侯冠中 ,席江軍,范白濤 ,牟 炯 ,和鵬飛
1.中海石油(中國)天津分公司 (天津 塘沽 300452)
2.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 (天津 塘沽 300452)
渤中28某油田構(gòu)造是發(fā)育于黃河口凹陷中央構(gòu)造脊北端的一個復(fù)雜斷塊,構(gòu)造為一繼承性發(fā)育并被斷層復(fù)雜化的斷塊圈閉,油田范圍內(nèi)發(fā)育著多條近北東走向斷層。2014年在北平臺實施調(diào)整井,在垂深1 000m左右鉆遇斷層,且井斜較大,導(dǎo)致固井難度和風(fēng)險加大。在前期開發(fā)井作業(yè)時已完成固井施工的4口井中,固井質(zhì)量合格率為90%,優(yōu)質(zhì)率僅為17%,固井質(zhì)量明顯低于渤海油田主體,為后續(xù)調(diào)整井注水作業(yè)埋下隱患。通過對國內(nèi)其他油田類似情況的調(diào)研[1-5],針對該區(qū)塊專項研究了一套適合的防漏堵漏水泥漿體系與整體固井水泥漿方案設(shè)計,同時提出了渤中28油田調(diào)整井過斷層大斜度井提高固井質(zhì)量的技術(shù)措施,保證了固井質(zhì)量。
1)部分井眼軌跡要過通天斷層,在固井過程中,需要考慮防漏,必要時還需堵漏;同時還必須保證固井后水泥環(huán)有長期的封固效果,防止后期生產(chǎn)過程,由于環(huán)空水泥膠結(jié)失效造成流體通過斷層竄到海底,造成嚴(yán)重的油氣竄后果。
2)地層漏失壓力較低,需使用低密度水泥漿平衡地層壓力,加上該區(qū)塊地層溫度偏低,封固段上下溫差偏大,造成水泥漿強度發(fā)展較慢,嚴(yán)重影響固井后水泥環(huán)形成有效的環(huán)空封隔。因此,必須保證有較好性能的水泥漿體系,適應(yīng)低溫強度發(fā)展需求,防止水泥漿在凝結(jié)過程中因失重造成的油氣竄槽,有效地封隔地層。
3)長裸眼、長封固段一次注水泥封固,同時都是大斜度井或水平井,提高固井頂替效率成為保證固井質(zhì)量的前提。調(diào)整井井斜大,水平段長(表1),套管會嚴(yán)重偏心,造成低邊環(huán)空注水泥頂替效率極差,嚴(yán)重影響固井質(zhì)量;必須有效保證套管居中,使用足夠的扶正器,但扶正器的使用又可能造成下套管摩阻大,下不到位等困難。
表1 調(diào)整井定向井設(shè)計情況
通過分析,要保證調(diào)整井過斷層大斜度井固井質(zhì)量的技術(shù)關(guān)鍵是:①固井期間在斷層位置不發(fā)生漏失或因為漏失造成固井失??;②大斜度段獲得良好的頂替效率,保證后期固井質(zhì)量與封固長效性。
為了滿足過斷層固井的堵漏與提高大移位井段固井質(zhì)量的需求,根據(jù)該區(qū)塊封固斷層和油層技術(shù)需求和地層特點,結(jié)合使用水泥漿體系的性能,對低密度纖維水泥漿的密度設(shè)計、纖維加量確定、纖維對比等進(jìn)行的大量實驗研究,得到了最佳低密度纖維水泥漿的配方和性能,設(shè)計了一套用于過斷層固井的低密度防漏堵漏纖維水泥;同時在不改變低密度水泥漿外摻料配比的情況下,通過提高低密度水泥漿密度進(jìn)行了大量的實驗,設(shè)計了適用與油層段有效封固的水泥漿尾漿體系。
封固斷層采用低密度防漏堵漏水泥漿體系,保證足夠的堵漏能力與平衡壓力能力。體系為:100%水泥SD-G+25%漂珠SL+26.5%增強劑+2.3%降失水劑CG711S+3%分散劑CF401L+1%緩凝劑CH211L+1%消泡劑CX601L+0.45%纖維+海水。性能如表2所示。
通過漏失試驗分析,該體系可將漏失當(dāng)量密度提高到1.7g/cm3。
使用密度為1.53~1.54g/cm3的低密度純水泥漿封固大位移段,以保證水泥漿具有足夠的封固性能。體系為:100%水泥SD-G+25%漂珠SL+26.5%增強劑+2.3%降失水劑CG711S+3%分散劑CF401L+1%消泡劑CX601L+緩凝劑CH211L+海水。性能如表3所示。
通過表2、表3可以看出,該區(qū)塊所使用的低密度水泥漿體系具有整體強度較高,自由液控制好,流變性較好;稠化時間便于調(diào)節(jié)等特點。纖維的加入使堵漏效果明顯,同時使水泥漿失水與自由液得到有效改善,強度得以提高。采用低密度單級雙封固井施工,滿足該地區(qū)過斷層固井的作業(yè)要求。
為保證大斜度井段套管有足夠的居中度,必須嚴(yán)格考慮扶正器類型與數(shù)量。扶正器過少不能保證套管居中,使套管接觸下井壁,使摩阻增大;過多的扶正器會使套管管串的剛性增加,都不利于下套管作業(yè)。
表2 水泥漿領(lǐng)漿性能
表3 水泥漿尾漿性能
為此,在該區(qū)塊中選擇以使用半鋼扶正器為主,要求保證使用數(shù)量,做到至少2根套管一個扶正器。為減小下套管摩阻,部分井施工中首次使用了新型的水力液壓扶正器,該扶正器可以減少管柱下入時全部摩阻的30%,能夠通過一些受限制的井段如縮徑井段,在這些井段仍需維持充足的復(fù)位力,從而使下套管作業(yè)能順利下到井底。
針對油田調(diào)整井設(shè)計情況,考慮扶正器的使用。在進(jìn)行頂替效率模擬實驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合計算機模擬分析,對該區(qū)塊的固井施工參數(shù)(表4):①在清潔井眼環(huán)空的基礎(chǔ)上,使用能達(dá)到紊流流態(tài)的沖洗液與隔離液體系,其用量均在11~12m3,占環(huán)空250m左右。隔離液起到攜帶和隔離的雙重作用,沖洗液起到?jīng)_刷井壁和稀釋泥漿的作用[3],前置液和地層紊流接觸時間達(dá)到了7~10min,起到?jīng)_刷井壁稀釋泥漿的作用。②施工前使用計算機進(jìn)行了模擬分析,確保使用大排量頂替時,環(huán)空動壓不會壓漏裂縫地層,考慮提高頂替效率的需求,施工采用了大排量頂替,其頂替排量達(dá)到2.6m3/min,對提高頂替效率起到一定的效果。
表4 部分9-5/8套管注水泥施工參數(shù)
A51H是該區(qū)塊的一口生產(chǎn)井,井深2 761m,垂直深度1 187m,井底水平位移1 692.40m,為滿足套管居中度的要求,A51H井244.5mm(9-5/8")套管扶正器安放情況如下:浮鞋+浮箍+短套管(安放1個水力液壓扶正器)+長套管+長套管+浮箍+長套管(安放1個水力液壓扶正器);在2 600~2 914m井段每2根套管加放一個水力液壓扶正器;在2 000~2 600m井段每3根套管加放一個半鋼扶正器;在1 320~2 000m井段每2根套管加放一個半鋼扶正器。
頂替時使用能達(dá)到紊流流態(tài)的沖洗液與隔離液體系,排量為2.6m3/min,其環(huán)空動壓不會壓漏裂縫地層,提高了頂替效率。
通過以上措施固井質(zhì)量得到明顯提升,沒有出現(xiàn)漏失現(xiàn)象,很好的解決了A51H井二開過斷層固井過程中易漏、壓力窗口窄、封固段長等的難題,固井質(zhì)量平均優(yōu)質(zhì)率為85.3%,合格率為100%。
1)防漏堵漏低密度纖維水泥漿體系與高性能純低密度水泥漿體系的配合適用,有效地解決了調(diào)整井鉆遇斷層和保證油層固封的問題,完成渤中28油田北平臺大位移調(diào)整井的固井任務(wù),保證了固井質(zhì)量。
2)對大位移水平井、長封固井段,合理的扶正器的選擇與加放、前置液的有效使用、合理的頂替流態(tài)與頂替速度的配合,能有效提高頂替效率,保證了水泥環(huán)封固能力。
3)計算機輔助設(shè)計與模擬軟件在扶正器的合理選擇與安放的應(yīng)用,前置液頂替施工參數(shù)的應(yīng)用,對本次施工起了重要的作用。
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