張輝
(陜西清水川能源股份有限公司,陜西榆林 719400)
SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)在清水川電廠的應(yīng)用
張輝
(陜西清水川能源股份有限公司,陜西榆林 719400)
以清水川電廠二期工程為例,介紹了煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的原理、工藝流程及系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn),比較了增大電除塵器本體尺寸、安裝布袋除塵器、調(diào)質(zhì)劑煙氣調(diào)質(zhì)、水調(diào)制等方法的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,分析了SO3,NH3,Na2CO3和磷酸等調(diào)質(zhì)劑的特點(diǎn),最后選用SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng),取得了理想的除塵效果。
煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng);低硫煤;調(diào)質(zhì)劑;電阻率;除塵器
清水川電廠二期工程規(guī)劃為2×1 000MW機(jī)組,鍋爐燃煤全部來自馮家塔煤礦,該煤礦煤質(zhì)具有高塵、低熱、低硫的特點(diǎn)。經(jīng)過鍋爐燃燒后,煙氣中粉塵含量較高,電阻率較大。雖然電除塵器設(shè)計(jì)除塵效率為99%以上,但隨著煙氣、粉塵性質(zhì)的變化,除塵器工況的改變,運(yùn)行時(shí)間的影響,除塵效率往往會(huì)有所下降。正常情況下,電除塵器實(shí)際除塵效率為93%~97%,單純采用電除塵器技術(shù)經(jīng)濟(jì)性較差。為了滿足國家環(huán)保要求,提高電除塵效率,決定在清水川電廠電除塵器前段加設(shè)SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)。
清水川電廠二期工程每臺機(jī)組配置2臺三室五電場靜電除塵器和1套煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng);2臺機(jī)組共用1套儲(chǔ)硫系統(tǒng);每臺除塵器設(shè)有3個(gè)進(jìn)口和3個(gè)出口,除塵器進(jìn)口過??諝庀禂?shù)為1.33;每個(gè)電場設(shè)6個(gè)灰斗,出灰口法蘭標(biāo)高為5m;除塵器入口斷面煙氣分布均勻性≤0.2(相對均方根系數(shù)),電除塵器本體漏風(fēng)率小于3%,本體阻力≤300Pa。
SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)主要由儲(chǔ)硫系統(tǒng)、集成式生成器、注入系統(tǒng)及電控系統(tǒng)組成。硫黃儲(chǔ)罐即儲(chǔ)硫系統(tǒng),用于將固體硫黃熔化并儲(chǔ)存;集成生成器是生成SO3的設(shè)備;注入系統(tǒng)由多支噴槍組成,主要用于將集成箱轉(zhuǎn)化生成的SO3氣體與熱空氣混合噴射到煙氣中;電控系統(tǒng)主要用于遠(yuǎn)程控制溫度、風(fēng)量及硫流量。
2.1 工藝原理
影響電除塵器效率的因素很多,除設(shè)備自身因素外,粉塵及煙氣性質(zhì)對除塵效果有較明顯的影響,而粉塵的電阻率是一個(gè)主要因素。對電除塵器來說,一定溫度下粉塵最易被捕獲的電阻率范圍為1010~1011Ω·cm,高于或低于這個(gè)范圍,電除塵器效率都會(huì)較設(shè)計(jì)值有所下降。
煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)通過噴入調(diào)質(zhì)劑來調(diào)整煙氣粉塵組分及物理特性,降低粉塵電阻率或改變粉塵的物理化學(xué)特性,從而提高電除塵除灰效率。常用調(diào)質(zhì)劑有SO3,NH3,Na2CO3和磷酸等,該工程所選用的調(diào)質(zhì)劑為SO3,在煙氣進(jìn)入電除塵器前,通過噴槍向煙氣中噴射SO3與空氣的高溫混合氣體,使SO3與煙氣中的水汽迅速結(jié)合,在粉塵表面形成一層酸性薄膜,以降低粉塵顆粒的電阻率,提高粉塵顆粒的荷電性能。該系統(tǒng)可通過電控部分自動(dòng)調(diào)整SO3注入量調(diào)節(jié)粉塵電阻率到適合電除塵器捕獲的理想范圍,使之易于被電除塵器捕獲來提高電除塵器效率,降低出口粉塵的排放質(zhì)量濃度。
2.2 工藝流程
煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的主要工藝流程分為熔硫、燃硫、轉(zhuǎn)化和噴入4個(gè)過程。
(1)熔硫就是將固態(tài)硫轉(zhuǎn)化為液態(tài)硫,該過程主要在硫黃儲(chǔ)硫罐內(nèi)完成。固體硫黃通過加料口加入到儲(chǔ)硫罐內(nèi),在熔硫區(qū)因高溫蒸汽的作用由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),然后儲(chǔ)存在儲(chǔ)硫區(qū)內(nèi)。
(2)燃硫、轉(zhuǎn)化這兩個(gè)過程都在集成箱內(nèi)完成。燃硫就是液態(tài)硫經(jīng)過管道進(jìn)入到集成箱的燃硫爐內(nèi)燃燒生成SO2,轉(zhuǎn)化則是SO2在集成箱轉(zhuǎn)化塔內(nèi)因氧化劑作用轉(zhuǎn)化成SO3的過程。系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性與硫黃的轉(zhuǎn)化率密切相關(guān),采用合適而優(yōu)質(zhì)的催化劑且嚴(yán)格控制反應(yīng)溫度,該系統(tǒng)的正常轉(zhuǎn)化率可達(dá)到98%以上。
(3)噴入是噴槍系統(tǒng)將轉(zhuǎn)化塔內(nèi)轉(zhuǎn)化生成的SO3氣體與熱空氣混合氣體在電除塵器入口前端均勻地噴射到煙氣中,在粉塵表面形成一種酸性包裹膜的過程。噴入系統(tǒng)由多支噴槍組成,每支噴槍上有多個(gè)噴嘴,這種設(shè)計(jì)的目的是將SO3氣體與煙氣中的粉塵均勻、充分地混合,最大限度地提高調(diào)質(zhì)效果。
3.1 運(yùn)行安全性
(1)無腐蝕。SO3在一定條件下與水化學(xué)反應(yīng),很容易形成酸性物質(zhì)對煙道及設(shè)備造成腐蝕?;谶@一點(diǎn),在噴槍處設(shè)計(jì)有感溫元件,實(shí)時(shí)監(jiān)控SO3注入溫度,當(dāng)注入溫度接近酸的露點(diǎn)溫度時(shí),系統(tǒng)停止噴射,此時(shí)不具備化學(xué)反應(yīng)條件,也就不會(huì)形成酸性物質(zhì)。通常情況下,SO3的注入溫度遠(yuǎn)高于酸的露點(diǎn)。另外,系統(tǒng)還設(shè)置有空氣吹掃閥,在停機(jī)后開啟吹掃管路及轉(zhuǎn)化器等設(shè)備,清除殘留SO3氣體。實(shí)踐證明,應(yīng)用SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)不會(huì)對煙道、除塵器及下游設(shè)備產(chǎn)生腐蝕。
(2)無逃逸。正常情況下,電除塵器本體漏風(fēng)率<3%且注入的SO3量很少,通常典型注入率為0.01‰~0.02‰。在集成箱采用合適而優(yōu)質(zhì)的催化劑且嚴(yán)格控制反應(yīng)溫度,SO3正常轉(zhuǎn)化率將大于98.0%,且99.5%以上的SO3被粉塵吸附收集。只有<2.5mg/m3的硫化物氣體通過電除塵器后經(jīng)煙囪逃逸到大氣中,這相對于燃煤自身產(chǎn)生的SO2來說可忽略不計(jì),排放物不會(huì)增加對大氣的污染。
(3)對灰質(zhì)無影響。由于系統(tǒng)注入的SO3質(zhì)量濃度很低,經(jīng)測試,調(diào)質(zhì)前后煤灰成分基本不變,不影響灰質(zhì)。
(4)對設(shè)備、人身安全幾乎沒有影響。系統(tǒng)采用電控系統(tǒng),可遠(yuǎn)程操作。除向儲(chǔ)硫罐內(nèi)添加硫黃外,其他過程都可全自動(dòng)在線遠(yuǎn)程操作。兩套煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)燃硫量為240 kg/h,一次添加可滿足2臺機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行10 d以上的硫黃供應(yīng),這樣就可最大限度地避免與有害物質(zhì)接觸,保證設(shè)備及人身安全。
3.2 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性與可靠性
(1)投資少、適應(yīng)性強(qiáng)。電除塵器最初是針對高硫煤設(shè)計(jì)的,在燃用高硫煤時(shí)有較好的除塵效果,對低硫煤或多煤種燃煤結(jié)構(gòu),其除塵效果就不夠理想。在不改變電除塵器設(shè)計(jì)規(guī)格的前提下,配套調(diào)質(zhì)設(shè)備在提高除塵效果的同時(shí),大大減少了投資,且適應(yīng)煤質(zhì)多變情況。
(2)運(yùn)行費(fèi)用低。SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)是以硫黃為原料,原料易于獲取且價(jià)格便宜。按照上文提到的出力計(jì)算,2臺1 000MW機(jī)組每年消耗硫黃約2075 t,當(dāng)前硫黃價(jià)格約為1000元/t,每臺機(jī)組年運(yùn)行費(fèi)用約100萬元。
(3)節(jié)能。SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)降低了粉塵電阻率,可消除反電暈現(xiàn)象,因而電除塵器還可同比降低15%左右的電耗。
(4)運(yùn)行可靠性。煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)設(shè)備獨(dú)立、操作靈活,可全自動(dòng)按排放濁度控制投用與否及注入率大小。整個(gè)過程不受人為因素影響,系統(tǒng)運(yùn)行安全、可靠、穩(wěn)定。
3.3 系統(tǒng)的遠(yuǎn)程智能控制
在全自動(dòng)模式下,系統(tǒng)可根據(jù)給煤量、煙氣、粉塵的性質(zhì)變化信號自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量、硫流量及轉(zhuǎn)化塔進(jìn)口溫度。為嚴(yán)格控制SO3的轉(zhuǎn)化率,同時(shí)考慮硫黃易燃特點(diǎn)、SO3的腐蝕性以及硫氧化物對人體和設(shè)備的危害,系統(tǒng)設(shè)計(jì)有溫度及其他多個(gè)信號聯(lián)鎖的保護(hù)裝置。整套系統(tǒng)由可編程控制器(PLC)控制,操作人員可在控制室對系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控、操作。
4.1 增大電除塵器本體尺寸
通過增大電除塵器本體尺寸以增大集塵面積來達(dá)到除灰效果,對燃燒高硫煤的機(jī)組而言有一定效果,但對燃燒低硫煤的機(jī)組來說,粉塵電阻率較高,僅靠增大電除塵器本體尺寸效果并不明顯,而且投資高、占地面積大、施工難度大。
4.2 安裝布袋除塵器
安裝布袋除塵器是用布袋除塵器代替電除塵器,或在原有的電除塵器下游加裝布袋除塵器來除塵的一種方式。這種方法效果雖然明顯,但投資高、施工難度大,后期運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高,而且布袋除塵器的使用壽命常受到煙氣、粉塵性質(zhì)變化的影響,一般情況下為3~4年。更換時(shí)由于煙氣溫度較高、粉塵含量較大等,往往需要停機(jī),對機(jī)組的正常運(yùn)行有一定影響。
4.3 調(diào)質(zhì)劑煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)
調(diào)質(zhì)劑煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的特點(diǎn)是投資小、效果好、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相對較低(特別是在已投運(yùn)電除塵的機(jī)組),可遠(yuǎn)程智能控制。該方法能很好地解決高電阻率粉塵對電除塵器功效的影響,可有效降低粉塵排放。
4.4 水調(diào)質(zhì)
水調(diào)質(zhì)系統(tǒng)適合高溫?zé)煔?,主要?yīng)用于水泥行業(yè)大型干法窯(320~350℃)。干法窯尾部都配有增濕塔,其主要功效是降溫和增濕。當(dāng)煙氣通過增濕塔時(shí),在雙流體噴霧的作用下,煙氣的溫度下降,濕度增加,使粉塵的電阻率降低到電除塵器易于捕獲的范圍,從而達(dá)到除塵目的。水調(diào)質(zhì)系統(tǒng)也曾經(jīng)在火電廠試用,但由于燃煤鍋爐煙氣溫度一般在100~200℃之間,沒有降溫空間,容易造成濕底使煙道堵塞,不能長期、可靠運(yùn)行,最終沒能得到推廣。
綜上所述,調(diào)質(zhì)劑調(diào)質(zhì)具有其他調(diào)質(zhì)系統(tǒng)不可比擬的優(yōu)點(diǎn),而調(diào)質(zhì)劑選用的恰當(dāng)與否是影響系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)性的一個(gè)重要因素。
(1)SO3調(diào)質(zhì)是燃煤鍋爐應(yīng)用最廣泛、最成熟可靠的技術(shù),可提高粉塵表面導(dǎo)電性,降低粉塵電阻率。
(2)NH3調(diào)質(zhì)機(jī)制。向煙氣中注入NH3,NH3與煙氣中的SO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成黏稠狀的硫酸氫氨,促進(jìn)細(xì)微粉塵凝聚,減少振打二次飛揚(yáng),提高除塵效率。但對于低硫煤而言,其燃燒產(chǎn)生的硫氧化物有限,化學(xué)反應(yīng)不充分,對除塵效果可能有一定影響。另外,NH3調(diào)質(zhì)并不能降低粉塵電阻率。
(3)SO3和NH3雙重調(diào)質(zhì)。NH3與酸發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后降低了煙氣的酸度,減少腐蝕的同時(shí)提高了粉塵對SO3的吸附性,此種調(diào)質(zhì)方式可降低SO3注入量。但注入量及二者的比例很難把握,實(shí)際操作難度較大,目前只有少數(shù)國家采用。
(4)Na2CO3調(diào)質(zhì)。Na2CO3受熱分解成Na2O,可提高離子導(dǎo)電性,增強(qiáng)粉塵活性,但運(yùn)行費(fèi)較高。
經(jīng)過上述分析,最終選定了SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)。經(jīng)測定,在SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)投運(yùn)前電除塵入口的粉塵平均質(zhì)量濃度為41.54 g/m3,遠(yuǎn)高于國家50.00mg/m3要求。調(diào)質(zhì)系統(tǒng)投運(yùn)后,煙塵排放質(zhì)量濃度為49.85mg/m3,符合國家新的環(huán)保要求,且除塵效率達(dá)到99.88%。該系統(tǒng)的測試數(shù)據(jù)再次證實(shí),SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行,能有效解決電除塵器效率下降的問題,除塵效果顯著。
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(本文責(zé)編:白銀雷)
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:1674-1951(2015)01-0073-03
張輝(1983—),男,陜西武功人,工程師,從事工程管理方面的工作(E-mail:zt19tbzx@163.com)。
2014-06-26;
2014-08-30