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      120t轉(zhuǎn)爐鋁鎮(zhèn)靜鋼直上渣洗工藝結(jié)瘤原因分析及對(duì)策

      2015-02-10 09:37:22葉曉東趙廣諳
      新疆鋼鐵 2015年1期
      關(guān)鍵詞:爐次結(jié)瘤鋼包

      葉曉東,趙廣諳

      (1.新疆鋼鐵學(xué)校;2.新疆八一鋼鐵股份有限公司)

      1 前言

      某廠(以下簡稱該廠)有3座120t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,每月生產(chǎn)8萬t的鋁鎮(zhèn)靜鋼,其中以冷軋用SPHC的鋁鎮(zhèn)靜鋼為代表鋼種,該鋼種的碳含量要求在0.06%以下,鋁含量在0.015%~0.055%,該鋼種經(jīng)過LF工藝處理后,成本較高。2014年末該廠為降低冶煉成本,推廣直上渣洗工藝。直上渣洗工藝實(shí)施以后,降低成本的效果明顯,但是出現(xiàn)的結(jié)瘤問題影響了該工藝的順行。結(jié)瘤情況嚴(yán)重時(shí),現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)混亂,事故鋼水較多。結(jié)瘤造成中間包注余多,如處理不及時(shí),又會(huì)影響到生產(chǎn)的運(yùn)行。文章對(duì)連鑄直上渣洗工藝結(jié)瘤的原因進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)措施。

      2 工藝技術(shù)參數(shù)

      3×120t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐;

      轉(zhuǎn)爐平均出鋼量120t,最大出鋼量140t;

      鋼包自由空間為832mm(120t時(shí));

      連鑄機(jī)配置4臺(tái)垂直彎曲型連鑄機(jī)。

      3 結(jié)瘤事故的類型及分析

      鋁鎮(zhèn)靜鋼鋼水在連鑄機(jī)澆鑄過程中結(jié)瘤的主要原因是鋼水中間沒有上浮的Al2O3富集造成的[1]。去除鋼水中間Al2O3的工藝方法主要有大氣泡尾流去除和小氣泡粘附去除兩種。前者的工藝實(shí)施是在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中或者精煉爐加入大量的含鋁合金后,以較大流量的氬氣攪拌。這主要基于Al2O3顆粒具有強(qiáng)烈的團(tuán)聚傾向的特點(diǎn),使得轉(zhuǎn)爐出鋼過程中產(chǎn)生的大量Al2O3小顆粒團(tuán)聚成為大顆粒,隨著氬氣泡的尾流上浮到頂渣去除。后者主要是較小的氬氣流量攪拌,使得粒度較小的Al2O3顆粒粘附于氬氣泡表面,在氬氣泡上浮到頂渣時(shí),Al2O3進(jìn)入爐渣[2]。

      不論哪一種工藝,都有去除Al2O3夾雜的效果,頂渣的粘度和氧化性起著很關(guān)鍵的作用。頂渣粘度大,Al2O3顆粒無法進(jìn)入頂渣,有循環(huán)進(jìn)入鋼液的可能性,頂渣的氧化性強(qiáng),有二次氧化鋼液中間的鋁成為Al2O3顆粒夾雜物,影響鋼水的可澆性。

      轉(zhuǎn)爐冶煉的鋼水不經(jīng)過LF處理,從轉(zhuǎn)爐出鋼后直接到連鑄機(jī)澆鑄的工藝,稱為直上渣洗工藝。為了優(yōu)化該廠生產(chǎn)鋁鎮(zhèn)靜鋼成本,70%以上的爐次采用這種工藝,結(jié)瘤情況主要分為四大類。

      3.1 鋼包的吹氬操作控制不正常引起的結(jié)瘤

      此類現(xiàn)象占結(jié)瘤現(xiàn)象的45%,出現(xiàn)吹氬操作控制不好的鋼水即使在LF進(jìn)行頂渣改質(zhì)和重鈣處理,也會(huì)造成中間包澆注過程中上水口結(jié)瘤,嚴(yán)重時(shí)鋼包水口也伴有結(jié)瘤現(xiàn)象,又分為三種情況:

      (1)在出鋼過程中,氬氣攪拌強(qiáng)度控制不好。吹氬的實(shí)際流量在120~250L/min,但是持續(xù)時(shí)間短。此類問題主要體現(xiàn)在出鋼量較大的爐次。如鋼水出完時(shí),鋼包的凈空高度不夠,現(xiàn)場(chǎng)操作擔(dān)心吹氬攪拌強(qiáng)度過大,引起鋼渣的飛濺和溢出,又認(rèn)為氬氣攪拌強(qiáng)烈,會(huì)造成鋼液的增氮,出鋼至一半的時(shí)候,就將氬氣的攪拌強(qiáng)度降下來,造成鋼水出完以后,采用鋁合金脫氧產(chǎn)生的大顆粒夾雜物沒有充分的上浮,滯留在鋼水中,造成鋼水在澆注過程中,浸入式水口頻繁結(jié)瘤。

      (2)鋼包的透氣磚透氣性不好。透氣磚在鋼包水口對(duì)面,吹氬攪拌不均勻,吹氬時(shí)頂渣的渣眼(透氣磚上方能夠裸露鋼液的區(qū)域)很小,造成鋼包從開始投用僅僅勉強(qiáng)保證鋼水有攪拌的功能,但是去除夾雜物的功能無法實(shí)施,鋼水上連鑄機(jī)澆注,隨著澆注的推進(jìn),結(jié)瘤現(xiàn)象逐漸表露出來,起初是浸入式水口的頻繁結(jié)瘤,最后造成中間包上水口結(jié)瘤,直至結(jié)瘤停機(jī)。

      (3)鋼包前期吹氬不正常,現(xiàn)場(chǎng)沒有及時(shí)調(diào)整,轉(zhuǎn)爐出鋼以后,進(jìn)行鈣處理,效果不明顯,造成鋼水上連鑄澆注時(shí),浸入式水口頻繁結(jié)瘤。

      3.2 轉(zhuǎn)爐出鋼帶渣或者下渣

      直上鋼水中的酸熔鋁大量的氧化,高堿度、高氧化鐵的轉(zhuǎn)爐鋼渣進(jìn)入鋼包以后,渣中氧化鐵迅速減少,造成鋼渣迅速在鋼包結(jié)殼,或者頂渣粘度較大,潑渣困難,頂渣改質(zhì)困難,引起鋼水上連鑄機(jī)澆注時(shí)結(jié)瘤,此類結(jié)瘤的表現(xiàn)為突發(fā)性,即前面連鑄機(jī)澆注正常,出現(xiàn)此類頂渣沒有改質(zhì)好的爐次,鋼包上連鑄機(jī)澆注,鋼水澆注三分之一時(shí),結(jié)瘤現(xiàn)象立刻出現(xiàn),造成中間包結(jié)瘤停機(jī)。此類問題引起的結(jié)瘤占連鑄機(jī)結(jié)瘤現(xiàn)象的35%,轉(zhuǎn)爐鋼渣的成分和典型的下渣以后,經(jīng)過改質(zhì)的頂渣成分W[O]%如表1所示。

      3.3 鋼水在轉(zhuǎn)爐工序過吹

      轉(zhuǎn)爐在出鋼過程中,加入較多的鋁鐵脫氧,脫氧的產(chǎn)物留在鋼水中,造成在澆注過程中出現(xiàn)結(jié)瘤現(xiàn)象。此類現(xiàn)象占結(jié)瘤現(xiàn)象的16%。

      3.4 轉(zhuǎn)爐爐后脫氧控制不當(dāng)

      配加的酸熔鋁離目標(biāo)值有差距,在吹氬站補(bǔ)鋁,此時(shí)補(bǔ)鋁過程中產(chǎn)生的脫氧夾雜物沒有良好的去除途徑,澆鑄過程中引起結(jié)瘤。此類問題占結(jié)瘤現(xiàn)象的4%。

      4 針對(duì)不同結(jié)瘤情況采用的對(duì)策

      4.1 吹氬控制對(duì)于結(jié)瘤的影響和解決方案

      大量的文獻(xiàn)研究證明[1、2、3],在鋁鎮(zhèn)靜鋼的冶煉過程中,結(jié)瘤物主要是由Al2O3及其化合物,還有一部分是鈣處理不當(dāng),由CaS及其化合物,MgO及其化合物組成。通過解剖該廠結(jié)瘤物,其成分主要是以絮狀的Al2O3為主,因此認(rèn)為降低鋼水中的Al2O3是解決結(jié)瘤的關(guān)鍵。

      薛正良教授等人的研究證實(shí)[1、2、3、4]:吹氬去除鋼水中Al2O3的途徑主要是通過小氣泡粘附和大氣泡尾流去除,大氣泡去除主要在脫氧初期,此時(shí)加入含鋁的脫氧劑脫氧,脫氧產(chǎn)物Al2O3顆粒容易聚集長大,使用較大流量有利于Al2O3的去除,在吹氬站鈣處理的過程中,較小的吹氬促成小氣泡粘附去除Al2O3的效果比較有利。比較現(xiàn)場(chǎng)四個(gè)生產(chǎn)班組,其中的兩個(gè)班組的吹氬工藝與另外的兩個(gè)班組不同,冶煉鋼水的澆注性能不同,其中兩個(gè)班組很少結(jié)瘤,另外兩個(gè)班組的結(jié)瘤情況比較嚴(yán)重。

      所以通過比對(duì)分析認(rèn)為,不當(dāng)?shù)拇禋骞に囈矔?huì)造成結(jié)瘤。較大氬氣流量的吹氬,既有利于大氣泡尾流去除夾雜物外,還有利于鋼水向出鋼過程中加入的渣料傳熱,促進(jìn)渣料盡早熔化,吸附上浮的夾雜物。

      采取了如下措施:(1)轉(zhuǎn)爐針對(duì)不同的鋼包,控制出鋼量,保證鋼包接鋼水后有正常的自由空間,確保吹氬工藝的實(shí)施,以較大的流量吹氬攪拌鋼液,轉(zhuǎn)爐出鋼過程中吹氬的流量控制如圖1,控制方案表見表2。

      這種吹氬模式采用的爐次,轉(zhuǎn)爐出鋼以后,頂渣改質(zhì)容易進(jìn)行,頂渣結(jié)殼和粘度大的矛盾得以緩解。鋼液進(jìn)行純鈣線處理,鋼水直上澆注,由于吹氬引起的結(jié)瘤現(xiàn)象下降了65%,這也證實(shí)了分析的合理性。有部分技術(shù)人員認(rèn)為氬氣過大,會(huì)造成鋼液的二次氧化,導(dǎo)致鋁損較大。實(shí)踐結(jié)果證實(shí),吹氬量的增加,總的鋁損增加不明顯,結(jié)瘤現(xiàn)象減少,對(duì)于節(jié)約含鋁脫氧劑的消耗效果顯著。

      圖1 轉(zhuǎn)爐出鋼過程中合理的吹氬曲線

      (2)采用低堿度的頂渣。爐渣的堿度低,熔點(diǎn)也低,頂渣具有較好的流動(dòng)性,容易吸附夾雜物。堿度在0.6~1.5的頂渣,吹氬以較大的流量攪拌,能夠有效地吸附鋼液中間上浮的夾雜物。冶煉過程中的渣樣成分見表3。

      (3)對(duì)于吹氬不正常的鋼包,不能勉強(qiáng)冶煉,必須采用吹氬效果正常的鋼包執(zhí)行直上工藝。

      4.2 轉(zhuǎn)爐帶渣和下渣、氧化性較強(qiáng)爐次的處理

      4.2.1 轉(zhuǎn)爐帶渣和下渣爐次的處理

      轉(zhuǎn)爐帶渣和下渣以后,如果潑渣及時(shí)能夠?qū)⒉糠值捻斣钩?,有利于頂渣改質(zhì)。但是大多數(shù)情況是,帶渣和下渣以后鋼包的頂渣很難潑渣成功。文獻(xiàn)研究表明[2],渣中氧化鐵含量超過1.5%的氧化渣,爐氣通過渣向鋼液傳氧的能力是還原渣的數(shù)百倍,而將頂渣改質(zhì)成為還原渣需要的時(shí)間較長,改質(zhì)成功的代價(jià)較大,所以采用以下的方案控制此類事故:(1)下渣量較大的爐次,盡可能潑渣,潑渣不成功時(shí),取消直上工藝,改煉其它的鋼種或者在LF進(jìn)行精煉。(2)下渣量較小的爐次,在吹氬站工位盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)以最快速度對(duì)于頂渣進(jìn)行改質(zhì),同時(shí)考慮到鋁損,將鋼液中鋁成分一次配至中限以上,然后采用較大流量的氬氣吹氬。

      4.2.2 對(duì)于轉(zhuǎn)爐氧化性較強(qiáng)爐次的處理

      轉(zhuǎn)爐氧化性較強(qiáng)的爐次,即出鋼終點(diǎn)W[O]%>800×10-6的爐次,加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐出鋼的擋渣操作,同時(shí)一次性將鋼中鋁的成分配至中上限,出鋼過程全程采用較大流量的氬氣進(jìn)行攪拌,出鋼使用鈣質(zhì)含碳的脫氧劑與含鋁的脫氧劑,同時(shí)對(duì)鋼液進(jìn)行脫氧。實(shí)踐證明,使用含碳的脫氧劑脫氧時(shí),可減少含鋁脫氧劑的用量,產(chǎn)生的CO氣泡也有助于鋼液的攪拌,促進(jìn)夾雜物上浮,有利于減少結(jié)瘤現(xiàn)象的發(fā)生。

      5 結(jié)論

      該廠的實(shí)踐證明,控制鋁鎮(zhèn)靜鋼直上渣洗工藝結(jié)瘤的關(guān)鍵點(diǎn)為:

      (1)在鋁鎮(zhèn)靜鋼的生產(chǎn)過程中,轉(zhuǎn)爐出鋼過程一次性將鋁的成分配至中限,然后全程采用較大的氬氣流量攪拌鋼液,是去除氧化鋁夾雜物的最有效的手段。

      (2)在營造較低堿度的頂渣基礎(chǔ)上,采用較大的氬氣流量吹氬,效果優(yōu)于小流量的氬氣攪拌的效果;

      (3)頂渣的盡快改質(zhì),是處理異常爐次的關(guān)鍵,也是解決直上鋁鎮(zhèn)靜鋼結(jié)瘤的核心技術(shù)之一。

      [1]薛正良,王義芳,王立濤.用小氣泡從鋼液中去除夾雜物顆粒.金屬學(xué)報(bào),2003,(4):431~437.

      [2]俞海明.轉(zhuǎn)爐鋼水的爐外精煉技術(shù).北京:冶金工業(yè)出版社,2011,(9):58.

      [3]陳向陽,鄭淑國,董杰,朱苗勇.鋼包底吹氬位置對(duì)鋼水去夾雜影響的水模型研究.特殊鋼,2009,(3):7~9.

      [4]幸偉,倪紅衛(wèi),沈巧珍等.130t鋼包底吹氮噴嘴布置模式優(yōu)化的水模型試驗(yàn).特殊鋼,2007,(4):13~15.

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