何冠平,王辛成
(山東鋁業(yè)公司氯堿廠,山東淄博255000)
山東鋁業(yè)公司氯堿二期采用日本旭化成公司生產的NCH型自然循環(huán)高電密電解槽,裝置于2008年6月投產,到2013年6月已運行5年,在4.5 kA/m2負荷下槽電壓升高到3.18 V,電流效率下降到91%左右,離子膜需要更換。為提高市場競爭力,該企業(yè)決定利用此次更換離子膜的機會一并進行零極距改造。
NCH電解槽雖已運行5年,除電流效率較低外,電解槽運行狀態(tài)比較平穩(wěn),不需要立即改造。選擇什么時機進行改造,主要原則是便于快速組織,使企業(yè)利潤影響、市場客戶影響等降到最低程度。
從企業(yè)生產經營效益方面考慮,改造時間要利用市場淡季。山東氯堿的市場變化有一定的規(guī)律可循,分析山東鋁業(yè)公司氯堿廠近幾年以來的氯氣、液堿(32%NaOH)市場價格變化規(guī)律可以看出,液氯產品市場價格,每年的1月、2月和7月、8月是傳統(tǒng)的市場淡季,液堿價格除2010年11月上升明顯外,其余時間年度內變化不大。液氯市場晚冬早春的淡季,主要受春節(jié)和冬季氣溫低影響,盛夏的淡季主要受夏季高溫和農藥、溴素等耗氯行業(yè)停減產影響,深入分析液氯價格變化規(guī)律發(fā)現(xiàn)盛夏的淡季比晚冬早春的淡季市場更差,所以應選擇盛夏淡季實施改造。
從外圍環(huán)境對改造質量、進度方面的影響考慮,晚冬早春,特別是春節(jié)前后,受節(jié)日影響,企業(yè)和電極改造企業(yè)的員工思想均會產生波動,不利于提高工作質量;電極的運輸、其他備件的供應、極化整流設備的調試等方面工作的組織、協(xié)調的難度和不確定性增加,會對改造進度造成影響。而在夏季,這方面的影響要低得多。
從墊片安裝質量、離子膜安裝質量方面考慮,夏季比冬季氣溫高更有利于保證工作質量。但盛夏季節(jié),天氣本就炎熱潮濕,兩側的電解槽又處于運行狀態(tài),在電解廠房內進行電解槽的拆除安裝等工作,必須要做好防中暑等安全工作。在電解廠房內施工的過程中,可采取人員輪流作業(yè),加強通風,供應冷飲等措施,克服氣溫高的困難。
綜合考慮上述因素,利用盛夏季節(jié)市場淡季,選擇7月初至8月末,60天左右的時間,采取好防中暑安全健康措施,即可實現(xiàn)以最低的停產代價獲取最大的經濟效益。
山東鋁業(yè)公司氯堿二期NCH電解槽運行到接近5年時間時,在4.5 kA/m2負荷下,槽電壓達到3.18 V,電流效率下降到91%左右。此時進行離子膜更換,有3種方案供選擇。
A方案:只更換離子膜和墊片。
B方案:更換離子膜、墊片同時陰極進行零極距改造,因為陽極保證壽命為8年,預計10年,目前僅用了5年,待下次換膜時再進行重涂。這樣,本次投資較少,但所帶來的問題是下一期離子膜更換時,陽極需要重涂,而陰極保護難度大;
C方案:更換離子膜、墊片、對陰極進行零極距改造同時進行陽極重新涂層,以便陰陽極更新步驟一致起來,下一期離子膜更換時僅更換離子膜即可,但浪費了陽極涂層壽命,且本次投資高。
對上述3種方案從投資、停產損失和綜合效益等方面進行比較。
每整臺電解槽150臺單元槽,墊片和膠黏劑按每整臺8.4萬元計,離子膜按165萬元計,陽極重新涂層按165萬元計,陰極零極距改造按145萬元計,新離子膜對槽電壓的貢獻按100 mV計,新離子膜3年平均電流效率按94%計。5整臺電解槽折百燒堿年產量按10萬t計(每整臺每年折百燒堿產量按2萬t計),含稅電價按0.67元/kW·h計。
每整臺投資:165萬元 (離子膜費用)+8.4萬元(墊片、膠黏劑和防粘計費用)=173.4萬元。
改造前標準電流密度下槽電壓3.18 V,改造后按3.08 V計。
電解電耗公式[2]:W=Qv/1 000 η,(η 為電流效率,Q=670.2 kA·h)
改造后比改造前降低電解電耗:
670.2×3.18/0.91-670.2×3.08/0.94=2 342.0-2 195.9=146.1(kW·h/t)
每整臺電解槽3年合計總效益(與B、C方案相比,可設定A方案產量損失為零):
2×3×146.1×0.67-173.4=413.92(萬元)。
每整臺投資:165萬元 (離子膜費用)+8.4萬元(墊片和膠黏劑費用)+145萬元(陰極零極距改造費用)=318.4萬元
陰極進行零極距改造,與不進行改造比,電壓降低貢獻3年平均按100 mV計,加離子膜的電壓降貢獻,3年平均合計200 mV,改造后標準電流密度下槽電壓按2.98 V計。
改造后比改造前降低電解電耗:
670.2×3.18/0.91-670.2×2.98/0.94=2 342.0-2 124.6=217.4(kW·h/t)
B方案與A方案比,每整臺電解槽多停產10天,由于處于淡季虧損季節(jié),根據“避峰填谷”彈性生產組織方案,“平段”和“峰段”期間,5臺電解槽運行和4臺電解槽運行的總負荷可以調整為總負荷相同,即5臺電解槽運行時平均電流控制在8 kA;1臺改造,4臺運行時,每臺電解槽平均電流控制在10 kA,則總產量相同。但在“谷段”時,電價低,電解槽負荷越高經濟效益越好,在改造的10天內,整臺電解槽每天實際影響產量8 h(谷段時間),共影響產量80 h,影響折百燒堿產量1 000 t,效益損失5萬元。
B方案每整臺電解槽3年合計總效益:
2×3×217.4×0.67-318.4-5=550.55(萬元)。
每整臺投資:165萬元 (離子膜費用)+8.4萬元(墊片和膠黏劑費用)+145萬元(陰極零極距改造費用)+150萬元(陽極重涂費用)=468.4萬元
陰極進行零極距改造,與不進行改造比,電壓降低貢獻3年平均100 mV。
陽極進行重涂,因為旭化成公司的原裝陽極僅使用了4年,基本沒有變化,此次進行重涂,僅僅為了陰陽極更新時間一致起來,對槽電壓降低沒有貢獻。
改造后比改造前降低電解電耗:
670.2×3.18/0.91-670.2×2.98/0.94=2 342.0-2 124.6=217.4(kW·h/t)
產量影響方面,C方案與B方案相同,均比A方案多停產10天,同樣執(zhí)行淡季“避峰填谷”彈性生產組織方案,影響折百燒堿產量1 000 t,效益損失5萬元。
C方案每整臺電解槽3年合計總效益:
2×3×217.4×0.67-468.4-5=400.55(萬元)
比較 A、B、C 3種方案 3年經濟效益,A方案413.92萬元,B方案550.55萬元,C方案400.55萬元。可見,B方案效益最好,投資比C方案低150萬元,并可使企業(yè)快速降低生產成本,不利因素是下一期陽極重涂時陰極保護困難。經綜合平衡,認為B方案可使企業(yè)爭取3~5年行業(yè)比較優(yōu)勢。所以,選擇B方案。
無論緊急停車還是計劃停車,停止供電后,由于電解質的作用,電解槽會立即形成原電池,產生反向電流,對陰陽極涂層和離子膜造成損傷。抑制停產時反向電流的方案主要有施加極化電流法和C-DCDS斷路器法。C-DCDS斷路器,進口日本產品需要投資20萬元,而極化整流柜,國產的已經非常成熟,投資不高于8萬元。另外,該企業(yè)對極化整流裝置已有10年的管理使用經驗,2005年一期裝置伍迪公司電解槽就設置了防止反向電流的極化整流柜,而且對電解槽保護方面的使用效果良好。從節(jié)省投資和使用經驗方面考慮,選擇了配套極化整流的方案,與C-DCDS法相比,5套電解槽節(jié)省投資六十余萬元。
目前,氯堿行業(yè)所用離子膜中比較成熟先進的是旭化成公司的F6801、杜邦公司的N-2030和旭硝子公司的F-8080。對旭化成NCH電解槽進行零極距改造,F(xiàn)6801型離子膜是首選,但是,N-2030和F-8080也是成熟的。為了降低投資,并進一步檢驗這3種離子膜的比較性能,為今后的離子膜選擇提供可靠依據,對5整臺電解槽中的3整臺選擇使用了F6801離子膜,另外2臺分別使用N-2030和F-8080。
通過方案的優(yōu)化選擇,充分利用生產經營淡季,從全廠各崗位抽調20名員工,組成零極距改造小組,克服天氣炎熱和電解廠房內高溫施工等困難,統(tǒng)籌協(xié)調電極改造、極化整流柜改造調試、離子膜和電解槽零部件供應等各個環(huán)節(jié)進度,用56天的時間,總投資1 400萬元,完成了5臺(750臺單元槽)的零極距及配套改造工作,各臺電解槽一次開車成功,達到了預期效果,72 h考核期間,標準電流密度下,單元槽電壓平均2.95 V,比改造前降低電解電耗261 kWh,年化效益1 460余萬元。
[1]歐陽玉霞,何冠平,咸立穎.“避峰填谷”彈性生產運行模式在氯堿生產中的應用,中國氯堿,2015,(2):14-16.
[2]陸忠興,周元培.氯堿化工生產工藝,氯堿分冊,化學工業(yè)出版社,1994年版,34-35.