干砂含水率在17%以下,整套設(shè)備具有濃縮效率高、設(shè)備投資少、占地面積小、運行成本低的優(yōu)點。
(2)生產(chǎn)實踐表明,通過尾礦干排項目的實施,解決了選廠面臨的大量尾礦難以處理的問題,緩解了尾礦庫的庫容壓力,降低了企業(yè)的安全、環(huán)保風險,且經(jīng)濟效益較為可觀。
(3)該項目的順利完成,進一步推進了尾礦干排項目的現(xiàn)場應(yīng)用,并為日后解決相同問題提供了技術(shù)參考。尾礦干排項目本著“低投入、高效益”的原則,通過小的投資,得到了可觀的經(jīng)濟效益,對于保護環(huán)境、實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展有重要的意義,且應(yīng)用前景廣闊。
[1] 趙 暉.尾礦工程[M].北京:冶金工業(yè)出版社.1986.
[2] 趙龍錄,楊玉華,賈承恩.鐵礦尾礦干法排放工藝及設(shè)備[J].金屬礦山,2009(12):148-150.
[3] 宋雪娟.尾礦貯存方式的一種趨勢——干堆技術(shù)[J].新疆有色金屬,2007(4):73-75.
2014-11-16)
茍延偉(1984—),男,工程師,838204 新疆鄯善縣。