大慶油田采油九廠
油田加熱爐空穴水力射流除垢技術(shù)
劉洪花
大慶油田采油九廠
由于水質(zhì)等因素的影響,幾乎所有工質(zhì)為水的加熱爐都會(huì)出現(xiàn)不同程度的結(jié)垢現(xiàn)象。盤(pán)管管壁結(jié)垢降低了加熱爐的傳熱能力和系統(tǒng)效率,同時(shí)大量的熱損失也造成了能源的浪費(fèi)。針對(duì)以上問(wèn)題,開(kāi)展了空穴水力射流除垢技術(shù)研究。該技術(shù)是運(yùn)用流體力學(xué)中的空穴效應(yīng)原理,將清洗器投放在盤(pán)管中,在水流和壓縮空氣的推動(dòng)下其快速向前移動(dòng),清洗器上的葉片高頻率、劇烈振顫,產(chǎn)生的急速旋轉(zhuǎn)渦流將清洗器包圍形成了連續(xù)移動(dòng)的低壓區(qū),這個(gè)區(qū)域的水流始終呈汽化狀態(tài),產(chǎn)生的細(xì)微汽泡又迅速被壓縮直至崩裂,瞬間激射出強(qiáng)力的微射流,無(wú)數(shù)的微射流匯聚成沖擊波,徹底粉碎了物體表面的沉積物。對(duì)大慶油田采油七廠葡四聯(lián)3#、4#真空加熱爐進(jìn)行了空穴水力射流除垢,2臺(tái)真空加熱爐在除垢后的半年時(shí)間里,加熱爐效率得到了明顯的提升。
加熱爐;空穴射流;除垢;沖擊壓力;結(jié)構(gòu)改造
由于水質(zhì)等因素的影響,幾乎所有工質(zhì)為水的加熱爐都會(huì)出現(xiàn)不同程度的結(jié)垢現(xiàn)象。盤(pán)管管壁結(jié)垢降低了加熱爐的傳熱能力和系統(tǒng)效率,同時(shí)大量的熱損失也造成了能源的浪費(fèi)。若垢層厚度達(dá)到4 mm,耗氣至少要增加26.6%,全油田每年將有1.05×108m3氣被垢質(zhì)消耗掉,并且結(jié)垢還會(huì)造成加熱爐燒損。近3年,因燒損大修的加熱爐占全油田加熱爐總數(shù)的1/4,大修改造費(fèi)用近1.2億元。加強(qiáng)加熱爐的防垢、清垢工作迫在眉睫。
加熱爐空穴水力射流除垢技術(shù)[1-2]是運(yùn)用流體力學(xué)中的空穴效應(yīng)原理,將清洗器投放在盤(pán)管中,在水流和壓縮空氣的推動(dòng)下其快速向前移動(dòng),清洗器上的葉片高頻率、劇烈振顫,產(chǎn)生的急速旋轉(zhuǎn)渦流將清洗器包圍形成了連續(xù)移動(dòng)的低壓區(qū),這個(gè)區(qū)域的水流始終呈汽化狀態(tài),產(chǎn)生的細(xì)微汽泡又迅速被壓縮直至崩裂,瞬間激射出強(qiáng)力的微射流,無(wú)數(shù)的微射流匯聚成沖擊波,徹底粉碎了物體表面的沉積物。該技術(shù)清洗效果好,工作效率高,能順利通過(guò)“U”型彎與蛇形彎;清洗器運(yùn)行速度為1.6 km/h,清洗行程長(zhǎng);動(dòng)力水流從清洗器的縫隙中激射而出,掃清了前面被清洗下來(lái)的污垢;通過(guò)能力強(qiáng),彈性變形大,直徑收縮比可達(dá)30%以上。
葉片可張型清洗器工作原理:射流在其內(nèi)部誘使生成充滿水蒸汽的空穴泡,適當(dāng)調(diào)節(jié)與沖擊物體表面距離,使這些空穴泡有長(zhǎng)大、壓縮的過(guò)程。當(dāng)射流沖擊到物體表面時(shí),空穴泡破裂產(chǎn)生超聲波、微射流和激波沖擊,在物體表面或其附近形成高壓區(qū),由于空穴泡破裂時(shí)產(chǎn)生的巨大能量集中作用在許多非常小的面積內(nèi),從而在許多局部區(qū)域產(chǎn)生極高的應(yīng)力集中,破壞被沖擊物體的表面。
射流所產(chǎn)生的空穴泡每次潰滅時(shí),近壁處微射流速度可達(dá)70~180 m/s,在物體表面產(chǎn)生的沖擊壓力高達(dá)140~170 MPa。微射流直徑約為2~3μm,物體表面受到微射流沖擊次數(shù)約為100~1000次/ (s·cm2),沖擊脈沖作用時(shí)間每次只有幾微秒??张轁绲臎_擊壓力不斷作用到物體表面,微射流的沖擊作用將像錘擊一樣連續(xù)打擊著固體壁面,且短時(shí)空穴射流不會(huì)對(duì)基體產(chǎn)生破壞,達(dá)到清洗除垢的目的。
真空相變加熱爐內(nèi)盤(pán)管長(zhǎng),結(jié)構(gòu)復(fù)雜,有多處“U”型彎,結(jié)垢嚴(yán)重,采用簡(jiǎn)單的化學(xué)除垢方法(如酸洗)難以達(dá)到理想效果,且對(duì)盤(pán)管腐蝕較大。因此對(duì)該加熱爐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造[3],具體改造內(nèi)容如下:
(1)將封頭后面板割開(kāi),將盤(pán)管進(jìn)、出口匯集器割斷,把盤(pán)管接長(zhǎng)引出爐體外部。預(yù)制后封頭,根據(jù)單根盤(pán)管位置情況,在后封頭開(kāi)孔,將盤(pán)管進(jìn)、出口伸出筒體外部。
(2)預(yù)制盤(pán)管匯集器和清洗接頭,并組裝成整體。
(3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)、出口管線位置確定匯集器的尺寸和彎頭位置;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)節(jié)匯集器的長(zhǎng)度;由于進(jìn)、出口位置的改變,相應(yīng)改造進(jìn)出口工藝管線位置。進(jìn)、出口集箱示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 進(jìn)、出口集箱示意圖
(4)當(dāng)筒體后封頭與盤(pán)管進(jìn)、出口匯集器清洗接頭焊接完成后,分別對(duì)殼程和管程進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)無(wú)任何異常時(shí)進(jìn)行管線進(jìn)、出口連接。
(5)如果需要清洗,打開(kāi)進(jìn)、出口清洗接頭,接上清洗設(shè)備管線即可對(duì)單組盤(pán)管進(jìn)行清洗。清洗接頭改造見(jiàn)圖2。
圖2 清洗接頭改造
2013年12月3日,對(duì)大慶油田采油七廠葡四聯(lián)3#、4#真空加熱爐進(jìn)行了空穴水力射流除垢,具體操作如下:
(1)在加熱爐摻水進(jìn)口集箱處投入清管器,集箱接管與水泥車(chē)相連接,水泥車(chē)與水罐車(chē)連接。
(2)在加熱爐摻水出口集箱處連接清管器接收裝置;連接排污管線至空罐車(chē)內(nèi);啟動(dòng)水泥車(chē)推動(dòng)清管器在盤(pán)管中前進(jìn)。
(3)當(dāng)清管器進(jìn)入接收裝置后,水泥車(chē)停止工作,取出清管器,至此單根管線清洗完成。
本次除垢盤(pán)管彎頭多,垢質(zhì)最厚達(dá)2 cm,垢質(zhì)堅(jiān)硬。除垢后管壁無(wú)損傷及腐蝕現(xiàn)象發(fā)生,垢質(zhì)清除徹底。
清洗后,每月對(duì)葡四聯(lián)3#、4#加熱爐熱效率、排煙溫度、空氣系數(shù)進(jìn)行跟蹤測(cè)試(結(jié)果見(jiàn)表1),并對(duì)錄取數(shù)據(jù)進(jìn)行分析總結(jié)。
表1 真空加熱爐節(jié)能監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)
由表1可以看出,2臺(tái)真空加熱爐在空穴水力射流除垢后的半年時(shí)間里,加熱爐效率得到了明顯的提升。其主要原因是加熱爐結(jié)垢得到有效抑制,受熱面的熱傳導(dǎo)率有所提升[4],從而提高了系統(tǒng)效率。
(1)應(yīng)用空穴射流除垢技術(shù)避免了化學(xué)除垢等技術(shù)對(duì)管線的腐蝕和損傷,保證了管線的使用壽命。
(2)射流除垢效率高,用時(shí)短,垢質(zhì)被擊成粉末狀,直接被水帶走,不會(huì)發(fā)生堵管現(xiàn)象,生產(chǎn)恢復(fù)快。
(3)安全環(huán)保??昭ㄉ淞鞒笇儆诩兾锢砬逑醇夹g(shù),對(duì)管道無(wú)損傷;污垢收集后定點(diǎn)排放,減少環(huán)境污染,無(wú)任何安全隱患。
[1]何治武,楊全安,李應(yīng)軍,等.水力空穴射流在油田輸油管線清垢中的應(yīng)用[J].當(dāng)代化工,2011,40(10):1 051-1 053.
[2]張振東,張偉哲.空穴射流清洗技術(shù)在加熱爐上的應(yīng)用[J].油氣田地面工程,2011,30(12):80-81.
[3]左景欒,任韶然,于洪敏.油田防垢技術(shù)研究與應(yīng)用進(jìn)展[J].試油工程建設(shè),2000,3(2):7-17.
[4]李濤,張莉.項(xiàng)目管理[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2005:90-106.
(欄目主持 樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.11.030
劉洪花:大學(xué)本科,工程師,從事油田生產(chǎn)管理工作。
2015-04-03
18945976368、Liuhonghua@petrochina.com.cn