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      企業(yè)動(dòng)態(tài)

      2015-02-10 16:36:48
      有色冶金節(jié)能 2015年5期
      關(guān)鍵詞:赤泥硫酸銨蒸汽

      企業(yè)動(dòng)態(tài)

      中鋁公司獲選大型國(guó)企社會(huì)責(zé)任實(shí)踐金牌案例

      6月26日,由中國(guó)青年報(bào)社、北京大學(xué)光華管理學(xué)院主辦的2015年“青年態(tài)度·大型企業(yè)社會(huì)責(zé)任評(píng)價(jià)”發(fā)布會(huì)在北京舉行。會(huì)議展示了大型國(guó)企社會(huì)責(zé)任實(shí)踐金牌案例推薦成果,中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司“‘生態(tài)礦業(yè)’平果鋁樣板——中國(guó)鋁業(yè)廣西分公司復(fù)墾還地實(shí)現(xiàn)采礦無(wú)痕”案例獲選“青年態(tài)度·大型國(guó)企社會(huì)責(zé)任實(shí)踐金牌案例”。

      中國(guó)鋁業(yè)廣西分公司經(jīng)過(guò)多年探索和實(shí)踐,走出了負(fù)責(zé)任的生態(tài)礦業(yè)開(kāi)發(fā)道路,形成了“綠色采礦—生態(tài)修復(fù)—土地優(yōu)化—還地于民”的良性循環(huán),探索出“征地—資源開(kāi)采—土地再利用—社區(qū)發(fā)展”的科學(xué)模式,不但實(shí)現(xiàn)最大化的開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源價(jià)值,還通過(guò)資源開(kāi)采后采空區(qū)土地復(fù)墾和合理再利用、再開(kāi)發(fā),帶動(dòng)所在地社區(qū)和少數(shù)民族原住民發(fā)展新型綠色礦區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),讓當(dāng)?shù)卦∶窆蚕碣Y源開(kāi)發(fā)的成果,增進(jìn)社區(qū)原住民的社會(huì)福祉,實(shí)現(xiàn)社區(qū)和諧穩(wěn)定,做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益三者兼顧平衡。

      云銅蒸發(fā)節(jié)能技改項(xiàng)目順利投產(chǎn)

      日前,由云銅集團(tuán)西科公司提供技術(shù),云銅冶煉加工總廠硫酸分廠負(fù)責(zé)實(shí)施的硫酸銨蒸發(fā)節(jié)能改進(jìn)項(xiàng)目順利投入生產(chǎn)。

      該公司硫酸分廠的硫酸銨蒸發(fā)濃縮工序,負(fù)責(zé)處理硫酸三、四系列尾吸系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)產(chǎn)出的硫酸銨母液,并代處理西科公司母液。該工序一直采用常壓蒸發(fā)濃縮工藝。此工藝操作簡(jiǎn)便,容易維護(hù)。但存在能耗高和蒸汽質(zhì)量要求高的缺點(diǎn)。當(dāng)蒸汽管網(wǎng)壓力保證在0.20~0.25 MPa時(shí),日均處理量可達(dá)60 m3,生產(chǎn)固體硫酸銨產(chǎn)品25 t;但當(dāng)蒸汽壓力低于0.15 MPa時(shí),系統(tǒng)就無(wú)法保證硫酸銨母液日處理量,造成母液積壓,嚴(yán)重影響各工序正常生產(chǎn)。同時(shí)此工序還存在與余熱發(fā)電爭(zhēng)奪蒸汽的問(wèn)題。

      西科公司根據(jù)自己開(kāi)發(fā)硫酸鋅多效蒸發(fā)濃縮的實(shí)踐和所掌握的技術(shù),結(jié)合硫酸分廠實(shí)際情況,通過(guò)與硫酸分廠多次討論研究,制定了“硫酸分廠硫酸銨蒸發(fā)真空系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案”,確定了硫酸銨蒸發(fā)節(jié)能改進(jìn)項(xiàng)目。

      方案在不改變硫酸分廠主體設(shè)備的基礎(chǔ)上,新增一套自行研發(fā)的真空系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了降低硫酸銨溶液蒸發(fā)沸點(diǎn),保證了有效溫差,且新增設(shè)備用電負(fù)荷僅為7.5 kW,從而降低了蒸發(fā)過(guò)程對(duì)蒸汽質(zhì)量的需求,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和在低蒸汽壓力下提高生產(chǎn)能力的目的。項(xiàng)目已于5月5日正式投入生產(chǎn)應(yīng)用,并達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

      采用真空蒸發(fā)代替原有的常壓蒸發(fā)后,系統(tǒng)對(duì)蒸汽質(zhì)量的要求顯著降低、蒸汽單耗顯著降低。采用真空蒸發(fā)后,系統(tǒng)在0.05~0.10 MPa的蒸汽壓力下,就能很好蒸發(fā);而且在真空條件下,溶液的沸騰溫度較過(guò)去降低了10 ℃;同時(shí)蒸汽單耗降低了1.2 t汽/t硫酸銨以上,降低了30%以上,每日可節(jié)約蒸汽30 t以上。5月18日,硫酸銨日產(chǎn)量達(dá)到680袋(34 t),打破了2014年12月17日硫酸銨產(chǎn)量676袋(33.8 t)的歷史記錄。

      此外,由于硫酸銨蒸發(fā)沸點(diǎn)降低,蒸發(fā)器腐蝕速率下降,延長(zhǎng)了蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維護(hù)成本。同時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)節(jié)約的蒸汽還可提供給余熱發(fā)電系統(tǒng),為提高余熱發(fā)電系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)荷創(chuàng)造了條件。

      中鋁山西分公司以科技創(chuàng)新提高赤泥回收量

      5月,中國(guó)鋁業(yè)山西分公司第一氧化鋁廠發(fā)揮創(chuàng)新串聯(lián)法工藝優(yōu)勢(shì),持續(xù)優(yōu)化工藝流程,不斷加強(qiáng)內(nèi)部操作,提高拜耳法赤泥配吃量,單月配吃量42 424 m3,比2014年月平均水平提高55.7%,占第二氧化鋁廠外排赤泥量的25%,相當(dāng)于回收11 152 t礦石和4 522 t純堿,降本增效224.6萬(wàn)元,創(chuàng)單月歷史最高紀(jì)錄。

      拜耳法赤泥是氧化鋁工藝過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物,一般只能筑壩堆存,不但占用大量土地、人力、設(shè)備等資源,還損失了赤泥中附帶的有價(jià)資源—氧化鋁和堿,但在山西分公司獨(dú)特的創(chuàng)新串聯(lián)法工藝中,赤泥只是放錯(cuò)位置的資源。近年來(lái),山西分公司不斷改進(jìn)燒結(jié)法工藝,積極探索低鋁硅比燒成技術(shù),做到可以利用拜耳法赤泥添加少量礦石,經(jīng)過(guò)熟料窯燒成和溶出磨磨制,制作成高壓溶出機(jī)組所需的粗液,在一系列物理化學(xué)反應(yīng)后,吸取了原本外排赤泥中的氧化鋁和堿,有效降低系統(tǒng)消耗,減少?gòu)U棄物排放。

      作為赤泥回收“主戰(zhàn)場(chǎng)”的中鋁山西分公司第一氧化鋁廠,以“拜耳法提高產(chǎn)量,燒結(jié)法平衡赤泥”為生產(chǎn)原則,隨著拜耳法產(chǎn)量的提升,不斷提高燒結(jié)法產(chǎn)量,赤泥配吃量也持續(xù)創(chuàng)新高。該廠燒結(jié)法系統(tǒng)以物料均勻穩(wěn)定的輸送為前提,加強(qiáng)燒結(jié)法各車(chē)間的操作運(yùn)行,平衡的系統(tǒng)液量成了工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。另外,該廠精制車(chē)間接收的第二氧化鋁廠赤泥,由5臺(tái)30 m高的料漿槽儲(chǔ)存,車(chē)間總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn),將25~28 m液位作為料漿儲(chǔ)存的安全警戒線,預(yù)留時(shí)間和空間,在每小時(shí)供料60~70 m3時(shí),持續(xù)均勻地為下道工序提供產(chǎn)品。車(chē)間還有7臺(tái)赤泥過(guò)濾機(jī)負(fù)責(zé)固液分離,通過(guò)員工操作,緊盯真空度等措施,嚴(yán)格控制赤泥中的水分含量。配料車(chē)間負(fù)責(zé)將赤泥加工成合格的生料漿,車(chē)間保證人工化堿24 h不停歇,抓好設(shè)備的日常點(diǎn)巡檢,做好定期清理槽罐和設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修,使設(shè)備在“連軸轉(zhuǎn)”過(guò)程中“不掉鏈子”。

      燒成窯是燒結(jié)法系統(tǒng)的核心中樞,它的運(yùn)行效率對(duì)前后工序的影響最大,對(duì)提高赤泥回收量效果最明顯。燒成車(chē)間合理調(diào)整看火工職責(zé),做到專(zhuān)人對(duì)專(zhuān)窯,將各臺(tái)窯的質(zhì)量、產(chǎn)能一一對(duì)應(yīng)到人進(jìn)行量化考核,開(kāi)展輪班競(jìng)賽活動(dòng),對(duì)每班的產(chǎn)量、指標(biāo)、消耗進(jìn)行班班統(tǒng)計(jì),讓主操對(duì)當(dāng)班的生產(chǎn)完成情況一目了然,形成你追我趕的氛圍。在工藝技術(shù)方面,繼續(xù)堅(jiān)持熟料低溫?zé)?,建立質(zhì)量回訪制度,對(duì)上道工序和下道工序進(jìn)行不定期的回訪,掌握配料車(chē)間的配料情況,積極調(diào)整操作條件;在沉降車(chē)間,查看熟料燒結(jié)質(zhì)量,關(guān)注溶出磨的下料情況和沉降槽運(yùn)行狀況,積極為下道工序服務(wù)。

      通過(guò)上下工序的緊密銜接和各車(chē)間的聯(lián)動(dòng)配合,山西分公司赤泥回收量再上臺(tái)階,為降低氧化鋁消耗成本做出了突出貢獻(xiàn)。

      中鋁洛銅積極推動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模和效益雙提升

      今年前6個(gè)月,中鋁洛陽(yáng)銅業(yè)有限公司積極推進(jìn)客戶驅(qū)動(dòng)型工序服從管理,在累計(jì)產(chǎn)品成品率同比提高2.43%、6月份準(zhǔn)時(shí)化交貨率同比提高13.47%的基礎(chǔ)上,為了推動(dòng)公司產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模和效益的迅速提升,遏制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)滑坡,在全公司吹響”大干三季度,堅(jiān)決打贏控虧脫困攻堅(jiān)戰(zhàn)”沖鋒號(hào)。

      第一,加大考核激勵(lì)力度,實(shí)施量化考核,重獎(jiǎng)效益改善單位和個(gè)人,進(jìn)一步激發(fā)調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)和主體生產(chǎn)廠控虧增效積極性。

      第二,該公司科級(jí)以上干部率先垂范,迅速進(jìn)入“五加二、白加黑”的工作狀態(tài)。同時(shí),做好正向宣傳引導(dǎo)工作,傳遞正能量,激勵(lì)和調(diào)動(dòng)廣大員工的工作積極性,帶動(dòng)和引領(lǐng)員工為企業(yè)控虧脫困努力工作。

      第三,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),全面嚴(yán)肅工作紀(jì)律。一是增強(qiáng)執(zhí)行力;二是建立嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲制度,加大督察督辦和治庸問(wèn)責(zé)力度,以嚴(yán)格管理和“嚴(yán)、實(shí)”作風(fēng),抓執(zhí)行力建設(shè);三是嚴(yán)控公務(wù)接待和宴請(qǐng);四是嚴(yán)格請(qǐng)銷(xiāo)假制度。

      山東華宇鋁電電量結(jié)算指標(biāo)達(dá)歷史最好水平

      5月21日至6月21日,山東華宇鋁電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東華宇)熱電廠1#~3#機(jī)組結(jié)算周期內(nèi)無(wú)吸網(wǎng)電,外供電量167萬(wàn)kW·h,以上數(shù)據(jù)均達(dá)到熱電廠周期電量結(jié)算指標(biāo)最好水平。

      山東華宇組織熱電廠運(yùn)行人員精心監(jiān)盤(pán)、精細(xì)操作,加強(qiáng)巡檢責(zé)任、范圍、路線規(guī)范管理。著重監(jiān)督重要輔機(jī)設(shè)備及重點(diǎn)區(qū)域的巡檢,及時(shí)控制、排除各項(xiàng)設(shè)備隱患,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      下屬子公司檢修公司與熱電廠密切配合,及時(shí)掌握熱電廠運(yùn)行人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷,及時(shí)消除設(shè)備隱患,對(duì)重點(diǎn)設(shè)備缺陷定人、定時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,切實(shí)做到小缺陷不過(guò)夜,大缺陷連軸轉(zhuǎn),并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修管理制度,提高檢修質(zhì)量,對(duì)不具備消缺條件的缺陷制定防范措施。同時(shí)加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除各類(lèi)設(shè)備缺陷,確保設(shè)備的可靠運(yùn)行。

      山東華宇將機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行作為重點(diǎn)工作來(lái)抓,定量發(fā)電。根據(jù)電解鋁廠用電量及廠用電量每天制定詳細(xì)的發(fā)電計(jì)劃,在保證機(jī)組每天發(fā)電量自給且不吸網(wǎng)電的情況下,減少外供電量,降低機(jī)組磨損。并制訂了詳細(xì)的考核制度,三臺(tái)機(jī)組每天發(fā)電量在滿足自用的情況下,不得高于14.4萬(wàn)kW·h,超出將對(duì)當(dāng)值進(jìn)行考核。

      “沒(méi)有最好,只有更好”,下一步,山東華宇生產(chǎn)裝備部將與熱電廠相互配合做好機(jī)組長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行的相關(guān)工作,將機(jī)組運(yùn)行指標(biāo)提上一個(gè)更高的水平。

      銅陵有色依靠技術(shù)升級(jí)挖潛增效

      近年來(lái),銅陵有色依靠技術(shù)研發(fā)改造,實(shí)施冶煉、礦山技術(shù)挖潛改造,提升冶煉、礦山工藝技術(shù)水平和生產(chǎn)能力。先后投資數(shù)十億元對(duì)金隆銅業(yè)公司等銅冶煉企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造,使主產(chǎn)品陰極銅產(chǎn)能大幅度提高,陰極銅產(chǎn)量超過(guò)百萬(wàn)噸。

      冬瓜山銅礦是銅陵有色全資采選聯(lián)合骨干礦山,其資源得天獨(dú)厚,通過(guò)大量引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝、技術(shù)和裝備,對(duì)傳統(tǒng)采選技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造,主要生產(chǎn)設(shè)備及工藝達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。根據(jù)礦石性質(zhì)對(duì)選礦工藝流程進(jìn)行改進(jìn),銅工藝流程改為二次粗選、二次掃選、二次精選,使選銅回收率提高5%;在選硫方面開(kāi)展攻關(guān),提出“先磁后浮”,回收率較初期提高30%以上。

      金隆銅業(yè)公司是銅陵有色核心銅冶煉廠,采用國(guó)際先進(jìn)閃速爐熔煉技術(shù),技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。從1999年起,金隆用10年左右的時(shí)間分別進(jìn)行了三次規(guī)模不同的技改,現(xiàn)已形成年產(chǎn)35萬(wàn)t礦產(chǎn)粗銅、40萬(wàn)t高純陰極銅、118萬(wàn)t優(yōu)等工業(yè)硫酸的生產(chǎn)能力,成為目前國(guó)內(nèi)外最具競(jìng)爭(zhēng)力的銅冶煉企業(yè)之一。金隆銅業(yè)公司其制酸系統(tǒng)的二氧化硫轉(zhuǎn)化率99.87%,硫回收率98.5%,均為世界先進(jìn)水平;銅冶煉綜合能耗噸銅232 kgce,在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。金冠銅業(yè)公司采用當(dāng)今世界最先進(jìn)的閃速熔煉、閃速吹煉工藝技術(shù),各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)更優(yōu),資源可完全實(shí)現(xiàn)內(nèi)部循環(huán)利用。

      銅陵有色從資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)出發(fā),對(duì)原第一冶煉廠鼓風(fēng)爐生產(chǎn)工藝實(shí)施爆破拆除,投資4.62億元在第一冶煉廠原址上新建陽(yáng)極泥、冶煉爐渣資源綜合利用項(xiàng)目,成立了稀貴金屬分公司。引進(jìn)消化和吸收國(guó)外先進(jìn)設(shè)備技術(shù),在資源綜合利用方面拓展新的領(lǐng)域,擴(kuò)大產(chǎn)能、降低成本,提升有價(jià)金屬回收。

      與此同時(shí),銅陵有色大力發(fā)展銅加工,培育化工和裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),延伸產(chǎn)業(yè)鏈,已建設(shè)了高精度銅板帶、黃銅棒、電子銅箔等一批代表性的銅加工項(xiàng)目,以及以碳酸二甲酯為龍頭的化工和以井下無(wú)軌設(shè)備、陶瓷過(guò)濾機(jī)為特色的裝備制造項(xiàng)目。

      大冶有色“淘寶”中增效

      大冶有色注重發(fā)揮職工的聰明才智,確定了“立足崗位、立足本職、立足發(fā)展”的合理化建議“淘寶”原則,以“提高產(chǎn)量、提升效益、降低成本”為主攻方向,堅(jiān)持及時(shí)評(píng)審、及時(shí)兌現(xiàn),激發(fā)了廣大職工創(chuàng)新創(chuàng)效的“淘寶”熱情。

      冶煉廠職工程亞武摸索出的“4H2B不完全期互換”作業(yè)制,實(shí)現(xiàn)了可互換性的優(yōu)化,提高了送風(fēng)時(shí)率,年節(jié)約電費(fèi)300余萬(wàn)元。銅綠山礦技術(shù)員沈維華提出“引用液壓分輔機(jī)輔助采礦”,經(jīng)濟(jì)上比機(jī)械破碎采剝合理,直接創(chuàng)效50萬(wàn)元,間接效益明顯。僅2014年一年,像這樣年創(chuàng)效節(jié)支達(dá)20萬(wàn)元以上的合理化建議就有12項(xiàng)。

      “建議不分大小、質(zhì)量不分高低、提交不分場(chǎng)所”,大冶有色工會(huì)把合理化建議從“活動(dòng)”定位為“工作”,激勵(lì)職工全員參與“淘寶”。職工的小發(fā)明、小革新、小創(chuàng)造層出不窮。

      “墊個(gè)小紙盒,年老體弱的患者做檢查時(shí)就不用脫鞋了?!本褪强傖t(yī)院工會(huì)在合理化建議中“淘”到的。

      “加個(gè)幾元錢(qián)的橡膠墊圈,減少了陶瓷板破損,一年下來(lái)省了幾萬(wàn)元!”看著正常運(yùn)行的過(guò)濾機(jī),工人王金權(quán)開(kāi)心地說(shuō)。

      “廢舊偏心軸套可以改造成圓磨機(jī)偏心軸套?!边@是銅綠山礦在合理化建議中“淘”到的又一信息。

      “建立電話虛擬網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),所有電話統(tǒng)一管理,可實(shí)現(xiàn)免費(fèi)通話?!毕≠F金屬?gòu)S馬上回應(yīng),組織實(shí)施,電話虛擬網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建成后,每年可節(jié)約電話使用及維護(hù)費(fèi)用15萬(wàn)元。

      大冶有色集團(tuán)公司工會(huì)主席張建強(qiáng)表示:“發(fā)動(dòng)大家一起想辦法,動(dòng)腦筋,創(chuàng)新的潛力無(wú)限,四兩可撥千斤,合理化建議實(shí)施了就可以提質(zhì)增效?!?/p>

      據(jù)統(tǒng)計(jì),近兩年來(lái),大冶有色公司廣大職工以精細(xì)管理、挖潛節(jié)約、工藝創(chuàng)新、節(jié)能減排、安全質(zhì)量等為主攻方向,提出合理化建議近6 000條,采納實(shí)施2 639條,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)約成本上千萬(wàn)元。

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