文 | 王 晶
我國高端制造再獲重大突破煤化工核心裝備躋身世界級
文 | 王 晶
我國首套國產(chǎn)10萬Nm3h空分裝置壓縮機組
“十萬空分壓縮機,試車成功!”隨著沈鼓集團總經(jīng)理孔躍龍一聲洪亮的宣告,營口試驗基地的中控室內(nèi)響起一陣熱烈的掌聲。這意味著超大型空氣分離裝置中有了“中國芯”的跳動,中國人有了自己的首臺套10萬空分裝置壓縮機組。沈鼓集團與德國西門子、曼透平等,成為世界上屈指可數(shù)的可以生產(chǎn)大型空分裝置壓縮機組的公司之一。
此時,中央控制室里人們擊掌、擁抱,分明是一片歡呼的海洋。10萬空分項目主設(shè)計師汪創(chuàng)華的眼里噙滿淚水,沈鼓人臉上洋溢著燦爛的笑容。這是數(shù)以億萬的汗珠滾出來的成績,這是七千沈鼓人肩扛出來的責任,這是沈鼓人十年艱苦研發(fā)的成果,這是重大國產(chǎn)化裝備國產(chǎn)化進程中的一座豐碑!
2013年8月,沈鼓集團以雄厚的設(shè)計制造和試驗技術(shù)優(yōu)勢、可靠的技術(shù)方案,贏得了用戶和國家的信任,承擔了研制10萬空分機組這一艱巨而光榮的任務(wù)。
中國機械工業(yè)聯(lián)合會原總工程師隋永濱曾提到:“10萬空分裝置的國產(chǎn)化,是中國制造業(yè)長久以來的中國夢。神華寧煤項目為我們實現(xiàn)這一夢想,提供了與國外先進裝置同場競技的擂臺。”為了完成這一鑄就“國之重器”的夢想,沈鼓與杭氧、杭汽三家企業(yè)組建聯(lián)合攻關(guān)團隊,通力合作,開啟了高端裝備國產(chǎn)化的航船。
作為煤化工的核心設(shè)備,一套400 萬噸/年煤間接液化制油裝置,需要12套10萬空分(即100000Nm3/h制氧量)空氣壓縮機配套。到2015年,國家在建和待核準的煤化工項目,需要此類規(guī)模空分壓縮機近百套。在此之前,此項核心技術(shù)被西門子、曼透平等國際工業(yè)巨頭所把持,中國企業(yè)很難在這個領(lǐng)域分得訂單。超大型空分裝置用壓縮機的國產(chǎn)化將為國家節(jié)省大量的外匯,同時使得中國人掌握核心技術(shù),在國際工業(yè)裝備制造領(lǐng)域擁有更多的話語權(quán)和主動權(quán)。
此次10萬空分壓縮機組國產(chǎn)化成功與否將關(guān)系到我國煤化工用10萬空分裝置能否完全實現(xiàn)自主制造生產(chǎn)的成敗,因為壓縮機是裝置的核心,煤化工工藝流程長,工藝復雜,壓縮機與上述各段工藝流程息息相關(guān),是整個裝置中最關(guān)鍵的“心臟”設(shè)備。
成功不是一蹴而就的。沈鼓集團從2002年開始便致力于大型空分裝置用壓縮機的研制。2004年沈鼓國內(nèi)首臺套國產(chǎn)化4萬空分壓縮機組成功交付用戶。同年,在無合同的條件下,自籌資金完成了3.5萬齒輪組裝式空壓機組樣機的制造與試驗。2006年,國內(nèi)首臺套國產(chǎn)化5.2萬空分壓縮機組成功交付中原大化用戶,并一次開車成功。2010年,國家發(fā)改委能源局確定沈鼓集團為國內(nèi)唯一的大型透平壓縮機研發(fā)中心。同年,沈鼓自籌資金完成5萬多軸多級齒輪組裝式空分增壓機組樣機的研發(fā)設(shè)計,于2012年完成了制造與試驗工作,并完成了二十多項自主研發(fā)新技術(shù)的試驗驗證。2012年,國家發(fā)改委批準沈鼓集團承擔國家《大型透平壓縮機組研發(fā)(實驗)中心建設(shè)項目》,在營口投資7億元建設(shè)國內(nèi)唯一的10萬千瓦試車臺位,具備大型壓縮機組全壓全負荷試車條件。
“堅決發(fā)揚沈鼓人四個‘特別精神’,聚集全員智慧和力量,堅決確保10萬空分機組項目研制,攻堅戰(zhàn)必勝!”這是沈鼓集團董事長蘇永強在“10萬空分壓縮機組項目啟動會”上向全體沈鼓人發(fā)出的動員令,同時與17個專項工作小組負責人簽訂了責任狀。當年的承諾,沈鼓人百折不撓、力拔千鈞,用實際行動證明他們做到了。
早在2011年,沈鼓集團就集中優(yōu)勢資源,迅速成立了一支強大的由優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人員組成的研發(fā)團隊。集團董事長蘇永強親自主抓,集團副總經(jīng)理戴繼雙負責實施,當時的集團總工程師王學軍親自掛帥,聘請國內(nèi)知名專家進行評審,制訂了詳細的技術(shù)方案和措施,確保十萬空分項目組織有力。
具備多年重大項目實戰(zhàn)經(jīng)驗的設(shè)計院副院長汪創(chuàng)華責無旁貸地承擔起10萬空分項目總設(shè)計師的重任。從此,幾年下來,他的人生印記中便與10萬空分這個詞難以割裂開來,每一處設(shè)計都匠心獨運,每一項創(chuàng)新都傾注了萬般心力。
“沒錯,十萬空分是座山,只有敢攀登的人才能見識成功的風景。在這條路上,你必定要舍棄太多,幾年如一日投入到一項工作中。但是我們要做的就是開拓這片市場,為中國裝備國產(chǎn)化再創(chuàng)第一,做第一個吃螃蟹的人,只許成功,不準失敗。”在汪創(chuàng)華的激情鼓舞下,參與設(shè)計研發(fā)的技術(shù)人員們,熱血沸騰地投入到10萬空分的設(shè)計當中。承擔這個項目后,面對巨大的壓力,他們迎難而上。先后有60人參與到這個設(shè)計團隊中。武斌就是其中擔綱的一員,并承擔了總體的設(shè)計任務(wù)。他白天研究學習、跑車間,晚上研究技術(shù)資料,針對每一個方案進行研究,對每一處風險點進行評估,并進行優(yōu)化。
全國知名的技術(shù)專家崔連順在工藝方面給出無數(shù)個可行性的建設(shè)性意見。楊樹華、劉長勝、鄭志國、肖忠會等專家在隨時關(guān)注項目進展的同時,專門抽調(diào)精兵強將作為項目設(shè)計堅實的后盾,隨時保證每一個分析、計算和模型試驗都準確無誤,及時提供最準確的參數(shù);這是一場屬于技術(shù)尖兵的頭腦風暴,這是一次代表中國工業(yè)科研水平實力的展現(xiàn)。
“雄關(guān)漫道真如鐵,而今邁步從頭越?!眲?chuàng)新的過程是艱難的,一切都要從零開始。10萬空分壓縮機組采用的是軸流+離心空壓機及組裝式增壓機的結(jié)構(gòu)設(shè)計。在研發(fā)設(shè)計過程中,沈鼓集團技術(shù)專家依靠成熟先進的大型、超大型離心壓縮機技術(shù)和大型軸流壓縮機技術(shù),在掌握軸流+離心優(yōu)化匹配技術(shù)的基礎(chǔ)上,進行了技術(shù)的再優(yōu)化、再創(chuàng)新、再升級。
殼體的主設(shè)計劉曉鵬回憶時說“為了滿足裝置高效率、高性能的要求,此次產(chǎn)品設(shè)計采用全新結(jié)構(gòu),無論是壓縮機自身還是增壓機的結(jié)構(gòu)設(shè)計還是密封、殼體,都沒有經(jīng)驗可借鑒?!钡@一切并沒有成為沈鼓人的障礙。他們不斷地與杭氧及用戶進行溝通,確保每個參數(shù)的準確,及時獲取最新的資料;與具備世界最先進技術(shù)的國際知名公司合作,確保各項技術(shù)應(yīng)用都是國際上最先進的技術(shù)。幾百次的研究、評審分析和協(xié)調(diào)會,61期大型會議組織,50多項科研課題的研究,300多個風險點評估,數(shù)千個不眠之夜的奮戰(zhàn),沈鼓人為用戶交上了最優(yōu)的方案。
10萬空分壓縮機組的加工、裝配過程近乎一場百團大戰(zhàn)。
所有子公司和部門全部為10萬空分這一沈鼓集團“特大共產(chǎn)黨員工程”奉獻智慧,戮力拼搏。在轉(zhuǎn)子車間,壓縮機主軸重量近30噸。需要采用三段臥式把合,并且要求一次成功。主軸左、右段與中間段僅有0.02~0.04mm的空隙,相當于頭發(fā)絲的十分之一,安裝稍有疏忽都會前功盡棄。左右兩側(cè)共有44個螺栓,平均每個螺栓都要經(jīng)過工人800多次的精確敲擊,1000多次拉伸才得以完成。十萬空分項目中的空壓機轉(zhuǎn)子長7660mm,300余人次對工裝、設(shè)備和場地安全性進行反復的推敲。每個葉輪有一噸重,操作人員綁好安全帶,站在7米多高的裝配架上進行操作。
在定子車間,接到生產(chǎn)任務(wù),車間高度重視,密切關(guān)注生產(chǎn)進程。迅速成立十萬空分項目定子部件生產(chǎn)領(lǐng)導小組,認真研究制定專項生產(chǎn)作業(yè)計劃和保障措施,組織車間精干力量投入到產(chǎn)品的技術(shù)準備、計劃制定、過程管控及生產(chǎn)制造中。中央機殼加工工藝復雜,同一工序涉及多個班組協(xié)調(diào)作業(yè)。根據(jù)這一情況,車間生產(chǎn)科按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點,嚴格遵照工藝流程,合理編制了十萬空分項目中央機殼專項生產(chǎn)計劃,并將計劃分解至每道工序,嚴格控制計劃時間節(jié)點,時刻跟蹤生產(chǎn)進度,合理安排人員,每個環(huán)節(jié)都由專人負責,做到各班組無縫對接,確保生產(chǎn)加工萬無一失。
神華寧煤400噸年煤制油項目配套國產(chǎn)化首臺套十萬空分空壓機組整機試驗見證會
在結(jié)構(gòu)車間,從產(chǎn)前技術(shù)準備開始,車間就選派曾多次為集團重難點產(chǎn)品提供技術(shù)服務(wù)的聶萬隆擔任技術(shù)“主刀”。接到十萬空分機組圖紙,聶萬隆立即仔細分析每個工藝環(huán)節(jié)的合理性以及可能出現(xiàn)的問題,并將發(fā)現(xiàn)的問題逐一與設(shè)計、工藝等部門溝通解決。隨后,聶萬隆手中的這根沉重的接力棒又傳到了“沈陽市焊接大王”、技術(shù)員甄必德的手中。他不放過任何一個問題,緊盯十萬空分機組生產(chǎn),每天加班成了他的家常便飯。
在營口試驗基地,為了神華寧煤10萬空分裝置空分壓縮機研制工作,沈鼓人每一項工作都竭心盡力,將每一個細節(jié)都做到極致,克服了重重困難。營口基地是在填海造陸的基礎(chǔ)上建設(shè)起來的,可以說是海平面附近拔起的一座工業(yè)宏偉建筑。建設(shè)伊始,水、電、汽都難以得到保障。試驗需要大量的淡水,沈鼓人采取各種辦法,從其他處運來淡水;新建陸地電力系統(tǒng)不穩(wěn)定,試車人員也想盡辦法,在試車時間上進行了周密的計劃;蒸汽機用汽使用燃氣燒水來解決。此外,攻破解決了汽輪機乏汽管道與廠房平臺橫梁干涉,汽輪機抽真空系統(tǒng)真空指數(shù)不穩(wěn)定等一系列技術(shù)問題,這樣通過技術(shù)攻關(guān)解決試驗難點的例子不勝枚舉。
2011年10月28日,國家發(fā)改委組織神華寧煤400萬噸/年煤炭間接液化項目重要設(shè)備安排協(xié)商會
汽輪機靜置于實驗臺上,空壓機、增壓機吊裝到位,在高10米的試驗臺上,橫臥著長30米,高5米,合重達478噸的鋼鐵巨龍。幾百名安裝工人上上下下地進行安裝。為了使開發(fā)的產(chǎn)品性能達到世界領(lǐng)先水平,沈鼓進行了大量的研究和實驗驗證,全部模擬用戶運行現(xiàn)場,甚至油管路都按照最高規(guī)格、最優(yōu)質(zhì)量,按照一比一大小進行制作,整個油氣管道錯綜復雜,在機組下仿佛織起一張龐大的網(wǎng)絡(luò)。為了保證機組的質(zhì)量,所有機組部件實行百分百探傷。所有經(jīng)過外協(xié)廠加工的零部件,細致檢查。以過濾器為例,外協(xié)廠加工后,到沈鼓重新噴砂,將過濾器重新拆卸,確保無一雜質(zhì)后,重新焊接,以防有雜質(zhì)劃傷軸流葉片。最后,進行全負荷聯(lián)動試驗,并針對性能進行了9項大型試驗。如汽輪機機械運轉(zhuǎn)試驗及其輔助裝置試驗、汽輪機驅(qū)動下的主空壓機的機械運轉(zhuǎn)試驗、全速全壓全負荷整機氣動性能試驗等。
“十萬空分的每一個部件,我們都像自己的‘眼球’一樣珍惜。我們每天進蒸汽管道檢查,都要套上特質(zhì)的鞋套,以防在管線內(nèi)壁留下痕跡。為了防止管道有剩余雜質(zhì)打傷葉輪,在試驗前,我們用揉好的面團吸附灰塵?!痹诂F(xiàn)場工作的裝配工人李程講述著。
聯(lián)動試驗前的過程就是一場分秒必爭、激烈的攻堅戰(zhàn)。
2014年12月5日,十萬空分轉(zhuǎn)子在南京汽輪機廠完成了高速動平衡,各項參數(shù)全部達標,性能合格。下一步就是將轉(zhuǎn)子送到遼寧營口的試驗基地進行組裝。沈鼓人為了確保轉(zhuǎn)子安全抵達,派出運輸公司全程擔任3500公里的運輸任務(wù),一路風塵,霧氣籠罩,高速禁行。長途跋涉,加油站難尋,沈鼓人放棄開暖風取暖,在怒號的寒風中吃住車中。天公降雪,為防止大雪封路,沈鼓人又頂住疲憊,連續(xù)48小時奔馳,終于如期將轉(zhuǎn)子運到營口試驗基地進行安裝。
1月14日,臨近汽輪機機械運轉(zhuǎn)試驗倒計時不到20小時。主設(shè)計汪創(chuàng)華突然愁眉不展,他立刻召集營口現(xiàn)場相關(guān)人員召開緊急會議。汽輪機試驗馬上開始,意味著十萬空分機組的全面試驗即將展開??蓴?shù)九寒冬,北方的冬天異常寒冷,冰雪覆蓋了整個營口試驗基地,試驗用的冷凝水發(fā)生了凍結(jié)?!按蠹矣惺裁匆庖娊ㄗh么?用戶的期盼,我們的責任,試車堅決不能拖?!蓖魟?chuàng)華講述了他內(nèi)心的困惑。會議室內(nèi)陷入了一片沉靜,突然有一個聲音不知從何處傳出:“營口有得天獨厚的溫泉,不如我們就干脆給循環(huán)水系統(tǒng)洗個熱水澡吧?!?“好,就這么辦,就是天上下刀子,都不能阻擋我們試車。”試車副總指揮李鵬態(tài)度堅決。話音剛落,他便趕緊拿起了電話,聯(lián)系幾十臺車運送溫泉保證冷凝水暢流不凍,但就是這樣,也不知道能否奏效,所有人心里都無比忐忑。第二天一早,李鵬一來到試驗臺,便高興地跺腳。原來天公作美,冰雪融化,氣溫升高,冷凝水融化,完全具備試車條件,所有的擔心都煙消云散。隨后,歷時9個小時的汽輪機機械運轉(zhuǎn)試驗,直至 15日下午3點整個試驗結(jié)束,預(yù)示著沈鼓集團為神華寧煤年產(chǎn)400萬噸煤制油項目10萬空分裝置研究開發(fā)的空分壓縮機機組進入全面的試驗階段!
2015年1月初完成了鍋爐及其蒸汽供給系統(tǒng)、汽輪機蒸汽凝液系統(tǒng)、頂軸油系統(tǒng)、蒸汽管道系統(tǒng)、減溫減壓器、凝汽(包括抽氣器、乏汽管路等)系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、密封等各系統(tǒng)的調(diào)試;隨后完成了汽輪機+減速機(帶盤車裝置)的機械運轉(zhuǎn)試驗,該實驗還包含了超速保護試驗、超速試驗、升速速率試驗等試驗項目,驗證了汽輪機、監(jiān)測儀表和控制系統(tǒng)等輔機系統(tǒng)的可靠性。試驗結(jié)果滿足API612-2005的標準規(guī)定,機械運轉(zhuǎn)的性能指標優(yōu)于API612-2005標準的規(guī)定。
2015年1月中旬,完成了汽輪機驅(qū)動下的空壓機機械運轉(zhuǎn)試驗。試驗結(jié)果表明,空壓機的機械運轉(zhuǎn)的性能指標均滿足了合同要求,并優(yōu)于API617-2002標準規(guī)定。
1月末,進行了空壓機的全速全壓全負荷性能試驗,測試空壓機在可調(diào)靜導開度為+15°、+10°、+5°、0°的全性能曲線。
3月中旬,空壓機進行了第二次全速全壓全負荷性能試驗,測試空壓機在可調(diào)靜導開度為0°、-5°、-10°的性能曲線,并對第一次試驗結(jié)果(其它可調(diào)靜導開度)進行了復校,兩次試驗結(jié)果重復性很好??諌簷C的性能試驗按照ASME PTC-10Ι類試驗的標準進行,氣動性能指標達到了合同要求。
4月中旬,沈鼓集團委托第三方(西安熱工研究院有限公司)對汽輪機的進行了負荷性能測試,實驗的負荷來自空壓機。汽輪機試驗按照API612-2005及ASME PTC-6的標準規(guī)定進行,試驗負荷工況下性能指標(熱效率)優(yōu)于設(shè)計預(yù)期值。
5月中旬,由汽輪機驅(qū)動增壓壓縮機進行了機械運轉(zhuǎn)試驗,該實驗還包含了升速速率試驗和超速試驗,試驗滿足API617-2002的標準規(guī)定。經(jīng)測試,增壓壓縮機的機械運轉(zhuǎn)性能指標均達到了合同要求,并且優(yōu)于API標準規(guī)定。
5月末,進行了增壓壓縮機的全速全壓全負荷氣動性能試驗,測試出兩段入口導葉開度均為+40°+20°、0°、-10°的全性能曲線。
6月中旬進行了第二次氣動性能試驗,測試出壓縮機兩段入口導葉開度均為+60°、+40°、0°、-10°的全性能曲線,并對第一次試驗(其它導葉開度下)進行復校,結(jié)果重復性很好。經(jīng)兩次試驗結(jié)果顯示,實測效率高于設(shè)計預(yù)期值,但能頭偏高,使整機壓比偏高。
為了保證增壓壓縮機的壓比完全符合合同要求,沈鼓對增壓機的葉輪進行了修正處理,并與6月末進行了第三次全負荷試驗,結(jié)果顯示,葉輪修正后的增壓壓縮機性能指標完全達到了設(shè)計預(yù)期,能耗低于合同規(guī)定值。性能試驗按照ASME PTC-10Ι類試驗的標準進行,試驗結(jié)果表明,增壓壓縮機的性能指標優(yōu)于合同規(guī)定。
通過以上主機的各項試驗,減速機、盤車裝置、所有聯(lián)軸器、潤滑及控制油站、空壓機導葉伺服油站、儀表、閥門、控制系統(tǒng)等輔機的性能也同時得到了驗證,各設(shè)備滿足機組的需要,性能指標均達到了相關(guān)標準及合同要求。
2015年7月23日凌晨1點30分,隨著沈陽鼓風機集團有限公司副總經(jīng)理、神華寧煤年產(chǎn)400萬噸煤制油項目10萬空分裝置用機組的項目總經(jīng)理、產(chǎn)品試車總指揮戴繼雙的一聲令下,倒計時開始,現(xiàn)場所有人都屏住呼吸,所有人的心都懸著。“10、9、8、7、6……1”,試車副總指揮李鵬果斷按下啟動按鈕,屏幕上顯示九大系統(tǒng)的現(xiàn)場運行情況和各系統(tǒng)的參數(shù)變化,所有人目不轉(zhuǎn)睛地盯著屏幕,這時,對講機中不時傳來報告,“潤滑油系統(tǒng)正?!?、“油溫油壓正?!?、“冷凝水液位正?!?聽到各系統(tǒng)平穩(wěn)運行,人們的心稍稍平靜了一些。沖轉(zhuǎn)過程是對整個機組性能的考驗,“500轉(zhuǎn)正常”、“1000轉(zhuǎn)正?!?、“2800轉(zhuǎn)正?!敝醒肟刂剖覂?nèi)不時傳來監(jiān)控人員的報告。能否實現(xiàn)超高速運轉(zhuǎn)是檢驗整個機組是否合格的重要標志,在過超高速運轉(zhuǎn)值的那一刻,人們的瞳孔放大,緊緊盯著所有屏幕,“平穩(wěn)無異常!”中央控制室內(nèi)的這一聲洪亮的報告,讓所有人都振奮起來。機組完美地經(jīng)歷了暖機、越過臨界轉(zhuǎn)速、升速、穩(wěn)定轉(zhuǎn)速、跳閘重啟、超速、機械運轉(zhuǎn)試驗等完整試驗過程。
蒸汽滾滾,動力強勁。汽輪機、空壓機、增壓機聯(lián)機全速全壓性能試驗一氣呵成,整個試驗動力裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn),機械性能指標均優(yōu)于API標準的規(guī)定,這標志著沈鼓集團摘得了中國裝備制造業(yè)首臺國產(chǎn)化成果的又一桂冠。十萬空分壓縮機組研制試驗成功,必將載入中國工業(yè)裝備制造的史冊!
有著80年濃厚歷史底蘊的沈鼓,有著7000愛國熱忱的沈鼓人用實力書寫了工業(yè)裝備制造業(yè)新的歷史。多年來沈鼓集團的百萬噸乙烯壓縮機組、西氣東輸長輸管線壓縮機組、大型PTA壓縮機組、大型LNG壓縮機組、大型MTO壓縮機組等產(chǎn)品,在多個領(lǐng)域內(nèi)打破國外壟斷,被譽為中國裝備制造業(yè)與外商抗衡的“國家砝碼”。如今,沈鼓再奪工業(yè)桂冠。具有國際超高水平,全國唯一可以滿足十萬空分級壓縮機組聯(lián)動試驗基地——沈鼓營口透平裝備基地等待著更多國產(chǎn)化首臺套的檢閱,等待著為中國工業(yè)裝備制造再立新功。
十萬空分的成功,離不開國家、政府的政策支持,離不開杭氧、杭汽等主要合作伙伴精誠團結(jié)的合作。這是有著裝備中國夢想的中國人戮力同心,汗水堆砌的成果,這是我國高端技術(shù)參與國際競爭的較量平臺,這是加快中國裝備制造業(yè)國產(chǎn)化進程的真實寫照。他們在大型壓縮機組國產(chǎn)化道路上矢志不渝。在國際工業(yè)領(lǐng)域,縱貫四海,博弈天下,樹立起屬于中國人的一座又一座具有劃時代意義的里程碑。
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