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      單鍋筒縱置式鍋爐水質(zhì)處理改變?cè)斐墒鹿试蚣邦A(yù)防淺析

      2015-01-22 13:23:32高立君
      科學(xué)之友 2015年7期
      關(guān)鍵詞:預(yù)防鍋爐事故

      高立君

      摘 要:本文根據(jù)近期漳州市單鍋筒縱置式鍋爐因水質(zhì)處理改變,頻繁發(fā)生鍋爐鼓包事故的情況,通過實(shí)際分析,梳理鼓包事故的成因與原理,并給出預(yù)防策略,以減少甚至杜絕該類事故的繼續(xù)發(fā)生,為安全生產(chǎn)、社會(huì)和諧保駕護(hù)航。

      關(guān)鍵詞:鍋爐;水質(zhì)處理;事故;預(yù)防

      中圖分類號(hào):TK228 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      單鍋筒縱置式鍋爐,一般適用于蒸汽需求較小,對(duì)蒸汽壓力要求不高的企業(yè)單位的工業(yè)生產(chǎn),為最常見,使用最為廣泛的小型工業(yè)鍋爐,漳州市現(xiàn)存七百余臺(tái),結(jié)構(gòu)模式為煙火管形式,主要受熱面為鍋筒、水冷壁管及煙管,由于煙管的密布結(jié)構(gòu),極易造成煙管水垢包裹及管縫水垢積堵的問題,所以對(duì)水質(zhì)要求較高,然而結(jié)合漳州市本地該爐型鍋爐的使用情況來看,整體鍋爐水質(zhì)處理處于缺失或起步階段,鍋爐結(jié)垢較嚴(yán)重,隨著鍋爐管理人員水平的提高及企業(yè)效益的下降,如何降低蒸汽成本越來越受到重視,并開始試著改變?cè)摤F(xiàn)狀,但近期連續(xù)發(fā)生幾起因鍋爐水質(zhì)處理方式改變引起的鍋爐鼓包事故,現(xiàn)對(duì)事故原因簡要分析及給出預(yù)防策略。

      2014年省特檢院對(duì)某加氣磚企業(yè)DZG4-1.25-W鍋爐進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐受熱面結(jié)垢厚達(dá)6.0mm,該爐長期運(yùn)行在高負(fù)荷狀態(tài)下,采用地下水直接給水,未經(jīng)任何水質(zhì)處理,通過水質(zhì)化驗(yàn),給水硬度值達(dá)到15.8mmol/L,嚴(yán)重超過GB/T 1576—2008 《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其下達(dá)除垢通知書。分析其原因:(1)鍋爐原本運(yùn)行在給水高硬度高負(fù)荷條件下,處于水垢不斷增厚的狀態(tài),原本煙管水垢已達(dá)到6.0mm,突然改變水質(zhì)環(huán)境,增加除垢劑后,水垢開始松散脫落,大量沉積在鍋筒底部。(2)脫落的片垢較大、較厚,無法通過正常的排污工作將其排除,造成越堆越多。(3)鍋筒前底部為主要受熱面之一,材質(zhì)為16MnR,直接受高溫火焰加熱,火焰溫度可達(dá)1000℃以上,鋼板接受火焰的熱量傳遞至爐水產(chǎn)生蒸汽,同時(shí)正常的水循環(huán)保證鋼板得到良好的冷卻,不至于產(chǎn)生過熱現(xiàn)象。水垢主要成分為碳酸鈣、硫酸鈣等傳熱系數(shù)極差的物質(zhì),堆積物中的水經(jīng)高溫加熱汽化,外層的水無法及時(shí)進(jìn)入,鋼板得不到良好的冷卻,換熱基本處于停滯狀態(tài),16MnR最高允許的工作溫度為430℃,而現(xiàn)狀為鋼板溫度一直增高,造成鋼板材質(zhì)劣化,強(qiáng)度急劇下降,當(dāng)下降到無法承載鍋內(nèi)壓力時(shí),鋼板開始產(chǎn)生變形,隨著變形的加深,渣垢逐步填進(jìn)變形區(qū)域,進(jìn)而促使變形的進(jìn)一步擴(kuò)展,周而復(fù)始,變形造成鋼板面積變大,壁厚減薄,達(dá)到極限后開裂,最終造成嚴(yán)重的鼓包事故。

      2014年省特檢院對(duì)某泡沫企業(yè)DZG4-1.25-W鍋爐進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐前底部鼓包,鼓包范圍環(huán)向950mm×縱向850mm,峰高50mm,鍋筒底部大量片垢沉積,厚度達(dá)到300mm,查驗(yàn)水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告,給水硬度14.6mmol/L,經(jīng)詢問得知,該爐長期運(yùn)行在高負(fù)荷狀態(tài)下,采用地下水直接給水,未經(jīng)任何水質(zhì)處理,查看上次內(nèi)部檢驗(yàn)報(bào)告,水垢厚達(dá)12mm,如圖1所示。

      全頻電子水處理器,俗稱全頻電子除垢儀,由處理器主機(jī)與信號(hào)電纜兩個(gè)部分組成,主機(jī)用于產(chǎn)生一系列經(jīng)過特殊處理的全頻復(fù)合振蕩波,信號(hào)電纜纏繞于需要受處理的水體管道外壁,復(fù)合振蕩波信號(hào)經(jīng)過纏繞于管道外壁的信號(hào)電纜而在管道內(nèi)部形成一個(gè)與復(fù)合振蕩波同步的復(fù)合磁場,使得流經(jīng)該段管道的所有水體均要受到復(fù)合磁場的作用,使得水體受到深度細(xì)化,受到深度細(xì)化的水體的化學(xué)特性沒有任何改變,但是它的分子結(jié)構(gòu)的物理特性已經(jīng)發(fā)生了根本性的改變。自然界的水體原本絕大部分以大顆粒分子團(tuán)狀態(tài)存在,而經(jīng)過特殊頻率和場強(qiáng)的磁場作用以后,大部分的大顆粒分子團(tuán)因?yàn)楦鞣N價(jià)鍵締合受到同等頻率磁場的激勵(lì)而發(fā)生共振,發(fā)生共振的價(jià)鍵會(huì)逐漸斷裂,形成大部分的單分子和少量的小分子團(tuán)狀。

      大顆粒的分子團(tuán)受到細(xì)化以后,水體對(duì)水中懸浮的各種成垢離子(鈣鎂金屬陽離子、各種負(fù)價(jià)根以及垢質(zhì)成份)的溶解度得到大幅度的提升,具有很強(qiáng)的滲透、溶解能力,它們滲透、包圍、疏松、溶解系統(tǒng)原有的致密垢體,使之逐漸松散、脫落,起到除垢功能;

      原因分析:原本致密的水垢在全頻電子水處理器的作用下,開始松散、脫落,沉積于鍋筒底部,未能及時(shí)清理出去,造成鍋爐鼓包問題,機(jī)理前文已闡述,此處不再累述。

      綜上所述,單鍋筒縱置式鍋爐水質(zhì)處理改變?cè)斐墒鹿实母驹蛟谟谒复罅砍练e于鍋筒底部,造成鋼板得不到良好冷卻,進(jìn)而產(chǎn)生鼓包事故。如何避免此類事故的發(fā)生呢?首先,水質(zhì)處理改變前,應(yīng)進(jìn)行鍋爐內(nèi)老垢的化學(xué)清洗或機(jī)械清洗的工作,使得老垢盡可能的脫落,及時(shí)清理出鍋爐;然后,改變水質(zhì)處理方式不宜過激,要循序漸進(jìn),按照GB/T 1576—2008 《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》的要求進(jìn)行水質(zhì)化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)水質(zhì)處理工作;最后,水質(zhì)處理方式改變后7天-15天必須停爐進(jìn)行檢查工作,打開人孔手孔,及時(shí)清理脫落的水垢雜物,再根據(jù)實(shí)際效果調(diào)整水質(zhì)處理工作。

      結(jié)語

      鍋爐已成為工業(yè)生產(chǎn)及人民生活不可缺少的設(shè)備,經(jīng)過長時(shí)間的發(fā)展,科技的進(jìn)步,技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,安全系數(shù)不斷提高,各類事故絕大部分由人為因素造成,為了減少安全事故,減少經(jīng)濟(jì)損失,小型鍋爐相關(guān)人員的知識(shí)素養(yǎng),相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行程度的提高迫在眉睫。

      參考文獻(xiàn)

      [1] GB/T 1576-2008,工業(yè)鍋爐水質(zhì)[S].

      [2]百度詞條,全頻電子水處理器[Z].

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