于海生 劉博文
【摘 要】江西省萍鄉(xiāng)市蘆——武公路的桂花橋橋墩采用擴(kuò)大基礎(chǔ),由于長期受河水的沖蝕,大部分花崗巖被風(fēng)化剝蝕,導(dǎo)致橋墩下陷、橋面鋪裝層開裂。對基礎(chǔ)進(jìn)行注漿加固,取得了較好的效果。
【關(guān)鍵詞】風(fēng)化剝蝕;地基下陷;注漿加固
1. 工程概況
“蘆萬武”旅游公路——桂花橋2#墩擴(kuò)大基礎(chǔ),其迎水面長期受河水沖蝕,將橋墩基礎(chǔ)周圍的覆蓋層沖走,基礎(chǔ)直接暴露在外。擴(kuò)大基礎(chǔ)底部的花崗巖層,由于長期的裸露及河水沖涮,產(chǎn)生了嚴(yán)重風(fēng)化剝蝕,擴(kuò)大基礎(chǔ)底部局部被掏空(如圖1)。橋墩基礎(chǔ)部位產(chǎn)生不均勻沉降,導(dǎo)致該橋橋面2#墩位置沿迎水面嚴(yán)重傾斜、傾斜部位橋面護(hù)欄立柱受下沉擠壓明顯損毀(圖2),如不及時處置,將有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢。
圖1 被沖蝕的橋墩基礎(chǔ)
圖2 橋面明顯下沉
2. 加固目的及原理
(1)鉆孔壓密注漿是采用機(jī)械鉆孔至完整基巖內(nèi),下入注漿導(dǎo)管后,通過高壓泵將水泥漿液泵送壓入地下,水泥漿在壓力作用下,沿地層孔隙(裂隙)流動,達(dá)到擴(kuò)散充填和后期固化膠結(jié),有效提高擴(kuò)大基礎(chǔ)下承層的承載力。
(2)有關(guān)研究表明,在注漿壓力的作用下,將粘稠的漿液注入加固對象所形成的漿泡體,會使加固對象中產(chǎn)生極其復(fù)雜的應(yīng)力體系,漿泡面附近雖因受擾動在其密度特征方面沒有明顯的增加,但距漿泡體0.5~1.8m加固范圍內(nèi)均能受到明顯的加固。壓漿過程中所產(chǎn)生的上抬力量足以將上覆結(jié)構(gòu)或需加固體向上抬動。根據(jù)上述原理,通過采用壓密注漿手段,在基礎(chǔ)底部及周邊形成漿泡體,能夠使基礎(chǔ)底部及周邊的土體得到有效的加固,不僅能夠有效地使基礎(chǔ)底部被風(fēng)化剝蝕所形成的空洞和軟弱層得到充填和加固,也使基礎(chǔ)下部巖層的承載能力得以增強(qiáng),進(jìn)而達(dá)到控制橋面沉降的目的。
3. 加固施工
3.1 場地布置。
施工前應(yīng)對橋墩基礎(chǔ)進(jìn)行圍堰止水,清理橋墩基礎(chǔ)周圍漂石,并回填渣土至常水位以上0.8~1.0m用以作為注漿處理的工作平臺。
3.2 注漿鉆孔布置。
按漿液擴(kuò)散半徑為0.5m考慮,本次注漿鉆孔孔距為1.0m,沿墩身向外0.20m為第一排注漿孔,向外1.20m為第二排注漿孔,基礎(chǔ)迎水面布置三排注漿孔,孔位與孔位之間以梅花型錯位布置(如圖3)。施工的第一排注漿孔向基礎(chǔ)內(nèi)側(cè)傾斜,傾角80°,以便盡量將水泥漿液壓入擴(kuò)大基礎(chǔ)底部,充分充填基礎(chǔ)下部的空洞和固結(jié)底部基巖。其余注漿鉆孔傾角均為90°直孔。
圖3 橋墩基礎(chǔ)加固示意
3.3 施工技術(shù)。
(1)此橋墩共施工64個鉆孔,考慮到注漿孔施工范圍卵石層和巖層,注漿花管若采用傳統(tǒng)的吊錘打入方法則施工難度較大,故決定采用鉆機(jī)鉆孔,再將注漿花管壓入孔內(nèi)注漿。采用從迎水面到背水面施工的順序,防止在施工中迎水面繼續(xù)下陷。每個注漿孔孔深不低于6m。
(2)本次施工主要加固材料為水泥,漿液配合比確定為:P.O 32.5級普通硅酸鹽水泥∶水∶水泥添加劑=100∶65∶0.5。
(3)注漿順序按跳孔間隔注漿方式進(jìn)行,本工程采用二次加密法逐漸加密,并采用先外圍后內(nèi)部的注漿施工方法,對于滲透系數(shù)相同的土層,首先采用注漿封頂,然后由下而上的施工方法,防止?jié){液上冒。
(4)注漿孔注漿壓力一般為0.5~1.0MPa。個別注漿壓力達(dá)到了1.5~2.0MPa。
(5)一般情況下二次注漿需要待水泥凝固后,重新透孔然后進(jìn)行二次水泥灌注,現(xiàn)在我們在第一次注漿后馬上下入一根16#鋼筋及水管一根,在水管上鉆小眼,然后用膠帶包好,待水泥初凝后進(jìn)行第二次注漿補(bǔ)強(qiáng)。效果明顯,一般泵壓會達(dá)到1.4MPa左右。
圖4 充填水泥樣
4. 施工中的問題及解決方法
4.1 地面冒漿。
(1)場地在施工前對橋墩基礎(chǔ)進(jìn)行圍堰止水,清理橋墩基礎(chǔ)周圍漂石,并回填渣土至常水位以上0.8~1.0m用以作為注漿處理的工作平臺。其回填層的密實(shí)度不夠,在注漿過程中冒漿現(xiàn)象較為明顯,造成了水泥漿液的流失,資源的浪費(fèi)。
(2)解決方法:清理回填土0.5m左右,然后用水泥及沙攪拌均勻在重新回填并夯實(shí),提高工作平臺的強(qiáng)度。
4.2 串漿。
漿液從其他注漿孔返出的現(xiàn)象。
解決方法:加大跳孔的間隔,待水泥充分凝固后再施工附近的注漿孔;或者兩個注漿孔同時注漿。
4.3 漿液過量流失。
在注漿過程中有的漿液在距注漿孔5~6m處有冒漿的現(xiàn)象。
解決方法:采用低壓自流的方法注漿;采用較濃泥漿或增加速凝劑;間歇性注漿。
5. 注漿效果
(1)工程結(jié)束時,進(jìn)行了注漿質(zhì)量抽心檢查,在2#橋墩迎水面2-58孔、2-62B、和2-61B中,可見充填的水泥樣(如圖4)。
(2)施工前,我們監(jiān)測了橋面高程,在注漿加固結(jié)束后,下陷的橋面比施工前上升4cm,事實(shí)證明,我們在施工過程中所采用的措施是成功的。
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[文章編號]1619-2737(2014)12-03-900endprint