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      240kA新開槽快速降電壓方法及后期管理實(shí)踐

      2015-01-28 10:13:01康煒侯安遠(yuǎn)王登成
      新媒體研究 2014年24期
      關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗

      康煒++侯安遠(yuǎn) 王登成

      摘 要 本文論述了240kA電解槽新開槽快速降電壓技術(shù)及后期管理技術(shù),根據(jù)以往操作,電解槽經(jīng)過(guò)培燒,啟動(dòng),后期管理要經(jīng)過(guò)三個(gè)月非正常期的才能形成規(guī)整的爐膛,新開槽在三個(gè)月非正常期間電流效率低,直流電耗高,自從利用快速降電壓技術(shù)后,在1個(gè)月時(shí)間內(nèi)電壓降為正常,2個(gè)月?tīng)t膛形成良好,電流效率直流電耗達(dá)到正常槽,大量節(jié)省電能。

      關(guān)鍵詞 快速降電壓;一次性灌鋁;節(jié)能降耗

      中圖分類號(hào):TF821 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)24-0051-01

      隨著國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)的準(zhǔn)入條件的逐步提高,高效節(jié)能是各電解鋁廠發(fā)展的趨勢(shì),現(xiàn)代鋁電解槽經(jīng)過(guò)優(yōu)化磁場(chǎng),配合先進(jìn)的計(jì)算機(jī)管理模式,現(xiàn)代鋁電解槽的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已有很大的提升,但是在傳統(tǒng)生產(chǎn)中電解槽經(jīng)過(guò)大修后,再次投入生產(chǎn)后,從培燒到啟動(dòng),到正常期生產(chǎn)要經(jīng)過(guò)三個(gè)月的非正常期,才能形成正常爐膛,在非正常期電流效率低,直流電耗高,青海投資集團(tuán)百河鋁業(yè)公司在針對(duì)該情況,經(jīng)過(guò)近兩年的探索和實(shí)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了新開槽快速降電壓,1個(gè)月電壓降為正常,2個(gè)月?tīng)t膛形成良好,電流效率達(dá)到正常槽,直流電耗大幅降低。

      1 新開槽的培燒,啟動(dòng)質(zhì)量的好壞是快速降電壓的基礎(chǔ)

      1)新開槽的培燒。240kA電解槽的裝爐采用空腔裝爐,焦粒培燒,培燒過(guò)程使用分流器軟連接,經(jīng)過(guò)96小時(shí)的培燒,使?fàn)t膛溫度達(dá)到800-900度,再進(jìn)行啟動(dòng)。

      2)培燒中的質(zhì)量控制。培燒過(guò)程中的陽(yáng)極電流分布是決定某區(qū)域的溫度上升的主要因素,因此要注意測(cè)量陽(yáng)極電流分布,對(duì)陽(yáng)極電流分布較大或較小的,利用調(diào)整軟連接的松緊程度,卡具的緊固程度,和陽(yáng)極與母線的接觸面來(lái)調(diào)節(jié),及時(shí)調(diào)整陽(yáng)極電流分布,以便達(dá)到使?fàn)t膛能夠均勻預(yù)熱,不至于某一區(qū)域溫度過(guò)高或過(guò)低。利用分流器把過(guò)多的電流分向其他槽,使電解槽能夠有低溫向高溫逐步預(yù)熱,不會(huì)對(duì)爐膛造成大的熱沖擊。

      3)濕法效應(yīng)啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)96小時(shí)的培燒,電解槽爐膛溫度達(dá)到800-900度,準(zhǔn)備10T以上的電解質(zhì)液體,同時(shí)上抬陽(yáng)極,引發(fā)效應(yīng),把陽(yáng)極表面的冰晶石推入槽內(nèi),使之慢慢熔化,直至冰晶石完全熔化,打撈完碳渣,投入氧化鋁,打開自動(dòng)控制,啟動(dòng)結(jié)束。

      4)啟動(dòng)過(guò)程中質(zhì)量控制。在濕法效應(yīng)啟動(dòng)過(guò)程中,效應(yīng)電壓和效應(yīng)時(shí)間是啟動(dòng)質(zhì)量的控制點(diǎn),一般效應(yīng)時(shí)間控制在30分鐘,效應(yīng)電壓控制20V-25V,避免效應(yīng)電壓過(guò)高和時(shí)間過(guò)長(zhǎng),效應(yīng)完畢后打撈干凈槽內(nèi)碳渣,打開NB控制,關(guān)閉自動(dòng)RC,電壓保持6.5V-7V之間,保證槽內(nèi)有充足的液體電解質(zhì)和較高的

      槽溫。

      2 間隔24小時(shí)后灌鋁和一個(gè)月內(nèi)的工藝保持

      1)間隔24小時(shí)后一次性灌鋁。常規(guī)做法在啟動(dòng)后分兩次灌入高溫鋁液,此方法灌鋁間隔時(shí)間長(zhǎng),殼面保溫料不易封堵,電解槽散熱大,現(xiàn)場(chǎng)煙氣大。一次灌鋁方法啟動(dòng)后間隔24小時(shí),一次性灌入10-12T高溫鋁液,是鋁水平達(dá)到20CM,由于一次性灌入鋁液,為了預(yù)防槽溫下降過(guò)快,必須補(bǔ)充純堿,使分子比應(yīng)保持大于3,保持槽溫在980左右。

      2)灌鋁后的工藝條件保持。灌鋁后如果槽內(nèi)液體過(guò)高,可取出適當(dāng)液體電解質(zhì),配合手動(dòng)降電壓,使電壓保持在5V左右,24小時(shí)后電壓降至4.5V,打開自動(dòng)RC計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制槽電壓,自第一次出鋁后電壓降至4.2V,而后電壓逐步下降,每天觀察槽狀態(tài),若平穩(wěn),每天降20MV,10天-15天內(nèi)電壓降至4V,一個(gè)月內(nèi)降至4V以下,在此過(guò)程中由于電壓下降,爐幫收縮,要及時(shí)補(bǔ)充冰晶石或電解質(zhì)塊。

      3 快速降電壓的后期管理

      1)快速降電壓的后期弊端。快速降電壓后,由于槽溫下降過(guò)快,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充純堿,使分子比保持高一點(diǎn),如果不能保持適當(dāng)?shù)牟蹨?,容易造成后期爐膛畸形,形成冷槽,邊部伸腿肥大,造成后期處理困難,嚴(yán)重時(shí)角部支角,頂壞槽上部提升機(jī),因此在啟動(dòng)一個(gè)月,對(duì)角部陽(yáng)極加強(qiáng)保溫,對(duì)角部散熱孔可用填充物如保溫磚進(jìn)行填充保溫,還要對(duì)角部陽(yáng)極進(jìn)行電流分布的跟蹤,確保更換新極后,使陽(yáng)極快速導(dǎo)電,及時(shí)對(duì)導(dǎo)電較小的陽(yáng)極進(jìn)行調(diào)整。

      2)經(jīng)濟(jì)分析。我公司在使用同一種陰極鋼棒的槽型實(shí)驗(yàn),用普通降電壓方法和快速降電壓比較,使用快速降電壓技術(shù)每臺(tái)槽早形成爐膛30天左右,形成爐膛電流效率基本在92%左右,較普通槽提高0.4%,每年新開槽70臺(tái),利用快速降電壓技術(shù),僅新開槽可多產(chǎn)鋁1617T。

      3)后期的工藝思路。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的電壓下降,爐膛快速收縮,爐幫長(zhǎng)厚,鋁水平升高,電壓降至3.85左右,再下降電壓勢(shì)必會(huì)影響電流效率,兩個(gè)月后爐膛基本形成,添加適當(dāng)氟化鋁,適當(dāng)降低分比,當(dāng)槽況噪聲增大時(shí),可適當(dāng)提高電壓,直至分子比到控制目標(biāo),保證較好的電流效率。

      4 結(jié)論

      青海投資集團(tuán)百河鋁業(yè)公司快速降電壓技術(shù)實(shí)驗(yàn)和探索兩年來(lái),爐膛形成良好,沒(méi)有形成畸形爐膛,該技術(shù)的關(guān)鍵是突破了以往的兩次灌鋁,改為一次性灌鋁,加上后期細(xì)致的系統(tǒng)的工藝管理優(yōu)化了技術(shù)條件,符合節(jié)能降耗,使電解槽能快速形成爐膛,提高電流效率,降低了直流電耗,緩解了電解槽由于前期溫度過(guò)高而引起的早期破損,實(shí)踐證明快速降電壓技術(shù)適合于電解鋁行業(yè)的大力推廣,符合當(dāng)前電解鋁行業(yè)環(huán)保,節(jié)能,高效的主題。

      參考文獻(xiàn)

      [1]戴小平,吳智明.200kA預(yù)焙鋁電解槽生產(chǎn)技術(shù)與實(shí)踐[M].中南大學(xué)出版社.

      [2]梁學(xué)民,張松江.現(xiàn)代鋁電解生產(chǎn)技術(shù)與管理[M].中南大學(xué)出版社.endprint

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