高茂林
(新疆富蘊(yùn)蒙庫鐵礦有限責(zé)任公司)
在鏈蓖機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)過程中,熱能來源升溫需要部分油料外,還需要大量的煤粉。因此降低煤耗對(duì)企業(yè)降低成本、改良環(huán)境、減少大氣污染意義深遠(yuǎn)。新疆富蘊(yùn)球團(tuán)廠在2013年~2014年的生產(chǎn)實(shí)踐中,就如何降低鏈蓖機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)過程中的煤耗進(jìn)行了探索。
2013年全年原煤消耗超過了48kg/t球團(tuán)礦,其消耗指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行企業(yè)。煤耗高和生產(chǎn)操作不當(dāng)有關(guān),和進(jìn)廠原煤質(zhì)量差有直接關(guān)系。2013年進(jìn)廠煤平均指標(biāo)見表1。
表1 2013年進(jìn)廠煤平均指標(biāo)
由表1可看出,2013年進(jìn)廠原煤質(zhì)量不達(dá)標(biāo)直接導(dǎo)致用煤量的增加,并產(chǎn)生了一些不良影響:
(1)固定碳、熱值成分低,導(dǎo)致用煤量加大。
(2)灰分過高,焙燒過程中燃燒雜質(zhì)多,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈嚴(yán)重,在2013年的生產(chǎn)過程中,處理窯皮及結(jié)圈共計(jì)用時(shí)560h。
(3)原煤水分較高,煤磨機(jī)磨煤過程中易造成飽磨現(xiàn)象,生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生煤粉管道堵塞、噴煤不暢、燃燒不充分等現(xiàn)象。
(4)揮發(fā)分低,造成爆粉在焙燒過程中燃燒不充分,煤粉量消耗過大,產(chǎn)生的CO氣體導(dǎo)致球團(tuán)生產(chǎn)過程中氧化不完全,部分經(jīng)過氧化的球團(tuán)甚至被還原,同時(shí)浪費(fèi)了大量的熱能。
2014年進(jìn)廠原煤質(zhì)量有了明顯改善,原煤消耗由2013年48kg/t球團(tuán)礦降低為2014年45kg/t球團(tuán)礦,其質(zhì)量對(duì)比情況見表2。
表2 原煤質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比
由表2可看出,2014年原煤質(zhì)量較2013年有了較大進(jìn)步,在實(shí)際使用過程中其優(yōu)越性也得到充分體現(xiàn),見表3。
表3 原煤使用指標(biāo)對(duì)比
煤磨機(jī)型號(hào):φ1.7×2.5m球磨機(jī)1臺(tái),煤粉產(chǎn)量≥6.5t/h,每小時(shí)生產(chǎn)用煤量在3~4.5t。加工后煤粉的水分控制在8.0%。
優(yōu)化磨煤工藝是確保煤粉正常燃燒的前提,控制的結(jié)果直接影響到煤粉燃燒質(zhì)量和用量,在2014年富蘊(yùn)球團(tuán)生產(chǎn)中針對(duì)磨煤工藝進(jìn)行了改進(jìn)。
(1)對(duì)使用原煤認(rèn)真進(jìn)行篩分,減少過多雜物進(jìn)入磨煤機(jī)。采用破碎機(jī)對(duì)原煤進(jìn)行破碎,破碎后粒度控制在25mm。球磨機(jī)加工后,煤粉的細(xì)度-200目控制在90%~94%。
(2)調(diào)整磨機(jī)填充率,由2013年生產(chǎn)過程中的7.1t增加到2014年的7.3t,加大了磨機(jī)的產(chǎn)能。
(3)對(duì)原煤磨機(jī)鋼球添加粒度及相應(yīng)重量進(jìn)行調(diào)整,原粒度由20mm、30mm、50mm分別調(diào)整為粒度30mm、40mm、50mm比例3:4:3;原添加重量比例為3:3:4現(xiàn)調(diào)整為3:4:3,以確保煤粉細(xì)度。
(4)熱風(fēng)爐入磨溫度調(diào)整。由2013年350℃調(diào)整為2014年380℃,加大了原煤的脫水能力,以確保磨煤質(zhì)量。
3.2.1 煤粉粒度要求
針對(duì)煤粉粒度進(jìn)行嚴(yán)格控制,確保細(xì)度-200目控制在90%~94%。2013年生產(chǎn)過程中煤粉細(xì)度-200目在80%~98%。因粒度過粗燃燒不充分造成熱能的浪費(fèi)及球團(tuán)礦FeO含量增加的問題得到改善,同時(shí)有效避免了因粒度過細(xì)易產(chǎn)生爆炸及因煤粉燃燒過快發(fā)生回火現(xiàn)象。
3.2.2 煤粉水分控制
較高的原煤水分對(duì)煤粉生產(chǎn)和焙燒均會(huì)產(chǎn)生不良的影響。表現(xiàn)為產(chǎn)能降低,磨煤機(jī)容易發(fā)生飽磨現(xiàn)象,同時(shí)在煤粉輸送過程中,精煤倉會(huì)頻繁發(fā)生懸料棚煤現(xiàn)象,導(dǎo)致斷煤事故。在焙燒過程中,因煤粉穩(wěn)定性差,所需干燥預(yù)熱時(shí)間延長,會(huì)出現(xiàn)燃燒不完全現(xiàn)象。通過對(duì)原煤水分進(jìn)行控制外,同時(shí)逐步提高煤粉烘干手燒爐的溫度,使煤粉水分含量進(jìn)一步降低,煤粉水分控制到7.5%以內(nèi),基本滿足正常生產(chǎn)需求。
穩(wěn)定的填充率是穩(wěn)定回轉(zhuǎn)窯溫度的前提,其蘊(yùn)涵的熱能在料流的移動(dòng)過程中,變化范圍較小,對(duì)焙燒溫度控制起著關(guān)鍵的作用,不會(huì)出現(xiàn)溫度波動(dòng)過大的現(xiàn)象。
目前球團(tuán)分廠以連續(xù)生產(chǎn)45日為一個(gè)生產(chǎn)周期,窯皮厚度一般可達(dá)到50mm,合理調(diào)整噴煤槍位置可確保窯內(nèi)高溫段范圍增大,窯皮增長速度得到有效控制,窯內(nèi)結(jié)圈現(xiàn)象得以改善。
窯內(nèi)高溫段溫度可達(dá)到1200~1250℃,每一次定修后,窯內(nèi)填充量可滿足工藝生產(chǎn)需求,生產(chǎn)15~20日后窯皮開始緩慢增長,窯內(nèi)填充率慢慢降低,此時(shí)合理控制窯尾溫度對(duì)降低煤耗及改良焙燒環(huán)境有著深遠(yuǎn)意義,其控制要點(diǎn):(1)在滿足生產(chǎn)需求的前提下適當(dāng)降低窯尾溫度;(2)盡可能提高窯內(nèi)物料填充率。此外要善于利用環(huán)冷一段的風(fēng)量,在確保窯頭負(fù)壓的情況下,盡可能提高環(huán)冷一段的鼓風(fēng)量,以確保環(huán)冷一段的熱能能夠順利進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯,以取代部分煤粉作為補(bǔ)充熱能滿足焙燒需求。從而降低煤粉消耗,在實(shí)踐生產(chǎn)過程也得到充分的證實(shí),見表4。
表4 爐窯尾溫度對(duì)比
由表4可明顯看出因回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈控制時(shí)間有效增加,進(jìn)而使窯尾溫度得到合理控制,對(duì)降低煤耗起著不可忽視的作用。同時(shí)環(huán)冷一段高溫余熱對(duì)噴煤還起著良好的干燥、預(yù)熱及助燃的作用,確保了煤粉的充分燃燒,蘊(yùn)涵的熱能充分被利用。
Fe3O4在向Fe2O3轉(zhuǎn)變過程中,伴隨著大量熱能的產(chǎn)生
Fe3O4+O2=3 Fe2O3+Q放
在反應(yīng)過程中,如果能夠?qū)e3O4充分進(jìn)行氧化,其釋放出來的熱能將占據(jù)球團(tuán)焙燒過程中總熱量的35%,產(chǎn)生的大量熱能將有利促進(jìn)焙燒的進(jìn)行,降低煤粉消耗。如何更好利用這些熱能,其中控制的關(guān)鍵就是如何確保氧化的正常進(jìn)行。
空氣流通的作用:(1)提供焙燒過程中所需要的氧分;(2)提供在球團(tuán)干燥預(yù)熱過程中氧化所需要的氧分;(3)保證在球團(tuán)冷卻過程中所需要的氧分。
在氧化作用的進(jìn)程中,所處工藝區(qū)間不同,其氧化的速度和程度也不同,必須認(rèn)真加以控制,球團(tuán)氧化分布見圖1。
圖1 球團(tuán)氧化分布圖
在球團(tuán)氧化過程中,通常氧化時(shí)間越長,成品球團(tuán)礦的FeO含量越低,氧化進(jìn)行越完全,其過程中釋放的熱能相對(duì)就高。因此一方面要認(rèn)真控制好生產(chǎn)負(fù)荷,同時(shí)控制好球團(tuán)在生產(chǎn)過程中的氧化時(shí)間,在這兩者之間尋求一個(gè)臨界值,根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)情況,對(duì)氧化時(shí)間控制見表5。
表5 球團(tuán)氧化過程的操作指標(biāo)
通過兩年的生產(chǎn)實(shí)踐,富蘊(yùn)鏈蓖機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)線FeO指標(biāo)由1.6%降低到0.96%,噴煤指標(biāo)由48kg/t球團(tuán)礦降低到45kg/t球團(tuán)礦。
在日常工作中,要加強(qiáng)進(jìn)廠煤的管理。富蘊(yùn)球團(tuán)廠地處高原地帶,常年風(fēng)多,日常生產(chǎn)中要加強(qiáng)防風(fēng)控制,減少因風(fēng)力造成的損耗。加強(qiáng)原煤堆場(chǎng)管理,對(duì)進(jìn)廠混合煤必須認(rèn)真篩分,沫煤和塊煤分類堆放,控制好存放高度,避免發(fā)生自燃造成的損耗。原煤儲(chǔ)存處必須防止雨水浸濕,不影響使用。對(duì)新進(jìn)廠沫煤必須提前進(jìn)行化驗(yàn)分析,針對(duì)水分偏高煤粉需單獨(dú)堆放自然干燥,使用前需先進(jìn)行化驗(yàn)分析。
煤粉各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)球團(tuán)礦FeO指標(biāo)影響較大。原煤質(zhì)量控制、磨煤工藝優(yōu)化、生產(chǎn)工藝控制、窯尾溫度控制及余熱重復(fù)利用等方面構(gòu)建成一個(gè)完整系統(tǒng),對(duì)降低煤耗起到重要作用,同時(shí)也可消除煤粉生產(chǎn)控制對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生的不利影響。